欒曉堃
大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠
國家陸續(xù)出臺了系列節(jié)能減排措施,明確規(guī)定了油氣生產(chǎn)企業(yè)的能耗水平、污染排放能力,生產(chǎn)加工企業(yè)更是投入了大量資源,進(jìn)行清潔化技術(shù)方案體系的創(chuàng)設(shè),旨在依托各類技術(shù),對油氣集輸系統(tǒng)等原有的設(shè)備模塊定向升級,將污染物的排放規(guī)模、能量損耗體量控制在合理區(qū)間范圍內(nèi)。大慶外圍油田某采油廠范圍內(nèi)各站場主要供氣氣源由油田伴生氣、氣田氣或老區(qū)返輸氣組成。隨著外圍油田深入開發(fā),零散區(qū)塊不斷開采,部分區(qū)塊受氣油比變化、冬夏季用氣不平衡、距離天然氣處理廠遠(yuǎn)等因素的影響,仍然存在伴生氣放空的問題。部分新建無依托的區(qū)塊采用電加熱集油系統(tǒng),造成了電加熱耗電所占比例逐年升高,能耗上升越來越快。所以,有必要對天然氣放空原因進(jìn)行綜合分析,對電加熱能耗高的問題進(jìn)行治理。
截至2021年底,某廠共耗天然氣8 015×104m3,主要涉及摻水、外輸?shù)炔糠?;總耗?3 629×104kWh,地面系統(tǒng)耗電11 531×104kWh,其中:集輸系統(tǒng)耗電11 318×104kWh,占地面系統(tǒng)耗電59.17%。該廠近5 年耗電情況統(tǒng)計見表1,近5 年耗氣情況統(tǒng)計見表2。
表1 某廠近5年耗電情況統(tǒng)計Tab.1 Statistics of electricity consumption of the plant in the last 5 years 104 kWh
表2 某廠近5年耗氣情況統(tǒng)計Tab.2 Statistics of gas consumption of the plant in the last 5 years 104 m3
龍A 聯(lián)為某廠北部油田的樞紐站,接收16 座轉(zhuǎn)油站來液,氣富余問題如下:
(1)新建外擴區(qū)塊站場多。新建3 座轉(zhuǎn)油站,共涉及塔B轉(zhuǎn)、塔C轉(zhuǎn)及龍C轉(zhuǎn),伴生氣除自耗外均存在富余,合計富余1.17×104~5.7×104m3/d。
(2)輕烴站停運氣無法外輸。2020年9月,龍A輕烴站因資質(zhì)問題停運后,龍A轉(zhuǎn)自產(chǎn)伴生氣富余約0.04×104~0.85×104m3/d。
(3)新能源節(jié)氣效果明顯。龍A聯(lián)地區(qū)新能源項目正在施工準(zhǔn)備階段,預(yù)計實施后,可富余伴生氣約0.05×104~0.6×104m3/d。
全廠已建設(shè)各類拉油點91 座,呈點狀式分布于8 個作業(yè)區(qū)管轄范圍內(nèi),具有“井少站遠(yuǎn)無依托”的特點。根據(jù)油井日產(chǎn)量統(tǒng)計與油氣比折算,所產(chǎn)伴生氣除自耗外,仍有71 個拉油點存在富余伴生氣,合計約3.2×104m3/d,由于集氣管網(wǎng)不完善,富余伴生氣不能收集利用而浪費。伴生氣富余量在1 000 m3/d以上的拉油點有6個,500~1 000 m3/d的有20 個,小于500 m3/d 的有45 個。整體呈現(xiàn)區(qū)塊分散、氣量少的特點,回收效益差。
目前集輸系統(tǒng)已建成各類機泵399臺,其功率為12 690 kW;集油用電加熱設(shè)備功率為13 769 kW。2021年,電加熱集輸耗電4 495×104kWh,占地面系統(tǒng)總耗電的38.98%,且電加熱設(shè)備功率逐年上升,所占比例逐年增加。
針對龍A聯(lián)地區(qū)站場伴生氣富余情況,通過調(diào)整供氣、完善區(qū)域管網(wǎng)的方式,治理伴生氣放空環(huán)保隱患。
(1)調(diào)整燃?xì)怆娬竟夥绞?,充分消耗富余氣。針對龍A聯(lián)富余伴生氣無收集的問題,該廠在2017年開始調(diào)整燃?xì)獍l(fā)電供氣工藝,將龍A聯(lián)富余伴生氣外輸至燃?xì)怆娬尽0l(fā)電機組運行一段時間其拉缸損壞[1],主要存在兩方面問題:當(dāng)只用濕氣時,由于伴生氣壓力與流量不穩(wěn),發(fā)電機組無法適應(yīng);當(dāng)干、濕氣混用時,由于二者溫度不同,混合后造成供氣管道積液嚴(yán)重,影響機組運行。
針對初次調(diào)整燃?xì)獍l(fā)電機組供氣方式存在的問題,對龍A聯(lián)站內(nèi)現(xiàn)有工藝進(jìn)行了擴建改造,將伴生氣與計量調(diào)壓后的干氣混合后再進(jìn)行分離過濾,同時控制伴生氣壓力稍高于干氣壓力,確保伴生氣優(yōu)先使用,既消除了氣中攜液,又保證了燃?xì)獍l(fā)電機組氣源穩(wěn)定。
(2)完善局部地區(qū)集氣管網(wǎng),建設(shè)輕烴回收站。針對龍A聯(lián)周邊站場伴生氣富余的問題,新建混輸管道及集氣管道,將富余氣統(tǒng)一集中回收。同時由于站場所產(chǎn)伴生氣較富余,其C3及以上含量高,因此在原龍A輕烴站位置重建輕烴回收站,將富余伴生氣集輸至輕烴站后集中增壓拔烴,再進(jìn)入干氣管網(wǎng)。站場伴生氣組分情況統(tǒng)計見表3。
表3 站場伴生氣組分情況統(tǒng)計Tab.3 Component statistics of station associated gas
新建輕烴站規(guī)模為6×104m3/d,采用低壓淺冷輕烴回收工藝。建成后龍A 聯(lián)地區(qū)預(yù)計10 年可外輸干氣0.7×108m3,回收輕烴1.11×104t?;厥崭挥喟樯鷼?,緩解了該廠用氣壓力,周邊站場全部使用干氣,降低了燃燒器的故障率;同時提高了天然氣附加值,實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化[2]。
該廠零散區(qū)塊存在“井少站遠(yuǎn)無依托”、伴生氣無法外輸?shù)膯栴},為了完善零散氣回收治理工藝,針對零散氣回收再利用進(jìn)行了探索。
2.2.1 試驗拉油區(qū)塊橇裝燃?xì)獍l(fā)電適應(yīng)性
結(jié)合原油產(chǎn)量、氣油比、用電負(fù)荷等參數(shù),2019 年率先在塔A、B 單井和塔A 區(qū)塊進(jìn)行了試驗,分別建設(shè)100 kW、400 kW 燃?xì)獍l(fā)電機組各1臺[3]。
(1)負(fù)荷變化時機組運行情況。機組發(fā)電供抽油機、電加熱設(shè)備和生活使用。經(jīng)有序投切測試,機組負(fù)荷率介于13.9%~70.9%,供電電壓為380 V±26 V,供電頻率為50 Hz±0.5 Hz 時,電能質(zhì)量合格。負(fù)荷變化時機組運行參數(shù)監(jiān)測見表4。
表4 負(fù)荷變化時機組運行參數(shù)監(jiān)測Tab.4 Monitoring of unit operation parameters when load changes
(2)高溫和冬季環(huán)境下機組運行情況。2 臺機組僅在環(huán)境溫度為-14~33 ℃時,運行時率大于98%,環(huán)境溫度低于-14 ℃時停運。溫度變化時機組運行參數(shù)監(jiān)測見表5。
表5 溫度變化時機組運行參數(shù)監(jiān)測Tab.5 Monitoring of unit operating parameters when temperature changes
從2 臺機組約1 年的運行來看,初期制定指標(biāo)基本完成,但也伴隨較多問題,主要表現(xiàn)為:氣量不穩(wěn)定,伴生氣簡易處理后含水、含烴量高,設(shè)備故障多,現(xiàn)場需專業(yè)人員管理等。
2.2.2 組網(wǎng)合并,實現(xiàn)天然氣“應(yīng)集盡集”
在新建產(chǎn)能項目中與已建拉油點統(tǒng)籌考慮,摻水流程與電加熱流程相結(jié)合,拉油點所帶油井掛接進(jìn)入站場,開式流程轉(zhuǎn)為密閉集輸,有效減少VOCs排放,實現(xiàn)天然氣“應(yīng)集盡集”。
2020—2021 年,在龍AB 二期及塔AB 外擴產(chǎn)能建設(shè)中,將周邊5個拉油點掛接進(jìn)入已建塔B轉(zhuǎn)和擬建的塔C 轉(zhuǎn),預(yù)計可減少天然氣排放1.15×104m3/d。
將重點開展全廠范圍內(nèi)拉油點放空隱患治理,通過新建電加熱管道及混輸閥組間等,延長集油半徑,改拉油為密閉集輸,預(yù)計可減少拉油點35個,減少“九合一”裝置80臺,日回收氣量1.39×104m3,減少放空0.93×104m3。按照平均拉運距離30 km計算,年可減少拉運費用約237萬元。
2.2.3 開展零散氣回收調(diào)研,明確治理思路
針對拉油點富余氣量少而散的特點,通過技術(shù)調(diào)研,初步擬定了一套適合該廠拉油點富余伴生氣回收工藝。采用“壓縮+槽車+拉運至輕烴站”工藝,拉油點多功能儲油裝置后設(shè)壓縮儲存裝置,天然氣借助壓縮機加壓后進(jìn)入脫水裝置,利用加氣柱儲存于太縮天然氣(CNG)槽車內(nèi),通過CNG 槽車循環(huán)拉運,實現(xiàn)零散天然氣運送至集中卸氣點。
(1)儲運技術(shù)的確定。天然氣儲運技術(shù)主要包括天然氣管道輸送、液化天然氣儲運、CNG 儲運、吸附天然氣(ANG)儲運、天然氣水合物儲運等[4]。對比CNG 與ANG 技術(shù),考慮到ANG 技術(shù)暫未推廣,而常用CNG壓力為20 MPa[5],風(fēng)險高;結(jié)合拉運時間,優(yōu)化CNG壓力為4 MPa。不同壓縮技術(shù)對比見表6。
表6 不同壓縮技術(shù)對比Tab.6 Comparison of different compression techniques
(2)壓縮機的選用。根據(jù)回收氣量、儲氣罐容量、運行方式及壓縮機選型對比,優(yōu)選螺桿式壓縮機,一級即可增壓至4.0 MPa[6]。不同類型壓縮機對比見表7。
表7 不同類型壓縮機對比Tab.7 Comparison of different types of compressors
(3)脫水裝置的選用。通過對比三甘醇脫水、分子篩脫水、氯化鈣脫水工藝,優(yōu)選費用低的氯化鈣脫水裝置。雖然其露點降不穩(wěn)定,且無法再生,但考慮到零散氣地區(qū)偏遠(yuǎn)、回收效益差的現(xiàn)狀,可以滿足生產(chǎn)需求[7]。
通過前期調(diào)研,適合該廠的零散氣回收工藝模式為:螺桿壓縮+Cacl2脫水+CNG 槽車?yán)\。為便于拉運和拆卸安裝,設(shè)備采用橇裝式。
依據(jù)《油田油氣集輸設(shè)計技術(shù)手冊》中管道維溫計算公式,即q=KπD()ta-t0,可計算出每米管道散熱量。式中K值查詢GB 50350—2015《油田油氣集輸設(shè)計規(guī)范》附錄E,t0為集油管道1.0 m處的地溫(2 月份的溫度)。按照該廠常用電加熱維溫所需溫度分別對每米管道散熱量進(jìn)行計算。由計算可知,部分電加熱維溫功率可以由原設(shè)計30 W/m 調(diào)整為20 W/m。35 ℃和40 ℃時管道維溫功率計算見表8。
表8 35 ℃和40 ℃時管道維溫功率計算Tab.8 Power calculation of pipeline temperature maintenance with 35 ℃and 40 ℃ W/m
(1)由于溫度控制受溫控箱安裝位置影響較大,部分溫控箱安裝于電加熱管始端,溫控調(diào)節(jié)具有一定的延遲性。另外,由于溫度探頭與管道捆綁,施工質(zhì)量影響測量準(zhǔn)確性,且為敏感元件,損壞比例高[8]。根據(jù)已建區(qū)塊運行情況統(tǒng)計,電加熱溫控箱及其探頭損壞占比超過50%,因此探索一種新的控制方式:在管線里加1 個“鬧鐘”,用時間控制加熱,通過控制箱內(nèi)接觸器的閉合與斷開,實現(xiàn)電加熱溫控箱定時工作,定時關(guān)閉;同時溫控裝置串聯(lián)在電路中,這樣既解決了溫控方式中測量準(zhǔn)確性和實時性受影響的弊端,又達(dá)到了雙重節(jié)能的效果。該廠率先在敖N 油田進(jìn)行時控溫控組合應(yīng)用[9],按照3 種間歇加熱制度設(shè)定加熱時間。此時控溫控組合方式已陸續(xù)推廣至全廠電加熱溫控箱,目前已改造245個溫控箱,其加熱功率達(dá)5120kW。
(1)調(diào)節(jié)電加熱管道設(shè)定溫度。嚴(yán)格執(zhí)行管理部門制定的《地面低溫集輸方案》,在滿足生產(chǎn)的情況下,以末端井回油壓力小于或等于1.0 MPa 為判別條件,調(diào)低電加熱管道設(shè)定溫度。截至2021年10月份全廠已實施電加熱低溫集輸井?dāng)?shù)402口。
(2)動態(tài)管理井口電加熱器。根據(jù)室外溫度與地層溫度變化關(guān)系曲線,推行全廠季節(jié)性停運井口電加熱器[10]。2021年6月、10月間隔運行部分井口電加熱器,7~9月停運全部電加熱器。2021年已停電加熱器328臺。2021年敖N油田再次試驗延長電加熱器停運時間,由4—9 月調(diào)整為3—11 月停運,同時拆除了42 臺井口電加熱器,采用外纏電熱帶直管段代替。
(3)關(guān)停低效設(shè)備管網(wǎng)。在敖N一轉(zhuǎn)站外系統(tǒng)中,關(guān)8口高含水油井,停運3條電加熱支線2 km;關(guān)10 口低產(chǎn)油井(日產(chǎn)油量小于或等于0.3 t,月生產(chǎn)天數(shù)小于3 天),停運5 條電加熱支線4.2 km;合計停運電加熱管線6.2 km,總加熱功率124 kW;停運電加熱器11臺,總功率50 kW。
在G83 集油系統(tǒng)中,關(guān)7 口滲析油井,停運3條電加熱支線2.7 km,總加熱功率52 kW;停運電加熱器6臺,總功率30 kW。
通過采取以上3項節(jié)電措施,2021年該廠電加熱集輸節(jié)能降耗取得了較好的效果,在油井總數(shù)、總產(chǎn)液量、電加熱設(shè)備均增加的前提下,電加熱集輸用電量比去年同期降低347×104kWh。
外圍采油廠管轄面積大、區(qū)塊分布散,在天然氣“應(yīng)集盡集”、電加熱節(jié)能降耗等方面不斷探索,取得了一定效果,由此得出:
(1)依托產(chǎn)能建設(shè)優(yōu)化設(shè)計,加強氣放空隱患治理,盡量將已建拉油點納入集輸系統(tǒng),可有效減少VOCs排放,實現(xiàn)天然氣“多集氣”和“應(yīng)集盡集”。
(2)零散區(qū)塊天然氣余量少,收集效益差,需要持續(xù)探索更為經(jīng)濟的回收利用方式。
(3)在龍H地區(qū)建設(shè)輕烴站,既能保證富余天然氣增壓回收,又能將其附屬輕烴效益最大化。
(4)電加熱集輸工藝的應(yīng)用,雖然使地面集油工藝進(jìn)一步簡化,但其運行及維修費用卻越來越高;因此,需要從設(shè)計階段入手,優(yōu)化電加熱功率,在管理方面細(xì)化,深挖節(jié)電降耗潛力。