王 翼
[上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092]
水處理工程中的氣浮裝置,工作原理是利用溶氣系統(tǒng),產(chǎn)生溶于水中的微小氣泡,與水中的細小懸浮物絮體粘合在一起,懸浮物隨微小氣泡一起上升至水面,形成浮渣,使水中的懸浮絮體得到去除。同時由于水體中的有機物(COD)和總磷(TP)有相當一部分是以懸浮物(SS)或附著于懸浮物(SS)的形式存在的,大部分可以伴隨懸浮物(SS)的去除而被同步去除。
氣浮裝置通過向水中通入大量微小氣泡,實現(xiàn)固、液分離,具有自動化程度高、占地面積小、去除懸浮物效率高等特點[1]。氣浮裝置可以安裝在鋼筋混凝土池體內(nèi),也可以安裝在鋼制池體內(nèi),在國內(nèi)給水工程、污水處理工程、河道治理工程,已經(jīng)有較多的應用,是一種成熟可靠的工藝。
近年來國家對水環(huán)境保護的要求逐年提高,從國家到各級地方政府層面都出臺了一系列新的污水排放標準,從一級B 標準到一級A 以及更高的排放標準。排放標準的提高勢必需要對現(xiàn)有的污水處理系統(tǒng)(土建、設備等)進行改造,在沒有條件消納多余污水的情況下,提標改造工程必然要滿足不停水、不減產(chǎn)、不降低排放指標的前提條件。
本文介紹某水質(zhì)凈化廠提標改造工程中,一種一體化的氣浮裝置作為臨時水處理設備,在水質(zhì)凈化廠不停水改造中的應用,為今后的類似工程提供一些經(jīng)驗。
某水質(zhì)凈化廠始建于1992 年,經(jīng)過三期工程建設,設計處理總規(guī)模為15 萬m3/d(目前高峰期實際為18 萬m3/d),污水處理工藝為A/A/O 工藝。經(jīng)過2008年提標改造工程,出水水質(zhì)標準提高到《城鎮(zhèn)水質(zhì)凈化廠污染物排放標準》GB 18918—2002 一級A 標準。
為滿足《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)水質(zhì)凈化廠及重點工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限》DB 32/1072—2018 的排放要求,需要對深度處理部分的V 型濾池進行改造,改造期間要保證深度處理單元原設計過水能力,出水仍需滿足《城鎮(zhèn)水質(zhì)凈化廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A 標準。
需要改造的V 型濾池共12 組,每組的設計過流能力為1.25 萬m3/d,總變化系數(shù)1.3。改造時間為同年的6 月到12 月,根據(jù)工期、周邊臨時用地條件、改造期間的峰值流量及水質(zhì)凈化廠運行單位提供的單組濾池實際最大過流能力,最后按工期限制確定的濾池改造方案為每次3 組,分4 次進行。按上述改造方案,停掉3 組濾池并充分挖掘剩余9 組濾池的過流潛能,尚有有2 萬m3/d 的污水無法通過濾池進行處理,因此在改造工程實施期間需要采用一套臨時過濾設施來協(xié)助V 型濾池處理多余的污水。在濾池全部改造完畢投入使用后,停用本套臨時過濾設施,建設單位可以將其遷移至其余項目或地點繼續(xù)使用。
本工程改造的V 型濾池位于水質(zhì)凈化廠區(qū)內(nèi)部,臨時過濾設備采用DN700 的臨時管道從濾池進水管位置取水,經(jīng)過處理后的污水用管道送回濾池出水廊道,通過濾池中央出水廊道排放,考慮進出水的水頭差,臨時過濾設備設置在濾池東側(cè)的施工臨時用地上,見圖1。
圖1 本工程項目位置示意圖
污水廠設計建造年代較早,廠區(qū)內(nèi)主路寬4.5 m,支路寬3.5 m,臨時過濾設備只能通過3.5 m 寬的支路運輸至安放場地內(nèi),運輸路徑的上方有一根110 kV的高壓線,因此無法采用吊車進行轉(zhuǎn)運。
根據(jù)工程背景和周邊條件,本次的臨時過濾設備應具有以下特征:
(1)對V 型濾池具有可替代性,能夠高效的去除懸浮物(SS);
(2)整套設備應具備高度的集成性,池體結(jié)構(gòu)采用鋼結(jié)構(gòu),符合二次搬運和使用的要求;
(3)整套設施應占地面積小,鋼結(jié)構(gòu)池體應滿足場地運輸條件的限制條件。
根據(jù)以上要求,臨時過濾設施最終選擇了采用鋼制池體的高速離子氣浮系統(tǒng),處理能力為2 萬m3/d,峰值系數(shù)1.3。進出水水質(zhì)控制要求見表1。
表1 設計進、出水水質(zhì)要求
處理工藝線的工藝流程見圖2。
圖2 工藝流程圖
工藝流程如下:
高效沉淀池出水至高速離子氣浮處理單元;
在混凝劑混合區(qū)加入混凝劑,在助凝劑混合區(qū)中加入助凝劑,在高速離子氣浮配水混合槽內(nèi)與溶氣系統(tǒng)產(chǎn)生的正電荷集成微氣泡吸附,橋聯(lián)進入氣浮布水系統(tǒng);均勻分配地進入氣浮池體分離區(qū),進行固液分離;
固液分離之浮渣,自溢至收集槽后,自流至浮渣收集池,浮渣池液位到達設計高度后用排污泵排放至廠區(qū)放空管;
高速離子氣浮澄清水排放至加氯接觸池。
整套系統(tǒng)包含了4 臺高速離子氣浮主機、1 套加藥系統(tǒng)、1 套排渣系統(tǒng)、1 套空壓機及儲罐、1 套電氣控制系統(tǒng),安裝完成后整體占地范圍約12 m×25 m(包含設備周邊進出水管道)。
每臺氣浮主機外尺寸10 m×3.8 m×3.4 m,見圖3,包括鋼結(jié)構(gòu)池體、進出水調(diào)節(jié)閘閥、進水流量計、攪拌器、微氣泡發(fā)生器、溶氣裝置、回流水泵、布水裝置、集水裝置、污泥排放槽、鏈板刮泥機、液位計等。
圖3 氣浮主機效果圖
加藥系統(tǒng)包含了1 臺PAM 泡藥機及加藥泵、1個20 m3的PAC 儲藥罐、加藥泵及相應的液位計、控制系統(tǒng)等。加藥點位于DN700 的臨時管道上,在加藥點后端的管道上設置了管道混合器。
整套氣浮裝置從進場到安裝調(diào)試完畢具備使用條件共用時約25 d,安裝完成后的設備整體效果見圖4。氣浮裝置根據(jù)其工藝特點,基本不需要工藝調(diào)試,設備運行后出水清澈,對懸浮物的去除效果立竿見影,本次氣浮裝置的調(diào)試工作主要是用在了控制系統(tǒng)的優(yōu)化完善使其符合運行單位的控制要求。
圖4 氣浮裝置安裝完成整體效果
設備投運后為驗證氣浮裝置的處理效果,設備商和運行單位分別進行了水質(zhì)自檢和抽檢,檢測結(jié)果見表2;同時總包單位共委托了7 次水質(zhì)第三方檢測,每次送檢的水樣是每天11 點、13 點、15 點、17點取四次水樣組成的混合樣,檢測結(jié)果見表3。
表2 氣浮系統(tǒng)水質(zhì)檢測結(jié)果一 單位:mg/L
表3 氣浮系統(tǒng)水質(zhì)檢測結(jié)果二 單位:mg/L
懸浮物(SS)檢測采用的是重量法,因進水水質(zhì)較好,基本檢測不出懸浮物,但是TP 和COD 的檢測結(jié)果(50%以上的去除率)可以驗證氣浮裝置對懸浮物的去除效果是滿足本項目要求的。在檢測結(jié)束后本套氣浮裝置正式投入運行,為后續(xù)V 型濾池的改造提供了技術和生產(chǎn)上的保證。
本項目氣浮裝置在投運后,總包單位對其能耗(用電量)和藥耗(PAM 和PAC 用量)進了了全過程的跟蹤統(tǒng)計。
在運行過程中發(fā)現(xiàn)上游高效沉淀池的PAC 加藥量較大,會有大量的剩余PAC 進入后續(xù)的濾池和氣浮裝置,因此運行期間逐漸降低了氣浮裝置原設計的PAC 加藥量,5 個月的運行期間共用去了約15 t的PAC 藥劑,平均100kg/d,是原設計PAC 加藥量的1/6。
運行期間整套氣浮系統(tǒng)處理水量約1.85~1.95萬m3/d,PAC 加藥量約100 kg/d,PAM(陽離子)加藥量約1 kg/d,電耗約1 680 kW·h/d。每噸水的處理成本在0.05~0.06 元之間,其中電費約占總費用的90%以上。
氣浮系統(tǒng)總裝機功率為130 kW,運行功率112 kW,其中回流水泵裝機和運行功率均為74 kW,因考慮到后期繼續(xù)利用,本次回流水泵的選型功率大了1/3,也造成了使用期間電耗較高。考慮扣除多余的回流水泵裝機容量后,每噸水的處理成本約在0.045~0.055 元之間,這與目前一些氣浮裝置應用后約0.05 元/m3的運行費用統(tǒng)計結(jié)果基本吻合[2]。
(1)采用鋼結(jié)構(gòu)池體的一體化氣浮裝置在水質(zhì)凈化廠改造工程中,作為臨時過濾系統(tǒng)具有安裝、調(diào)試時間短、處理效果好、占地面積小等優(yōu)點,特別適用于不具備停(減)產(chǎn)條件并要保證水質(zhì)的改造工程。
(2)氣浮裝置運行的能耗較高,但采用可移動式的鋼結(jié)構(gòu)一體化裝置,可以在后續(xù)的工程中重復利用,稍加改造后也可作為永久性設施用于水質(zhì)凈化廠、河道凈化工程的永久性設施,從全生命周期考慮具有可觀的經(jīng)濟效益。