孔海波 許福南
摘 要:針對(duì)某核電機(jī)組發(fā)生的由于主給水泵再循環(huán)閥震蕩導(dǎo)致非計(jì)劃停堆事件,利用根本原因分析的工具,對(duì)事件做時(shí)序分析,確定故障模式,找出事件的原因因素,分析事件的屏障失效模式,最后提出糾正行動(dòng)項(xiàng),并對(duì)糾正行動(dòng)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),防止后續(xù)核電機(jī)組運(yùn)行過程中類似事件的重發(fā)。
關(guān)鍵詞:主給水泵;再循環(huán)閥;震蕩;停機(jī)停堆
1、引言
某核電機(jī)組的主給水泵A泵和C泵運(yùn)行,B泵備用。出現(xiàn)A泵的中壓過濾器壓差高(0.25MPa),根據(jù)運(yùn)行規(guī)程,一臺(tái)給水泵不可用時(shí),需降功率運(yùn)行,以20MWe/min的速率降功率,并執(zhí)行由A泵手動(dòng)切換至B泵操作。在啟動(dòng)B泵后,現(xiàn)場(chǎng)反饋給水泵管溝出現(xiàn)大量蒸汽泄漏,立即停運(yùn)B泵。B泵停運(yùn)后,現(xiàn)場(chǎng)反饋C泵中壓管道濾網(wǎng)法蘭處有蒸汽泄漏,機(jī)組被迫以50MWe/min速率降功率,同時(shí)將C泵的轉(zhuǎn)速控制切換至手動(dòng),降低C泵轉(zhuǎn)速,降至3454RPM。核功率36.88%Pn,暫停降功率停運(yùn)C泵,A泵流量及轉(zhuǎn)速仍然在震蕩下行。給水泵流量越來越接近再循環(huán)調(diào)閥開始對(duì)應(yīng)流量值2353m3/h(65%)。停運(yùn)C泵后又開始高速率降功率操作,在降功率期間出現(xiàn)主給水汽水壓差調(diào)節(jié)系統(tǒng)震蕩現(xiàn)象,且再循環(huán)閥門開度也出現(xiàn)振蕩,操作員認(rèn)為汽水壓差震蕩過大,促成操縱員將A 泵轉(zhuǎn)速控制切換至手動(dòng)控制,機(jī)組的振蕩逐漸減弱,保持約12分鐘后,主控操縱員手動(dòng)升A泵轉(zhuǎn)速約80rpm后,給水泵再循環(huán)閥由于流量的波動(dòng),閥門開度出現(xiàn)大幅振蕩,主給水汽水壓差、主給水調(diào)節(jié)閥開度、蒸汽發(fā)生器液位均出現(xiàn)發(fā)散振蕩波動(dòng),蒸汽發(fā)生器液位高高觸發(fā)反應(yīng)堆停堆[2]。
2、主給水泵及再循環(huán)閥控制原理介紹
核電廠二回路系統(tǒng)設(shè)置主給水泵系統(tǒng),在各種工況下,通過高壓加熱器給水系統(tǒng),從除氧器連續(xù)向蒸汽發(fā)生器供應(yīng)給水。系統(tǒng)具有變速設(shè)施,以保證在反應(yīng)堆整個(gè)熱功率范圍內(nèi),能夠滿足蒸汽發(fā)生器給水流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)的流量變化要求,在前置泵和升壓泵之間的濾網(wǎng)能是保證給水充分過濾,使給水泵組長(zhǎng)期安全運(yùn)行,在給水泵出口設(shè)有兩路再循環(huán)閥的管線,每條再循環(huán)管設(shè)一個(gè)電動(dòng)隔離閥和氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,以保證給水泵安全運(yùn)行。
給水泵單臺(tái)泵設(shè)計(jì)額定流量為3620m3/h,最大流量為3707.2 m3/h。為確保泵在任何時(shí)候流量大于額定流量的40%(即1448 m3/h),保護(hù)泵的運(yùn)行安全,設(shè)置小流量調(diào)節(jié)閥,小流量閥的開度控制是根根給水泵的流量對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)。機(jī)組上行或者兩臺(tái)泵運(yùn)行時(shí)其它泵出力減少等原因,造成給水泵流量增加時(shí),流量到達(dá)74%額定流量,再循環(huán)閥開始關(guān)閉,增加到79%流量時(shí),閥門全關(guān);當(dāng)機(jī)組下行或其余泵出力增加等原因,造成給水泵流量減小時(shí),流量達(dá)到65%時(shí),再循環(huán)閥開始開啟,流量降至60%時(shí),閥門全開,以保護(hù)給水泵,流量低于60%時(shí),調(diào)節(jié)閥得電超馳開啟,兩個(gè)小流量調(diào)節(jié)閥的開關(guān)死區(qū)均為14%額定流量,即506 m3/h。
3、事件故障分析
3.1、確定故障模式
故障即不恰當(dāng)?shù)膭?dòng)作,對(duì)事件的發(fā)生起促進(jìn)作用的動(dòng)作就是不恰當(dāng)?shù)膭?dòng)作,人因事件首先應(yīng)確定人的不恰當(dāng)行動(dòng),然后確定影響人的行動(dòng)的行為因素,最后才能確定導(dǎo)致這些不利行為因素存在的原因(根本原因),并以此制定糾正行動(dòng)。設(shè)備發(fā)生故障,不僅要觀察故障的癥狀,還必須研究引起故障的內(nèi)在原因,即故障的機(jī)理研究。本次事件以設(shè)備故障為主,最終導(dǎo)致事件的后果發(fā)生。對(duì)該事件的故障模式分析,主要的故障癥狀有A給水泵濾網(wǎng)壓差高,B給水泵發(fā)生蒸汽泄露,C給水泵發(fā)生蒸汽泄露,汽水壓差和A給水泵再循環(huán)閥震蕩,給水泵A再循環(huán)閥發(fā)散震蕩,給水調(diào)節(jié)閥和蒸汽發(fā)生器液位發(fā)散震蕩。
產(chǎn)生這些故障癥狀的機(jī)理主要為濾網(wǎng)堵塞,安全閥起跳,主給水流量大幅波動(dòng),超小循環(huán)閥控制死區(qū)范圍。發(fā)生這些故障的原因主要是二回路給水雜質(zhì)多、水質(zhì)差;給水泵濾網(wǎng)網(wǎng)孔直徑小,通流壓降大,安全閥起跳壓力小于設(shè)計(jì)整定值,濾網(wǎng)盲板法蘭平行度超差,給水泵再循環(huán)調(diào)節(jié)閥開關(guān)死區(qū)范圍偏小,函數(shù)曲線斜率偏小,主控機(jī)操將給水泵轉(zhuǎn)速控制切換至手動(dòng),給水泵失去轉(zhuǎn)速自動(dòng)調(diào)節(jié)能力。
3.2、事件屏障分析
屏障時(shí)一些用于保護(hù)設(shè)備和提高人機(jī)系統(tǒng)的安全和性能的手段。屏障分析是找出所有有助于防止事件發(fā)生的實(shí)體和行政管理控制,并對(duì)他們的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的過程,目的是確定在事件發(fā)生過程中有哪些屏障失效和不足。屏障分析法可分為獨(dú)立屏障分析法和綜合屏障分析法。本文做屏障分析時(shí)采用獨(dú)立的屏障分析法,主要分析在本次事件進(jìn)程中,失效點(diǎn)突破屏障,事件產(chǎn)生的故障主要突破了二回路水質(zhì)的有效監(jiān)測(cè)和合理的濾網(wǎng)通流設(shè)計(jì),管道帶壓邊界完整,操作規(guī)程等屏障。在機(jī)組啟機(jī)過程中,未及時(shí)監(jiān)測(cè)二回路水質(zhì)和濾網(wǎng)通流能力不足,啟機(jī)前,安全閥定期校驗(yàn)未執(zhí)行,啟機(jī)前,安全閥定期校驗(yàn)未執(zhí)行,盲板法蘭平行度超標(biāo),未編制該運(yùn)行工況的操作規(guī)程。
4、制定糾正行動(dòng)
制定糾正行動(dòng)的原則應(yīng)符合SMART原則,即有針對(duì)性的(specific)、可檢測(cè)的(measurable)、可實(shí)現(xiàn)的(achievable)、現(xiàn)實(shí)的(realistic)、有時(shí)間要求的(time-based)。根據(jù)前文對(duì)該事件的根本原因分析,對(duì)發(fā)現(xiàn)的原因因素制定糾正行動(dòng)[1]。本文只討論針對(duì)該事件制定的行動(dòng)項(xiàng)的具體內(nèi)容,不討論具體的完成時(shí)間。具體糾正行動(dòng)項(xiàng)見表1.
5、總結(jié)
本文對(duì)某核電機(jī)組主給水泵再循環(huán)閥震蕩導(dǎo)致非計(jì)劃停堆停機(jī)事件做了根本原因的分析,使用了根本原因分析的工具和方法,根本原因分析作為核電廠推行經(jīng)驗(yàn)反饋工作的重要工具,可有效提高核電從業(yè)人員的分析問題的能力,找到事件的根本原因,進(jìn)而提出有效的糾正措施,對(duì)于不斷改進(jìn)和提升企業(yè)的業(yè)務(wù)和管理能力具有重要的意義。
參考文獻(xiàn)
[1]李兵華.事件根本原因分析方法。
[2]龔智明.福清核電1號(hào)機(jī)組主給汽水壓差調(diào)節(jié)系統(tǒng)震蕩分析報(bào)告。
作者簡(jiǎn)介:
孔海波(1986-),男,湖南長(zhǎng)沙人,工程師,長(zhǎng)期從事常規(guī)島工藝調(diào)試工作。