王文忠
(山西寧武大運(yùn)華盛老窯溝煤業(yè)有限公司, 山西 忻州 036700)
在我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)體系中,煤炭資源占據(jù)絕對(duì)核心的地位。為順應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,我國(guó)每年會(huì)開采大量煤炭資源,以供人們基本生活和工業(yè)生產(chǎn)需要。煤礦開采中掘進(jìn)機(jī)是非常核心和關(guān)鍵的機(jī)電裝備,其自動(dòng)化和智能化水平會(huì)對(duì)煤礦開采過(guò)程產(chǎn)生非常重要的影響,通常掘進(jìn)機(jī)的智能化水平越高則煤礦開采效率越高[1]。近年來(lái),我國(guó)在煤礦領(lǐng)域的技術(shù)水平雖然得到了很大的提升和發(fā)展,但不得不承認(rèn),與發(fā)達(dá)國(guó)家相比較,我國(guó)在掘進(jìn)機(jī)的自動(dòng)化和智能化水平上仍然存在很大差距,導(dǎo)致設(shè)備性能無(wú)法得到充分發(fā)揮[2]。所以如何提升掘進(jìn)機(jī)的智能化水平是當(dāng)前我國(guó)煤礦領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。但由于設(shè)備智能化控制涉及很多方面的內(nèi)容,比如機(jī)身自主定位、自動(dòng)截割成型及其控制等,所以在智能化建設(shè)方面仍然有很大的提升空間[3]。本文主要以煤礦中經(jīng)常使用的懸臂式掘進(jìn)機(jī)為對(duì)象,從機(jī)身定位、定向以及截割定形層面,對(duì)智能化控制技術(shù)進(jìn)行研究,將其應(yīng)用到工程實(shí)踐中取得了理想的效果,對(duì)于提升掘進(jìn)機(jī)的智能化水平具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。
本研究以煤礦中常用的EBZ200 型掘進(jìn)機(jī)為研究對(duì)象,如圖1 所示為掘進(jìn)機(jī)的主要結(jié)構(gòu)示意圖,由圖1 可以看出,掘進(jìn)機(jī)是一個(gè)非常復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu),包含很多類型結(jié)構(gòu)。其中截割部是最關(guān)鍵的構(gòu)成部分,主要利用該部分對(duì)煤巖進(jìn)行截割,其性能好壞會(huì)對(duì)整個(gè)設(shè)備的性能產(chǎn)生決定性的影響,也是智能化控制系統(tǒng)重點(diǎn)控制的對(duì)象,主要由回轉(zhuǎn)臺(tái)、伸縮部、掘進(jìn)頭、液壓升降油缸、回轉(zhuǎn)油缸等部分構(gòu)成[4]。
圖1 掘進(jìn)機(jī)整體結(jié)構(gòu)示意圖
如圖2 所示為結(jié)合實(shí)際情況設(shè)計(jì)的智能化掘進(jìn)控制系統(tǒng)整體方案框圖?;趬毫鞲衅骺梢詫?duì)垂直升降和水平回轉(zhuǎn)油缸的壓力進(jìn)行檢測(cè),利用電流傳感器對(duì)截割電機(jī)的電流進(jìn)行檢測(cè),利用位移和角度傳感器可對(duì)截割臂的角度進(jìn)行檢測(cè)。傳感器全部基于控制器中的ADC 模塊實(shí)現(xiàn)與控制器的連接,并將檢測(cè)結(jié)果傳入控制器中進(jìn)行分析,基于這些檢測(cè)數(shù)據(jù)可實(shí)時(shí)掌握掘進(jìn)機(jī)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)??刂破髋c上位機(jī)連接,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)模塊將數(shù)據(jù)傳入上位機(jī)中進(jìn)行儲(chǔ)存,利用監(jiān)控顯示屏實(shí)時(shí)呈現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)的工作狀態(tài)。
圖2 智能化掘進(jìn)控制系統(tǒng)整體方案框圖
控制器在比例放大器和比例液壓閥的作用下,實(shí)現(xiàn)對(duì)升降油缸和回轉(zhuǎn)油缸速度及位置的控制,確保掘進(jìn)頭能處在準(zhǔn)確的位置上完成掘進(jìn)工作??刂破魍ㄟ^(guò)變頻器對(duì)截割電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,如果截割的煤巖相對(duì)較軟,則截割電機(jī)轉(zhuǎn)速可適當(dāng)提高,相反的如果截割煤巖硬度相對(duì)較大,則需通過(guò)變頻器降低電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速。目標(biāo)是將電機(jī)的截割電流控制在額定電流的90%~95%,防止發(fā)生電流過(guò)載現(xiàn)象,同時(shí)在最大限度上發(fā)揮截割電機(jī)的功率。
智能化掘進(jìn)控制系統(tǒng)中的控制器選用主從控制模式,其中主控制器選用的是DSP,具體型號(hào)為TMS320F2812,輔控制器選用的是CPLD。主控制器主要完成傳感器數(shù)據(jù)的采集、通信以及對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的分析處理,與上位機(jī)的連接通信也由主控制器完成。CPLD 屬于復(fù)雜可編程邏輯器件,特別適合在多I/O引腳和大容量的場(chǎng)合使用,具有編程簡(jiǎn)單、容易更改程序等優(yōu)勢(shì)[5]。本系統(tǒng)中利用CPLD 的目的主要是拓展DSP 主控制器的I/O 引腳,從而提升整個(gè)控制器的可拓展性能,便于與其他各項(xiàng)硬件設(shè)施的連接。
傳感器采集得到的均為模擬量信號(hào),需要經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換電路將其轉(zhuǎn)換成為數(shù)字量信號(hào)才能夠被控制器接收。如圖3 所示為控制器數(shù)字量接入接口的電路圖。由于各種模擬量信號(hào)采集得到的多為12 V 的電壓,但是控制器最多只能接受3.3 V 的電壓信號(hào)。因此在設(shè)計(jì)的電路圖中利用光電耦合器件TLP293-4 進(jìn)行處理,其可以將12 V 的電壓信號(hào)轉(zhuǎn)變成為3.3 V 的電壓信號(hào),以滿足控制器的實(shí)際使用需要。
圖3 數(shù)字量輸入接口電路圖
為了確保智能化掘進(jìn)控制系統(tǒng)軟件程序編寫的方便性,整個(gè)軟件程序基于模塊化思想進(jìn)行設(shè)計(jì)與編寫,共包括一個(gè)主程序和多個(gè)子程序。本文主要對(duì)主程序進(jìn)行介紹,如圖4 所示為煤礦智能化掘進(jìn)的基本主程序流程圖。由圖4 可知,系統(tǒng)開始運(yùn)行后需要結(jié)合實(shí)際情況選擇合適的斷面形狀,然后在設(shè)備中設(shè)置合適的技術(shù)參數(shù),再將截割臂調(diào)整到初始化的位置。完成上述工作后,開啟自動(dòng)成型控制子程序,對(duì)截面進(jìn)行截割。整個(gè)過(guò)程中需要對(duì)截割電機(jī)電流、液壓油缸的升降位移和角度等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),直到完成整個(gè)截割過(guò)程。
圖4 實(shí)時(shí)監(jiān)控界面
圖4 煤礦智能化掘進(jìn)的基本流程圖
將設(shè)計(jì)的智能化掘進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用到EBZ200 型礦用掘進(jìn)機(jī)中,對(duì)其各項(xiàng)性能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,發(fā)現(xiàn)均達(dá)到了預(yù)期效果。與未使用該系統(tǒng)前相比較,掘進(jìn)效果有了明顯提升,以下從掘進(jìn)頭定位精度和掘進(jìn)效率兩個(gè)層面進(jìn)行詳細(xì)介紹。
掘進(jìn)機(jī)中對(duì)掘進(jìn)頭部位進(jìn)行精確定位是實(shí)現(xiàn)智能化掘進(jìn)的重要基礎(chǔ)和前提。為了檢驗(yàn)智能化掘進(jìn)控制系統(tǒng)對(duì)掘進(jìn)頭部位的定位效果,分析了截割臂在豎直方向角度θ1分別處于0°、20°、-20°時(shí),在水平方向(-20°~20°)移動(dòng)時(shí)的定位誤差情況,如圖5所示為截割臂的定位誤差統(tǒng)計(jì)結(jié)果。從圖5 中可以看出,在不同方位掘進(jìn)機(jī)的截割臂定位精度都相對(duì)較高,最大誤差大約為0.6°。掘進(jìn)頭的精確定位為智能化掘進(jìn)過(guò)程奠定了良好的基礎(chǔ)。
圖5 截割臂的定位誤差分析
為了分析智能化掘進(jìn)系統(tǒng)在掘進(jìn)機(jī)中的應(yīng)用效果,將該系統(tǒng)部署成功后統(tǒng)計(jì)了單個(gè)截面掘進(jìn)完成的時(shí)間。連續(xù)進(jìn)行了三次操作,記錄的時(shí)間分別為16.7 min、16.5 min、16.9 min,平均值為16.7 min,如下頁(yè)圖6 所示。為了更好地對(duì)比分析,邀請(qǐng)了經(jīng)驗(yàn)豐富的操作人員在關(guān)閉智能化掘進(jìn)系統(tǒng)情況下,對(duì)掘進(jìn)機(jī)設(shè)備進(jìn)行人工操作,統(tǒng)計(jì)完成單個(gè)截面的時(shí)間,結(jié)果如下頁(yè)圖6 所示。由圖6 可以看出,三次完成的時(shí)間分別為19.3 min、19.1 min、19.5 min,平均值為19.3 min。由此可見,通過(guò)使用智能化掘進(jìn)系統(tǒng),使得設(shè)備的運(yùn)行效率提升了13.47%。另外,由于掘進(jìn)過(guò)程中設(shè)備附近的粉塵濃度相對(duì)較大,導(dǎo)致操作人員的能見度很低,所以截割質(zhì)量較差,截面形狀誤差也很大?;谥悄芑蜻M(jìn)系統(tǒng)完成的截面質(zhì)量不管是形狀還是尺寸精度都較高,效果非常好,與人工截割方式相比較呈現(xiàn)出了明顯的優(yōu)勢(shì)。
圖6 單個(gè)截面完成時(shí)間對(duì)比