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        取料機(jī)超載提示及流量限制

        2022-06-24 07:38:18王錦程
        電子制作 2022年10期
        關(guān)鍵詞:皮帶秤皮帶機(jī)指令

        王錦程

        (唐山曹妃甸煤炭港務(wù)有限公司,河北唐山,063200)

        0 前言

        某國(guó)內(nèi)大型煤炭港口取裝線皮帶機(jī)額定運(yùn)載能力為6000t/h,最大運(yùn)載能力為6700t/h。一旦超載,可能造成皮帶機(jī)沿線灑落、皮帶轉(zhuǎn)接部分堵料,皮帶機(jī)與托輥和滾筒之間磨損[1],皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)部分(電機(jī)、減速機(jī))負(fù)載增大,超過(guò)額定限值甚至壓停皮帶機(jī)等后果,對(duì)日后設(shè)備的維護(hù)造成不利影響。因此,需要從源頭(即取料機(jī))進(jìn)行流量限制。

        1 設(shè)備環(huán)境簡(jiǎn)介

        此煤炭港口控制系統(tǒng)主干網(wǎng)絡(luò)采用千兆光纖以太環(huán)網(wǎng),中控室、5所變電站各配置一套PLC主站,通過(guò)以太網(wǎng)模塊接入環(huán)網(wǎng)。PLC系統(tǒng)分為翻堆線控制系統(tǒng)和取裝線控制系統(tǒng),可分別獨(dú)立運(yùn)行。1#變電站和4#變電站PLC站及從屬I(mǎi)O站為取裝線PLC系統(tǒng),中控室PLC負(fù)責(zé)系統(tǒng)急停處理,消防報(bào)警以及堆取料機(jī)防碰撞計(jì)算。PLC系統(tǒng)與取料機(jī)控制系統(tǒng)采用工業(yè)EtherNet網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊介質(zhì)為單模光纖,通訊信號(hào)接入環(huán)網(wǎng)。同時(shí)通過(guò)控制電纜傳遞開(kāi)關(guān)量聯(lián)鎖信號(hào)。為保證通訊可靠性,采用無(wú)線通訊作為光纖通訊的備份鏈路,無(wú)線通訊協(xié)議亦采用EtherNet。PLC系統(tǒng)與取裝線皮帶秤計(jì)量?jī)x表通過(guò)Profibus-DP工業(yè)總線連接,數(shù)據(jù)接入點(diǎn)在1#變電站。如通訊簡(jiǎn)圖1所示。

        圖1 網(wǎng)絡(luò)通訊簡(jiǎn)圖

        所有單機(jī)設(shè)備控制系統(tǒng)PLC采用Rockwell公司產(chǎn)品,QL6000·55型斗輪取料機(jī)PLC控制系統(tǒng)主體CPU型號(hào)為AB的1756-L63,取料機(jī)單機(jī)自動(dòng)化控制層根據(jù)機(jī)構(gòu)和部位不同將分為15個(gè)I/O站點(diǎn),然后通過(guò)Controlnet網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集與發(fā)送,狀態(tài)信息的交互[2]。各個(gè)I/O站的信息經(jīng)過(guò)處理和運(yùn)算后在司機(jī)室內(nèi)的PANNEL PC觸摸屏加以顯示。

        2 系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)

        ■ 2.1 料流計(jì)算及依據(jù)

        此技術(shù)改造設(shè)計(jì)對(duì)SS1的PLC程序作了84處改動(dòng)(七臺(tái)取料機(jī)配煤有21種配煤方式,對(duì)應(yīng)4條BJ線,共21×4=84種情況),用于向配煤取料機(jī)發(fā)送是否為“主取料機(jī)”信號(hào)和兩臺(tái)配煤取料機(jī)料流的時(shí)間差。程序圖如圖2所示。

        圖2 程序圖

        以圖2 程序圖為例,圖中CPT指令PC_TEMP[17]的表達(dá)式:

        COM_SS1_R_SS4.R7.Position-COM_SS1_R_SS4.R4.Position-300

        用于計(jì)算R4與R7相對(duì)BJ稱(chēng)的料流時(shí)間差,現(xiàn)場(chǎng)位置如圖3所示,BQ線皮帶機(jī)長(zhǎng)度相等,則R7距BJ皮帶秤的距離為:

        SR7=1353-(COM_SS1_R_SS4.R7.Position)+450+a R4距BJ皮帶秤的距離為:

        SR4=1353-(COM_SS1_R_SS4.R4.Position)+150+a依此可以計(jì)算出R4與R7的相對(duì)距離為:

        ΔS=SR4-SR7=COM_SS1_R_SS4.R7.Position-COM_SS1_R_SS4.R4.Position-300

        即圖3中PC_TEMP[17]的表達(dá)式,同時(shí),根據(jù)取裝線皮帶平均速度約為5m/s,可以計(jì)算出R4與R7的實(shí)際料流時(shí)間差:ΔT=ΔS/5(此式在下文會(huì)用到)。

        圖3 現(xiàn)場(chǎng)位置示意圖

        圖3的程序中定義了“配煤作業(yè)主取料機(jī)”的概念,以此來(lái)區(qū)分配煤作業(yè)中兩臺(tái)取料機(jī)距BJ稱(chēng)距離的先后順序。當(dāng)上述表達(dá)式PC_TEMP[17]為負(fù)值時(shí),此時(shí)R7距BJ較遠(yuǎn),定義R7為主取料機(jī),同理當(dāng)R4距BJ較遠(yuǎn)時(shí),定義R4為主取料機(jī)。程序中對(duì)配煤作業(yè)延時(shí)時(shí)間作了計(jì)算,即上文提到的ΔT,表達(dá)式ABS(PC_TEMP[17])/5*1000,ABS表示取絕對(duì)值運(yùn)算,由于程序中時(shí)間單位為ms,因此需要把計(jì)算出的數(shù)值*1000將s換算為ms。

        SS1PLC將這些數(shù)據(jù)用message指令寫(xiě)入SS4PLC,SS4PLC作 為 中轉(zhuǎn),再將這些數(shù)據(jù)寫(xiě)入各取料機(jī)PLC,message指令讀寫(xiě)程序。此時(shí),在取料機(jī)PLC中獲得message中的數(shù)據(jù)。

        此技術(shù)改造在每臺(tái)取料機(jī)PLC中新增加了15條控制程序,首先是對(duì)兩臺(tái)配煤取料機(jī)的瞬時(shí)流量進(jìn)行記錄,如圖4所示。

        圖4

        經(jīng)計(jì)算,當(dāng)距BJ稱(chēng)最近取料機(jī)與最遠(yuǎn)取料機(jī)配煤作業(yè)時(shí),最大料流時(shí)間差約為361秒。因此,按照每秒記錄一個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)算,建立一個(gè)包含500個(gè)數(shù)據(jù)的堆棧存儲(chǔ)器可滿(mǎn)足使用要求。這段程序運(yùn)用了堆棧出棧中“先進(jìn)先出”的運(yùn)算方式,使500s前到此刻的瞬時(shí)流量數(shù)據(jù)持續(xù)更新。然后將上文中SS1PLC計(jì)算得出的間隔時(shí)間“ΔT”代入主取料機(jī)的堆棧數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器中,查找出ΔT時(shí)間前對(duì)應(yīng)取料機(jī)的瞬時(shí)流量值,此瞬時(shí)流量值被認(rèn)為瞬時(shí)流量真實(shí)值,再將兩臺(tái)配煤取料機(jī)的真實(shí)瞬時(shí)流量值相加,得出配煤時(shí)真實(shí)流量,也就是兩臺(tái)配煤取料機(jī)料流同時(shí)到BJ皮帶秤的瞬時(shí)流量。配煤的真實(shí)流量超載經(jīng)過(guò)1s中斷過(guò)濾處理后進(jìn)行輸出計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)20s和40s均用作報(bào)警輸出,計(jì)時(shí)40s時(shí),用作對(duì)非“主取料機(jī)”的流量限制(見(jiàn)圖5)。

        由于配煤的真實(shí)流量計(jì)算是用“主取料機(jī)”ΔT時(shí)間前的瞬時(shí)流量與非“主取料機(jī)”的當(dāng)前瞬時(shí)流量相加得出的結(jié)果,如果對(duì)主取料機(jī)進(jìn)行流量限制會(huì)出現(xiàn)滯后的情況,顯然我們無(wú)法對(duì)已經(jīng)發(fā)生的ΔT時(shí)間內(nèi)的流量進(jìn)行限制,因此在配煤時(shí),只對(duì)非“主取料機(jī)”的當(dāng)前瞬時(shí)流量進(jìn)行限制。而取料機(jī)單取情況下不存在這個(gè)問(wèn)題,針對(duì)本機(jī)瞬時(shí)流量直接判定超載結(jié)果,進(jìn)行超載輸出,見(jiàn)圖6,當(dāng)單取或配煤情況下超載持續(xù)20s后,通過(guò)圖5中的OUT_CZ_FAULT指令輸出至司機(jī)室上位機(jī)進(jìn)行超載報(bào)警,報(bào)警持續(xù)20s后關(guān)閉,當(dāng)超載持續(xù)40s后,通過(guò)圖6中的RCZ.CZKZ指令輸出,至圖7,對(duì)當(dāng)前取料機(jī)的回轉(zhuǎn)速度限速,通過(guò)對(duì)回轉(zhuǎn)速度的限制來(lái)達(dá)到對(duì)當(dāng)前流量的控制,將速度限制為回轉(zhuǎn)最大速度的30%,120s后解除限制。

        圖5

        圖6

        圖7

        ■ 2.2 上位機(jī)人機(jī)交互界面

        使用FactoryTalk View Studio軟件在司機(jī)室的觸控屏上添加了超載報(bào)警提示,取UT_CZ_FAULT指令標(biāo)簽作為報(bào)警輸出,從而達(dá)到超載輸出時(shí),上位機(jī)閃爍紅藍(lán)的“超載報(bào)警,注意流量”字樣(圖8)。司機(jī)作業(yè)超載時(shí),會(huì)有圖8“紅圈”中的超載倒計(jì)時(shí)提示司機(jī)如果繼續(xù)超載多長(zhǎng)時(shí)間后會(huì)受限制;當(dāng)超載使回轉(zhuǎn)速度受限后,限制倒計(jì)時(shí)來(lái)提示司機(jī)回轉(zhuǎn)限制還有多長(zhǎng)時(shí)間解除。

        圖8 上位機(jī)界面

        ■ 2.3 應(yīng)用效益

        取料機(jī)超載報(bào)警及限制技術(shù)改造自2019年8月份投入使用后,通過(guò)程序中計(jì)數(shù)器記錄,8月份下半月超載報(bào)警次數(shù)為373次,9月份超載報(bào)警636次,10月份超載報(bào)警609次,超載限制次數(shù)8月份下半月90次,9月份138次,10月份148次。通過(guò)取料機(jī)司機(jī)反應(yīng),以前作業(yè)避免超載只能依靠上位機(jī)的瞬時(shí)流量值人為估計(jì)超載時(shí)間與超載量,自從投入超載報(bào)警系統(tǒng)后,取料時(shí)上位機(jī)畫(huà)面能及時(shí)提示超載報(bào)警,明確顯示出超載的時(shí)間,不需要人為估算,并且超載限制時(shí)間也能清楚地顯示,大大提高了作業(yè)質(zhì)量,也使司機(jī)作業(yè)更加方便。

        ■ 2.4 實(shí)施效果

        自8月份超載報(bào)警及限制技術(shù)改造投入以來(lái),超載次數(shù)明顯降低,2019年6月至10月每月的作業(yè)量相差不多,由于此技改項(xiàng)目于8月中旬投入使用,但超載記錄只記錄整個(gè)月份,無(wú)法拆開(kāi)來(lái)比對(duì),因此表1中按整月份統(tǒng)計(jì)超載次數(shù)。

        由表1可以看出,8月份以后超載次數(shù)明顯降低,減少了約1/3的超載次數(shù),由于每月作業(yè)量相差不大,因此確定降低了約1/3的超載率。

        表1 每月超載次數(shù)統(tǒng)計(jì)

        在降低超載次數(shù)的同時(shí),造成皮帶機(jī)沿線灑落、皮帶轉(zhuǎn)接部分堵料次數(shù)極大減少,清煤人數(shù)減少,但清煤質(zhì)量明顯提高,皮帶機(jī)沿線較之前更加整潔,以前最容易灑落煤的部位為BJ爬坡的走梯,灑落最嚴(yán)重時(shí)人員無(wú)法從走梯經(jīng)過(guò),超載減少后從未出現(xiàn)過(guò)此類(lèi)情況。超載降低使皮帶機(jī)與托輥和滾筒之間磨損降低,皮帶機(jī)壓停情況減少,從而減少了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的成本,減少維修時(shí)間及工作量,延長(zhǎng)設(shè)備驅(qū)動(dòng)部分的使用壽命。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        (1)此技術(shù)改造增加了七臺(tái)取料機(jī)之間的數(shù)據(jù)交互,主要媒介為SS4PLC和SS1PLC,取料機(jī)先將數(shù)據(jù)通過(guò)SS4PLC傳入SS1PLC,在SS1PLC中進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算完成后將結(jié)果通過(guò)SS4PLC傳入各取料機(jī)。這種方式不需要增加通訊設(shè)備,使用現(xiàn)有的message指令進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,不會(huì)增加PLC之間的通訊負(fù)擔(dān)[3]。

        (2)提升了皮帶秤數(shù)據(jù)的時(shí)效性,相比之前配煤流量只能通過(guò)人為估算,并且一旦皮帶秤檢測(cè)到超載,無(wú)法降低已取到皮帶上的物料情況[4]。通過(guò)建立堆棧數(shù)據(jù)庫(kù)儲(chǔ)存皮帶秤瞬時(shí)流量,可隨時(shí)調(diào)用數(shù)據(jù)庫(kù)中任一時(shí)間點(diǎn)的瞬時(shí)值,由此程序中定義了“真實(shí)流量”的概念,使配煤流量真正地顯示出此刻的瞬時(shí)流量。

        (3)通過(guò)添加人機(jī)交互界面,減少人工工作強(qiáng)度,提高了控制系統(tǒng)地自動(dòng)化及有效程度的,并應(yīng)用閉環(huán)反饋的工作原理,將控制系統(tǒng)中的執(zhí)行及故障情況及時(shí)反饋給操作人員,讓操作人員更加完善的掌握取料機(jī)實(shí)時(shí)流量和超載的故障信息,提高了單取及配煤的精度和物料的穩(wěn)定性,并為超載判斷和流量限制節(jié)省了時(shí)間和成本。

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