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        氯氣處理系統(tǒng)技術(shù)改造

        2022-07-02 11:13:18張菊青王小敏
        氯堿工業(yè) 2022年1期
        關(guān)鍵詞:透平機(jī)壓機(jī)電解槽

        張菊青,王小敏

        (1. 河南同生環(huán)境工程有限公司 河南 鄭州 451000;2. 河南平煤神馬開(kāi)封東大化學(xué)有限公司, 河南 開(kāi)封 475000)

        河南平煤神馬開(kāi)封東大化學(xué)有限公司擴(kuò)建10萬(wàn)t/a燒堿配套新上了氯氣處理系統(tǒng),合并處理老5萬(wàn)t/a燒堿的氯氣;新上2套氫氣處理系統(tǒng),分別處理2套燒堿裝置生產(chǎn)的氫氣。其中氯氣處理系統(tǒng)的主要設(shè)備包括1臺(tái)氯水洗滌塔,1臺(tái)鈦冷卻器,1臺(tái)組合式干燥塔及A、B、C 3臺(tái)氯氣透平機(jī),氯氣透平機(jī)型號(hào)LYJ-2200/0.36,電動(dòng)機(jī)功率180 kW,主軸轉(zhuǎn)速20 000 r/min,于2007年7月投入生產(chǎn)使用,目前已運(yùn)行10多年。因設(shè)備腐蝕、電氣故障等多次出現(xiàn)氯氣透平機(jī)損壞事故,僅2019年就發(fā)生3次氯氣換熱器泄漏和2次透平機(jī)跳閘事故,嚴(yán)重影響了公司的正常生產(chǎn)運(yùn)行。

        1 氯氣處理工藝流程

        電解來(lái)的高溫濕氯氣經(jīng)氯水洗滌塔洗滌后,通過(guò)鈦管冷卻器與8 ℃水換熱冷卻,再通過(guò)組合式干燥塔內(nèi)的濃硫酸去除水分,經(jīng)酸霧捕集器捕集酸霧后變?yōu)楦稍锫葰猓陕葰馔钙綑C(jī)一級(jí)吸入口進(jìn)入一級(jí)壓縮缸,壓縮后氣體經(jīng)過(guò)一級(jí)冷卻器冷卻后由二級(jí)吸入口進(jìn)入二級(jí)壓縮缸,壓縮后進(jìn)入二級(jí)冷卻器,冷卻后進(jìn)入氯氣分配臺(tái)送往氯氣液化工段。

        2 事故實(shí)例

        2.1 事故案例一

        2019年4月22日,電解槽開(kāi)車前,氯氣透平機(jī)B機(jī)投入運(yùn)行,電解槽開(kāi)始升電流后,發(fā)現(xiàn)氯水洗塔前氯氣出現(xiàn)正壓,透平機(jī)帶不上量,立即停車,檢查發(fā)現(xiàn)透平機(jī)一級(jí)氯氣與水換熱的換熱器泄漏,透平機(jī)二級(jí)高速軸及葉輪腐蝕,不能繼續(xù)使用,需要立即返廠維修。

        直接原因:氯氣透平機(jī)B機(jī)一級(jí)換熱器透水,水從透平機(jī)一級(jí)進(jìn)口與氯氣一起抽入,水與氯氣立即生成鹽酸和次氯酸,反應(yīng)方程式如下:

        生成的次氯酸極易分解為HCl,并放出新生態(tài)的氧,新生態(tài)的氧具有更強(qiáng)的氧化性,所以含水氯氣具有強(qiáng)烈的氧化性,強(qiáng)腐蝕性物質(zhì)迅速與氯氣透平機(jī)泵內(nèi)金屬部件發(fā)生氧化還原反應(yīng),造成二級(jí)高速軸及葉輪腐蝕報(bào)廢,泵頭損壞嚴(yán)重,無(wú)法正常工作。

        氯氣透平機(jī)B機(jī)5月13日泵頭修復(fù)后返回安裝,5月19日公司大修完成,開(kāi)車調(diào)試正常后投入運(yùn)行。

        2.2 事故案例二

        2019年4月27日6:00,操作人員巡檢發(fā)現(xiàn)循環(huán)水回水池內(nèi)漂浮大量白色泡沫,周圍伴有氯氣味道,用pH試紙測(cè)試各臺(tái)氯壓機(jī)換熱器循環(huán)水出水,發(fā)現(xiàn)透平機(jī)C機(jī)二級(jí)換熱器出水pH值是2,呈強(qiáng)酸性,判斷換熱器泄漏,立即做倒機(jī)處理。由于處理及時(shí),避免了更大的設(shè)備損壞事故。

        2.3 事故案例三

        2019年5月11日12:37:01,氯氣透平機(jī)C機(jī)突然跳閘停車,操作人員發(fā)現(xiàn)后為防止氯氣大正壓造成透平機(jī)A機(jī)喘振,手動(dòng)點(diǎn)停了A機(jī)。12:37:58,DCS出現(xiàn)LY-C0401A氯壓機(jī)A機(jī)停止信號(hào),同時(shí)出現(xiàn)LYJQT信號(hào);12:37:59,出現(xiàn)AAAAAA公用聯(lián)鎖信號(hào),同時(shí)出現(xiàn)YSA-101A、B、C、D、E、F(整流器A-F聯(lián)鎖停車信號(hào)),R-230整流器A、B、C、D、E、F聯(lián)鎖停車,新、老電解槽全部聯(lián)鎖停車;12:38:09,出現(xiàn)YSA-C0441A1、B1、C1(氫壓機(jī)聯(lián)鎖停車信號(hào)),10萬(wàn)t/a系統(tǒng)氫壓機(jī)A、B、C聯(lián)鎖停車,同時(shí)出現(xiàn)ZLQQT(整流器全停信號(hào))。

        事故原因:停車檢查發(fā)現(xiàn)氯氣透平機(jī)C機(jī)電動(dòng)機(jī)軸承抱死,電動(dòng)機(jī)損壞。停車拆除后送電動(dòng)機(jī)廠家維修。

        此次事故中,老電解3臺(tái)電解槽全部聯(lián)鎖停車后,配套的5萬(wàn)t/a A氫壓機(jī)因儀表控制線傳輸接線斷開(kāi),“全部電解槽跳閘聯(lián)鎖氫壓機(jī)跳閘”的聯(lián)鎖未得到執(zhí)行,造成電解槽內(nèi)氫氣系統(tǒng)壓力低于氯氣壓力,槽內(nèi)出現(xiàn)-15 kPa的大負(fù)壓差,電解槽極網(wǎng)變形。操作人員停車5 min后發(fā)現(xiàn)氫壓機(jī)仍在運(yùn)行中,手動(dòng)點(diǎn)停了氫壓機(jī)。

        2.4 事故案例四

        2019年5月31日,因斷電,3臺(tái)透平機(jī)跳閘,氯氣透平機(jī)B機(jī)一級(jí)換熱器再次透水,一二級(jí)葉輪腐蝕報(bào)廢,泵頭返廠維修。

        3 技術(shù)改造措施

        針對(duì)5月11日透平機(jī)C機(jī)電動(dòng)機(jī)燒壞和5月31日3臺(tái)透平機(jī)同時(shí)跳閘2次生產(chǎn)事故,分析造成事故的直接原因是設(shè)備老化,發(fā)生縫隙腐蝕泄漏,造成透平機(jī)損壞;間接原因是循環(huán)水水質(zhì)差,水內(nèi)氯根含量高、鹽分高,造成化學(xué)腐蝕,致使焊縫處更易發(fā)生腐蝕,造成設(shè)備泄漏,出現(xiàn)生產(chǎn)事故。為避免再次出現(xiàn)類似生產(chǎn)事故,進(jìn)行了以下技術(shù)改造。

        3.1 更改氯氣透平機(jī)換熱器循環(huán)水出口管道

        氯氣透平機(jī)一級(jí)、二級(jí)換熱器多次出現(xiàn)腐蝕泄漏,尤其是一級(jí)換熱器泄漏后,列管內(nèi)循環(huán)水進(jìn)入干氯氣側(cè),造成透平機(jī)葉輪腐蝕、高速軸損壞等重大事故,維修費(fèi)用動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)元。為避免循環(huán)水進(jìn)入氯氣側(cè),降低損失,在不增加設(shè)備投資情況下,降低換熱器循環(huán)水出口壓力是最有效的方法。

        將3臺(tái)透平機(jī)換熱器原循環(huán)水管道管徑150 mm改為250 mm,將換熱器循環(huán)水出口側(cè)的上封頭去掉,將封頭改為敞口型直接對(duì)大氣,一、二級(jí)換熱器循環(huán)水出水進(jìn)入敞口的上封頭,溢流到DN 250的循環(huán)水出口總管道。

        3.2 循環(huán)水回水管道安裝pH在線檢測(cè)儀

        2019年4月,2次出現(xiàn)氯氣透平機(jī)換熱器循環(huán)水泄漏,造成氯氣透平機(jī)損壞和全系統(tǒng)停車事故,由于沒(méi)有在線pH值檢測(cè),不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)換熱器泄漏。

        循環(huán)水進(jìn)入氯氣側(cè)會(huì)發(fā)生反應(yīng),生成次氯酸和鹽酸,腐蝕換熱器內(nèi)的列管(碳鋼材質(zhì)),通過(guò)檢測(cè)循環(huán)水回水pH值變化可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

        在3臺(tái)氯氣透平機(jī)循環(huán)水回水總管的管道上安裝pH值檢測(cè)計(jì),進(jìn)行pH值實(shí)時(shí)檢測(cè),將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳處至氯氫操作室,方便員工及時(shí)觀察pH值的變化,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,避免出現(xiàn)設(shè)備腐蝕等重大事故。

        3臺(tái)透平機(jī)冷卻水回水管道安裝pH值在線檢測(cè)后,可以通過(guò)觀察pH值變化,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,避免出現(xiàn)設(shè)備腐蝕等重大事故。

        3.3 做好氯氣透平機(jī)日常維護(hù)

        ①壓縮機(jī)連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中,定期記錄操作數(shù)據(jù):氯氣的各級(jí)排氣壓力和溫度,潤(rùn)滑油的供油壓力和溫度、軸承溫度、軸振動(dòng)、軸位移監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。②定期觀察油過(guò)濾器前后壓差,大于0.05 MPa時(shí)及時(shí)切換手柄。同時(shí)清洗或更換停運(yùn)的過(guò)濾筒濾網(wǎng)。③注意油箱液位過(guò)低時(shí)應(yīng)補(bǔ)充新油。④定時(shí)檢測(cè)氯氣中水分含量,只有氯氣中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.01%才能保證葉輪、缸體等氯氣接觸部件不被腐蝕。⑤定時(shí)檢查冷卻水中的氯離子。⑥運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中注意壓縮機(jī)、電動(dòng)機(jī)有否不正常聲音,如有異常應(yīng)判斷是否應(yīng)停車檢查。⑦仔細(xì)檢查管道有否泄漏及震動(dòng)。⑧定時(shí)檢查排放管工作是否正常,如不正常應(yīng)打開(kāi)旁路閥關(guān)閉排放管的隔斷閥,調(diào)整旁路閥以便排放正常,然后打開(kāi)排放管清洗或修理閥件。

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