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        采區(qū)閉環(huán)式污水自動控制處理系統(tǒng)應(yīng)用

        2022-07-08 02:52:58申光玉
        2022年7期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        申光玉

        (潞安化工集團 司馬煤業(yè)有限公司,山西 長治 046000)

        潞安化工集團司馬煤業(yè)有限公司一采區(qū)回采煤層為二疊統(tǒng)山西組下部的3號煤層。該煤層賦存穩(wěn)定,煤厚變異較小,煤層結(jié)構(gòu)較簡單,煤體黑色塊狀為主,局部為粒狀,亮煤為主,夾鏡煤帶條,具有線里狀結(jié)構(gòu)。

        現(xiàn)有資料顯示,K7砂巖是3號煤層底板間接充水含水層,頂板砂巖裂隙含水層為3號煤層的間接充水含水層,屬弱富水性含水層,距3號煤頂板約35.44 m;工作面范圍內(nèi)地質(zhì)條件較為簡單,局部地方底板可能出現(xiàn)起伏變化,形成小型向斜及背斜,在向斜及背斜轉(zhuǎn)折端有煤層及頂板裂隙發(fā)育,出現(xiàn)淋水現(xiàn)象。

        為了保證礦井生產(chǎn)安全,司馬礦在副井底建立1個中央水泵房,水倉有效容積為1 800 m3,水泵房內(nèi)安裝4臺MD280型多級離心式水泵,并通過管路將污水排出地面。由于司馬礦回采的3號煤層穩(wěn)定性差,煤層在頂板淋水作用下出現(xiàn)軟化現(xiàn)象,采掘工作面生產(chǎn)過程中噴霧降塵時工作面內(nèi)產(chǎn)生大量煤泥水,煤泥水進入水倉沉淀后產(chǎn)生大量煤泥,每隔180 d需進行1次水倉煤泥清理,水倉將污水直接排至地面,且排放量大,嚴重污染環(huán)境。司馬礦通過技術(shù)研究,決定在中央水倉安裝1套閉環(huán)式污水自動控制處理系統(tǒng)。

        1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及原理

        1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        閉環(huán)式污水自動控制處理系統(tǒng)主要包括閉環(huán)式污水處理裝置和恒壓供水裝置兩部分。

        1.1.1 裝置結(jié)構(gòu)

        1) 閉環(huán)式污水處理裝置主要由水砂分離器、混泥反應(yīng)池、固液分離設(shè)備、電控系統(tǒng)、混凝系統(tǒng)、污泥池、壓濾機、磁分離機等部分組成,如圖1所示。

        圖1 閉環(huán)式污水處理裝置結(jié)構(gòu)示意

        2) 混凝系統(tǒng)主要包括磁種箱、混凝劑、PAC箱?;炷到y(tǒng)主要用于向混凝反應(yīng)池中添加混凝劑,加速污水混凝。磁種箱、PAC箱內(nèi)添加磁分離材料,對污水中磁性離子進行分離沉淀。預(yù)沉池內(nèi)安裝3趟管路,與污水池連接,利用3趟管路及時將池內(nèi)底部的煤泥排出。

        3) 固液分離裝置與混泥反應(yīng)池連接,裝置內(nèi)安裝1根管路,管路與磁分離機連接,磁分離機將重介分離器和攪拌器連接起來,并通過一根管路將磁分離器與污泥池連通。其中污水池采用吸料泵通過管路與壓濾機上方的帶式輸送機接通,將廢料運送至壓濾機。

        4) 電控系統(tǒng)主要包括聯(lián)鎖開關(guān)、PLC控制器、遠程控制系統(tǒng)等部分。遠程控制系統(tǒng)主要由上位機、打印機、顯示器組成,上位機內(nèi)安裝專用組態(tài)軟件,利用組態(tài)軟件將污水處理系統(tǒng)工作狀況顯示在顯示器上,操作人員可遠程觀察系統(tǒng)工況,并可實現(xiàn)遠程控制。

        1.1.2 恒壓供水裝置結(jié)構(gòu)

        恒壓供水裝置主要由水泵、防爆變頻器、操控臺、閥門控制箱、PLC控制箱等部分組成,見圖2。中央水泵房內(nèi)共安裝兩套恒壓供水裝置,一臺工作一臺備用。該裝置的控制方式有:自動控制、手動一鍵控制以及就地檢修控制。

        圖2 恒壓供水裝置結(jié)構(gòu)示意

        1.2 系統(tǒng)工作原理

        1.2.1 閉環(huán)式污水處理裝置工作原理

        1) 排放污水時首先進入水砂分離器,過濾煤泥水中大顆粒砂石炭塊,過濾后的污水進入預(yù)沉池內(nèi),通過沉淀作用,上部有懸浮顆粒的污水進入混凝反應(yīng)池內(nèi),下部沉淀煤泥水通過管路進入污泥池內(nèi)。

        2) 污水進入混凝反應(yīng)池內(nèi)后,混凝系統(tǒng)向反應(yīng)池內(nèi)添加混凝劑,污水在混凝劑的作用下,對污水中的懸浮物進行沉降以及稀釋;稀釋后的污水進入固液分離設(shè)備內(nèi)。

        3) 污水進入固液分離設(shè)備進行分離過濾,上部清水通過管路進入恒壓供水裝置內(nèi),下部污水通過吸料泵進入磁分離機進行磁化分離作用,將煤泥吸入污泥池內(nèi),若磁化分離的污水重介質(zhì)含量高,通過重介質(zhì)作用進行沉降,如污水懸浮物含量高,通過攪拌器攪拌并添加助凝劑沉降,最終污水再次進入混凝反應(yīng)池內(nèi)進行二次過濾。

        4) 煤泥進入污泥池中通過攪拌作用,經(jīng)吸料泵進入壓濾機,壓濾機主要對煤泥進行水分過濾以及烘干,將煤泥擠壓成塊狀,通過帶式輸送機運出。

        1.2.2 恒壓供水裝置工作原理

        恒壓供水裝置主要通過高壓水泵將水源進行加壓,利用裝置中的電控液閥集控系統(tǒng)進行水壓控制和水流流量控制,從而實現(xiàn)水流恒壓控制。水經(jīng)恒壓控制后通過管路輸送至各個采掘工作面用水點。恒壓控制方式主要包括自動恒壓控制和手動恒壓控制兩種。

        1) 自動恒壓控制原理:當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測到水位不在設(shè)計值時,自動開啟水泵加壓供水,并根據(jù)供水管路的壓力值自動調(diào)節(jié)變頻器,保證供水管路壓力在設(shè)定范圍內(nèi)。當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測到水位超過上限值時,自動關(guān)閉水泵,關(guān)閉供水管路進水閘閥,同時打開溢水閥門流入水倉。

        2) 手動一鍵控制:當(dāng)自動控制系統(tǒng)故障時可通過人工手動控制,人工一鍵控制時可對系統(tǒng)中的獨立設(shè)備進行啟停操作,但是變頻器頻率需預(yù)先設(shè)定。采用手動控制時,一旦水位降低,水泵無法自動開啟。

        2 系統(tǒng)優(yōu)缺點

        2.1 優(yōu) 點

        1) 操作簡單、便于維護。閉環(huán)式污水自動控制處理系統(tǒng)各設(shè)備之間采用聯(lián)鎖控制,系統(tǒng)便于操作與維護。系統(tǒng)在運行過程中可自動巡檢設(shè)備運行狀態(tài),檢查出故障源可及時排除,有效降低了故障率。

        2) 自動化水平高。污水處理過程中只需1人操作,大大降低了污水處理作業(yè)強度。該系統(tǒng)可遠程察看設(shè)備運行狀況,并可進行遠程控制,提高了污水處理自動化水平。

        3) 實現(xiàn)了污水二次利用。閉環(huán)式污水自動控制處理系統(tǒng)可將井下生產(chǎn)污水進行沉淀、過濾,將污水進行二次利用,一方面減少了煤礦靜壓水供應(yīng)量,另一方面減少了井下污水排放量,避免了污水對地面的污染;處理后的煤泥可出售,提高了煤礦經(jīng)濟效益。

        2.2 缺點

        1) 由于礦井生產(chǎn)污水中含大量金屬異物,在對污水磁分離時,磁分離機工作負荷大,容易導(dǎo)致故障,增加了設(shè)備維修費用。

        2) 由于司馬礦回采的3號煤層穩(wěn)定性差,煤層易破碎,導(dǎo)致生產(chǎn)污水中含大量煤泥,污泥池內(nèi)堆積的煤泥量大且無法及時排出,需人工定期進行清理。

        3 結(jié) 語

        司馬礦安裝閉環(huán)式污水自動控制處理系統(tǒng)后,2021年3月—2021年9月,該系統(tǒng)處理污水能力達320 m3/h,共計處理污水1.64萬m3,減少地面污水排放量1.42萬m3,污水利用率達95%以上,大大減少了井下污水排放量,減少了煤礦生產(chǎn)過程中靜壓水供給量,預(yù)計全年可創(chuàng)造經(jīng)濟效益800余萬元,取得了顯著的應(yīng)用成效。

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