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        大廈建筑溴化鋰機組技改研究

        2022-06-30 03:45:12王曉東
        關(guān)鍵詞:溴化鋰離心式冷水機組

        王曉東

        上海井宿機電設(shè)備工程有限公司 上海 200063

        現(xiàn)如今建筑工程的施工建設(shè)形式趨于多樣化,在大廈建筑的實用功能方面也提出了新的要求,既要求建筑具有豐富的功能性,同時還應(yīng)具有節(jié)能減排的作用。針對既有建筑而言,如能在固有項目的基礎(chǔ)上實現(xiàn)優(yōu)化改造,有利于實現(xiàn)建筑工程的綠色節(jié)能需要,提升運行應(yīng)用過程中的經(jīng)濟性。

        1 改造工程難點問題

        1.1 老舊設(shè)備及管道拆除

        在進行溴化鋰機組技術(shù)改造工作時,首要的任務(wù)即拆除老舊設(shè)備及管道。然而結(jié)合實際情況可知,項目存在著施工場地較為狹小、設(shè)備較大、管道復(fù)雜的問題,為拆除工作帶來了一定困難,同時拆除過程中的運輸問題是亟待解決的另一難題。與此同時,拆除過程中若缺乏有效規(guī)劃,只是單純按照設(shè)計進行隨意拆除有可能引發(fā)事故。因此,在改造過程中,需要結(jié)合現(xiàn)場實際情況進行具體分析,確保拆除施工的可靠性。

        1.2 機組吊裝

        此項目改造是將地下一層2臺溴化鋰機組更改為2臺1000冷噸的變頻離心式冷水機組,提升運行效率,從而節(jié)省運行費用,促使建筑工程具有更為理想的運行經(jīng)濟性,同時還需更換與之對應(yīng)的冷凍水泵及冷卻水泵。在更換階段需要進行原有機組的吊運轉(zhuǎn)移,然后將新機組吊裝,而由于場地空間十分有限的現(xiàn)實情況,吊裝階段很可能致使機組碰觸到墻壁、其他機械設(shè)備等情況,無法確保機組的完整性,具有較高的吊運安全風險[1]。

        2 溴化鋰機組與高壓變頻離心式冷水機組對比分析

        根據(jù)原有溴化鋰機組的運行情況來看,經(jīng)過長達17年的連續(xù)運行,原有空調(diào)系統(tǒng)溴化鋰機組效率衰減,能耗較高且常發(fā)故障,而且在夏季極端高溫天氣時,冷凍機提供的制冷量明顯不足,因此只能關(guān)閉部分新風系統(tǒng),從而影響了室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量和空氣品質(zhì)。為了改變此現(xiàn)狀,提升空調(diào)系統(tǒng)的運行效率,決定進行立項改造施工。溴化鋰機組是以熱能為動力,制冷效率相對較低,同時存在后期維修成本相對較高、壽命較短等問題。相較于溴化鋰機組,高壓變頻離心式冷水機組首先在運行效率上有了大幅提升;其次,該機組具有自動變頻調(diào)整功能,能夠根據(jù)大廈負荷需求的實際情況,選擇適宜的運行能力輸出,可起到節(jié)約能源的作用,有利于減少企業(yè)在制冷運行成本方面的投入;最后,在后期運行維護方面,該設(shè)備具有較高的運行穩(wěn)定性,即使偶發(fā)故障問題也較易查找原因并實施維修,對于節(jié)省運維成本具有積極意義。

        3 溴化鋰機組技術(shù)改造

        3.1 吊裝工藝

        在溴化鋰機組拆除工藝中,2臺舊溴化鋰機組由于體積大、機組本體沉重且受施工吊裝場地局限,必須解體分件進出吊裝,最大件不得超過5噸、長度小于5m;地下二層機房大門寬1.95m,大門向東拆除3.05m寬的墻體,保證舊設(shè)備運出以及新設(shè)備進入的空間位置,故總體拆除5m。

        冷水機組設(shè)備從地下一層吊裝至地下二層的吊裝工藝如下所述:(1)在地下一層至地下二層樓梯處,樓頂二根400*600混凝土大梁上設(shè)置固定4只5噸吊耳,每只吊耳使用6只φ18mm膨脹螺栓固定在大梁兩側(cè)面,再把2只5T手拉葫蘆掛好,第一步準備工作完成。(2)吊裝階段分為兩個部分,舊機組為第一部分,在啟動吊裝前,安裝公司首先要把舊機組上方及周邊的接頭、管道割除分解,使其符合吊裝條件;新的機組運過來后,吊裝盤移為第二部分,首先在大廈地庫前端有一塊比較寬的路段,選擇在此處進行卸車、盤移,吊運方式如圖1所示。

        圖1 機組吊運

        (3)切割、分解完畢后,起重工依據(jù)復(fù)合條件,開始吊裝盤移。盤移到地下一層堆放點,堆放時需做到堆放整齊,不能超出堆放點。(4)第一臺舊機組按件分批盤移到地下層,然后再把第二臺舊機組按照同樣的順序分批盤移到堆放點。(5)待2臺舊機組全部盤移結(jié)束后,將機組整理清除干凈,為新機組進入做好準備工作。(6)新機組卸完車后開始盤移,由地下車庫入口處下去。(7)設(shè)備盤移至地庫收費處時,存在一個最低處,地面到橫梁2.3m。(8)設(shè)備過收費處時,要小心緩慢通過,收費處有一臺階,約0.25m。(9)過了收費處進入地下一層,該層管道較多,最低處為2.3m,所以在盤移的過程中需保證穩(wěn)妥,切勿碰到通風管道。(10)進新機組時應(yīng)2臺機組型號是否一致,倘若型號存在差異則需要先進里面一臺,在打有吊裝點的地方配合拼裝,拼裝完成后,將其盤移到指定地點就位。(11)第一臺新的拼裝結(jié)束后,可依照第一臺的順序再將第二臺拼裝就位。

        3.2 變頻離心式冷水機組

        3.2.1 冷源負荷

        變頻離心機組主要為夏季供冷使用,根據(jù)大廈使用要求,供冷水溫設(shè)定為6/13℃。冷源以變頻離心冷水機組為主,機組位于地下二層機房內(nèi),單臺制冷量約為3492kw。冷熱源系統(tǒng)為獨立系統(tǒng),在高層區(qū)域,每個房間亦按照24h供熱/供冷計算,該區(qū)域的制冷除了變頻離心式機組外,還包括風冷冷水機組,總制冷量約為444.2kw。夏季供冷水溫度在7/12℃,空調(diào)工作壓力為0.6MPa,運行時可根據(jù)實際需求實現(xiàn)自動化調(diào)節(jié)。

        3.2.2 機組變頻節(jié)能分析

        變頻離心式冷水機組是一種速度可變化型的壓縮機,單機離心壓縮運行的原理主要是依靠三相異步電機驅(qū)動,具體以增速齒輪帶動葉輪的高速旋轉(zhuǎn),葉輪在高速運行狀態(tài)下產(chǎn)生離心力,提升制冷劑氣體的運行速度,之后再通過擴壓室實現(xiàn)動能向壓力的轉(zhuǎn)換,促使制冷劑從低壓狀態(tài)到高壓。離心壓縮機采用的葉輪是一種可調(diào)節(jié)的導(dǎo)流葉片,該結(jié)構(gòu)形式具有控制簡單、投資少的特點,此方法降低了機組的喘振點,擴大了機組運行范圍。通過控制電源的頻率,自動調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,根據(jù)相似定律的速度和流量成正比且與功率的三次方成正比,當負荷從大到小變化時,減小轉(zhuǎn)速,流量減小;而功率成三次方減小,按照離心機效率COP=制冷量/功率計算,可見在此調(diào)節(jié)過程中,機組的能效反而會提升,同時配以調(diào)節(jié)入口導(dǎo)流葉片開度,實現(xiàn)壓縮機制冷量調(diào)節(jié),從而提高機組效率[2]。

        3.3 新老系統(tǒng)融合

        3.3.1 水泵流量及揚程

        由于工程為改造項目,涉及到新老系統(tǒng)交替,需要確保新老系統(tǒng)的融合,使得整個系統(tǒng)安全可靠運行。此工程中的B1層冷凍機房內(nèi)原有6臺冷凍機組,負責低區(qū)冷源,其中包括2臺1000冷噸蒸汽雙效吸收式冷凍機組、2臺500冷噸離心式冷水機組、2臺100冷噸螺桿式冷水機組。6臺冷水機組的冷凍水供水總管集中接至分水器,再分3根DN350的供水支管接至低區(qū)用戶。低區(qū)用戶的冷凍水回水支管集中接至集水器,再分別回至冷水機組,低區(qū)的空調(diào)熱源采用鍋爐提供的蒸汽。

        為了使新老系統(tǒng)更好地融合,在設(shè)備及管道拆除時,設(shè)備盡可能拆除至不大于新設(shè)備的單件最大尺寸,管道部分盡可能拆除掉上面的閥件,這樣可以保證單件物品的重量,便于后續(xù)搬運。設(shè)備訂貨時,提前和設(shè)備廠家確認設(shè)備尺寸以及需要入場的散件,同時根據(jù)設(shè)備擺放、安裝位置,合理計劃各設(shè)備的到場先后時間,并要求廠家嚴格執(zhí)行,避免發(fā)生先到貨設(shè)備影響后面設(shè)備的搬入。對于水泵更換而言,新更換的水泵揚程與原水泵揚程一致,水流量均小于等于原水泵流量,故改造對原系統(tǒng)并無影響[3]。

        3.3.2 管道壓損變化

        兩臺1000RT的溴化鋰機組更換為1000RT的高壓變頻離心機組,由于設(shè)計冷量無變化,只是由蒸汽驅(qū)動溴化鋰機組改為高壓電驅(qū)動電制冷離心機,對原系統(tǒng)沒有造成影響。由于管道的局部調(diào)整以及冷機的蒸發(fā)器及冷凝器改變,此部分壓頭損失會較之原系統(tǒng)發(fā)生改變,但變化量最多為幾十kPa。進行調(diào)試時,結(jié)合前期測試數(shù)據(jù)(包括水壓及水流量),先讓水泵降頻啟動(40HZ),根據(jù)監(jiān)測的水流量及水壓,再逐漸調(diào)高水泵頻率,確保管道壓力不超過原系統(tǒng)壓力。另外,在拆除、接駁管道時,較容易發(fā)生意外,造成對原有系統(tǒng)的壓力影響,為此給予了加強管理,嚴禁私自接電、接水等作業(yè)形式。

        3.3.3 冷機冷量

        此次改造工程原有的500冷噸及100冷噸的冷水機組、與之對應(yīng)的冷凍/冷卻水泵以及所有冷卻塔均保留不變??紤]到設(shè)備匹配與整棟大廈未來發(fā)展的需要,將2臺溴化鋰機組改為2臺1000冷噸的變頻離心式冷水機組,同時更換與之對應(yīng)的冷凍水泵及冷卻水泵。改造完成后系統(tǒng)運行過程中的正常冷量情況如表1所示。

        表1 低區(qū)6臺冷凍機組的日常運行狀況

        3.4 系統(tǒng)運行調(diào)試

        3.4.1 空調(diào)水系統(tǒng)

        空調(diào)水系統(tǒng)管路較長且復(fù)雜,對系統(tǒng)內(nèi)清潔度要求高,因此在管道安裝完成后必須進行沖洗。本工程空調(diào)水系統(tǒng)的沖洗采用閉式循環(huán)沖洗,沖洗前做旁通,關(guān)閉大樓主管道立管及空調(diào)機組所有閥門。對系統(tǒng)進行灌水,排空系統(tǒng)內(nèi)空氣,開啟水泵進行沖洗,第一次循環(huán)1h后把水排掉,拆洗主管道過濾器,后續(xù)沖洗可1-2h排水一次,反復(fù)多次,直至水質(zhì)潔凈為止。水質(zhì)潔凈后關(guān)閉旁通閥,開啟空調(diào)機組的進水閥,灌水排氣后繼續(xù)進行沖洗,直至水質(zhì)潔凈,沖洗時應(yīng)保證管道內(nèi)流速大于1.5m/s。

        3.4.2 主要設(shè)備調(diào)試

        對系統(tǒng)中主要設(shè)備開展調(diào)試工作,主要涉及:機組運行、啟動電流測試;整機噪音水平測試;機組電器安全測試(絕緣、啟動、過載等);機組控制與監(jiān)視功能測試等。在初步調(diào)試作業(yè)完成以后,進行冷水機組的48小時連續(xù)運行測試,完成后對冷水機組各項性能、振動與噪聲指標、機械性能、安全性能、電氣性能進行分析。測試結(jié)果表明,相關(guān)參數(shù)達到標準要求[4]。水泵調(diào)試包括水泵流量測試;水泵進出口壓力測試;水泵電器安全測試(絕緣、啟動、過載等);水泵噪聲值測量等。在初步調(diào)試、測試完成且不存在問題后,給予48小時連續(xù)運行觀察,對水泵性能、振動與噪聲指標、機械性能、電氣性能進行分析,最終判定為達標。

        4 改造效果與綜合效益分析

        4.1 系統(tǒng)改造成效

        系統(tǒng)改造過程中主要對原有兩臺溴化鋰空調(diào)制冷機組拆除,并更換為變頻離心式冷凍機,然后拆除原有冷機的相應(yīng)兩臺冷凍水泵和兩臺冷卻水泵,更換為新的變頻水泵。從最終的改造成效來看,改造順利完成,促使系統(tǒng)工程恢復(fù)較為理想的運行狀態(tài),并且由于新設(shè)備、系統(tǒng)的安裝建設(shè),不僅在制冷/供熱方面得到了保障,還節(jié)省了經(jīng)濟成本,系統(tǒng)在持續(xù)運作過程中呈現(xiàn)出穩(wěn)定可靠的狀態(tài)。

        4.2 系統(tǒng)綜合效益

        由于系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生改變,在高溫季節(jié)的供冷效果明顯改善,大幅提升了系統(tǒng)綜合效率。變頻式離心式冷水機組、變頻冷凍及冷卻泵,配合冷凍機房群控系統(tǒng),高效的設(shè)備加上根據(jù)實際需求負荷的相對精準的輸出調(diào)節(jié),改造后每年可節(jié)約運行費用250萬元以上。

        5 結(jié)束語

        本文基于大廈建筑溴化鋰機組技改工程進行研究,針對改造過程中的難點問題進行說明,并對具體改造的技術(shù)措施進行深入探討,最終通過科學合理的規(guī)劃設(shè)計、施工管理等,順利完成改造。與此同時,對吊裝工藝要點、變頻離心式冷水機組的優(yōu)勢、運行調(diào)試過程中的重點加以總結(jié)概括,最終大廈建筑溴化鋰機組技改實現(xiàn)預(yù)期目標,對于同類型工程具有借鑒性。

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