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        甲烷氯化物裝置雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組抗晃電應(yīng)用研究

        2022-06-20 12:00:20強(qiáng),邱
        中國(guó)氯堿 2022年4期
        關(guān)鍵詞:變頻器

        周 強(qiáng),邱 偉

        (寧波巨化化工科技有限公司,寧波 浙江 315200)

        寧波巨化化工科技有限公司現(xiàn)有35 萬(wàn)t/a 甲烷氯化物裝置,主要生產(chǎn)一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(氯仿)、四氯化碳等。 公司采用35 kV 兩路電源供電, 所有供電負(fù)荷由所在園區(qū)220 kV 變電站35 kV架空專線供電,110 kV 變電站35 kV 專線作為備供電源。 公司地處東南沿海地區(qū),屬于雷電多發(fā)區(qū)域。在雷電季節(jié), 供電電網(wǎng)因遭雷擊導(dǎo)致電壓短時(shí)波動(dòng)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。電壓波動(dòng)易對(duì)變頻器造成影響,引發(fā)所帶設(shè)備跳停,進(jìn)而影響裝置生產(chǎn)穩(wěn)定性。為盡可能消除上述危害,通過(guò)對(duì)電動(dòng)機(jī)、機(jī)組控制系統(tǒng)及變頻器原理進(jìn)行深入研究, 并制定切實(shí)有效的適用方案,保障設(shè)備和裝置平穩(wěn)運(yùn)行。

        1 雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組簡(jiǎn)介

        公司甲烷氯化物裝置原有2 套-40 ℃制冷機(jī)組,均采用10 kV 高壓工頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)??紤]到節(jié)能需求,2014 年公司新增一套由低壓變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)的雙機(jī)雙螺桿制冷機(jī)組, 其中高壓段電機(jī)功率315 kW,低壓段電機(jī)功率355 kW, 電機(jī)轉(zhuǎn)速均為2 950 r/min,均配置丹佛斯FC300 系列變頻器(其中高壓段配置355 kW 變頻器,低壓段配置400 kW 變頻器)。

        正常情況下, 裝置所需冷量負(fù)荷需要運(yùn)行1 套高壓工頻電機(jī)機(jī)組搭配1 套低壓變頻電機(jī)機(jī)組工作, 其中低壓變頻機(jī)組主要為調(diào)節(jié)負(fù)荷使用。 這種運(yùn)行模式比運(yùn)行兩套高壓工頻制冷機(jī)組綜合節(jié)電20%以上。

        雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組由兩臺(tái)低壓變頻電機(jī)(變頻器驅(qū)動(dòng))分別帶兩臺(tái)螺桿壓縮機(jī),具體工作原理如下。 先將高壓段壓縮機(jī)運(yùn)行至25 Hz,即高壓段電機(jī)轉(zhuǎn)速升至1 440 r/min, 中間壓力降至一定壓力后,啟動(dòng)低壓段壓縮機(jī)至25 Hz,即低壓段電機(jī)轉(zhuǎn)速升至1 440 r/min, 通過(guò)開(kāi)啟中間冷卻器和低壓段經(jīng)濟(jì)器進(jìn)行兩級(jí)過(guò)冷降溫。 蒸發(fā)溫度由-5 ℃向-25 ℃階段轉(zhuǎn)變, 隨后調(diào)節(jié)兩臺(tái)壓縮機(jī)的能量滑閥至滿載位置, 最后通過(guò)提升雙電機(jī)運(yùn)行頻率來(lái)抬升機(jī)組的制冷負(fù)荷,將蒸發(fā)溫度最終控制在-45 ℃左右。 雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組簡(jiǎn)易流程圖見(jiàn)圖1。

        圖1 雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組簡(jiǎn)易流程圖

        2 存在的問(wèn)題及原因分析

        2015 年6 月, 因外部35 kV 線路遭受雷擊,導(dǎo)致公司電網(wǎng)產(chǎn)生短時(shí)電壓波動(dòng), 雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組異常停車,高壓工頻電機(jī)機(jī)組再啟動(dòng)成功,制冷負(fù)荷由628 萬(wàn)kJ 瞬間掉至335 萬(wàn)kJ, 甲烷氯化物裝置立即啟動(dòng)緊急降負(fù)荷預(yù)案, 將生產(chǎn)負(fù)荷由100%降至50%。經(jīng)調(diào)取電網(wǎng)故障錄波圖形綜合分析后,確認(rèn)本次生產(chǎn)異常由外電網(wǎng)晃電引起。在整個(gè)晃電過(guò)程中,系統(tǒng)最低電壓降至額定電壓的一半,持續(xù)時(shí)長(zhǎng)約4 個(gè)周波,隨后電壓恢復(fù)正常水平,電網(wǎng)故障錄波圖見(jiàn)圖2。

        圖2 電網(wǎng)故障錄波圖

        通過(guò)分析機(jī)組跳停過(guò)程的電流記錄后,發(fā)現(xiàn)雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組中低壓段電機(jī)電流先是短暫微漲, 然后高壓段電機(jī)電流立即呈斷崖式下降,并在一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生負(fù)序電壓,最終雙螺桿變頻制冷機(jī)組均停機(jī),同時(shí)變頻器顯示“直流母線過(guò)載”故障報(bào)警。 結(jié)合該機(jī)組設(shè)計(jì)原理,還原機(jī)組整個(gè)跳停過(guò)程如下。

        (1)電網(wǎng)電壓驟降后,變頻器電源電壓降低,同時(shí)變頻器輸出電流上升, 當(dāng)變頻器電源電壓降低至342 V 以下, 變頻器因自身保護(hù)自動(dòng)停機(jī)停止電壓輸出,此時(shí)輸出電壓為零。 (2)待系統(tǒng)電網(wǎng)電壓恢復(fù)后, 現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)輸出至變頻器的控制信號(hào)依舊保持原狀,高、低壓段電機(jī)變頻器同時(shí)啟動(dòng),開(kāi)始從零轉(zhuǎn)速提升至設(shè)定轉(zhuǎn)速。 (3)此時(shí)高、低壓段壓縮機(jī)能量滑閥均為滿載, 由于高壓段電機(jī)不能快速恢復(fù)至原有轉(zhuǎn)速來(lái)降低中間壓力, 致使壓縮機(jī)中間壓力未能降至正常指標(biāo)值, 低壓段電機(jī)由于所帶負(fù)載較大屬于重載啟動(dòng), 低壓段電機(jī)變頻器在輸出過(guò)程中扭矩較大,直流母線過(guò)載觸發(fā)自身力矩保護(hù)動(dòng)作,停止變頻器輸出。 (4)在低壓段電機(jī)跳停后,控制系統(tǒng)根據(jù)低壓段電機(jī)變頻器反饋的故障信號(hào)判斷為系統(tǒng)故障,隨即觸發(fā)機(jī)組停機(jī)指令。 (5)接受機(jī)組停機(jī)指令后,高壓段電機(jī)變頻器停止輸出,最終雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組停機(jī)。

        通過(guò)觀察制冷機(jī)組停機(jī)動(dòng)作時(shí)間鏈, 發(fā)現(xiàn)在電網(wǎng)電壓恢復(fù)后,高、低壓段電機(jī)不能快速將轉(zhuǎn)速恢復(fù)至正常運(yùn)行轉(zhuǎn)速,是該機(jī)組跳停的根本原因。根據(jù)變頻器的轉(zhuǎn)速提升特性和機(jī)組中間壓力較高的客觀情況,特別是低壓段電機(jī)轉(zhuǎn)速無(wú)法瞬間恢復(fù),如何使機(jī)組在電壓驟降并恢復(fù)后,能夠在滿足變頻器、機(jī)組的設(shè)計(jì)條件下實(shí)現(xiàn)再次啟動(dòng)是本次雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組抗晃電研究的重點(diǎn)。

        2015 年, 公司電網(wǎng)發(fā)生類似的電壓波動(dòng)共5 次,每次均因變頻器異常造成雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組跳停,制冷負(fù)荷驟降,最終導(dǎo)致甲烷氯化物裝置降負(fù)荷或停車,對(duì)公司的生產(chǎn)效益造成了巨大損失。

        3 抗晃電方案研究

        針對(duì)電網(wǎng)晃電情況下機(jī)組頻繁跳停的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)跳停機(jī)理進(jìn)行原因分析, 研究并確定了兩種解決方案: 一是在變頻器直流母線側(cè)增加不間斷直流電源,以提高變頻器的低電壓穿越能力;二是優(yōu)化變頻器參數(shù)與機(jī)組控制系統(tǒng)邏輯,使兩者加強(qiáng)關(guān)聯(lián)性,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)晃電時(shí)變頻器快速啟動(dòng)的目的。 這兩種方案在其特定的條件下, 可有效避免電網(wǎng)電壓波動(dòng)對(duì)雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組的影響。

        3.1 變頻器直流母線電壓補(bǔ)償方案

        此方案是目前行業(yè)內(nèi)解決變頻器晃電跳停問(wèn)題的主流方案, 主要是在變頻器直流母線上增加獨(dú)立補(bǔ)充電源,使變頻器母線電壓不會(huì)因市電電壓降低而降低, 從而使變頻器一直保持正常電壓輸出,起到電網(wǎng)晃電時(shí)變頻器不停機(jī)的作用。該系統(tǒng)通常由監(jiān)控單元、執(zhí)行單元、整流充電器和蓄電池組組成。變頻器的直流母線電壓約為進(jìn)線電源交流電壓的1.41 倍,所以在正常情況下,市電電壓400 V 時(shí),變頻器直流母線電壓為565 V 左右, 此時(shí)需要并聯(lián)配置一套46 節(jié)的12 V 電池組。

        當(dāng)供電系統(tǒng)發(fā)生電壓波動(dòng), 變頻器通過(guò)監(jiān)控單元檢測(cè)到直流母線上的電壓低于其設(shè)定值, 且電壓波動(dòng)大于3 個(gè)周波以上時(shí), 該系統(tǒng)立即啟動(dòng)執(zhí)行單元(采用靜態(tài)切換開(kāi)關(guān)作為投切元件,切換時(shí)間在40 ms 以內(nèi))。 此時(shí)變頻器直流母線由兩路電源同時(shí)供電,分別是廠供交流電源整流后的直流電源和電池組提供的直流電源, 通過(guò)蓄電池組對(duì)變頻器直流母線進(jìn)行電壓補(bǔ)償, 使變頻器直流母線電壓保持在540 V 以上,確保變頻器繼續(xù)正常運(yùn)行。 當(dāng)外部供電電壓恢復(fù)正常時(shí), 該系統(tǒng)通過(guò)監(jiān)控單元采集的電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷,并自動(dòng)斷開(kāi)執(zhí)行單元,使蓄電池組與變頻器直流母線斷開(kāi)。此時(shí)變頻器由市電正常供電,由此實(shí)現(xiàn)對(duì)變頻器穩(wěn)定供電。 退出后的蓄電池組通過(guò)充電器將市電交流電轉(zhuǎn)換為直流電進(jìn)行電能儲(chǔ)備, 待下次電網(wǎng)電壓暫降后循環(huán)本次變頻器直流母線電壓補(bǔ)償程序。 變頻器直流母線電壓補(bǔ)償方案示意圖見(jiàn)圖3。

        此方案簡(jiǎn)單有效, 具有在較長(zhǎng)時(shí)間電網(wǎng)波動(dòng)下保障變頻器不跳機(jī)(具體晃電有效時(shí)長(zhǎng)由蓄電容量決定,一般在3 min 以內(nèi))的優(yōu)點(diǎn),但也存在設(shè)備資金場(chǎng)地一次投入和后期維護(hù)工作量較大的缺點(diǎn),且容易增加系統(tǒng)故障點(diǎn)。

        圖3 變頻器直流母線補(bǔ)償電壓方案示意圖

        3.2 優(yōu)化控制邏輯再啟動(dòng)方案

        此方案是根據(jù)對(duì)外電網(wǎng)電壓暫降后機(jī)組跳停根本原因分析后所采取的逆向條件補(bǔ)充, 是一種與目前變頻器抗晃電主流方案不同的新思路。 結(jié)合變頻器、電動(dòng)機(jī)、控制程序、工藝流程等子系統(tǒng)的分析研究,根據(jù)其特性,模擬推演電網(wǎng)電壓暫降整個(gè)過(guò)程中的各子系統(tǒng)呈現(xiàn)出來(lái)的各種結(jié)果, 采用逆向反推對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行精確調(diào)整, 通過(guò)提高機(jī)組各單元的兼容性,來(lái)提升機(jī)組的抗晃電能力。

        在電網(wǎng)電壓暫降過(guò)程中, 變頻器根據(jù)自身保護(hù)要求主動(dòng)分閘, 停止電壓輸出, 此時(shí)電機(jī)定子處于“無(wú)源”轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài)。在電網(wǎng)電壓恢復(fù)同時(shí),變頻器通過(guò)速度傳感器檢測(cè)電機(jī)轉(zhuǎn)速, 根據(jù)V/F 原理及電機(jī)特性, 對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)中的電機(jī)定子直接輸出與其對(duì)應(yīng)的電壓及頻率, 使電動(dòng)機(jī)在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中直接啟動(dòng)至原有轉(zhuǎn)速。這種方式能夠縮短變頻器的啟動(dòng)時(shí)間,緩解其因啟動(dòng)時(shí)間慢導(dǎo)致雙螺桿壓縮機(jī)中間壓力過(guò)高、 低壓段電機(jī)轉(zhuǎn)矩過(guò)大易跳閘的問(wèn)題。

        方案核心思路就是通過(guò)變頻器對(duì)電壓驟變后的轉(zhuǎn)速跟蹤,輸出最優(yōu)電壓和頻率達(dá)到迅速啟動(dòng)目的。同時(shí),優(yōu)化調(diào)整雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組邏輯控制,使機(jī)組的能量滑閥位置自動(dòng)控制、高(低)壓段電動(dòng)機(jī)4~20 mA 變頻控制信號(hào)符合變頻器的輸出特性,避免在再啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)保護(hù)停機(jī)現(xiàn)象。 即在外電網(wǎng)電壓暫降恢復(fù)正常以后, 高壓段電動(dòng)機(jī)變頻器直接將轉(zhuǎn)速拉升至原來(lái)轉(zhuǎn)速,迅速拉低機(jī)組中間壓力,低壓段壓縮機(jī)能量根據(jù)中間壓力自行降低。 在經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的延遲后,低壓段電動(dòng)機(jī)變頻器啟動(dòng),并逐漸提升電機(jī)轉(zhuǎn)速和滑閥位置,最終達(dá)到初始狀態(tài)。針對(duì)此啟動(dòng)邏輯要求, 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)控制程序及變頻器內(nèi)部程序作了下列參數(shù)調(diào)整。

        (1)現(xiàn)場(chǎng)控制程序:原“低轉(zhuǎn)速報(bào)警”停機(jī)聯(lián)鎖變更為“低轉(zhuǎn)速警告”非停機(jī)。

        (2)現(xiàn)場(chǎng)控制程序:調(diào)整高壓段負(fù)荷設(shè)定值,轉(zhuǎn)移部分低壓段壓縮機(jī)負(fù)荷。

        (3)現(xiàn)場(chǎng)控制程序:調(diào)整低壓段排氣壓力報(bào)警值、警告值、開(kāi)始結(jié)束限制溫度。

        (4)變頻器內(nèi)部程序:關(guān)閉高、低壓段變頻器內(nèi)801、802 串口輸入功能。

        (5)變頻器內(nèi)部程序:?jiǎn)?dòng)高壓段變頻器1-17功能。

        (6)變頻器內(nèi)部程序:調(diào)整高、低壓段變頻器最低轉(zhuǎn)速輸出。

        (7)變頻器內(nèi)部程序:調(diào)整低壓段變頻器加減載時(shí)間,高壓段變頻器不變。

        (8)變頻器內(nèi)部程序:解除高、低壓段變頻器上61、19、37 端子接線。

        根據(jù)廠家提供的技術(shù)資料分析,經(jīng)過(guò)改造后,高壓段電機(jī)能夠迅速提升電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速, 高壓段電機(jī)改造前后轉(zhuǎn)速示意圖見(jiàn)圖4。 隨著高壓段電機(jī)轉(zhuǎn)速的快速提升,壓縮機(jī)中間壓力迅速降低,低壓段電機(jī)扭矩要求也不斷降低, 低壓段電機(jī)改造前后扭矩示意圖見(jiàn)圖5。

        圖4 高壓段電機(jī)改造前后轉(zhuǎn)速示意圖

        圖5 低壓段電機(jī)改造前后扭矩示意圖

        此方案只對(duì)現(xiàn)有變頻器參數(shù)和機(jī)組控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整, 無(wú)須其他硬件投入, 具有極好的經(jīng)濟(jì)性, 但是只適用于10 個(gè)周波以內(nèi)的極短時(shí)電網(wǎng)波動(dòng),一旦超出此范圍,雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組會(huì)因停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)導(dǎo)致低壓段電機(jī)扭矩過(guò)大而停機(jī),造成機(jī)組停機(jī)。

        3.3 方案選擇

        雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組變頻器所在配電室早年建設(shè)完成,隨著公司技改技措項(xiàng)目的不斷進(jìn)行,該配電室低壓開(kāi)關(guān)柜設(shè)備位置已經(jīng)出現(xiàn)緊缺的現(xiàn)象。若采用變頻器直流母線電壓補(bǔ)償方案已無(wú)法放置該系統(tǒng)所需設(shè)備,需投入大量資金重新建設(shè)配電室。另外該系統(tǒng)采用蓄電池組進(jìn)行儲(chǔ)能, 蓄電池壽命一般為七八年, 且需要定期對(duì)蓄電池組進(jìn)行充放電活化工作來(lái)確保電池有效性。

        根據(jù)公司歷年來(lái)的電網(wǎng)電壓波動(dòng)情況, 統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)公司電網(wǎng)晃電時(shí)長(zhǎng)基本上在8 個(gè)周波以內(nèi), 電壓降幅在40%~80%。 在這種極短時(shí)晃電過(guò)程中,采用優(yōu)化控制邏輯再啟動(dòng)方案理論上可以應(yīng)對(duì)。 通過(guò)兩個(gè)方案優(yōu)缺點(diǎn)的綜合比較, 經(jīng)公司內(nèi)部討論后最終選擇優(yōu)化控制邏輯再啟動(dòng)方案。

        表1 方案主要指標(biāo)對(duì)比表

        4 實(shí)際運(yùn)行情況

        2015 年7 月,因外部架空線路遭受雷擊,上級(jí)220 kV 變電站線路跳閘引起公司35 kV 系統(tǒng)電壓波動(dòng),系統(tǒng)電壓降至65%左右,在持續(xù)5 個(gè)周波后,系統(tǒng)電壓恢復(fù)正常。 此時(shí)雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組系統(tǒng)亦出現(xiàn)短時(shí)波動(dòng),通過(guò)電流趨勢(shì)圖分析,高壓段電機(jī)電流降低,隨后變頻器關(guān)閉,電流跌落,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組低壓段壓縮機(jī)能量滑閥減載。 電壓恢復(fù)后電流迅速恢復(fù),低壓段電機(jī)電流短暫上升后,變頻器關(guān)閉,電壓恢復(fù)后,電流快速恢復(fù),15 s 后機(jī)組恢復(fù)正常,整個(gè)過(guò)程符合機(jī)組再啟動(dòng)預(yù)期設(shè)想。改造后機(jī)組再啟動(dòng)電流趨勢(shì)圖見(jiàn)圖6。

        根據(jù)技術(shù)資料統(tǒng)計(jì),自2015 年6 月開(kāi)始實(shí)施該方案后,至今公司電網(wǎng)晃電次數(shù)已有8 次,甲烷氯化物裝置雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組均能再啟動(dòng)成功,未出現(xiàn)以往類似停機(jī)現(xiàn)象, 裝置生產(chǎn)負(fù)荷也未出現(xiàn)較大波動(dòng),切實(shí)保障了裝置生產(chǎn)的穩(wěn)定性,同時(shí)也說(shuō)明此次抗晃電方案可以有效躲過(guò)電網(wǎng)極短時(shí)間波動(dòng)。

        5 結(jié)論

        雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組由于采用雙電動(dòng)機(jī)雙壓縮機(jī)雙變頻器架構(gòu), 控制系統(tǒng)需要同時(shí)控制兩臺(tái)變頻器和機(jī)組其他儀表、設(shè)備,內(nèi)部邏輯比較復(fù)雜,一旦遇到電網(wǎng)晃電情況, 原有控制邏輯無(wú)法保證機(jī)組正常運(yùn)行。認(rèn)真研究機(jī)組設(shè)備的特性,合理優(yōu)化變頻器、壓縮機(jī)、電動(dòng)機(jī)三者控制邏輯并使之在短時(shí)內(nèi)具備抗電網(wǎng)電壓波動(dòng)的能力是與傳統(tǒng)變頻器直流母線增加補(bǔ)償電壓方案不同的另一種方案, 經(jīng)過(guò)多年來(lái)的實(shí)踐驗(yàn)證,該方案具有極好經(jīng)濟(jì)性和可行性,可為類似工況的雙機(jī)雙螺桿變頻制冷機(jī)組抗晃電改造提供借鑒。

        圖6 改造后機(jī)組再啟動(dòng)電流趨勢(shì)圖

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