*鄯振華
(華陽新材料科技集團(tuán)有限公司 山西 045000)
煤礦供電系統(tǒng)質(zhì)量已經(jīng)成為煤礦供電領(lǐng)域最為重視的課題之一,供電質(zhì)量包括諸多方面,既包括電壓和頻率合格率,又包括峰值以及停電時間,同時還包括電網(wǎng)諧波含有量。本文主要從設(shè)備安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)大量諧波,提升機(jī)無法啟動,進(jìn)而判斷電壓諧波,通過消諧仿真測試,再進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)用,達(dá)到消除諧波,提升機(jī)正常運(yùn)行。
(1)供電現(xiàn)狀。某煤礦臨時10kV供電線路雙回路分別來自某110kV變電站和某35kV變電站,110kV變電站為主供線路,10kV出線經(jīng)7.6km架空線路輸電至該煤礦10kV臨時配電室,主立井提升機(jī)供電電源取自該煤礦10kV臨時配電室。
(2)第一聯(lián)調(diào)情況。主立井提升機(jī)變頻器進(jìn)行第一次調(diào)試,ARU整流二極管模式調(diào)試正常,具備變頻器ARU整流矢量模式調(diào)試條件。第二日,開始對變頻器ARU整流矢量模式調(diào)試,調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)勵磁風(fēng)機(jī)異常,同時井上下多處(風(fēng)機(jī)房、鍋爐房、綜掘機(jī)、風(fēng)機(jī)變頻等)用電設(shè)備因過壓發(fā)生跳閘,部分模塊、儀表等設(shè)備損壞,經(jīng)測低壓電源380V電壓被拉高至416V,220V電壓被拉高至280V。經(jīng)現(xiàn)場幾次上電試驗(yàn)后,此故障持續(xù)存在,無法繼續(xù)調(diào)試。
分析認(rèn)為:該煤礦臨時供電線路供電距離遠(yuǎn),電網(wǎng)質(zhì)量較差,變頻器運(yùn)行后,致使電網(wǎng)產(chǎn)生諧振,低壓供電電壓升高,造成低壓用電設(shè)備的損壞。
針對此問題第一時間對目前電網(wǎng)進(jìn)行24h監(jiān)測,監(jiān)測后結(jié)論為:測量值7.77%,國標(biāo)限值4.0%,電壓總諧波畸變率超標(biāo)約2倍。
(3)第二次聯(lián)調(diào)情況。煤礦單位邀請相關(guān)專家對主立井提升機(jī)會診后,分析認(rèn)為加裝動態(tài)SVG諧波治理裝置對變頻器諧振情況會有所改善。組織對主立井提升機(jī)變頻器進(jìn)行第二次調(diào)試,變頻器ARU整流矢量模式調(diào)試過程中,經(jīng)監(jiān)測低壓電源220V電壓仍會升高至280V,未能解決變頻器投運(yùn)后電網(wǎng)諧振問題。
(4)第三次聯(lián)調(diào)情況。①調(diào)試前措施:A.全礦供電系統(tǒng)采取分列運(yùn)行方式,上級35kV變電站負(fù)擔(dān)主通風(fēng)、瓦斯機(jī)及井下具備通風(fēng)機(jī)負(fù)荷,上級110kV站負(fù)責(zé)主立井及其他負(fù)荷。B.更換原2Mvar動態(tài)SVG諧波治理裝置為10Mvar動態(tài)SVG諧波治理裝置。C.完成主供電源線路增容工程,增設(shè)一臺12500kVA調(diào)壓變壓器。
②調(diào)試過程:主立井提升機(jī)變頻器開始上電調(diào)試,變頻器廠家利用變頻器自帶電網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)測程序?qū)ΜF(xiàn)有電網(wǎng)和啟動變頻器兩種狀況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測。根據(jù)監(jiān)測情況,研究后決定將10Mvar動態(tài)SVG諧波治理裝置改為調(diào)壓模式投運(yùn);調(diào)壓變壓器電壓調(diào)整電壓至10.2kV后,變頻器進(jìn)行上電再次調(diào)試。本次上電后變頻器ARU整流矢量模式下運(yùn)行正常,具備調(diào)試條件。
(5)通過三次調(diào)試反映出的電網(wǎng)質(zhì)量、出線問題、調(diào)試狀態(tài),如表1所示。通過三次調(diào)試情況對比分析如下:
表1 三次調(diào)試對比情況
①造成低壓電源升高的根本性原因是由于電網(wǎng)質(zhì)量差,在變頻器運(yùn)行過程中造成諧振,致使低壓電壓升高。
②調(diào)壓變壓器對阻隔電網(wǎng)諧波有一定作用,但由于調(diào)壓變壓器反應(yīng)時間長會造成與變頻器電壓需求不匹配,需調(diào)整到手動檔位,人員實(shí)時調(diào)整電壓,并且保持SVG不能跳閘。
③動態(tài)SVG諧波治理裝置對諧波具有抑制作用,但需根據(jù)容量相匹配,否則抑制諧波的同時也會對電網(wǎng)產(chǎn)生污染。
為保證主立井提升機(jī)調(diào)試和后續(xù)運(yùn)行正常,需繼續(xù)收集完善前期矢量調(diào)試和后期帶載調(diào)試中的相關(guān)數(shù)據(jù)和波形曲線進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,及增加相匹配的電抗器來為后期運(yùn)行提供保障。
(1)項(xiàng)目概述。某煤礦10kV配電系統(tǒng)主變12500kVA,整流變壓器容量7000kVA,回路最大基波電流為447A,變壓器短路阻抗為14.4%;上級電網(wǎng)短路容量為估值300MVA。10kV配電系統(tǒng)電機(jī)測試,四象限變頻器帶電動機(jī)運(yùn)行。配置見圖1:當(dāng)變頻器運(yùn)行時,10kV側(cè)電網(wǎng)中含有大量的23次等諧波,致使系統(tǒng)無法正常工作。
圖1 系統(tǒng)一次接線圖
(2)電能質(zhì)量現(xiàn)狀分析?,F(xiàn)場測試情況。通過測量電壓波形有很多毛刺,這是說明有高次電壓諧波。高次諧波主要是23次、37次、41次、49次。通過HMXB測試儀測量的數(shù)據(jù)看出測量點(diǎn)的總畸變率為7.32%。
(3)設(shè)計(jì)目標(biāo)。根據(jù)現(xiàn)場測試,總電壓諧波含有率為7%以上,通過濾波裝置的投入,使諧波降到國標(biāo)T14593的范圍之內(nèi),即:23次諧波的含有率在2.1%、49次 1.55%以內(nèi),系統(tǒng)正常運(yùn)行。
(4)方案設(shè)計(jì)。①工況分析:由于變頻器工作在逆變狀態(tài)時,輸出是以電壓形式并入電網(wǎng),故諧波是電壓諧波。所有的諧波電流是諧波電壓通過系統(tǒng)阻抗產(chǎn)生的。所以,治理該諧波需按照治理電壓源型諧波治理。②設(shè)計(jì)方案:采用LCL電路,串入變壓一次側(cè),如圖2所示。
圖2 加入濾波電路后的一次圖
設(shè)計(jì)考慮:A.滿負(fù)荷時的L1和L2產(chǎn)生的壓降不能對變頻器有影響。B.諧波的濾除達(dá)到國標(biāo)要求。C.對系統(tǒng)不產(chǎn)生諧波放大或諧振。
③設(shè)計(jì)參數(shù)。電抗器L1:三相,2.2mH/630A,一只;電抗器L2:三相,2.8mH/355A,一只;電容器C:單相,26uf/7.2kV,六只。
④仿真試驗(yàn)。PSIM是專門為電力電子和電動機(jī)控制設(shè)計(jì)的一款仿真軟件。仿真的目的是輔助設(shè)計(jì)及實(shí)際運(yùn)行結(jié)果的預(yù)判。該仿真是根據(jù)提供的系統(tǒng)的參數(shù)數(shù)據(jù)以及濾波器設(shè)計(jì)參數(shù)在各次諧波下的電壓電流計(jì)算。最終以圖表形式輸出結(jié)果。設(shè)計(jì)濾波器時經(jīng)過多次的設(shè)計(jì)、仿真、再設(shè)計(jì)、再仿真這樣的過程,最終達(dá)到設(shè)計(jì)優(yōu)化。
基于PSIM的仿真環(huán)境,設(shè)計(jì)了如圖2所示的LCL電路圖,根據(jù)該煤礦的實(shí)際情況,仿真參數(shù):系統(tǒng)短路容量計(jì)算為100MVA,23次、29次、49次電壓諧波源為基波的7.8%(與現(xiàn)場測量的數(shù)據(jù)一致)。變壓器二次側(cè)阻抗等效到一次側(cè)的阻抗為6mH。系統(tǒng)阻抗2.2mH。電抗器L1取2.2mH,L2取2.8mH,電容器C取26uf。
A.諧波治理前的仿真。圖3(a)為濾波裝置投入前的電路。圖3(b)10kV側(cè)電壓波形。其中相電壓總畸變率為7.77%,23次諧波含有率為3.1%,49次3.2%與現(xiàn)場測量基本一致。
圖3 初始電路及仿真電壓波形
B.諧波治理后的仿真。加入濾波裝置后電路及10kV側(cè)電壓波形如圖4所示。10kV母線側(cè)相電壓總畸變率為2.38%,23次諧波含有率為1.67%,49次1.32%。
圖4 仿真電路
(5)方案實(shí)施,所需設(shè)備材料如表2所示。
表2 材料清單
設(shè)備安裝就位,第一次送10kV整流變電源。合閘后故障跳閘,合閘掉電連續(xù)三次之后,高壓柜無法合閘,恢復(fù)原供電模式生產(chǎn)。相關(guān)技術(shù)人員到現(xiàn)場排查原因,根據(jù)變頻器保護(hù)記錄為零序電壓高、相位閉鎖錯誤,判斷可能電纜相序接錯,經(jīng)過反復(fù)檢查發(fā)現(xiàn)L1電抗器出線A、C相不對。更換電纜相序后送高壓,濾波設(shè)備L1投入運(yùn)行,但低壓較高變頻器低壓變壓器電壓過壓,變頻器故障分閘。準(zhǔn)備接入23次濾波支路,合閘送電SVG跳閘,調(diào)試失敗。次日,第一步通過儀器檢測10kV系統(tǒng)SVG、ABB變頻器、高壓柜各點(diǎn)的諧波分量。退出SVG之后再次檢測各項(xiàng)指標(biāo)。最終確定送電方案:變頻器啟動期間由二極管模式轉(zhuǎn)為矢量模式投入,運(yùn)行期間投入23次濾波支路,合閘成功。主提升系統(tǒng)正常運(yùn)行,各監(jiān)測點(diǎn)電壓正常。因變頻器、濾波設(shè)備沒有實(shí)現(xiàn)保護(hù)互鎖,恢復(fù)SVG穩(wěn)壓模式生產(chǎn)狀態(tài),連鎖變頻器、濾波器保護(hù)互鎖后合閘運(yùn)行調(diào)試完成,達(dá)到預(yù)期效果。
濾波器投入前后的相關(guān)數(shù)據(jù)對比THD畸變率:L1投入5.5%,L1、L2投入<2%,低壓250V下降到230V。
目前煤礦單位使用變頻器越來越普遍,變頻器主電路一般為交-直-交組成,外部輸入的工頻電源經(jīng)三相橋路不可控整流成直流電壓,經(jīng)電容濾波及大功率晶體管開關(guān)元件逆變?yōu)轭l率可變的交流電壓。在整流回路中,輸入電流的波形為不規(guī)則的矩形波,其中高次諧波將干擾供電系統(tǒng)。變頻器輸出端產(chǎn)生的諧波將會使電網(wǎng)中繼電保護(hù)和自動裝置出線誤動作,對整個供電系統(tǒng)產(chǎn)生大的干擾。本次調(diào)試工作,在變頻器前段串入濾波裝置,很好地抑制了高次基波,消除了對電網(wǎng)的干擾,保證煤礦提升機(jī)正常調(diào)試運(yùn)行。建議基建礦井在110kV/35kV系統(tǒng)未正式投入運(yùn)行前,臨時電源使用高壓變頻器的大動力設(shè)備提前考慮諧波治理方案,或者選購帶高次濾波裝置的高壓變頻器,以保證大型固定設(shè)備的安全可靠運(yùn)行。