蘇魏鵬,趙輝軍,張加杰,陳 松,朱 斌,阮蒙宇,胡慧慧
(邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司,浙江 臺(tái)州 317600)
近年來(lái),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中透析器的熱度快速升高,醫(yī)用耗材制造企業(yè)紛紛加大對(duì)透析器的研發(fā)。由于國(guó)內(nèi)有關(guān)醫(yī)用透析器智能裝配成套設(shè)備的開發(fā)嚴(yán)重滯后,透析器的成品組裝工序基本靠半自動(dòng)及手工完成,不僅容易造成成品的二次污染,且生產(chǎn)效率低下,存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。透析器的端蓋組裝是其品質(zhì)保證的核心環(huán)節(jié)。
目前主要通過(guò)螺紋連接,其存在下列問(wèn)題:①透析器本體需要注塑螺紋,開模難度大,分?jǐn)偟絾蝹€(gè)產(chǎn)品的成本高;②產(chǎn)品組裝時(shí)單靠螺紋擰緊無(wú)法滿足密封要求,還需要組裝密封圈再連接2個(gè)端面;③產(chǎn)品能夠被拆開,存在二次污染風(fēng)險(xiǎn)。
超聲波焊接被廣泛運(yùn)用在醫(yī)用耗材組裝工藝中[1],主要是通過(guò)超聲波發(fā)生器將50/60 Hz的電流轉(zhuǎn)換成15 Hz、20 Hz、30 Hz、40 Hz或其他頻率電能。被轉(zhuǎn)換的電頻電能通過(guò)換能器再次被轉(zhuǎn)換成同等頻率的機(jī)械運(yùn)動(dòng),隨后機(jī)械運(yùn)動(dòng)通過(guò)一套可以改變振幅的調(diào)幅器傳遞到焊頭。焊頭將接收到的振動(dòng)能量傳遞到待焊接工件的結(jié)合部位。在該區(qū)域中,振動(dòng)能量被通過(guò)摩擦的方式轉(zhuǎn)換成熱能,將塑料融化,在壓力作用下將產(chǎn)品連接到一起。超聲波焊接透析器端蓋如圖1所示。
圖1 超聲波焊接透析器端蓋
透析器端蓋超聲波焊接裝置主要包括高度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、換能機(jī)構(gòu)、調(diào)幅度機(jī)構(gòu)和焊頭機(jī)構(gòu),如圖2所示。升降機(jī)構(gòu)能調(diào)節(jié)整體至待焊接端蓋的設(shè)計(jì)高度,換能機(jī)構(gòu)將超聲波振動(dòng)能量傳遞給調(diào)幅器,最終將機(jī)械能傳遞到焊頭上。本項(xiàng)目通過(guò)有限元分析焊頭不同尺寸的振動(dòng)特性,如圖3所示。優(yōu)化后的焊頭示意圖如圖4所示。本設(shè)備提高了焊接的效率和質(zhì)量,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低的特點(diǎn)。
圖2 端蓋超聲波焊接設(shè)備
圖3 焊頭振動(dòng)頻率有限元仿真
圖4 優(yōu)化后焊頭示意圖
采用上述技術(shù)方案,提高了焊接的質(zhì)量和效率,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低的特點(diǎn)。市場(chǎng)上目前還沒(méi)有針對(duì)透析器端蓋使用超聲波焊接的設(shè)備,都是采用傳統(tǒng)螺紋配合膠水實(shí)現(xiàn)密封。不但連接質(zhì)量不穩(wěn)定,膠水存在危害,而且有被二次利用的可能。本方案采用超聲波焊接解決端蓋密封問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)密封質(zhì)量高,杜絕醫(yī)用耗材非法二次利用的可能。
在換能器和調(diào)幅器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,使用有限元分析,通過(guò)優(yōu)化設(shè)備尺寸和材料,實(shí)現(xiàn)輸出能量和頻率穩(wěn)定。通過(guò)研發(fā)恒壓力控制系統(tǒng)[2],該機(jī)構(gòu)采用伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn)恒壓力控制,使得焊頭作用在端蓋上的力配合頻率自動(dòng)調(diào)整,保證焊接質(zhì)量。
本項(xiàng)目通過(guò)自主研發(fā),尋找高耐磨、高精度材料,成功加工出配套使用的焊接頭,該焊接頭使用壽命長(zhǎng),可大大減少針對(duì)焊頭的投入成本。
整臺(tái)設(shè)備的控制系統(tǒng)主要任務(wù)是超聲波焊頭的運(yùn)動(dòng)控制、超聲波功率發(fā)生器的隨動(dòng)控制、焊接壓力的控制。通過(guò)PLC控制伺服機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)超聲波焊頭實(shí)時(shí)控制。通過(guò)壓力傳感器進(jìn)行焊接的壓力控制。同時(shí)利用觸摸屏進(jìn)行工作過(guò)程的監(jiān)控及各種模式的切換和操作。
整機(jī)控制方案如圖5所示。
圖5 控制系統(tǒng)方案圖
本設(shè)備整體控制系統(tǒng)以PLC為核心[3],完成伺服電機(jī)的運(yùn)動(dòng)控制、超聲波發(fā)生器控制和指示燈的控制,同時(shí)裝配Proface觸摸屏實(shí)現(xiàn)人接界面交互[4],硬件模塊布局如圖6所示。核心的超聲波焊接工藝通過(guò)壓力傳感器及焊接參數(shù)設(shè)置實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的成功焊接。
圖6 硬件模塊布局圖
其主要的輸入輸出分配如表1所示。整體控制系統(tǒng)以PLC為核心,選用了松下伺服驅(qū)動(dòng)器以及松下電機(jī)、Proface觸摸屏、正泰電器等硬件。
表1 輸入輸出信號(hào)
表1(續(xù))
整機(jī)控制程序較龐大,主要分為公共功能程序、伺服控制程序和超聲波通訊程序等,能夠?qū)崿F(xiàn)初始化運(yùn)行、伺服位置控制、伺服扭矩控制、故障處理等各項(xiàng)任務(wù),PLC的輸出控制主要是通過(guò)輔助繼電器輔助實(shí)現(xiàn)的。
本設(shè)備使用了Proface人機(jī)界面,通過(guò)與PLC的組態(tài),能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)控及操作。根據(jù)設(shè)計(jì)的實(shí)用性原則,觸摸屏畫面以自動(dòng)運(yùn)行畫面為主界面。有設(shè)定運(yùn)行參數(shù)、位置參數(shù)、超聲波監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和手動(dòng)操作的按鈕窗口,能夠?qū)崿F(xiàn)參數(shù)的設(shè)定以及手動(dòng)操作等。主畫面主要顯示設(shè)備實(shí)時(shí)工況,如圖7所示。
圖7 人機(jī)界面主畫面
本設(shè)備通過(guò)超聲波焊接實(shí)現(xiàn)透析器端蓋密封,通過(guò)伺服電機(jī)恒力控制實(shí)現(xiàn)下壓力和焊接頻率匹配,實(shí)現(xiàn)端蓋焊接的精確控制;同時(shí),通過(guò)有限元仿真分析優(yōu)化焊頭尺寸和頻率,并采用高強(qiáng)度材料制造焊頭,大幅提高焊接穩(wěn)定性和質(zhì)量的耐磨性,為醫(yī)用透析器加工提供了很好的實(shí)驗(yàn)和中試的驗(yàn)證基礎(chǔ)。