陶 瓊, 張鵬陽(yáng), 李翩翩
(云南省公路科學(xué)技術(shù)研究院, 昆明 650000)
隨著我國(guó)山區(qū)高速公路建設(shè)的快速發(fā)展,隧道構(gòu)筑物在路線占比越來(lái)越多,但因隧道圍巖的隱蔽性和復(fù)雜性,如巖溶、煤層、暗河、斷層破碎帶等[1-3]不良地質(zhì)不易提前準(zhǔn)確預(yù)知。尤其是煤層條件下隧道施工建設(shè)危險(xiǎn)性較大,一是煤層會(huì)導(dǎo)致圍巖的完整性和自穩(wěn)能力下降,施工中極易發(fā)生圍巖塌方;二是含煤地層賦存的瓦斯氣體因開(kāi)挖揭露而釋放,在高瓦斯段,若施工不當(dāng),極易發(fā)生瓦斯爆炸,造成大量人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失[4]。
針對(duì)隧道穿越煤系地層的工程問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量研究。謝全敏等[5]采用結(jié)構(gòu)力學(xué)理論推導(dǎo)了隧道在含煤地層段開(kāi)挖時(shí)煤巖柱安全厚度,并進(jìn)一步分析了煤層的動(dòng)力特性。萬(wàn)正等[6]運(yùn)用數(shù)值模擬和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控量測(cè)的方法,研究了富水煤系地層的隧道仰拱隆起問(wèn)題,指出隧道基底圍巖在水的作用下軟化,且在地下水的高水壓力是致使仰拱隆起主要原因。喻軍等[7]結(jié)合隧道施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)況,研究了軟弱煤系地層塌方處治技術(shù)。李樹(shù)良[8]以具體工程為背景,研究了水平煤系地層隧道塌方的規(guī)律,提出了防治措施并在工程中應(yīng)用,取得了良好效果。劉江等[9]針對(duì)特長(zhǎng)公路隧道煤層段高瓦斯施工通風(fēng)技術(shù)問(wèn)題,通過(guò)劃分工區(qū)、通風(fēng)量計(jì)算等方法,確定了通風(fēng)設(shè)備功率和通風(fēng)方式。通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研發(fā)現(xiàn)[10-12],目前有關(guān)含煤層隧道的研究主要集中在瓦斯處治方面,而對(duì)含煤層區(qū)段圍巖開(kāi)挖的穩(wěn)定性和破壞特征研究相對(duì)較少。
本文結(jié)合隧道含煤層區(qū)段圍巖塌方實(shí)際情況,主要針對(duì)塌方特征和加固處治方案進(jìn)行研究,并提出合理的處理措施。
依托隧道左線長(zhǎng)度為2 444 m,里程點(diǎn)ZK162+556~ZK165+000;右線隧道長(zhǎng)度為2 447 m,里程點(diǎn)K162+546~K164+993。隧址區(qū)海拔高程1 080 m~1 680 m,相對(duì)高差600 m。隧址區(qū)屬構(gòu)造剝蝕巖溶中山地貌區(qū),地形起伏較大,自然坡度25°~40°,坡面植被不發(fā)育,大多基巖出露,地質(zhì)作用以構(gòu)造剝蝕、溶蝕為主。巖體主要由灰?guī)r、玄武巖、鈣質(zhì)粉砂巖夾煤層、粉砂質(zhì)泥巖和泥質(zhì)粉砂巖組成,裂隙發(fā)育,巖體破碎,巖體完整性差。隧道在K163+800~K163+900段存在煤層,產(chǎn)狀為330°~350°∠40°~60°,該段隧道圍巖為Ⅳ級(jí),以黃灰色鈣質(zhì)粉砂巖為主,夾灰黑色頁(yè)巖夾煤層,呈中厚層狀構(gòu)造,中風(fēng)化為主,節(jié)理裂隙發(fā)育,層間結(jié)合一般,巖體較破碎多呈碎石狀碎裂結(jié)構(gòu)。
在隧道左線ZK163+815斷面施工時(shí),掌子面出現(xiàn)較破碎松散狀的黑色煤塊,涌水量較大,掌子面上的石塊開(kāi)始松動(dòng)滑落,立即暫停掌子面施工。次日,隧道發(fā)生滑塌,塌方位置由拱頂位置逐漸發(fā)展為整個(gè)掌子面,滑塌體積逐漸增大,塌方體積大概有250 m3,掌子面初支臺(tái)架被煤塊掩蓋。受坍塌體的影響,ZK163+815~ZK163+838段初期支護(hù)受損嚴(yán)重,主要表現(xiàn)為初期支護(hù)混凝土開(kāi)裂、掉塊、鋼拱架變形等。
本隧道在穿越含煤層圍巖段采用上下臺(tái)階法開(kāi)挖,復(fù)合式襯砌,在隧道兩側(cè)各設(shè)一條維修道,左側(cè)為電纜溝,右側(cè)為消防溝,隧道路基兩側(cè)各設(shè)置排水邊溝,隧道的橫斷面設(shè)計(jì)如圖1所示。
單位:m
隧道施工過(guò)程中,采用收斂計(jì)測(cè)量圍巖周邊位移收斂值、全站儀測(cè)量拱頂沉降值。拱頂沉降監(jiān)測(cè)由3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)組成,在隧道拱頂布置一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),距離隧道拱頂監(jiān)測(cè)點(diǎn)2 m左右各一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),周邊收斂由2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)組成,分別在隧道左右邊墻位置,周邊收斂和拱頂沉降的監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置在同一個(gè)截面上,在Ⅳ級(jí)圍巖中每10 m~20 m布置一個(gè)斷面,特殊不良地質(zhì)條件下縮短2個(gè)斷面的布置距離,監(jiān)測(cè)頻率為1次/d[13]。監(jiān)控點(diǎn)的布置如圖2所示。
(a) 橫斷面測(cè)點(diǎn)布置
1) 增設(shè)臨時(shí)支撐
塌方預(yù)兆發(fā)生時(shí),立刻停止施工。為確保塌方處理人員的人身安全,先對(duì)已施工初支段進(jìn)行鋼支撐臨時(shí)支護(hù),防止圍巖發(fā)生松動(dòng)變形導(dǎo)致初支破壞。臨時(shí)鋼支撐采用與初期支護(hù)的鋼拱架同型號(hào)的工字鋼制成。同時(shí),為了提高初期支護(hù)的穩(wěn)定性和承載能力,防止塌方進(jìn)一步惡化[14],鋼拱架的鎖腳采用Φ42、L=3.5 m的鎖腳錨桿,每組鎖腳錨桿數(shù)量由原設(shè)計(jì)的2根增加至4根。相鄰2個(gè)臨時(shí)鋼支撐縱向間距2 m。臨時(shí)鋼支撐及鎖腳錨桿布設(shè)位置及主要參數(shù)如圖3所示。
為了提高初期支護(hù)的支護(hù)能力,襯砌類型由原S4a襯砌變更為S5c襯砌。圍巖由原來(lái)的Ⅳ級(jí)圍巖變更為Ⅴ級(jí)圍巖,同時(shí),改變了隧道的開(kāi)挖方式,由原來(lái)的上下臺(tái)階法變更為環(huán)形開(kāi)挖預(yù)留核心土法,用人工機(jī)械開(kāi)挖方式代替鉆爆開(kāi)挖。
(a) 隧道開(kāi)挖橫斷面
(b) 鎖腳錨桿布設(shè)側(cè)視圖
(c) 鎖腳錨桿布設(shè)正視圖
2) 注漿加固圍巖
為了充分發(fā)揮圍巖的自承能力,提高已施工段圍巖的整體穩(wěn)定性,在ZK163+815~ZK163+835的開(kāi)挖面進(jìn)行預(yù)注漿處理。采用分段注漿措施,每段長(zhǎng)度為7.5 m,相鄰兩端搭接1.5 m。注漿孔沿隧道中軸傘狀布置,漿液擴(kuò)散半徑為2 m。套管段采用Φ115鉆頭成孔,注漿段采用Φ76鉆頭成孔。注漿液采用水泥-水玻璃漿液,水泥∶水玻璃(體積比)=1∶(0.6~1.0),水灰比為0.8∶1~1∶1,水玻璃模數(shù)2.6~2.8,注漿壓力0.5 MPa~1.5 MPa。
3) 超前管棚支護(hù)
根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)分析結(jié)果,煤層分布在隧道掌子面前方20 m范圍內(nèi)。為了防止后續(xù)開(kāi)挖過(guò)程中再次發(fā)生坍塌,提高未開(kāi)挖段圍巖的承載力,采用管棚進(jìn)行預(yù)加固處理[15]。管棚參數(shù)如下:長(zhǎng)度為30 m,內(nèi)徑為108 mm,壁厚為6 mm,環(huán)向間距為30 cm,外插角范圍為1°~2°,在拱頂和兩拱腰位置共布置31根管棚。在掌子面位置施作1.5 m長(zhǎng)的套拱,管棚的一端搭接在套拱上,另一端搭接在隧道掌子面前方大概20 m~30 m的巖體中,注漿參數(shù)同前。
1) 數(shù)值模擬
為了解加固措施在實(shí)際應(yīng)用中的效果,保證隧道在加固后的開(kāi)挖施工能夠安全進(jìn)行,在加固措施進(jìn)行實(shí)際工程應(yīng)用前,運(yùn)用數(shù)值模擬的方法進(jìn)行圍巖加固效果驗(yàn)證。采用Midas GTS NX有限元軟件建立三維隧道有限元模型,模擬隧道含煤層區(qū)段在經(jīng)過(guò)本文的加固措施加固前、后,開(kāi)挖施工引起的圍巖變形特征。在建模時(shí),為了簡(jiǎn)化模型,僅保留隧道拱頂以上20 m范圍內(nèi)的圍巖,在這之上的圍巖重力按照等效荷載施加在模型的頂部。隧道圍巖和支護(hù)材料選用摩爾-庫(kù)倫彈塑性本構(gòu)模型。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)勘察報(bào)告及隧道設(shè)計(jì)資料,模型中各種材料的主要物理力學(xué)參數(shù)如表1所示。有限元模型一共劃分網(wǎng)格數(shù)目101 490個(gè),節(jié)點(diǎn)數(shù)59 076個(gè),如圖4所示。
表1 圍巖及支護(hù)材料物理力學(xué)參數(shù)
單位:m
2) 加固方案評(píng)估
通過(guò)對(duì)隧道開(kāi)挖有限元數(shù)值模擬,可得到隧道含煤層區(qū)段圍巖經(jīng)加固后,開(kāi)挖施工引起的隧道拱頂沉降和周邊收斂分布云圖。實(shí)際中,隧道圍巖未采取加固措施開(kāi)挖后產(chǎn)生了塌方,表明隧道含煤層圍巖發(fā)生了塑性破壞。
為了便于觀察,選取模型中隧道軸線與煤層相交附近的橫截面進(jìn)行分析。隧道加固后開(kāi)挖引起的圍巖變形如圖5所示。由圖5可見(jiàn),隧道在完成開(kāi)挖施工后,圍巖的最大沉降為1.85 mm,最大值位置在煤層所在位置的右側(cè)拱肩;圍巖的最大水平位移在煤層所在位置的右側(cè)拱腰,數(shù)值為1.79 mm。按照我國(guó)隧道施工規(guī)范,已滿足圍巖穩(wěn)定規(guī)定,圍巖加固效果明顯。含煤層圍巖開(kāi)始開(kāi)挖時(shí)發(fā)生塌方,表明當(dāng)時(shí)隧道開(kāi)挖時(shí)圍巖的變形量和變形速率已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出規(guī)范的規(guī)定。分析表明含煤層圍巖經(jīng)過(guò)加固后,整體穩(wěn)定性得到提高。
隧道在含煤層區(qū)段開(kāi)挖初期發(fā)生塌方,塌方穩(wěn)定后進(jìn)行圍巖加固處理。加固完成后,采用環(huán)形開(kāi)挖預(yù)留核心土法繼續(xù)進(jìn)行隧道施工,塌方掌子面樁號(hào)為ZK163+815。隧道開(kāi)挖后,以ZK163+810斷面、ZK163+815斷面和ZK163+820斷面的拱頂沉降和周邊收斂監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù),繪制出這3個(gè)斷面的拱頂沉降位移時(shí)程曲線、周邊收斂位移時(shí)程曲線。為了更準(zhǔn)確地獲取圍巖變形信息,在ZK163+815斷面和ZK163+820斷面提高了監(jiān)測(cè)頻率,即2次/d。監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖6所示。
(a) 豎向位移
(b) 水平位移
由圖6(a)可知,ZK163+810斷面的圍巖原已趨于穩(wěn)定,后因ZK163+815掌子面開(kāi)挖對(duì)圍巖產(chǎn)生擾動(dòng),使得ZK163+810斷面的拱頂沉降又出現(xiàn)變形增大的趨勢(shì),且右側(cè)拱肩位置的圍巖沉降量最大,其累計(jì)沉降位移值達(dá)到125.31 mm后趨向穩(wěn)定。由圖6(b)可知,ZK163+815斷面開(kāi)挖后,第一次拱頂沉降值在開(kāi)挖后的第3天趨于穩(wěn)定,右側(cè)拱肩的累計(jì)拱頂沉降量最大,累計(jì)沉降值為1.28 mm,表明圍巖的加固效果較好。在ZK163+820開(kāi)挖時(shí),ZK163+815的拱頂沉降又呈現(xiàn)一個(gè)快速增長(zhǎng)階段,ZK163+820開(kāi)挖完成后,開(kāi)挖引起的圍巖擾動(dòng)減小,右側(cè)拱頂沉降再次趨于穩(wěn)定,右側(cè)拱肩的累計(jì)拱頂沉降量為2.13 mm。累計(jì)沉降值與數(shù)值模擬得到的拱頂沉降值相近。由圖6(c)可知,ZK163+820斷面的拱頂沉降最大值為6.84 mm,表明該位置的圍巖受煤層作用的影響已經(jīng)變小。由圖6(d)可知,ZK163+815斷面和ZK163+820斷面的累計(jì)周邊收斂位移值均約為1.6 mm,表明含煤層圍巖在經(jīng)過(guò)加固后穩(wěn)定性增強(qiáng),且在ZK163+820斷面在開(kāi)挖時(shí),ZK163+815斷面的累計(jì)收斂位移有所上升,說(shuō)明開(kāi)挖面的圍巖擾動(dòng)會(huì)對(duì)已開(kāi)挖完成的隧道初支結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定的擾動(dòng)。
(a) ZK163+810斷面拱頂沉降位移時(shí)程曲線
(b) ZK163+815斷面拱頂沉降位移時(shí)程曲線
(c) ZK163+820斷面拱頂沉降位移時(shí)程曲線
(d) 周邊收斂時(shí)程曲線
本文以我國(guó)西南地區(qū)某隧道為例,對(duì)該隧道在含煤層區(qū)段的開(kāi)挖過(guò)程中圍巖的變形規(guī)律及其加固處理效果進(jìn)行了研究,通過(guò)有限元數(shù)值模擬和圍巖位移變形現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),驗(yàn)證了該加固處理方案的可靠性,主要有以下結(jié)論:
1) 含煤系地層的隧道圍巖加固方案采用設(shè)置長(zhǎng)管棚支護(hù)、注漿加固圍巖、臨時(shí)支撐提高已施工路段及開(kāi)挖方式調(diào)整為環(huán)形開(kāi)挖預(yù)留核心土法等措施,可有效控制圍巖變形,提高圍巖穩(wěn)定能力。
2) 借助數(shù)值模擬的方法評(píng)估了加固方法的可靠性,并通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)控量測(cè)數(shù)據(jù)分析,驗(yàn)證了含煤層圍巖加固方法的加固效果,該含煤層圍巖加固設(shè)計(jì)方法可供類似工程參考。