姜廣都,李新超,孫華峰,王敏,黃海濱
(海洋石油工程股份有限公司,天津 300461)
淺水導(dǎo)管架的施工程序包括了前期安裝設(shè)計(jì),碼頭裝船,海上運(yùn)輸,海上安裝以及完工報(bào)告制作等,每一個(gè)步驟都對(duì)整個(gè)施工程序有著重要的影響,本文主要研究涉及海上安裝的主要難點(diǎn),導(dǎo)管架的水平度調(diào)整。導(dǎo)管架的水平度的合理性關(guān)乎導(dǎo)管架上部結(jié)構(gòu)的安裝以及穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)整個(gè)海洋結(jié)構(gòu)平臺(tái)的順利平穩(wěn)運(yùn)營有著極為重要的影響。導(dǎo)管架調(diào)平主要有調(diào)平器調(diào)平和浮托提拉調(diào)平法,調(diào)平器造價(jià)高,使用環(huán)境要求較高并且施工周期較長,對(duì)工程的成本是一個(gè)比較大的負(fù)擔(dān);而浮托提拉調(diào)平法施工程序簡(jiǎn)單,尤其是淺水區(qū)域?qū)Ч芗艿陌惭b普遍使用的浮吊起吊下水,浮吊資源首先就已經(jīng)具備,所以本文采用了浮托提拉調(diào)平法進(jìn)行調(diào)平作業(yè),完全滿足了施工需求,安全可靠同時(shí)節(jié)約了成本。
本文分析的導(dǎo)管架為渤中13-1 WHPB ,此結(jié)構(gòu)形式為四腿,有三個(gè)水平層,在海平面高度(+)5.0m處的結(jié)構(gòu)尺寸為18米×18米,每個(gè)主腿鋼樁由三節(jié)組成,導(dǎo)管架總重683噸。
渤中13-1 WHPB導(dǎo)管架坐落于渤海灣,具體坐標(biāo)如下表所示:
導(dǎo)管架WHPB 38北緯 東經(jīng) 平臺(tái)方向 重量(T) 水深(m)O33’02.6’’ 119O03’55.6’’ 280.69° 683 22.9
渤中13-1項(xiàng)目采用了水下預(yù)鉆井的導(dǎo)管架安裝方案,在井口上部設(shè)置水下基盤,在基盤上部設(shè)置
導(dǎo)向樁,后期導(dǎo)管架的套筒與導(dǎo)向樁對(duì)接。此方案的可以極大縮短油田開發(fā)周期,并且也可以減少項(xiàng)目運(yùn)行過程中所產(chǎn)生的各種成本,可以有效的達(dá)到降本增效的目的。水下基盤與導(dǎo)管架套筒的連接方式如右圖所示:
項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作以及海上航行階段都比較順利,但是在海上安裝過程中出現(xiàn)了導(dǎo)管架水平度超過規(guī)范要求的情況,導(dǎo)管架的水平度問題一直是海上安裝存在的一個(gè)比較普遍的難題,出現(xiàn)問題如下所示:
運(yùn)輸駁船到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng),傍靠起重船德瀛,待現(xiàn)場(chǎng)氣象環(huán)境滿足起吊要求進(jìn)行導(dǎo)管架起吊下水作業(yè)。導(dǎo)管架下水就位,滿足下水就位精度之后進(jìn)行首節(jié)鋼樁插打作業(yè),在首節(jié)四根鋼樁插入導(dǎo)管架主腿后進(jìn)行導(dǎo)管架水平度測(cè)量,以最低點(diǎn)A1為基準(zhǔn)線,測(cè)量結(jié)果為:A2,530mm;B1,700mm;B2,1160mm;初步估計(jì)原因?yàn)閷?dǎo)向樁與導(dǎo)向樁套筒間隙過小,導(dǎo)致導(dǎo)管架B2軸無法下移。
根據(jù)此結(jié)果,現(xiàn)場(chǎng)決定先進(jìn)行最高點(diǎn)B2鋼樁的打入,再根據(jù)實(shí)際情況決定進(jìn)行最低點(diǎn)A1鋼樁的打入后進(jìn)行調(diào)平,在A1樁打完之后,測(cè)平以最低點(diǎn)A1為基準(zhǔn)線,水平度結(jié)果:A2,555mm;B1,680mm;B2,1010mm
在A1鋼樁打完之后,德瀛進(jìn)行調(diào)平作業(yè)。首先掛A1,A2點(diǎn)吊扣,掛法為A1,A2吊扣各連一個(gè)鉤頭,提升A1,A2點(diǎn)合力至100噸,按照50噸的量逐漸加力至450噸,測(cè)平,結(jié)果:A2,390mm;B1,380mm;B2,780mm。
由于德瀛扒桿右側(cè)受力,扒桿左右受力不均的情況下吊重不能超過400噸,不能繼續(xù)加力,重新掛扣,將B2處卡環(huán)與吊扣拆下進(jìn)行掛扣。此次掛法為A1,A2吊扣連卡環(huán),B2處吊扣雙用連卡環(huán),兩頭各掛一鉤頭,吊重升至至500噸,測(cè)平,結(jié)果:A2,455mm;B1,325mm;B2,735mm,繼續(xù)保持500噸2小時(shí),各點(diǎn)高度基本沒有變化,進(jìn)行焊接筋板固定鋼樁與導(dǎo)管架。
由于調(diào)平結(jié)果無法滿足施工要求,經(jīng)過分析研究,此問題的主要原因應(yīng)該就是導(dǎo)管架套筒與水下基盤的導(dǎo)向樁干涉引起。鑒于導(dǎo)管架已經(jīng)就位,導(dǎo)管架的套筒的工作使命已經(jīng)完成,決定切割B2點(diǎn)的套筒,導(dǎo)管架低側(cè)掛調(diào)平扣,通過扒桿將導(dǎo)管架的低側(cè)向上拉,使導(dǎo)管架達(dá)到安裝允許誤差范圍內(nèi)后,在鋼樁和樁腿之間焊接筋板,導(dǎo)管架和鋼樁固定完成,摘下調(diào)平扣。后續(xù)進(jìn)行組對(duì)焊接皇冠板,灌漿作業(yè)以及噴砂作業(yè)等。
導(dǎo)管架通過調(diào)平后的水平度
注: 根據(jù)技術(shù)規(guī)格書的要求,此導(dǎo)管架水平度允許最大誤差范圍為對(duì)應(yīng)兩樁腿間跨距的5‰ (mm),即ROW1與ROW2間水平最大誤差范圍18400×5‰=92mm,ROW A與ROW B間水平最大誤差范圍18200×5‰=91mm,對(duì)角最大誤差范圍為25880×5‰=129mm。
在導(dǎo)管架調(diào)平過程中,主要是通過吊機(jī)通過吊裝鎖具連接卡環(huán),然后通過卡環(huán)連接導(dǎo)管架主腿上的吊點(diǎn),所以用于連接鎖具卡環(huán)和主腿的吊點(diǎn)必須要進(jìn)行強(qiáng)度校核,如果受力超出許用強(qiáng)度,會(huì)造成吊點(diǎn)的撕裂,對(duì)施工造成巨大的安全隱患。吊點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式以及尺寸如圖所示:
本文通過有限元分析軟件ANSYS對(duì)吊點(diǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)算校核,通過模型的建立,網(wǎng)格劃分,施加作用力以及邊界條件的定義來計(jì)算吊耳在最大拉力500噸的情況下的受力情況,吊機(jī)的吊鉤位置位于吊點(diǎn)正上方,吊點(diǎn)與導(dǎo)管架主腿連接處作為約束邊界,計(jì)算結(jié)果應(yīng)力圖如下所示:
導(dǎo)管架的水平度調(diào)平歷來都是海上安裝的重點(diǎn)難題,現(xiàn)有設(shè)備有限的情況下要充分利用現(xiàn)場(chǎng)資源進(jìn)行調(diào)平作業(yè),保證項(xiàng)目的順利施工。實(shí)際上,我們也是可以通過前期的準(zhǔn)備來盡可能的減少甚至避免產(chǎn)生導(dǎo)管架水平度不滿足施工規(guī)范的問題,主要可以通過以下幾個(gè)方面采取措施。
第一點(diǎn),導(dǎo)管架安裝前一定要做好安裝海床地貌區(qū)域的預(yù)處理,通過使用挖溝機(jī)等設(shè)施提前對(duì)該區(qū)域進(jìn)行地貌平整作業(yè),使該區(qū)域能初步滿足水平度要求,為導(dǎo)管架的安裝打下良好的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目所使用的水下基盤預(yù)安裝方案,更是要求基盤的導(dǎo)向樁與導(dǎo)管架的套筒之間的精密預(yù)置,誤差過大就有可能造成巨大的影響,例如本文導(dǎo)管架水平度出現(xiàn)的較大偏差就是此原因造成的。