呂朝帥,李保林,張親保
(海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)
海洋石油富島有限公司化肥一部日產(chǎn)1000 t 合成氨裝置,采用英國ICI-AMV 工藝,由承包商日本千代田化工建設(shè),具有能耗低、大型化、運行安全可靠、流程簡潔的特點。該裝置于1996 年竣工投產(chǎn),生產(chǎn)裝置已運行24 年,在裝置的回收系統(tǒng)(氨回收+氫回收)中,由于裝置設(shè)備的使用年限長,調(diào)節(jié)閥運行中發(fā)生填料函介質(zhì)泄漏情況逐漸增多。對其中一臺(KV11008)調(diào)節(jié)閥填料泄漏問題,進(jìn)行充分的技術(shù)分析,介紹實施改造的過程,處理的結(jié)果及得出結(jié)論,并提出該類調(diào)節(jié)閥后續(xù)的處理建議。
合成氨裝置回收單元回收的氨作為產(chǎn)品氨送至氨收集槽08D001,回收的氫氣返回氨合成回路循環(huán)段補充進(jìn)入合成塔反應(yīng)并調(diào)整H2/N2比。該閥門在氫回收單元,其全關(guān)時進(jìn)出口介質(zhì)壓差達(dá)10 MPa,正常運行狀態(tài)下溫度變化范圍為5~230 ℃。
KV11008 調(diào)節(jié)閥是氣動控制閥,其開關(guān)形式是氣開式、事故關(guān)閥型。調(diào)節(jié)閥是低進(jìn)高出流向,調(diào)節(jié)閥的行程為50 mm。
調(diào)節(jié)閥KV11008 閥桿如圖1 所示,閥桿與閥芯是一體的,其總長度340 mm,閥桿長度為200 mm,閥芯20 mm,導(dǎo)向120 mm。其導(dǎo)向的作用是減小閥芯在流體的作用下的異常振動,保證閥桿與閥座、填料函的同軸度。經(jīng)測量閥桿中填料相對運動長度為110 mm。
圖1 調(diào)節(jié)閥KV11008 閥桿
該閥門原裝使用成型石墨填料,用于閥門閥桿與填料相對滑動部位的外密封,防止內(nèi)部介質(zhì)從相對滑動部位向外泄漏。該閥門一般有8~9 層填料。假設(shè)最上面為第1 層填料,第1 層填料受到填料壓蓋和填料壓環(huán)的共同作用,在此作用力下使填料軸向壓縮,進(jìn)而往徑向膨脹產(chǎn)生塑性變形,擠壓填料函內(nèi)壁和抱緊閥桿,起到密封作用,直至達(dá)到填料足夠的塑性變形,再將剩下的填料壓蓋和填料壓環(huán)的共同作用力傳到第2 層,以此類推直至最底層。填料的變形量也由第1 層逐漸變小,因而填料密封性能由上到下逐漸減弱。
通過對填料壓環(huán)進(jìn)行測繪結(jié)果如圖2 所示,其內(nèi)徑為17.04 mm、外徑為25.90 mm。測得填料函內(nèi)徑為26.00 mm,則可以算出填料壓環(huán)與填料函半徑間隙為(26.00-25.80)/2=0.10 mm。
圖2 原裝填料壓環(huán)
測得閥桿直徑為16.00 mm,則可以計算出填料壓環(huán)與閥桿半徑間隙為(17.04-16.00)/2=0.52 mm。
如果閥桿與填料壓環(huán)、填料函與填料壓環(huán)間隙過小則可能導(dǎo)致其抱死,影響閥門的正常使用;如果閥桿與填料壓環(huán)、填料函與填料壓環(huán)間隙過大則可能引起閥門填料經(jīng)常性介質(zhì)泄漏,嚴(yán)重時介質(zhì)帶動填料泄漏,導(dǎo)致每次緊固作用較小,多次緊固后會將預(yù)留緊固余量用完,造成嚴(yán)重泄漏,且無法緊固,影響裝置安全穩(wěn)定運行。
考慮閥桿、填料壓環(huán)和填料函的熱脹冷縮、材料銹蝕、同軸度等問題,其半徑間隙應(yīng)控制在適當(dāng)?shù)某叽绶秶?/p>
由此通過測量計算,發(fā)現(xiàn)該閥門填料壓環(huán)與閥桿間隙過大,應(yīng)對其做適當(dāng)調(diào)整。
該閥門最初原裝填料為成型柔性石墨環(huán)填料,其潤滑性和膨脹性都比較好,但缺點是材質(zhì)脆、易碎。
為克服成型柔性石墨環(huán)填料材質(zhì)脆、易碎的缺點,建議將成型柔性石墨環(huán)填料與黑四氟編制填料共同使用,因為黑四氟編制填料很柔軟、潤滑好、沒有石墨顆粒在盤根表面,且溫度適用范圍小于280 ℃,可與成型柔性石墨環(huán)填料互補。
因成型柔性石墨環(huán)填料的材質(zhì)脆、易碎,應(yīng)放在填料函中間部位使用;由于黑四氟編制填料很柔軟,且沒有石墨顆粒在盤根表面,能很好的防止成型柔性石墨環(huán)填料磨下的石墨粉掉入回路,固將其安裝在上、下層面。
填料裝入填料函內(nèi)以后,經(jīng)填料壓蓋和壓環(huán)對填料施加軸向力,使填料產(chǎn)生徑向塑性變形,與閥桿緊密接觸,形成密封。由該閥門填料密封的機(jī)理得知,該閥門填料在填料函中一般呈現(xiàn)上緊下松,受力不均勻,導(dǎo)致下部分填料徑向變形少,密封效果差。
在加裝填料時應(yīng)一層一層添加,并同時用專用工具逐層壓緊,使填料初始便產(chǎn)生足夠的徑向塑性變形,使填料壓環(huán)和壓蓋施加的軸向力更多的傳遞下去,最終讓各層填料受到相對均勻的壓力。特別要注意的是若用盤根或開口填料,其開口方向上下層應(yīng)錯開120°或180°放置。
(1)對調(diào)節(jié)閥填料函進(jìn)行解體檢修,對填料壓環(huán)進(jìn)行設(shè)計改造重新加工。改造后的填料壓環(huán)如圖3 所示,將其內(nèi)徑由17.04 mm更改為16.40 mm,計算得出填料壓環(huán)與閥桿半徑間隙為(16.40-15.98)/2=0.21 mm。此時填料壓環(huán)與閥桿半徑間隙由檢修前的0.53 mm 減小至0.21 mm,填料壓環(huán)與填料接觸面增大,填料壓環(huán)均勻的將填料壓蓋的緊固力均勻地傳遞到填料,保證填料的密封性。
(2)該閥門原裝壓環(huán)在實際檢修中,由于閥門填料緊固至較低位置,所以填料壓環(huán)壓入填料函較深,露出的部分較少,填料更換檢修時填料壓環(huán)難以取出。在填料壓環(huán)上部增加1×1 的溝槽(圖3),方便填料檢修時填料壓環(huán)的取出,節(jié)省檢修的人力物力,縮短了檢修時間。
圖3 改造后的填料壓環(huán)
(3)將原裝成型柔性石墨環(huán)填料與黑四氟編制填料共同使用,克服成型柔性石墨環(huán)填料的缺點,增加密封可靠性。
通過上述的處理,對閥門進(jìn)行清洗、回裝、投運,調(diào)節(jié)閥填料經(jīng)常泄漏介質(zhì)的故障消除,故障問題得到解決。
(1)閥門填料壓環(huán)設(shè)計存在不足,填料壓環(huán)內(nèi)徑與閥桿間隙過大,造成填料壓緊不均勻,不能使填料均勻的包圍在閥桿和周圍,對閥桿施加的徑向密封力也不均勻,使填料密封存在薄弱點,是造成閥門填料處介質(zhì)泄漏的原因之一。
(2)閥門填料材質(zhì)的選用存在不足,由于閥門內(nèi)介質(zhì)為氫氣,其氣體分子極小,密封難度很高,進(jìn)而對填料材質(zhì)的要求也很高。所以原裝的成型柔性石墨環(huán)填料材質(zhì)脆、易碎,是造成閥門填料處介質(zhì)泄漏的次要原因。
由于閥門填料壓環(huán)的設(shè)計和填料材質(zhì)的選用不合理,運行中存在閥門填料處介質(zhì)泄漏在所難免,閥門填料部分經(jīng)過改造和修理徹底解決了閥門填料處介質(zhì)泄漏問題,基本上保證了閥門填料在一個運行周期內(nèi)安全穩(wěn)定運行。
因為閥門填料密封機(jī)構(gòu)存在設(shè)計上的不足,經(jīng)過此次對填料機(jī)構(gòu)的填料壓環(huán)及填料材質(zhì)安裝的設(shè)計改造,已經(jīng)基本解決填料處介質(zhì)泄漏問題。但是由于該閥門工作溫差大、壓力高,且介質(zhì)為氫氣,所以該調(diào)節(jié)閥填料處仍有介質(zhì)泄漏的可能性。為確保裝置的穩(wěn)定運行,仍需對該閥門進(jìn)行適時的監(jiān)測,另外建議在可燃?xì)?、有毒氣體的閥門選型應(yīng)選擇波紋管密封形式的閥門。