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        煤礦綜采工作面泵站變頻控制系統(tǒng)問題分析及處理

        2022-07-07 10:12:26
        機械管理開發(fā) 2022年5期
        關鍵詞:泵站變頻器系統(tǒng)

        石 珂

        (晉能控股集團長治三元中能煤業(yè)有限公司, 山西 長治 046600)

        引言

        煤礦井下綜采工作面環(huán)境復雜,生產(chǎn)過程中配套的大功率綜采設備負荷處于頻繁波動的狀態(tài),導致工作效率偏低,影響了礦井高產(chǎn)高效安全運行。變頻器憑借其優(yōu)良的性能在煤礦企業(yè)得到越來越廣泛的應用,由于變頻器的啟動、運行和停止產(chǎn)生的電磁干擾信號,對其他設備的控制系統(tǒng)也產(chǎn)生了嚴重的影響[1-3]。煤礦井下綜采工作面配套泵站變頻器產(chǎn)生的干擾信號,嚴重影響了“三機”CST 控制系統(tǒng)的運行,在生產(chǎn)過程中運輸機頻繁啟停。針對該問題本文對變頻器多個方面影響因素進行綜合分析,從而制定出切實可行的解決方案,保證綜采工作面泵站系統(tǒng)正常運行。

        1 設備概況

        1.1 泵站變頻系統(tǒng)分析

        研究的綜采工作面的泵站系統(tǒng)選用華夏天信BPQJ-(1555、60)/1140 礦用隔爆兼本質(zhì)安全型組合變頻啟動器,控制泵站系統(tǒng)中乳化液泵的啟動、停止和運行。該變頻器具備3 個獨立的500 kW 變頻輸出回路和10 個工頻輸出回路。3 個獨立的500 kW 變頻輸出回路為二象限運行方式,應用于500 kW/1 140 V及以下三相交流電動機的變頻調(diào)速控制,可對3 臺及以下電動機進行變頻調(diào)速控制;泵站系統(tǒng)中的工頻回路用于對不需要調(diào)速的設備進行控制,如冷卻風機、減速器油箱泵等。另外,工頻回路作為變頻回路的冗余回路,當變頻回路故障時,為不影響綜采工作面的生產(chǎn),控制系統(tǒng)會直接切換致工頻回路保證泵站系統(tǒng)連續(xù)、平穩(wěn)運行。在該泵站系統(tǒng)中,配置有Modbus RTU、Modbus TCP、CAN 總線以及以太網(wǎng)通訊接口,可與煤礦井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)互聯(lián),并進行數(shù)據(jù)交互。綜采工作面泵站系統(tǒng)的變頻器電氣系統(tǒng)組成框圖如圖1 所示,主要由變頻主回路、工頻輔助供電回路、控制單元、檢測模塊、顯示單元、矩陣鍵盤、輔助電源回路及其他外圍電路組成,其中變頻主回路為交-直-交、電壓源型變頻器。輸入電源Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三路1 140 V/50 Hz 三相交流電源經(jīng)隔離開關、接觸器后作為變頻回路的輸入,經(jīng)變頻器內(nèi)部整流、濾波、逆變后輸出頻率可調(diào)的交流電,對綜采工作面泵站系統(tǒng)電動機進行變頻控制。

        圖1 綜采工作面泵站系統(tǒng)變頻器電氣系統(tǒng)組成框圖

        1.2 CST 控制系統(tǒng)簡介

        綜采工作面刮板輸送機的控制部分采用CST 控制系統(tǒng),其工作原理為CST 控制系統(tǒng)通過控制動、靜摩擦片之間的壓力對電動機啟停進行控制并達到調(diào)速的目的,壓力為零時,刮板輸送機停止;壓力為非零時,刮板輸送機啟動,且運行速度與壓力的大小存在一定的曲線關系,壓力最大時,刮板輸送機的運行速度達到最大。CST 控制系統(tǒng)的基本原理可表述為式(1):

        式中:M 為CST 控制系統(tǒng)傳遞扭矩,N·m;i 為動、靜摩擦片的個數(shù);R 為摩擦片外徑,m;r 為摩擦片內(nèi)徑,m;μ 為CST 控制系統(tǒng)中液體的動力黏度,Pa·s;h 為主、從摩擦片之間的間隙,m;ω1為主離合片的角速度,rad/s。在同一CST 控制系統(tǒng)中,i、μ、R、r 為定值,則根據(jù)式(1),ω1恒定時,CST 控制系統(tǒng)的輸出扭矩與h 為線性函數(shù)關系。

        采用CST 驅(qū)動方式啟動電動機時,空載啟動,輸出軸不動,當電動機的轉(zhuǎn)速達到額定轉(zhuǎn)速后,接入負載,通過液壓控制系統(tǒng),實現(xiàn)所控制電動機的軟啟動[4-5]。以CST 驅(qū)動方式的優(yōu)點是有過載保護功能,可有限實現(xiàn)刮板輸送機多電動機功率平衡問題,能夠降低啟動電流過大而造成的對電網(wǎng)的沖擊。缺點一是與該驅(qū)動裝置配套的液壓系統(tǒng)較為復雜,易發(fā)生油液泄漏故障;二是由于制動、靜摩擦片的機械損耗問題,CST 控制系統(tǒng)的使用次數(shù)受限,且在使用過程中發(fā)熱現(xiàn)象嚴重,傳動效率低;三是刮板輸送機CST 控制系統(tǒng)最佳調(diào)速范圍為30%~70%;四是耗能較大、節(jié)能效果差、工程量大且占地面積大[6-7]。

        2 干擾問題原因分析

        泵站系統(tǒng)組合變頻器啟動過程中干擾CST 通信,從CST 操作箱的數(shù)據(jù)監(jiān)測上看,變頻器在單機運行時,數(shù)據(jù)丟包現(xiàn)象只發(fā)生在設備啟動瞬間,不影響CST 通信。變頻器雙機運行時,CST 通信會在變頻器充電、啟動、降速時,出現(xiàn)通信丟包的現(xiàn)象,嚴重時會造成CST 通信超時停機[8]。經(jīng)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集并分析,組合變頻器啟動引起的CST 通信故障主要有以下4種原因:

        1)接地系統(tǒng)不完善或不合理:變頻器以及屏蔽器的接地線應與大地連接,還需考慮接地線與其他動力線分離并保持安全距離,并盡量降低接地端子的電阻,達到更好的接地效果。連接線接地時,還必須考慮數(shù)字地、電源地以及模擬地,以降低共模干擾。

        2)線路布置不合理:對變頻器外部接線實際調(diào)研發(fā)現(xiàn),部分電線的排布和連接不合理。輸出信號線經(jīng)盡量短,且采用具備雙絞、有屏蔽層的線纜,并實現(xiàn)控制回路與電源回路的隔離。

        3)變頻器運行參數(shù)設置不合理:變頻器運行時的關鍵參數(shù)有轉(zhuǎn)矩提升百分比、加速時間、減速時間、上限頻率、下限頻率等。需變頻器與所控制電動機進行連接,并讓變頻器學習電動機運行參數(shù),以此作為變頻器參數(shù)設置的基本依據(jù),并根據(jù)實際情況進行微調(diào)。

        4)變頻器通信電纜有破損或不接地現(xiàn)象:通信電纜的屏蔽層不接地,在實際通訊過程中會發(fā)生通信時斷時續(xù)或者通訊不穩(wěn)定的突發(fā)現(xiàn)象。

        3 干擾問題具體處理

        為防止泵站變頻器干擾刮板輸送機CST 控制系統(tǒng),保證CST 控制系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、連續(xù)運行,在分析生產(chǎn)實踐中發(fā)生的引起CST 控制系統(tǒng)通信故障的原因的基礎上,給出干擾問題的具體對策,具體如下:

        1)優(yōu)化接地系統(tǒng),將變頻器的接地和主接地分開,CST 控制箱做可靠接地,CST 供電的組合開關做可靠接地。整改后,CST 控制系統(tǒng)的丟包現(xiàn)象未明顯改善。

        2)優(yōu)化并合理布線,將CST 控制系統(tǒng)的通信和其他電纜成束綁扎后,吊在電纜勾上,將CST 的通信線與其他線分開,并單獨敷設。整改后,CST 控制系統(tǒng)的丟包率下降,刮板輸送機加速過程中丟包率依然居高不下。

        3)學習并優(yōu)化變頻器運行參數(shù),將原變頻器加速時間60 s 修改為15 s,減速時間不變。整改后,CST 控制系統(tǒng)的丟包率明顯下降。經(jīng)統(tǒng)計,CST 控制系統(tǒng)長時間運行,丟包個數(shù)僅為2~3 個。

        4)將破損的屏蔽電纜的重新包扎處理,電纜接口清理緊固并重新固定。整改后,效果不明顯。

        變頻器系統(tǒng)以及CST 控制系統(tǒng)做上述處理后并長時間運行后,再次出現(xiàn)變頻器干擾CST 控制系統(tǒng)的現(xiàn)象,處理步驟如下:

        1)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),部分通信線和動力線沒有徹底分開,將沒能徹底分開的通信線,用帶有屏蔽層的管子套起來,讓其和動力電纜可靠的分開。整改后,CST 控制系統(tǒng)影響停機率明顯下降。

        2)優(yōu)化變頻器調(diào)速范圍參數(shù),控制變頻器運行于第一、第三象限。整改后,CST 控制系統(tǒng)影響停機的現(xiàn)象不再發(fā)生。

        4 結(jié)語

        變頻器具有調(diào)速范圍廣、精度高、節(jié)能效果明顯等優(yōu)點,在礦山企業(yè)設備中得到廣泛應用,但在變頻器實際應用中,電磁干擾是無法回避的問題,甚至會影響煤礦機電設備的正常運行。分析了綜采工作面泵站變頻器電磁干擾產(chǎn)生的原因,以綜采工作面配套泵站變頻器產(chǎn)生的干擾信號,以及“三機”CST 控制系統(tǒng)的運行為出發(fā)點,對干擾原因做針對性處理,達到了較好的效果,保證“三機”CST 控制系統(tǒng)安全、連續(xù)、穩(wěn)定運行。

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