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        濕法脫硫塔在線高效大修技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用

        2022-06-23 11:16:42張思平鐘宏平尹希龍
        世界有色金屬 2022年1期
        關(guān)鍵詞:大修筒體煙氣

        張思平,劉 俊,鐘宏平,尹希龍

        (新余鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠,江西 新余 338000)

        濕法脫硫就是煙氣在脫硫塔內(nèi)與自上而下噴淋脫硫劑(如石灰石漿液)逆流接觸,煙氣中的SO2等其他污染物被脫硫劑所吸收,煙氣凈化后外排。由于進(jìn)入脫硫塔的煙氣中含有大量的SO2、HF、HCL、NOX等腐蝕性氣體,特別是漿液中的SO32-、SO42-、F-、CL-液相成分[1-3],它們會(huì)對(duì)脫硫塔及煙囪形成強(qiáng)烈的腐蝕,造成脫硫塔結(jié)構(gòu)受損和塔內(nèi)設(shè)施功能大幅降低。國(guó)內(nèi)濕法脫硫塔一般運(yùn)行3~5年需安排一次大修,大修普遍采用的方法是生產(chǎn)系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)或?qū)煔廪D(zhuǎn)至備用脫硫系統(tǒng)。前一種方法一般需停機(jī)20~30天,對(duì)整條生產(chǎn)線影響大,經(jīng)濟(jì)損失大;后一種方法需要增加建設(shè)一套脫硫系統(tǒng),資金、場(chǎng)地投入大。

        江西新余鋼鐵公司燒結(jié)廠共有五套“石灰石-石膏”煙氣濕法脫硫裝置,均采用一機(jī)一塔生產(chǎn)模式。對(duì)于脫硫塔的腐蝕,由于都難以長(zhǎng)時(shí)間退出生產(chǎn)實(shí)施大修,一般只能安排小修小補(bǔ)。其中8#燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫系統(tǒng)(入口煙氣濕態(tài)、工況下流量為每小時(shí)216萬(wàn)m3,于2016年11月10日建成投產(chǎn))經(jīng)過(guò)四年的運(yùn)行,脫硫塔及煙囪本體出現(xiàn)大范圍腐蝕穿孔現(xiàn)象。特別是脫硫塔的“頸脖子”變徑段小頭處的穿孔尤為嚴(yán)重,有大小孔洞四十余處,最大孔洞為500mm×300mm。作為支撐53m高煙囪的主要受力部位,該區(qū)域鋼板腐蝕穿孔、變薄,其結(jié)構(gòu)受力變?nèi)酰瑹焽栌须S時(shí)傾倒的危險(xiǎn)。另一方面,脫硫塔漿液區(qū)塔壁、塔底頻繁腐蝕穿孔漏漿又給生產(chǎn)、環(huán)保及安全造成了不良影響。

        因此,有必要對(duì)8#燒結(jié)機(jī)脫硫塔實(shí)施煙囪更換等大修,以保證脫硫塔的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。但由于8#燒結(jié)機(jī)的生產(chǎn)與公司11#高爐的生產(chǎn)是一一對(duì)應(yīng)關(guān)系,8#脫硫系統(tǒng)停機(jī)受11#高爐生產(chǎn)的制約,最多停機(jī)檢修時(shí)間只有五天。如何在不影響8#燒結(jié)機(jī)、11#高爐正常生產(chǎn)的情況下,短時(shí)間內(nèi)完成對(duì)8#脫硫塔的在線大修是本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的難點(diǎn)之一;脫硫塔內(nèi)存在除霧器等易燃品,如何確保在線大修時(shí)不發(fā)生火災(zāi)是開(kāi)發(fā)的另一個(gè)難點(diǎn)。本文通過(guò)對(duì)脫硫塔在線高效大修,解決了大修時(shí)間短、大修難以實(shí)施的問(wèn)題,以期為濕法脫硫塔大修提供借鑒。

        1 解決方法

        (1)時(shí)間不足問(wèn)題。針對(duì)大修工作量大、時(shí)間緊的問(wèn)題,本項(xiàng)目計(jì)劃打破常規(guī),開(kāi)創(chuàng)性地將脫硫塔煙囪切割的工作轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)時(shí)實(shí)施,以空間換時(shí)間,從而解決時(shí)間不足的問(wèn)題。

        (2)在線切割脫硫塔著火燃燒可能性分析。脫硫塔錐形段下方是除霧器層,PP材質(zhì)的除霧器是易燃品。煙囪在線切割實(shí)施的前提和難點(diǎn)是要保證除霧器和玻璃鱗片不能著火燃燒,否則將造成脫硫塔燒毀,釀成重大經(jīng)濟(jì)損失。

        檢索近年來(lái)國(guó)內(nèi)脫硫塔發(fā)生的四十余起火災(zāi)事故,其事故原因都是在脫硫塔建設(shè)、檢修時(shí)因施工不當(dāng)引燃了防腐材料或除霧器所致,沒(méi)有一起火災(zāi)事故是在脫硫塔生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)發(fā)生的。這主要是脫硫塔運(yùn)行時(shí),攜帶大量水分、溫度為45℃~55℃的凈煙氣在通過(guò)煙囪的過(guò)程中,煙溫不斷下降。當(dāng)濕煙氣溫度降到飽和溫度以下時(shí),煙氣中的飽和態(tài)水遇壁面而冷凝析出,大量水珠附著塔壁,致塔壁潮濕。同時(shí),煙氣在上升的過(guò)程中,煙氣中的水汽會(huì)凝結(jié)成“霧”,這些“霧”會(huì)將切割落下的火星熄滅,不會(huì)造成潮濕的除霧器著火。模擬仿真實(shí)驗(yàn)也證明了這一點(diǎn)[4]。

        而煙囪內(nèi)壁防腐材料玻璃鱗片本身為非易燃品,易燃燒的是玻璃鱗片的輔材稀釋劑、固化劑,這些輔材極易燃燒也極易揮發(fā),隨著玻璃鱗片的固化和使用,易燃燒的揮發(fā)分早已完全揮發(fā)。經(jīng)試驗(yàn),在無(wú)外在干擾情況下,充分固化的玻璃鱗片在氣割槍火焰的持續(xù)高溫烘烤下只能產(chǎn)生“徐燃”[5,6]。而脫硫塔煙囪內(nèi)壁涂刮的玻璃鱗片厚度僅有2±0.2mm,在含水煙氣的沖刷及內(nèi)壁潮濕的情況下,玻璃鱗片的“徐燃”也將不會(huì)發(fā)生。

        因此,在脫硫正常生產(chǎn)情況下,含有大量的水分的煙氣能夠?qū)⑶懈顣r(shí)產(chǎn)生的火星熄滅,不會(huì)導(dǎo)致除霧器、塔壁玻璃鱗片著火燃燒。同時(shí)為進(jìn)一步防止火災(zāi),保障安全,切割作業(yè)時(shí),密切監(jiān)控脫硫塔出口煙氣溫度,每十分鐘手動(dòng)開(kāi)啟三級(jí)除霧器沖洗水沖洗10秒。

        2 總體方案

        本項(xiàng)目新鋼8#燒結(jié)機(jī)脫硫塔(含煙囪)總高度90m,其中原煙囪高度53m,內(nèi)徑6.3m,錐形段大小頭為6.3m/13.4m、高度5.4m,其材質(zhì)均為Q235B,筒體為焊接連接。

        項(xiàng)目開(kāi)發(fā)分二個(gè)階段,分步實(shí)施。一是為確保8#脫硫塔煙囪不傾倒發(fā)生重大安全事故,在8#燒結(jié)機(jī)、脫硫正常生產(chǎn)運(yùn)行的情況下,先割除脫硫塔煙囪+90.0~+70.0m段,減輕錐形段小頭處的負(fù)荷,然后對(duì)+37.0~+60.0m段貼補(bǔ)和加固;并在脫硫塔旁預(yù)制+31.4~+70.0m新錐形段和煙囪。二是利用公司系統(tǒng)檢修、8#燒結(jié)機(jī)與11#高爐同步停機(jī)5天的機(jī)會(huì),快速完成脫硫塔+31.4~+70.0m段更換,同時(shí)對(duì)脫硫塔內(nèi)部部分設(shè)施進(jìn)行更換、維修。

        新煙囪及錐形段材質(zhì)選用耐腐蝕性能較好的耐候鋼板制作,為快速安裝煙囪,新煙囪采用分段法蘭連接。限于第二階段時(shí)間緊,經(jīng)綜合考慮,新制煙囪高度為33m,內(nèi)徑不變,新錐形段尺寸不變,安裝后脫硫塔及煙囪總高度為70m,新煙囪壁厚同原煙囪對(duì)應(yīng)高度厚度相同。為防止煙囪法蘭連接處受飽和煙氣的腐蝕,煙囪各段兩端200mm長(zhǎng)筒體及法蘭采用耐腐蝕性能優(yōu)質(zhì)的2205不銹鋼制作。煙囪制作完成后,焊接在線檢測(cè)各管接,便于檢測(cè)設(shè)備的快速安裝。煙囪及錐形段所有焊接工作完成后,對(duì)其做好玻璃鱗片防腐。

        為快速、方便割除煙囪,在安全充分保障的情況下,煙囪在線切割采取吊籠載人法。經(jīng)吊裝核算,采用兩部220t汽車(chē)吊機(jī),各掛吊籠,在各段煙囪切割線下約1m高度,環(huán)外壁四點(diǎn)分布,割取吊耳,掛卡扣鋼絲繩,另用一部300t主吊機(jī)保牢分段煙囪,再由施工切割員在吊籠內(nèi)進(jìn)行環(huán)壁切割作業(yè)。煙囪拆除吊裝時(shí),為防止筒體變形,采取四點(diǎn)吊裝方式分段吊裝,吊點(diǎn)均勻分布在筒體四周[7-14]。

        3 影響分析

        本項(xiàng)目在第一、二階段工作結(jié)束后,脫硫塔(含煙囪)總高度均為70m,較原脫硫塔總高度降低20m。脫硫塔總高度的降低可能會(huì)影響塔內(nèi)煙氣流速,進(jìn)而影響脫硫效率,而塔內(nèi)煙氣流速與煙囪煙氣出口流速緊密相關(guān)。因此,可以用煙囪煙氣出口流速來(lái)表征塔內(nèi)煙氣流速。

        根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式估算煙氣出口溫度:

        式中:Ts-煙氣出口溫度;Tb-FGD煙氣溫度;H-煙囪高度。

        因此可知,標(biāo)高90m處的煙氣溫度比標(biāo)高70m處低大約2℃。在相同狀況下,煙氣出口流速主要與煙氣流量、排氣壓力和煙氣溫度有關(guān),由于煙囪內(nèi)徑不變,煙氣流量、排氣壓力與之前也基本相同,而煙氣溫度變化很小,可以忽略不計(jì)。因而,脫硫塔總高度改變后煙囪內(nèi)的煙氣流速基本保持不變,對(duì)脫硫塔內(nèi)氣液接觸的脫硫反應(yīng)也基本沒(méi)有影響。

        從大氣污染物排放和擴(kuò)散角度來(lái)講,煙囪高度的降低不利于煙氣的清潔排放。但目前冶金行業(yè)對(duì)脫硫塔煙囪高度還沒(méi)有明確的要求,行業(yè)內(nèi)脫硫塔煙囪高度普遍為70m~90m。本項(xiàng)目完成后煙囪高度為70m,在業(yè)內(nèi)允許高度范圍內(nèi)。

        4 大修實(shí)施

        (1)在開(kāi)機(jī)正常生產(chǎn)的情況下,分四段將脫硫塔煙囪+90.0~+70.0m段一一拆除。切割時(shí),要保證有大量煙氣排出,防止切割火花落入下部引燃除霧器。

        (2)對(duì)脫硫塔煙囪+37.0~+60.0m段進(jìn)行貼補(bǔ)和加固。環(huán)煙囪圓周每隔一米圓弧焊接∟80角鋼加固,煙囪穿孔處用鋼板貼補(bǔ)或挖補(bǔ)。

        (3)在公司系統(tǒng)檢修停機(jī)五天內(nèi),拆除原+70.0~+31.4m段筒體,安裝新制+31.4~+70.0m段筒體。按脫硫塔維修順序,制定每天24小時(shí)維修計(jì)劃,分時(shí)分批安排維修隊(duì)伍進(jìn)入,順利完成了+31.0~+70.0m段煙囪更換、三級(jí)除霧器更換、擋水環(huán)更換、塔體挖補(bǔ)、防腐等大修工作。

        5 實(shí)施效果

        項(xiàng)目實(shí)施后,8#燒結(jié)機(jī)脫硫塔煙囪可能傾倒的重大安全隱患得到徹底消除,塔壁頻繁腐蝕穿孔漏漿給生產(chǎn)、環(huán)保及安全帶來(lái)的影響也得到了有效杜絕,保障了8#燒結(jié)機(jī)乃至11#高爐的生產(chǎn),降低了維修費(fèi)用。同時(shí),脫硫塔內(nèi)部設(shè)施經(jīng)過(guò)大修,其脫硫效果和運(yùn)行成本也得到大大改善。平均脫硫效率由93.8%提高到97.6%,減少了一臺(tái)循環(huán)泵的投入使用,每年可節(jié)省電費(fèi)及備件費(fèi)用151萬(wàn)元,具有非常大的安全、經(jīng)濟(jì)及環(huán)保效益。

        5.1 煙囪筒體傾斜量

        大修后煙囪筒體向西傾斜12mm,低于28mm標(biāo)準(zhǔn),新煙囪安全可靠。

        表1 大修前、后煙囪筒體傾斜比較

        5.2 平均脫硫效率

        項(xiàng)目開(kāi)發(fā)應(yīng)用后,脫硫塔平均脫硫效率達(dá)到了97.6%左右,與大修前平均脫硫效率93.8%相比,提高了近5個(gè)百分點(diǎn)。脫硫生產(chǎn)投入循環(huán)泵的臺(tái)數(shù)由原來(lái)的三臺(tái)降為二臺(tái),減少了一臺(tái)循環(huán)泵的投入,同時(shí)也降低了供漿次數(shù),節(jié)約了脫硫劑,降低了生產(chǎn)成本。

        表2 大修前平均脫硫效率

        圖1 大修前平均脫硫效率

        表3 大修后平均脫硫效率

        圖2 大修后平均脫硫效率

        5.3 煙囪出口平均流速、壓力

        因?yàn)榇笮耷?、后煙氣出口溫度變化較小,故可忽略煙氣溫度對(duì)煙氣流速的影響。計(jì)算大修前、后煙囪出口平均流速:

        經(jīng)計(jì)算得出脫硫塔大修前、后的煙囪出口平均流速變化較小。根據(jù)?大氣污染治理工程技術(shù)導(dǎo)則?HJ2000-2010之5.3污染氣體的排放相關(guān)規(guī)定,煙氣出口流速宜取15~20m/s,維修后的8#脫硫塔煙囪出口平均流速與規(guī)定基本相吻合,煙囪煙氣壓力也變化較小,大修效果較好。

        表4 大修前、后煙囪出口平均流速、壓力

        圖3 大修前煙氣流量

        圖4 大修后煙氣流量

        圖5 大修前煙氣壓力

        圖6 大修后煙氣壓力

        6 結(jié)語(yǔ)

        應(yīng)用國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)的濕法脫硫塔在線維修技術(shù),新鋼8#燒結(jié)機(jī)濕法脫硫塔大修取得了圓滿的成功。不僅在無(wú)備用脫硫塔、無(wú)任何影響系統(tǒng)正常生產(chǎn)的情況下,完成了大修,而且通過(guò)大修,提高了脫硫效率,大大節(jié)省了維修成本和生產(chǎn)成本,消除了安全隱患。具有安全、高效、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。

        目前,全國(guó)濕法脫硫裝置有幾千套,普遍都存在脫硫塔腐蝕問(wèn)題,尤其煙囪腐蝕更甚。本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用為濕法脫硫塔在線大修提供了借鑒,也為企業(yè)脫硫工藝規(guī)劃布局提供了借鑒。

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