張文杰
(晉能控股煤業(yè)挖金灣煤業(yè)公司運輸區(qū), 山西 大同 037042)
液壓支架是井下綜采面支護的核心設(shè)備,其支護可靠性直接決定了巷道的穩(wěn)定性和綜采作業(yè)安全性。液壓支架在支護過程中的初撐力會隨著支護時間的增加不斷發(fā)生變化,為了確保支護安全,需要根據(jù)頂板壓力情況及時調(diào)節(jié),但目前支架控制系統(tǒng)主要采用了PID 控制邏輯[1],在實際應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)其對巷道圍巖壓力變化的響應(yīng)速度慢、支架初撐力調(diào)節(jié)速度慢、工作時的超調(diào)量達到了17.5%,無法滿足井下支護安全性的需求。
液壓支架主要包括頂梁、護幫板、立柱等,在工作時由液壓系統(tǒng)控制立柱的伸長高度和工作壓力,從而實現(xiàn)對不同初撐力的調(diào)節(jié)。因此對液壓支架初撐力的自動調(diào)節(jié)就是實現(xiàn)對支架液壓系統(tǒng)的智能調(diào)節(jié)控制,支架的控制系統(tǒng)主要包括油箱、傳感器、執(zhí)行油缸等,液壓控制系統(tǒng)如圖1 所示[2]。
由圖1 可知,系統(tǒng)在工作中,由設(shè)置在巷道頂板及圍巖上的壓力傳感器對礦壓進行聯(lián)系監(jiān)測,液壓支架工作時的初撐力則通過設(shè)置在油缸回路上的油壓傳感器來監(jiān)測。系統(tǒng)對監(jiān)測到的兩個壓力監(jiān)測值進行對比,根據(jù)差值情況,判斷液壓支架的初撐力是否滿足當前狀態(tài)下的支護安全性需求,若初撐力過大則發(fā)出調(diào)節(jié)信號,控制液控閥來實現(xiàn)支架的泄壓。若初撐力不足,則系統(tǒng)自動計算出所應(yīng)補償?shù)膲毫χ岛土髁浚ㄟ^電機帶動馬達運轉(zhuǎn),電磁換向閥換向,通過液壓管路向油缸補充油壓,從而滿足初撐力提升的需求。
圖1 液壓系統(tǒng)原理圖
由于液壓支架的工作環(huán)境惡劣,礦壓波動大,再加上綜采擾動,極易造成液壓系統(tǒng)頻繁調(diào)節(jié),影響系統(tǒng)工作穩(wěn)定性和使用壽命,傳統(tǒng)的控制模式中主要采用了PID 控制,雖然能夠解決系統(tǒng)頻繁啟動的問題,但控制精度低、反應(yīng)速度慢,無法滿足支護安全性的需求。因此為了確保調(diào)節(jié)的精確性,在系統(tǒng)中引入了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)閉環(huán)調(diào)節(jié)控制邏輯,其整體結(jié)構(gòu)如圖2 所示[3]。
圖2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)閉環(huán)調(diào)節(jié)控制邏輯示意圖
在該系統(tǒng)中,輸入信號r 表示傳感器監(jiān)測到的頂板的礦壓,輸出量y 表示支架的初撐力,e 表示系統(tǒng)測定的頂板礦壓和支架初撐力之間的差值,de 則表示差值e 的變化率,這些輸入量經(jīng)過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的分析處理后輸出控制變量Kp、Ki、Kd(比例、微分、積分),經(jīng)過PID 控制器的分析后輸出控制信號,經(jīng)過伺服放大器的放大處理,提高信號清晰度和抗干擾的能力,最終通過電磁閥來實現(xiàn)對執(zhí)行油缸初撐力的自動調(diào)整。在整個控制過程中采用了閉環(huán)控制模式,不斷對輸出初撐力和頂板壓力對比,獲取的差值只有滿足一定量并持續(xù)一定時間后系統(tǒng)才會啟動調(diào)節(jié)控制,從而在保證控制精度的情況下保證了系統(tǒng)的調(diào)節(jié)穩(wěn)定性和使用壽命。
利用AMEsim 仿真分析軟件對該自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用穩(wěn)定性進行分析[4],不同控制方式下液壓支架的響應(yīng)速度曲線如圖3-1 所示,不同控制方式下跟蹤響應(yīng)精度曲線如圖3-2 所示。
由圖3-1 可知,當采用新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID 控制時,其調(diào)節(jié)時間約為7 s,當采用傳統(tǒng)的PID 控制時其調(diào)節(jié)時間約為80 s,表明優(yōu)化后系統(tǒng)的反應(yīng)時間比優(yōu)化前縮短了91.25%,顯著提升了液壓支架對礦壓波動的反應(yīng)速度。由圖3-2 可知,采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID 控制情況下的跟蹤穩(wěn)定性顯著優(yōu)于傳統(tǒng)PID 控制模式,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID 控制的跟蹤誤差約為±0.02,采用傳統(tǒng)PID 控制模式下的跟蹤誤差約為±0.11,其跟蹤精度比優(yōu)化前提升了5.5 倍,顯著提升了液壓支架在復(fù)雜地形條件下的工作穩(wěn)定性和可靠性。
圖3 仿真分析結(jié)果示意圖
1)支架初撐力自動調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)通過對支架液壓系統(tǒng)的控制,來實現(xiàn)對初撐力的靈活調(diào)整和控制。
2)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)閉環(huán)調(diào)節(jié)控制邏輯不斷對輸出初撐力和頂板壓力對比,獲取的差值只有滿足一定量并持續(xù)一定時間后系統(tǒng)才會啟動調(diào)節(jié)控制,從而在保證控制精度的情況下保證了系統(tǒng)的調(diào)節(jié)穩(wěn)定性和使用壽命。
3)優(yōu)化后該控制系統(tǒng)下液壓支架的響應(yīng)速度比優(yōu)化前降低了91.25%,對圍巖壓力變化的跟蹤精度比優(yōu)化前提升了5.5 倍。