孟昭勇 張愛東 祝成煒 尚悅龍
1.浙江凱靈船廠 浙江舟山 316000;2.煙臺市人和清洗有限公司 山東煙臺 264000
在蒸汽動力船舶上,主冷凝器是汽輪機(jī)裝置的重要組成部分之一。它的作用在于保持汽輪機(jī)排汽口所要求的真空度,以提高汽輪機(jī)工作的經(jīng)濟(jì)性并保證其安全可靠地工作。船舶主冷凝器以海水作為冷卻介質(zhì)對主汽輪機(jī)和輔汽輪機(jī)做功后的蒸汽進(jìn)行冷凝,使做功后的蒸汽由汽態(tài)經(jīng)間壁式換熱方式冷凝為液態(tài),凝結(jié)水再通過給水泵回送到鍋爐作為循環(huán)補(bǔ)充用水。
船舶經(jīng)過一段時間航行后,主冷凝器海水側(cè)、蒸汽側(cè)均會結(jié)垢,即海生物垢、海鹽垢和水垢。當(dāng)水垢厚度超過0.5mm 時,即可使主冷凝器真空度由90%以上降到85%以下。水垢的結(jié)生除嚴(yán)重地影響換熱效率外,還會對主冷凝器管束造成點(diǎn)蝕和脫鎳腐蝕。清潔的主冷凝器正常使用壽命在15 年以上,脫鎳或發(fā)生點(diǎn)蝕的主冷凝器可在3年內(nèi)發(fā)生穿孔。如不及時清洗除垢,主冷凝器的端差增大、運(yùn)行真空度下降、運(yùn)行工況變差的同時使能耗增加,排汽壓力和排汽溫度升高、汽輪機(jī)低壓缸脹差發(fā)生異常變化,甚至導(dǎo)致低壓缸變形、機(jī)組震動,嚴(yán)重時可造成故障停機(jī)。
對某在航期的船舶主冷凝器垢樣為灰黑色固體,夾雜部分海藻及貝殼類海洋贅生物。對其吉行成分分析,結(jié)果如表1 所示。
表1 某在航期的船舶主冷凝器垢樣質(zhì)量組成%
對于此類混合垢,可以采用酸洗法。除硫酸鹽、硅酸鹽及泥沙外,其他大部分組分可被溶解。剩余的結(jié)垢可結(jié)合合適的施工工藝予以去除。
1.3.2 溶垢及腐蝕試驗
以碳酸鹽為主的結(jié)垢,可以采用RH- 6 凝汽器專用清洗劑(復(fù)合酸、緩蝕劑為主)進(jìn)行清洗。垢樣中含有海藻及貝殼類海生物,可加入殺生劑。為防止鍍銅現(xiàn)象,清洗液中加入硫脲。溶垢及腐蝕性實驗結(jié)果見表2。
表2 溶垢及腐蝕性實驗結(jié)果
通過垢樣成分分析,以及溶垢與腐蝕試驗,本次主冷凝器原位在線清洗工藝采用常溫化學(xué)清洗工藝。清洗工藝確定,采用5 層膠夾2 層布的閉水膠囊封堵主冷凝器海水進(jìn)出口,隔離主冷凝器脫離系統(tǒng),使其為獨(dú)立清洗單元。為確保清洗工藝可行,首先對封閉膠囊進(jìn)行材料相容、強(qiáng)度和耐蝕試驗。
2.1.1 密封材料的相容性
裁取閉水膠囊及墊片若干片,尺寸為50mm×25mm。分別浸泡于RH- 6 凝汽器專用清洗劑、去離子水中,在室溫下做全浸泡實驗,以考察膠囊和墊片與清洗劑的相容性。結(jié)果發(fā)現(xiàn),無論是浸泡在清洗液中0~48h,還是在空白對比的去離子水中,膠囊、墊片試片都無變化,無起泡、發(fā)粘、溶脹現(xiàn)象,說明試片與清洗液具有良好的不相容性。
2.1.2 封堵氣囊的壓力測試
根據(jù)主冷凝器進(jìn)出口管道的直徑,選擇Φ700mm、5層膠2 層布的復(fù)合閉水堵,以及Φ690mm 的3 層膠1 層布的復(fù)合閉水堵進(jìn)行封堵壓力測試。測試結(jié)果顯示,5 層膠2 層布的復(fù)合閉水堵耐壓強(qiáng)度明顯高于3 層膠1 層布。當(dāng)內(nèi)部充氣壓力達(dá)到0.25MPa 時,3 層膠1 層布的閉水堵已經(jīng)破裂。因此,選擇5 層膠2 層布的閉水堵作為封堵材料。
(1)封堵主冷凝器冷卻海水腔進(jìn)出口海水管,向主冷凝器管程注入殺生劑,殺滅海藻及貝殼類海生物贅生物,使其失去粘附力;
(2)使用RH- 6 凝汽器專用清洗劑清洗管束內(nèi)的碳酸鹽垢和銅鐵垢;
(3)向管程中加入滲透劑、銅離子隱蔽劑,在碳酸鹽垢被溶解的同時,硫酸鹽、硅酸鹽垢被松動;
(4)通過鼓泡法、超聲波等物理方法將松動的鹽垢去除。
主冷凝器管徑為Φ16mm×1mm,長度3222mm,材質(zhì)為B30,管數(shù)約6000 根,4 腔/ 2 臺。
2.3.1 浸泡清洗法
清洗1 號主冷凝器第一個海水腔時,其進(jìn)出口處各加裝了一個復(fù)合閉水堵。然后按照清洗工藝流程,進(jìn)行殺菌滅藻、酸洗。清洗過程中發(fā)現(xiàn)閉水堵有滑移情況,影響了循環(huán)清洗系統(tǒng)的正常工作。因此采用浸泡法清洗。40h 浸泡后,間隔2h 復(fù)測清洗液濃度,當(dāng)其濃度差值小于0.2%時,即判定為清洗結(jié)束。
清洗結(jié)束后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),除主冷凝器管板外,管束內(nèi)部仍存在大量水垢。清洗前后圖片見圖1。
圖1 浸泡清洗法清洗前(a)后(b)對比照片
2.3.2 循環(huán)清洗法
清洗1 號主冷凝器第二個海水腔時,其前后各加裝了兩個復(fù)合閉水堵,滑移情況消失。按照清洗工藝進(jìn)行清洗,約42h 后清洗結(jié)束。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),采用循環(huán)清洗法清洗后,除垢率可達(dá)80%左右,基本滿足了設(shè)備的使用要求。但管束內(nèi)仍存有少量結(jié)垢,仍未達(dá)到《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量驗收規(guī)范》。
究其原因,是受到現(xiàn)場施工條件的限制,循環(huán)泵的流量不足,管內(nèi)流速較低,約為0.046m/ s。結(jié)垢中不參與化學(xué)反應(yīng)的硫酸鹽、硅酸鹽、泥沙等雜質(zhì),無法通過沖刷效應(yīng)去除。清洗前后圖片見圖2。
圖2 循環(huán)清洗法清洗前(a)后(b)對比照片
2.3.3 氣脈沖循環(huán)清洗法
為提高管束內(nèi)清洗液流體的運(yùn)動狀態(tài),在循環(huán)清洗的同時,往清洗液里通入脈沖空氣(氣脈沖頻率為1 次/ s,氣壓0.2MPa。),以增大流體的雷諾數(shù),使管束內(nèi)流體達(dá)到紊流狀態(tài)。按此方法對2 號主冷凝器第一個海水腔清洗,約36h 后清洗結(jié)束。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)管束內(nèi)表面已經(jīng)清洗干凈,少數(shù)管束內(nèi)壁有結(jié)垢的殘留,除垢率達(dá)到90%以上,滿足設(shè)備使用要求。清洗前后圖片見圖3。
圖3 氣脈沖循環(huán)清洗前(a)后(b)對比照片
2.3.4 氣脈沖循環(huán)清洗結(jié)合超聲波清洗法
在現(xiàn)有條件下,為達(dá)到95%以上的除垢率,必須采取新的清洗工藝。為此,在氣脈沖循環(huán)清洗工藝的基礎(chǔ)上,增加兩臺超聲波發(fā)生器,振動頻率為28kHz,放置于主冷凝器海水管進(jìn)出口兩端。
對2 號主冷凝器第二個海水腔進(jìn)行氣脈沖循環(huán)清洗30h 后,停止循環(huán),關(guān)閉氣脈沖;同時打開超聲波發(fā)生器,進(jìn)行超聲波清洗,6h 后停止清洗。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),所有主冷凝器管板、管束都潔凈如新,除垢率高達(dá)95%以上,達(dá)到設(shè)備出廠的使用要求。同時,也滿足了《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量驗收規(guī)范》的除垢率要求。清洗前后圖片見圖4。
圖4 氣脈沖循環(huán)清洗結(jié)合超聲波清洗前(a)后(b)對比照片
上述兩臺主冷凝器(4 個海水腔)均采用常溫清洗。
3.1 化學(xué)除垢清洗
從垢樣分析看,垢的主要成分為碳酸鹽、銅鐵銹,而這些組分是可以通過酸洗的方法去除的,具體反應(yīng)如下:
通過上述一系列化學(xué)反應(yīng),可去除與酸反應(yīng)的結(jié)垢。而不與酸反應(yīng)的硫酸鹽、硅酸鹽和泥沙等結(jié)垢,可通過氣脈沖與超聲波清洗從主冷凝器管束內(nèi)表面受熱面剝離。1號主冷凝器第一、第二個海水腔主要依靠化學(xué)反應(yīng)除垢,但由于清洗液循環(huán)流速過低,導(dǎo)致對未反應(yīng)的余垢沖刷效果不理想,未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
清洗液流體在管內(nèi)流動時,會產(chǎn)生由液體粘性引起的微團(tuán)間的內(nèi)摩擦力(τ),符合牛頓內(nèi)摩擦定律,見式(1)。
式中:μ——流體粘度;
Du——兩不同平面但平行的流體間的速度差;
Dy——兩不同平面但平行的流體間的距離[2]。
流體微團(tuán)之間相互混雜或具有脈動速度而引起的附加切應(yīng)力(τ')計算見式(2)。
式中:L——潤濕周邊長;
ρ——流體密度。
從式(1)和式(2)可以看出,附加切應(yīng)力要比單純由粘性引起的內(nèi)摩擦力大數(shù)百倍。只有流體處于紊流狀態(tài)時,微團(tuán)間才會產(chǎn)生附加切應(yīng)力,而層流狀態(tài)只有內(nèi)摩擦力。清洗液流體的流動狀態(tài)是層流還是紊流取決于流體的雷諾數(shù)(Re),見式(3)。
式中:u——流體速度;
d——管道直徑。
當(dāng)Re<2320 時,為層流;當(dāng)Re≥4000 時,為紊流。
根據(jù)式(3)計算,1 號主冷凝器第二個海水腔清洗時,清洗液在管中的雷諾數(shù)只有100 左右,顯然處于層流狀態(tài),而僅靠內(nèi)摩擦力是難于將管壁上附著的結(jié)垢清除的。2 號主冷凝器第一個海水腔清洗時加入了脈沖氣體,使得清洗液處于擾動狀態(tài),接近于紊流狀態(tài),流體會產(chǎn)生附加切應(yīng)力,比內(nèi)摩擦力大數(shù)百倍的附加切應(yīng)力相對容易將管內(nèi)的殘留結(jié)垢剝離。
超聲波在本質(zhì)上是物體的機(jī)械振動在彈性介質(zhì)中傳播所形成的疏密的震動波,介質(zhì)中的壓力交替變化。在聲波密集狀態(tài)區(qū),液體承受正壓力;而在稀疏狀態(tài)區(qū)則承受拉力,在拉力集中的地方會形成空穴。
隨著空穴不斷地產(chǎn)生和閉合、消失,在空穴的周圍出現(xiàn)高達(dá)數(shù)百個大氣壓的巨大壓力,伴隨著強(qiáng)大的沖擊波,對工件表面產(chǎn)生清洗作用,使污物從工件表面上被剝離[3]。依靠超聲波的空化作用(圖5),使得殘留的未溶解的余垢從主冷凝器內(nèi)壁上被剝離,進(jìn)一步提升了清洗除垢率。
圖5 空化效應(yīng)模型示意圖
2 號主冷凝器第2 個海水腔以超聲波作為輔助清洗手段。利用超聲波的空化作用,將主冷凝器海水腔受熱面上未被酸洗溶解的殘垢剝離,隨著清洗液的流動被帶出。
主冷凝器常規(guī)清洗必須在船舶停航進(jìn)塢時才能進(jìn)行;主冷凝器管程清洗、清潔必須拆除主冷凝器兩端大型端蓋,采用高壓水、打膠球、人工清捅、洗管機(jī)等物理、機(jī)械、人工等方法清洗和清潔。上述方法洗凈除垢率低、工期長、拆裝量大、安全性差,且只能對管程進(jìn)行清洗和清潔。主冷凝器殼程(管間)清洗近年已有堿煮等化學(xué)清洗方法應(yīng)用,但效果不理想,除垢率為80%~85%,蒸汽源提供難度大且容易出現(xiàn)堿腐蝕。
主冷凝器原位在線化學(xué)清洗是在大型船舶在航期不能拆解主冷凝器端蓋及進(jìn)出水管,無法進(jìn)行塢上機(jī)械或物理清洗的特定情況下,在確保主冷凝器設(shè)備安全,除垢率達(dá)95%以上質(zhì)量指標(biāo)的前提下,通過對不同原位在線清洗方法進(jìn)行試驗篩選出氣動脈沖與超聲波清洗法結(jié)合的一種新型清洗工藝和清洗方法。詳見表5。
表5 原位在線化學(xué)清洗與常規(guī)清洗綜合效果對比
通過常溫原位在線化學(xué)清洗與常規(guī)清洗束段清洗法綜合對比,充分說明常溫原位在線化學(xué)清洗無論從工期、工程造價、除垢率、適用范圍、工程難度和拆裝工作量等諸方面都具有無可比擬的優(yōu)越性,為提高設(shè)備完好率、利用率、保障裝備可靠性,以及船舶在航率、降低修船費(fèi)用、縮短修船工期探索出了一條科學(xué)可行的高效清洗工藝和方法,有效解決了大型船舶不停航主冷凝器無法清洗除垢的技術(shù)難題。為船舶在航期的設(shè)備清洗養(yǎng)護(hù)提供了一個全新可靠的保障手段,對船舶主冷凝器在航清洗具有指導(dǎo)意義。