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        電廠濃鹽水回用及零排放設(shè)計與工程應(yīng)用

        2022-06-20 13:53:54鄭云慶范小光蔣惠義梁義生
        鹽科學(xué)與化工 2022年6期

        鄭云慶,王 維,李 偉,范小光,蔣惠義,梁義生

        (1.華潤電力(滄州運東)有限公司,河北 滄州 061007;2.北京永新環(huán)保有限公司,北京 101100)

        火電行業(yè)每年的耗水量和排水量巨大,2018年全國火電廠耗水總量接近60億t,廢水排放量約為2.7億t[1]。因此在火電廠水資源的分質(zhì)梯級利用是節(jié)水的重要措施。燃煤電廠作為火電廠的主力軍,占總發(fā)電量的64.1%,是廢水的主要排放來源[2],其包括煙氣濕法脫硫排放的脫硫廢水、循環(huán)水系統(tǒng)排放的污水以及鍋爐補給水系統(tǒng)產(chǎn)生的高鹽水等。上述廢水的回用再利用及零排放更符合現(xiàn)代綠色發(fā)展理念,對于實現(xiàn)碳達峰、碳中和具有一定意義。

        燃煤電廠廢水回用及零排放包括預(yù)處理階段、回用濃縮階段和零排放階段等三個主要部分。預(yù)處理技術(shù)主要是軟化、多介質(zhì)過濾和膜過濾(微濾、超濾和納濾)等[3]。回用濃縮技術(shù)主要是反滲透(RO/DTRO)[4-5]、正滲透(FO)[4-5]、電滲析(ED)[4-5]和MVC[6]。零排放技術(shù)主要有多效蒸發(fā)技術(shù)(MED)、蒸汽機械再壓縮技術(shù)(MVR)、煙道霧化蒸發(fā)技術(shù)[7]和旁路煙道蒸發(fā)技術(shù)[7]等[5,8]。文章根據(jù)滄州某電廠工程實例詳細介紹濃鹽水回用及零排放技術(shù)。

        1 水量水質(zhì)

        1.1 原水水量和水質(zhì)

        電廠濃鹽水來自鍋爐補給水系統(tǒng)中濃水反滲透設(shè)備排放的濃水,設(shè)計處理水量31 m3/h。設(shè)計濃鹽水原水水質(zhì)見表1。

        表1 原水水質(zhì)Tab.1 Raw water quality

        1.2 出水水量和水質(zhì)

        經(jīng)濃鹽水回用及零排放系統(tǒng)處理后,產(chǎn)水回用,水質(zhì)要求滿足下列標準:pH值6~9,TDS≤300 mg/L。結(jié)晶鹽指標達到《工業(yè)鹽》(GB/T5462-2015)標準規(guī)定的精制工業(yè)鹽干鹽一級標準。滿足如下指標:氯化鈉≥98.5%,水分≤0.5%,水不溶物≤0.1%,鈣鎂離子≤0.4%,硫酸根≤0.5%。

        2 工藝流程

        工藝流程如圖1。

        圖1 工藝流程Fig.1 The process flow

        3 工藝設(shè)計和主要設(shè)備

        工程主要分為預(yù)處理階段、回用濃縮階段、零排放階段三個部分。

        3.1 預(yù)處理階段

        (1)緩沖水箱。主要是調(diào)節(jié)水量、儲水調(diào)蓄的作用。數(shù)量1個,碳鋼防腐材質(zhì),有效容積1 000 m3,配套2臺提升泵。

        (2)綜合池。主要是去除濃鹽水中的二氧化硅、硬度和COD。其中氧化反應(yīng)池有效容積40 m3,脫氣池有效容積60.9 m3,澄清沉淀池表面負荷1 m3/m2·h,加藥區(qū)配套攪拌機,澄清沉淀池配套中心傳動刮泥機。

        在氧化反應(yīng)加藥區(qū)投加鹽酸、氯化亞鐵和雙氧水,其中投加鹽酸控制pH值在3~4之間,氯化亞鐵投加量為210 mg/L,雙氧水投加量為300 mg/L;氧化反應(yīng)池出水自流至pH值調(diào)節(jié)池,并投加氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH值為11。經(jīng)脫氣后向混凝池和絮凝池中分別投加PAC 60 mg/L和PAM 2 mg/L,再流經(jīng)澄清沉淀池實現(xiàn)固液分離,清水流入清水池。出水COD去除率52%左右,硅去除率90%左右,硬度去除率95%左右。

        (3)錳砂過濾器。主要功能是去除水中懸浮物和鐵。錳砂過濾器2臺、碳鋼襯膠材質(zhì)、直徑2.6 m、錳砂填充高度1 m。設(shè)計氣反洗強度16 L/m2·s、水反洗強度10 L/m2·s,配套錳砂提升泵3臺和2臺反洗泵、3臺反洗風(fēng)機。

        (4)超濾系統(tǒng)。主要作用是截留水中的膠體和懸浮物和熱敏性物質(zhì),超濾產(chǎn)水濁度≤1 NTU。超濾和錳砂過濾器串聯(lián),共用同一進水泵,設(shè)置過濾精度100 μm的自清洗過濾器1臺于超濾前以保護超濾膜,超濾裝置2套。超濾膜設(shè)計運行通量為50 L/m2· h,單套7支膜,總體回收率≥90%。反洗頻率為30 min,酸化學(xué)加強反洗頻率為72 h,堿化學(xué)加強反洗頻率為24 h,氣擦洗強度8 m3/h,水反洗強度100 L/m2·h,設(shè)計化學(xué)清洗頻率為30 d。超濾配套反洗泵2臺,化學(xué)清洗裝置和酸、堿、次氯酸鈉加藥裝置各1套。

        (5)離子交換器。主要目的是去除水中硬度,產(chǎn)水經(jīng)脫碳器后進入水箱。設(shè)置順流弱酸陽床2臺(1用1備),碳鋼襯膠材質(zhì)、直徑1.8 m,陽離子交換樹脂裝填高度為1.7 m,再生周期72 h。設(shè)計再生流速3 m/h、反洗膨脹率100%。配套1 m3酸堿計量箱、酸堿噴射器各1臺,2臺再生水泵、弱酸陽床給水泵2臺等。

        3.2 回用濃縮階段

        (1)ED裝置。ED是具有選擇透過性的離子交換膜交替布置在陰陽極之間,在直流電場力作用下,水中陰、陽離子定向遷移,形成了離子濃度減少的淡室和離子濃度增加的濃室且交替排列[9]。ED可以實現(xiàn)高倍率的濃縮,影響ED效果的因素有膜對電壓(電流密度)、膜面流速(循環(huán)流量)和進水鹽濃度等,倒極可有效緩解膜結(jié)垢污染[10-11]。電滲析裝置設(shè)置2套,膜對數(shù)1 200對/套,單套處理量20 m3/h,有效膜面積2 052 m2/套。配套濃縮液循環(huán)泵2臺,脫鹽液循環(huán)泵2臺,陰極液和陽極液泵各2臺。

        (2)反滲透裝置。反滲透技術(shù)能在常溫下進行,安全可靠、系統(tǒng)脫鹽率高,出水穩(wěn)定且能耗低,廣泛應(yīng)用于水處理領(lǐng)域[12]。反滲透裝置前設(shè)置過濾精度5 μm的保安過濾器2臺,反滲透裝置設(shè)2套。反滲透膜采用抗污染膜24支、海水淡化膜24支,設(shè)計通量≤12.5 L/m2· h,回收率75%左右,脫鹽率≥97%。選用6芯600PSI膜殼4支、1 000 PSI膜殼4支,單套一級2段設(shè)計,1 ∶ 1排列。配套化學(xué)清洗裝置1套,反滲透沖洗水泵2臺,還原劑、阻垢劑、非氧化殺菌劑加藥裝置各1套。

        3.3 零排放階段

        (1)MVR蒸發(fā)結(jié)晶裝置。MVR系統(tǒng)最關(guān)鍵的在于蒸汽壓縮機。當(dāng)物料沸點升高值過大,為保證正常蒸發(fā),需要提高壓縮機出口蒸汽溫度來克服沸點升高的影響,使得系統(tǒng)能耗過高[13]。ED系統(tǒng)濃水經(jīng)換熱升溫后進入循環(huán)管,通過強制循環(huán)泵在加熱室和蒸發(fā)室中不斷循環(huán),此過程水分蒸發(fā)、濃鹽漿變成過飽和狀態(tài),鹽結(jié)晶從溶液中析出。當(dāng)漿液密度達到一定值時從鹽角排放部分漿液至離心機進行固液分離,離心母液收集在母液罐內(nèi)返回蒸發(fā)器。蒸汽與物料換熱后進入冷凝水罐。運行參數(shù)見表2。

        表2 MVR主要運行參數(shù)Tab.2 Main operating parameters of MVR

        設(shè)置加熱室1臺、蒸發(fā)室1臺、氣液分離器1臺、強制循環(huán)泵1臺、MVR進水泵2臺、MVR壓縮機1臺和離心機1臺,同時還配套冷凝、事故和母液泵等、換熱器、除霧器和加藥裝置等。

        (2)干燥包裝裝置。離心脫水后的結(jié)晶鹽通過流化床干燥器干燥,含水率≤0.5%,干燥后的結(jié)晶鹽去包裝機包裝成袋。干燥尾氣經(jīng)兩級濕式除塵器凈化后排放。產(chǎn)品鹽成分見表3。

        表3 產(chǎn)品鹽成分Tab.3 Product salt composition

        4 主要創(chuàng)新點

        依據(jù)電廠濃鹽水的特點,采用硅、硬度和有機物三同步去除技術(shù),即在同一構(gòu)筑物內(nèi)、同一過程同時去除水中有機物、硅和硬度。在酸性條件下雙氧水在氯化亞鐵的催化作用下生成羥基自由基氧化廢水中有機物,后續(xù)在堿性條件下氯化亞鐵與水中硅發(fā)生復(fù)雜的絡(luò)合、攜帶包覆等共同作用下除去水中硅,而鈣鎂等硬度與水中堿度反應(yīng)生成沉淀而去除。同步除硅、硬度和有機物技術(shù)節(jié)省占地面積和設(shè)備投資,不僅在預(yù)處理階段降低了水中硅和硬度含量同時也降低了COD,避免了后續(xù)電滲析(ED)、反滲透單元的膜結(jié)垢污堵和有機物污染。工藝前端除有機物不同于濃縮后再除有機物,優(yōu)勢是前端廢水鹽含量相對較低,對高級氧化技術(shù)處理效果的影響相對較小。圖2為硅、硬度和COD去除率隨時間變化的關(guān)系圖。

        圖2 硅、硬度和COD去除率Fig.2 Silicon, hardness and COD removal rate

        5 運行效果

        該工程自投產(chǎn)以來,運行狀態(tài)良好、系統(tǒng)運行穩(wěn)定。運行過程中部分檢測數(shù)據(jù)見表4,從表4可以看出弱酸陽床出水硬度為0 mg/L、反滲透產(chǎn)水TDS為78.20 mg/L,反滲透產(chǎn)水滿足回用標準要求。鹽品質(zhì)達到《工業(yè)鹽》標準精制工業(yè)鹽干鹽一級標準。

        表4 運行期間水質(zhì)數(shù)據(jù)Tab.4 Water quality data during operation mg·L-1

        6 運行費用

        直接運行費用主要包括電費和藥劑費。預(yù)處理和回用濃縮階段噸水電耗為31.43 kW·h/m3,按電價0.5元/kW·h計,噸水電費為15.72元/m3;零排放階段噸水電耗為84.81 kW·h/m3,則噸水電費為42.41元/m3;雙氧水、氯化亞鐵、鹽酸、氫氧化鈉、PAC、PAM、次氯酸鈉、還原劑、阻垢劑、殺菌劑和消泡劑等藥劑合計噸水費用為6.58元/m3。

        7 結(jié)論

        工程采用預(yù)處理-ED-蒸發(fā)結(jié)晶工藝處理電廠濃鹽水,實現(xiàn)廢水零排放。反滲透產(chǎn)水電導(dǎo)率平均約為146 us/cm,滿足回用水要求。結(jié)晶產(chǎn)品鹽品質(zhì)可得到保障,達到《工業(yè)鹽》(GB/T5462-2015)標準中精制工業(yè)鹽干鹽一級標準。期望其穩(wěn)定的運行效果對同類廢水的處理具有參考價值。

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