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        新型聚結(jié)除油器在南海油氣田生產(chǎn)水系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2022-07-09 03:07:06秦逸涵宮景雯矯亞濤
        科技和產(chǎn)業(yè) 2022年6期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)設(shè)備

        秦逸涵, 胡 斌, 宮景雯, 矯亞濤

        (中海油研究總院有限責(zé)任公司, 北京 100028)

        中國南海具有豐富的油氣資源,約占中國資源總量的1/3[1]。在已勘探開采的油氣田中,油品密度以輕中質(zhì)油為主,通常生產(chǎn)水采用兩級處理流程即可達(dá)到排海要求。在早期的輕質(zhì)油氣田中,生產(chǎn)水處理流程多采用簡單的物理分離和物理沉降的方法去除,以水力旋流器+脫氣除油罐為典型的工藝取得了較好的處理效果[2]。當(dāng)采出物中油、氣、水三相混合物在溫度、壓力、輸送等因素發(fā)生變化時,在相變的過程中會產(chǎn)生乳化現(xiàn)象[3],同時隨著前端工藝段投加的化學(xué)藥劑配合動設(shè)備作用,使水中乳化油現(xiàn)象加劇[4],而傳統(tǒng)的物理分離和沉降已不能滿足含乳化油生產(chǎn)水的有效處理。綜合考慮設(shè)備尺寸、重量對平臺整體方案和施工資源的影響,氣浮工藝中緊湊旋流氣浮裝置(CFU)相比溶氣式氣浮(DGF)和誘導(dǎo)式氣浮(IGF)工藝具有緊湊高效的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,同等條件下水處理效果較好[5-6],是解決南海中質(zhì)或乳化油的主流工藝。但隨著運(yùn)行經(jīng)驗的積累逐漸發(fā)現(xiàn):①配氣噴嘴處易堵塞;②加氣量和浮選劑要適應(yīng)不斷變化的來液而人工調(diào)節(jié)用量;③設(shè)備配有動設(shè)備和藥劑投入,每年產(chǎn)生動耗和藥耗費用可觀;④人工運(yùn)維工作量較多;⑤重質(zhì)油品的處理效果不理想[7]。

        基于南海油氣田生產(chǎn)水水處理的背景,尋求更好的水處理工藝成為訴求。本文主要研究新型聚結(jié)除油器處理高含乳化油的生產(chǎn)水的效果,以及在工程實施方面的綜合評價,以期為該類技術(shù)在海水油氣田的應(yīng)用提供參考。

        1 新型聚結(jié)除油器原理和結(jié)構(gòu)

        聚結(jié)除油主要通過聚結(jié)內(nèi)件材料親油疏水特性并以一定方式編織,在材料表面聚結(jié)長大,經(jīng)過濾和分離,從而去除水中油滴。傳統(tǒng)聚結(jié)介質(zhì)主要采用普通型聚四氟乙烯、聚丙烯等材料[8],但對于高速旋流的乳化油較難分離,并且抗沖擊能力較差。

        新型聚結(jié)除油器在普通型有機(jī)高分子材料或無機(jī)材料的基礎(chǔ)上對其進(jìn)行改性處理,增強(qiáng)乳化液滴分離性能的同時允許細(xì)小顆粒通過,從而兼具抗堵性能[9]。新型聚結(jié)除油器由親水疏油和親油疏水的異質(zhì)纖維組合材料,異質(zhì)纖維交叉點通過極性受力差異而發(fā)生破乳分離。設(shè)備內(nèi)部由入口整流、多介質(zhì)聚結(jié)過濾和聚結(jié)分離3個階段實現(xiàn)除油。整流段在閃蒸脫氣與離心脫氣共同作用下將溶解氣脫出,同時穩(wěn)定流體進(jìn)入后續(xù)階段的狀態(tài)。多介質(zhì)聚結(jié)過濾階段油滴和懸浮物通過攔截并聚結(jié)成大顆粒,分離出的廢水再進(jìn)一步進(jìn)入聚結(jié)分離段分離細(xì)小油滴,從而完成脫氣除油過程。該設(shè)備不設(shè)置動設(shè)備的輔助?;緲?gòu)造及原理如圖1所示。

        圖1 新型聚結(jié)除油器構(gòu)造原理

        2 工程概況及存在問題

        南海某氣田,油品密度0.83 mg/L,油品屬輕質(zhì)油、含硫低、凝點低、水相無難處理雜質(zhì)。高峰日產(chǎn)水量約2 000 m3/d,井口產(chǎn)出的油氣水3項混合液先經(jīng)氣液分離流程,之后進(jìn)入生產(chǎn)分離器進(jìn)行油水分離,分離器水相出口進(jìn)入生產(chǎn)水處理系統(tǒng)進(jìn)一步油水分離,以滿足排海要求。生產(chǎn)水系統(tǒng)采用水力旋流器+脫氣除油罐的水處理流程,處理能力83.6 m3/h。生產(chǎn)水系統(tǒng)入口含油不超過1 200 mg/L,出口排海指標(biāo)低于30 mg/L。根據(jù)《海洋石油勘探開發(fā)污染物排放濃度限值》GB 4914—2008要求,出口排海含油指標(biāo)月平均排放濃度不超過45 mg/L。

        對于油氣田開發(fā)全生命周期,本工程生產(chǎn)階段初期和中期處理可達(dá)到預(yù)期。在生產(chǎn)階段后期,由于產(chǎn)液量和產(chǎn)液壓力均大幅降低,前端油水分離器操作壓力大幅降低,實際測試中分離器操作壓力從1 723 kPaG降低至1 275 kPaG,其水相出水含油量也從約1 300 mg/L上升至接近2 400 mg/L的水平。另一方面,當(dāng)分離器壓力過低時,自流進(jìn)入生產(chǎn)水處理系統(tǒng)流速過低,水相液位下降過慢,與油相界位混合,液位波動,將影響出水水質(zhì)?;谝陨蟽牲c,平臺既有的水處理流程已不再適用生產(chǎn)后期水處理排放指標(biāo)的要求。

        3 新型聚結(jié)除油器處理效果分析

        3.1 替代水力旋流器對處理效果的影響

        由于新型聚結(jié)除油器聚結(jié)內(nèi)件的親油疏水特性,具有一定耐沖擊負(fù)荷能力。分離器高壓運(yùn)行時,進(jìn)入生產(chǎn)水系統(tǒng)含油濃度為1 200 mg/L以內(nèi)。生產(chǎn)后期,前端分離器壓力降低,嘗試對低壓分離器經(jīng)增壓泵增壓后直接進(jìn)入聚結(jié)除油器處理。試驗監(jiān)測數(shù)據(jù)得出,聚結(jié)除油器平均進(jìn)口含油較改進(jìn)前翻倍,約2 400 mg/L,但出水平均含油28.7 mg/L,仍低于30 mg/L,說明聚結(jié)除油器對高含油生產(chǎn)水具有較好適應(yīng)性,去油效率在95%以上。替代水力旋流器流程的監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖2所示。

        圖2 替代水力旋流器流程的監(jiān)測數(shù)據(jù)

        3.2 啟用水力旋流器對處理效果的影響

        增加聚結(jié)除油器滿足出水要求的改進(jìn)下,設(shè)備前端仍保留水力旋流器的流程對于生產(chǎn)水系統(tǒng)最終排海是否帶來更優(yōu)的處理效果的問題,對流程進(jìn)行改進(jìn),采用將啟動水力旋流器仍作為第一級處理,其后進(jìn)入聚結(jié)除油器作為第二級處理,最后進(jìn)入脫氣除油罐的三級流程。試驗監(jiān)測數(shù)據(jù)得出,聚結(jié)除油器平均進(jìn)口含油約330 mg/L,出水平均含油39.3 mg/L。啟用水力旋流器的監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖3所示。

        圖3 啟用水力旋流器的監(jiān)測數(shù)據(jù)

        根據(jù)數(shù)據(jù)分析及對比可知,聚結(jié)除油器進(jìn)水含油濃度遠(yuǎn)低于不設(shè)置水力旋流器的情況,水力旋流器接受分離器的水相來液后,對浮油進(jìn)行了有效去除。但聚結(jié)除油器出水含油濃度卻比不設(shè)置水力旋流器的情況高,說明經(jīng)水力旋流器處理的前端工序,加劇了油的乳化程度,聚結(jié)除油器在相同條件下,去除率從95%降低至87%。

        3.3 啟用生產(chǎn)水增壓泵對處理效果的影響

        系統(tǒng)改造前后設(shè)置增壓泵的監(jiān)測數(shù)據(jù)得出,當(dāng)分離器壓力相同的條件下,聚結(jié)除油器平均進(jìn)口含油量相當(dāng),設(shè)置增壓泵監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖4(a)所示,其出水平均含油20.8 mg/L;不設(shè)置增壓泵監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖4(b)所示,其出水平均含油19.9 mg/L。設(shè)備去除率均達(dá)到95%以上。由此可知,當(dāng)分離器壓力及其他條件相同時,增壓泵對聚結(jié)除油器處理效果的影響不成為首要限制因素。

        圖4 設(shè)置與不設(shè)置增壓泵監(jiān)測數(shù)據(jù)

        3.4 聚結(jié)內(nèi)件壽命對處理效果的影響

        聚結(jié)內(nèi)件使用3~5年,存在一定老化或持續(xù)受到腐蝕影響,聚結(jié)除油器出水平均含油43.2 mg/L,當(dāng)月一次最大出水含油50 mg/L。仍采用脫氣除油罐,即聚結(jié)除油器+脫氣除油罐的兩級流程。經(jīng)測定,出水月平均含油32.2 mg/L,好于聚結(jié)除油器直接排海情況。在線運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖5所示。

        圖5 在線運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)

        3.5 效果及創(chuàng)新

        幾種方案對比研究結(jié)果表明:新型聚結(jié)除油器接收高乳化油生產(chǎn)水具有耐受性,生產(chǎn)水增壓泵對聚結(jié)除油器的除油效率改變不大,除油效果較好;在生產(chǎn)水增壓泵和水力旋流器的作用下會加劇其乳化性,除油效果變差;隨著聚結(jié)內(nèi)件老化,滿足排海要求的情況下出水含油指標(biāo)有所上升。

        南海通常采用水力旋流器作為一級水處理工藝去除浮油的技術(shù)方法較為成熟[10],而本工程聚結(jié)除油器通過改性材料的除油特性,嘗試取代水力旋流器,從前端工藝出水后直接進(jìn)入聚結(jié)除油器的方案更加提高了除油率,降低排海指標(biāo),對去除浮油和乳化油均取得較好效果。

        4 南海油氣田工程應(yīng)用的綜合評價

        統(tǒng)計近年來在南海開發(fā)運(yùn)行的13個油田中,油品密度在0.83~0.94 kg/m3區(qū)間,CFU、脫氣除油罐和聚結(jié)除油器均有采用[11]。其各自在相同水平下的工程規(guī)模,以某中質(zhì)油田為例進(jìn)行對比。最高日產(chǎn)水量高于20 000 m3/d,油田油品密度約0.883 kg/m3,含硫低、含蠟高、凝點高以及無難處理雜質(zhì),排海含油指標(biāo)月平均排放濃度不超過45 mg/L[12]。

        4.1 處理指標(biāo)分析

        前端分離器停留時間為5 min,分離器水相出口進(jìn)入生產(chǎn)水含油量理論值不大于1 000 mg/L,現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)一般在500~700 mg/L的區(qū)間,脫氣除油罐對分散油和乳化油的抗沖擊負(fù)荷能力低于CFU和聚結(jié)除油器,因此在相同停留時間時,除油效率將略低,約在50%以上。采用技術(shù)成熟可靠的CFU和聚結(jié)除油器,除油效率約在75%以上。根據(jù)對比,脫氣除油罐要達(dá)到合格的處理指標(biāo)要求,需適當(dāng)增加停留時間以增加其處理可靠度。

        4.2 設(shè)備規(guī)模及運(yùn)行分析

        4.2.1 靜設(shè)備規(guī)模對比

        脫氣除油罐和聚結(jié)除油器兩種設(shè)備相比CFU均為靜設(shè)備,設(shè)備本身不需要回流泵。對比國內(nèi)外產(chǎn)品,停留時間控制在3~5 min可滿足臨界流速要求。脫氣除油罐靠物理沉降分離,停留時間至少要達(dá)到5 min及以上較為可靠。為了良好的脫氣除油效果,設(shè)備尺寸主要考慮長徑比、設(shè)備運(yùn)輸限制、占地面積等要求。經(jīng)廠家反饋,罐體直徑控制在3.8~4.2 m,按照設(shè)計水量1 000 m3/h的工程規(guī)模。根據(jù)計算,脫氣除油罐要達(dá)到處理效果,長度20 m以上,占地面積80 m2以上,而聚結(jié)除油器可控制在17 m以內(nèi),占地面積68 m2以內(nèi)。脫氣除油罐在規(guī)模和投資上不具備優(yōu)勢。兩種設(shè)備在不同停留時間下的設(shè)備參數(shù)見表1。

        表1 不同停留時間下兩種設(shè)備尺寸對比

        4.2.2 動設(shè)備與靜設(shè)備對比

        考慮控制設(shè)備工程規(guī)模的因素,CFU與聚結(jié)除油器具備選擇條件。對于CFU要實現(xiàn)好的處理效果要靠循環(huán)泵的回流并不斷產(chǎn)生浮選氣,嚴(yán)格控制氣水比是運(yùn)行中的關(guān)鍵要素,由于來液量的波動,運(yùn)行中要不斷調(diào)整氣水比。當(dāng)乳化程度較高時,還需輔助一定量的浮選劑以達(dá)到良好的處理效果。以高峰水量1 000 m3/h的生產(chǎn)水為例。

        1)當(dāng)CFU選用國產(chǎn)品牌,CFU成翹總重量、總占地面積與聚結(jié)除油器相比,成撬費用可節(jié)省70%~80%。經(jīng)對比,CFU在工程規(guī)模和初始投資方面都比聚結(jié)除油器有優(yōu)勢。但每年約產(chǎn)生259 m3的藥劑量,折合費用至少130萬~150萬元藥劑費,并配有每噸水60 kW·h的電耗。

        2)當(dāng)CFU擴(kuò)大采辦范圍時,投資將發(fā)生顛覆,初始投資約為聚結(jié)除油器初始投資的1.92倍,同時附加動力能耗和藥劑費,明顯存在劣勢。

        3)聚結(jié)除油器檢修概率低、無須藥耗或較低藥耗、無須動設(shè)備消耗等方面優(yōu)勢,對于油田全壽命周期的無人化或少人化改造、提升智能化水平和臺風(fēng)模式應(yīng)對都將具有適應(yīng)性。

        5 結(jié)語

        1)針對生產(chǎn)后期生產(chǎn)水高乳化油現(xiàn)象,在生產(chǎn)水增壓泵和水力旋流器的作用下會加劇其乳化性,對除油效果產(chǎn)生一定影響,去除率從95%降低至87%。通過采用新型聚結(jié)分離器作為水處理系統(tǒng)第一級工藝替代水力旋流器的改進(jìn)方法,去除效率可達(dá)95%以上。

        2)同等條件下,聚結(jié)除油器相比脫氣除油罐可節(jié)省約至少67%的占地空間。當(dāng)聚結(jié)內(nèi)件保持良好狀態(tài)下,系統(tǒng)無須增加化學(xué)藥劑和回流泵的工程投入,可每年節(jié)省約20%的運(yùn)維費。當(dāng)聚結(jié)內(nèi)件使用年限超過一定年限時,出水月平均含油濃度從低于30 mg/L上升至43.2 mg/L,應(yīng)增加清洗頻度。當(dāng)內(nèi)件編織結(jié)構(gòu)發(fā)生改變時,考慮更換內(nèi)件。

        新型聚結(jié)除油器可有效去除乳化油的同時降低大量生產(chǎn)水排海含油的累積效應(yīng)。對于廣闊的南海油氣田開發(fā)前景,由于其簡化操作的運(yùn)行特點,在南海智能油田中實現(xiàn)有人平臺少人化和無人平臺智能化建設(shè)具有應(yīng)用潛力,未來可進(jìn)一步研究其在南海臺風(fēng)模式改造方面的應(yīng)用。

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