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        聚合物母液快速熟化技術現(xiàn)場試驗

        2022-07-02 04:02:04周鋼
        油氣田地面工程 2022年6期
        關鍵詞:轉數(shù)母液重力

        周鋼

        大慶油田有限責任公司提高采收率項目經(jīng)理部

        聚合物驅是在水驅開采之后提高采油率重要的技術之一[1-4]。大慶油田自1995 年開始工業(yè)化推廣聚合物驅以來,形成了相對成熟的“集中配制、分散注入”的聚合物配制工藝流程[5-7]。截至2021年6月,已建成配制站27座,年配制干粉20×104t,配制聚合物相對分子質量從700 萬至2 500 萬,為正在注劑的147 座注入站、6 767 口注入井提供母液。聚合物母液配制采用“分散—熟化—外輸”短流程配制工藝,熟化罐以平臺高架方式安裝,雖然能夠滿足現(xiàn)場實際生產(chǎn)需求,但存在投資大、占地面積大等問題,制約著聚合物驅技術在中低滲透油藏的大規(guī)模推廣。

        1 聚合物配制工藝存在的問題

        目前大慶油田聚合物母液配制普遍采用“分散—熟化—外輸”的“集中配制、分散注入”短流程工藝(圖1)。該工藝流程需要熟化罐攪拌熟化,聚合物熟化時間一般需要2.0~2.5 h,分散及熟化裝置均為間歇運行。當單座熟化罐處于低液位時,啟動分散裝置;當熟化罐均處于正常液位或滿負荷時,分散裝置自動停運,此時分散裝置易出現(xiàn)頻繁啟?,F(xiàn)象。熟化罐數(shù)量多,占地面積大,導致投資較大、運行成本及能耗較高等問題。

        圖1 聚合物母液配制工藝流程Fig1 Preparation process flow of polymer mother liquor

        2 快速熟化技術的應用

        2.1 室內實驗及現(xiàn)場小試試驗

        (1)室內實驗。2013 年,加工了配制能力為0.15 m3/h的模擬試驗裝置。在室內將薩南四配制站配制母液用清水加入模擬試驗裝置中,啟動模擬試驗裝置,將轉子轉速范圍調整為200~600 r/min,緩慢均勻加入高分子量聚合物干粉,配制出不同濃度的聚合物母液。測試不同濃度聚合物母液黏度并與標準樣進行對比,從圖2可以看出,快速熟化裝置配制出的聚合物母液黏度與常規(guī)工藝配制效果相當。

        圖2 室內實驗效果Fig2 Effect of indoor experiment

        (2)2014 年,進行了現(xiàn)場小試試驗,規(guī)模放大到2 m3/h,裝置內部轉子轉速250 r/min、預處理時間4 min,從圖3 中可以看出,裝置配制聚合物母液的黏度與常規(guī)配制聚合物母液黏度相當,同時裝置在運行過程中未出現(xiàn)故障,穩(wěn)定可靠,小試裝置能夠適應不同水質配制不同相對分子質量聚合物母液。

        圖3 現(xiàn)場小試試驗效果Fig3 Effect of field pilot test

        2.2 現(xiàn)場工業(yè)化試驗

        2019 年7 月—2020 年10 月,在大慶油田喇六配制站利用該項技術開展了配制1 600 萬相對分子質量聚合物母液現(xiàn)場試驗;設定母液質量濃度為5 500 mg/L,快速熟化裝置設計處理能力為40 m3/h,試驗流程如圖4 所示。圖4 中的超重力熟化機為快速熟化系統(tǒng)自有設備,其他設備為站內已建設備。

        圖4 快速熟化系統(tǒng)工藝流程Fig.4 Rapid curing system process flow

        2.2.1 快速熟化裝置運行參數(shù)的確定

        聚合物母液快速熟化系統(tǒng)的核心設備是超重力熟化機[8-10],而聚合物母液熟化效果主要與超重力熟化機的處理量和轉子(旋轉填充床)的轉數(shù)有關,因此試驗主要是確定超重力熟化機的合理處理量和轉數(shù)等運行參數(shù)。

        (1)處理量對聚合物母液熟化效果的影響。在保證超重力熟化機轉數(shù)不變的條件下,在流量20~40 m3/h 范圍內,調節(jié)超重力熟化機處理量。快速熟化系統(tǒng)運行平穩(wěn)后,每天上午10 點在出液緩沖罐出口每間隔5 min 連續(xù)取5 個樣品,分別化驗樣品黏度,并與常規(guī)工藝配制出的聚合物母液黏度進行對比,試驗結果如圖5所示。

        從圖5 中可以看出,在轉數(shù)200~400 r/min 范圍內,快速熟化工藝熟化后的聚合物母液黏度與常規(guī)熟化工藝相比絕對誤差均在5%范圍內波動,滿足工業(yè)化對聚合物母液黏度的要求。試驗結果表明,進液量對超重力熟化機熟化聚合物母液效果影響較小。

        圖5 進液量對聚合物母液配制效果的影響Fig.5 Effect of liquid intake on the preparation of polymer mother liquor

        (2)轉數(shù)對聚合物母液熟化效果的影響。在保證超重力熟化機處理量不變的條件下,在轉數(shù)200~400 r/min 范圍內,調節(jié)超重力熟化機轉數(shù)??焖偈旎到y(tǒng)運行平穩(wěn)后,每天上午10 點在出液緩沖罐出口每間隔5 min 連續(xù)取5 個樣品,分別化驗樣品黏度,并與常規(guī)工藝配制出的聚合物母液黏度進行對比(圖6)。

        圖6 轉速對聚合物母液配制效果的影響Fig.6 Effect of rotate speed on the preparation of polymer mother liquor

        從圖6 中可以看出,當轉數(shù)小于250 r/min 時,快速熟化系統(tǒng)熟化后的聚合物母液黏度與常規(guī)工藝相比差距較大,隨著轉數(shù)的升高,這種差距逐漸減小。此試驗結果表明,超重力熟化機連續(xù)運行轉數(shù)在250 r/min以上較為合理。

        2.2.2 連續(xù)運行試驗

        2020 年7 月6 日—2020 年10 月13 日,開 展了連續(xù)運行試驗。配制1 600 萬相對分子質量聚合物,7 月6 日—9 月23 日設定配制質量濃度為5 500 mg/L,9月29日—10月13日設定配制質量濃度為6 025 mg/L,每天連續(xù)運行時間為21~23 h,平均連續(xù)運行22 h/d,配制能力為37~38 m3/h??焖偈旎到y(tǒng)運行平穩(wěn)后,每天上午10 點在出液緩沖罐出口每間隔5 min 連續(xù)取5 個樣品,分別化驗樣品濃度和黏度,并與標準樣品進行對比。試驗結果如圖7、圖8所示。

        從圖7、圖8 可以看出,連續(xù)運行試驗期間,共計檢測聚合物濃度、黏度各129樣次,樣品平均質量濃度為5 508 mg/L,與標準樣品相差0.15%,樣品平均黏度為68.5 mPa·s,與標準樣品相差0.11%,樣品濃度、黏度均能夠滿足生產(chǎn)對聚合物母液的配制要求。同時在連續(xù)運行期間,快速熟化裝置運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)過不正常停機等現(xiàn)象,可靠性同樣可以滿足實際生產(chǎn)的要求。

        圖7 快速熟化裝置出口濃度與標準樣濃度對比曲線Fig.7 Comparison curve of rapid curing unit outlet concentration and standard sample concentration

        圖8 快速熟化裝置出口黏度與標準樣黏度對比曲線Fig.8 Comparison curve of rapid curing unit outlet viscosity and standard sample viscosity

        2.3 聚合物母液理化性能評價結果

        為了評價兩種配制工藝配制出的聚合物母液理化性能是否一致,在室內利用安東帕MCR301流變儀,分別開展了流變性和穩(wěn)定性測試實驗。

        (1)聚合物母液流變特性測試。在溫度25~45 ℃、剪切速率0~100 s-1的條件下,測試兩種熟化工藝配制出的聚合物母液流變特性,測試結果如圖9所示。

        圖9 兩種熟化工藝配制出的聚合物母液流變特性測試曲線Fig.9 Rheological properties test curves of polymer mother liquid prepared by two kinds of curing processes

        從圖9中可以看出,隨著剪切速率的增加黏度逐漸降低,兩種工藝配制出的聚合物母液黏度隨剪切速率變化規(guī)律基本一致。

        (2)聚合物母液穩(wěn)定性評價。現(xiàn)場取兩種工藝配制出的聚合物母液,用清水稀釋至1 700 mg/L后,室內常溫放置30 d,測試放置不同天數(shù)兩個聚合物溶液黏度變化情況,測試結果如圖10所示。

        從圖10 中可以看出,兩種工藝配制出的聚合物母液經(jīng)過稀釋后,30 d 后黏度保留率分別達到79%和78.6%,可見快速熟化工藝熟化后的聚合物稀釋液穩(wěn)定性與常規(guī)工藝配制出的聚合物溶液基本一致。

        圖10 兩種熟化工藝配制出的聚合物母液穩(wěn)定性曲線Fig.10 Stability curves of polymer mother liquid prepared by two curing processes

        3 熟化時間與工程投資

        超重力熟化機的有效容積約為2.5 m3,進液預混緩沖罐+出液緩沖罐總有效容積為13.2 m3,當處理量為20~40 m3/h 時,計算快速熟化系統(tǒng)熟化聚合物母液時間約為23.6~47.1 min,而常規(guī)熟化工藝單座熟化罐配制相同分子質量的聚合物母液熟化時間為2.5 h,快速熟化工藝與常規(guī)工藝相比,熟化時間減少68.6%~84.3%。

        快速熟化工藝采用“分散裝置→高效配制裝置→緩沖罐(熟化罐)→外輸泵→過濾”的工藝流程(工業(yè)化應用考慮外輸緩沖需求),常規(guī)配制工藝采用“分散裝置→熟化罐→外輸泵→過濾”的工藝流程。在相同熟化能力條件下,快速熟化工藝工程投資為563.31 萬元,而常規(guī)熟化工藝工程投資為697.12萬元,工程投資減少了133.81萬元,工程投資費用降低了19.2%(表1)。

        表1 工藝投資對比分析(2020年)Tab.1 Process investment comparison analysis(2020)

        4 結論

        快速熟化工藝技術能夠實現(xiàn)聚合物母液的快速熟化,熟化后的聚合物母液各項性能指標與常規(guī)熟化工藝熟化后聚合物母液性能指標相當,且各類設備能夠連續(xù)運行穩(wěn)定,可以滿足工業(yè)化生產(chǎn)要求??焖偈旎に嚺c常規(guī)工藝相比,熟化時間減少了68.6%~84.3%,工程投資降低了19.2%。

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