周文博
(呼倫貝爾金新化工有限公司,內(nèi)蒙古 海拉爾 021000)
呼倫貝爾金新化工有限公司80萬(wàn)t/a合成氨尿素裝置于2012-07安裝完成并投用。項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)外制造的尿素造粒裝置,使用該裝置生產(chǎn)的尿素顆粒平均直徑為1.8 mm。2016-06,出于改造中顆粒尿素項(xiàng)目,增大造粒直徑到3 mm的需要,將原造粒噴頭更換為中造粒噴頭。中造粒噴頭連續(xù)使用2個(gè)月,在葉根焊縫處檢查出了開(kāi)裂。針對(duì)裂紋情況進(jìn)行了分析并實(shí)施了造粒噴頭改造修復(fù),修復(fù)后的造粒噴頭連續(xù)使用2個(gè)月后,再次檢查出了裂紋。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行觀察,初步判斷開(kāi)裂為振動(dòng)所致。展開(kāi)旋轉(zhuǎn)部件結(jié)構(gòu)和固有頻率分析后,提出了改進(jìn)措施。
尿素造粒流程示意圖見(jiàn)圖1。熔融尿素液質(zhì)量分?jǐn)?shù)99.7%、溫度140℃,來(lái)自蒸發(fā)系統(tǒng),經(jīng)熔融泵加壓至l.514 MPa后進(jìn)入尿素造粒塔頂?shù)脑炝C(jī)。造粒機(jī)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,熔融尿素液在離心力作用下由造粒噴頭噴出,形成尿素小液滴。尿素小液滴在重力作用下和空氣冷卻作用下下降和降溫,逐漸冷卻固化成尿素顆粒。尿素顆粒先降落到造粒塔底面上,隨后進(jìn)入刮料機(jī),最后經(jīng)皮帶運(yùn)輸出塔。此流程產(chǎn)出尿素顆粒平均直徑1.8 mm,溫度約為 70 ℃[1-2]。
圖1 尿素造粒流程示圖
尿素噴頭調(diào)速范圍50~380 r/min,正常工作轉(zhuǎn)速330 r/min。驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率3 kW,正常工作扭矩87 N·m。電機(jī)通過(guò)皮帶輪連接到主軸上,主軸上安裝有角接觸軸承和深溝球軸承,尿素溶液通過(guò)導(dǎo)液管進(jìn)入到造粒噴頭內(nèi)。造粒噴頭材質(zhì)為6063 T5,底部通過(guò)鎖緊螺母與銷釘固定到主軸上起到傳遞扭矩的作用。造粒噴頭的傳動(dòng)主軸長(zhǎng)度2 895 mm,材質(zhì)為 3Cr13。
造粒機(jī)于2012-07安裝完成并投用,之后一直運(yùn)行正常。2016-06,為適應(yīng)造粒尺寸變大需求將原造粒噴頭更換為中造粒噴頭。中造粒噴頭整體采用6063 T5鋁合金制造,12個(gè)葉片均布在圓周方向,葉片采用榫槽加焊接的方式固定在上下蓋板上[3]。中造粒噴頭尺寸和結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。
圖2 中顆粒尿素噴頭結(jié)構(gòu)尺寸示圖
中顆粒噴頭連續(xù)運(yùn)行2月后,葉根焊縫處出現(xiàn)了沿葉片角度方向分布的裂紋。復(fù)查中顆粒噴頭葉片焊接工藝,確定其焊接特征。中顆粒尿素造粒噴頭裂紋情況見(jiàn)圖3,裂紋檢查涉及的焊縫示意圖見(jiàn)圖4。焊縫為葉根插入到蓋板內(nèi)焊接類型,蓋板厚度12.7 mm,葉根寬度6.35 mm,焊縫深度1.27 mm。
圖3 中造粒噴頭第一次裂紋情況
圖4 中造粒噴頭初始焊縫示圖
通過(guò)更改焊接工藝、加大焊縫深度進(jìn)行修復(fù)處理。修復(fù)方案為,氬弧焊焊接工藝,焊縫深度5.08 mm,蓋板、葉根材質(zhì)均為6063 T5鋁合金,開(kāi)夾角45°的V形坡口,焊絲材質(zhì) 5356鋁合金,焊接后對(duì)焊縫進(jìn)行著色無(wú)損檢測(cè),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)氣孔和裂紋。修復(fù)完成后,進(jìn)行造粒機(jī)的動(dòng)平衡試驗(yàn),達(dá)到精度G6.3。中造粒噴頭第一次裂紋修復(fù)后的焊縫示意圖見(jiàn)圖5,著色無(wú)損檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)圖6。
圖5 中造粒噴頭第一次裂紋修復(fù)后焊縫示圖
圖6 中造粒噴頭第一次修復(fù)后裂紋著色檢測(cè)結(jié)果
中造粒噴頭修復(fù)后重新投用,僅連續(xù)運(yùn)行2個(gè)月,蓋板葉根第二次出現(xiàn)裂紋(圖7)。進(jìn)行故障分析與排查。在現(xiàn)場(chǎng)觀察到,造粒噴頭在流量調(diào)節(jié)過(guò)程中有偶發(fā)振動(dòng)現(xiàn)象,這在小顆粒噴頭運(yùn)行過(guò)程中不曾出現(xiàn)過(guò)。多次測(cè)試后發(fā)現(xiàn),中顆粒噴頭在入口體積流量95~115 m3/h時(shí)振動(dòng)幅度最大。經(jīng)查,造粒機(jī)的額定流量為120 m3/h,可排除處理量超標(biāo)引起的操作異常。因此,初步判斷是振動(dòng)引起結(jié)構(gòu)損壞誘發(fā)的開(kāi)裂。
圖7 中造粒噴頭第二次裂紋情況
采用Simulation仿真分析軟件對(duì)原造粒小噴頭和改造后的造粒中噴頭進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)結(jié)構(gòu)件的固有頻率分析。小顆粒和中顆粒噴頭旋轉(zhuǎn)部件結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖 8。
圖8 尿素造粒噴頭旋轉(zhuǎn)部件結(jié)構(gòu)示圖
兩噴頭采用同一根主軸,主軸材質(zhì)3Cr13,長(zhǎng)度2 895 mm,質(zhì)量78 kg。主軸頂部安裝有角接觸軸承,中部安裝有徑向軸承。小噴頭內(nèi)部無(wú)葉片,鋁合金6063 T5材質(zhì),重23.8 kg,上部安裝有導(dǎo)液筒。噴頭與主軸過(guò)渡配合,起密封和固定主軸的作用,底部鎖緊螺母將噴頭與主軸固定。中造粒噴頭內(nèi)含12個(gè)葉片,鋁合金6063 T5材質(zhì),質(zhì)量16.2 kg,底部通過(guò)鎖緊螺母固定在主軸上,用鍵傳遞扭矩。
模態(tài)分析前,對(duì)零部件進(jìn)行了簡(jiǎn)化[8]以降低計(jì)算量。被簡(jiǎn)化部件包括軸承、螺栓、鍵、O型環(huán)、噴孔等。約束條件按照實(shí)際采用的安裝配合方式細(xì)化到小噴頭和中噴頭。對(duì)于小噴頭,約束徑向自由度、角接觸軸承軸向和徑向的自由度、徑向軸承徑向自由度。過(guò)渡配合處,包括主軸與噴頭的過(guò)渡配合,鎖緊螺母、主軸以及噴頭之間的過(guò)渡配合均采用相觸面組接合的接觸方式[9]。沒(méi)有限制主軸的旋轉(zhuǎn)自由度。對(duì)于中噴頭,主軸與噴頭無(wú)過(guò)渡配合,除此之外的約束條件與小噴頭的相同。造粒噴頭三維模型見(jiàn)圖9。
圖9 造粒噴頭三維模型
3.3.1 空載工況
對(duì)小噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件建立三維坐標(biāo)模型,對(duì)模型進(jìn)行空載振動(dòng)條件下的固有頻率分析[10-14],同時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)部件質(zhì)量參與振動(dòng)的三維分布分析,得到1~10階固有頻率及對(duì)應(yīng)的x、y、z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù),見(jiàn)圖10。
1989年,慈溪市政府為傳播楊梅文化、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展開(kāi)始舉辦一年一度的慈溪楊梅節(jié),據(jù)資料推斷,這是浙江歷史上出現(xiàn)的第一屆果樹(shù)觀光采摘活動(dòng)。所以本研究統(tǒng)計(jì)的時(shí)間范圍確定在1989年到2012年。
圖10 空載時(shí)小噴頭振動(dòng)固有頻率及質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布模擬結(jié)果
由圖10可知,空載時(shí)小噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件振動(dòng)前10階固有頻率對(duì)應(yīng)的x、y、z向質(zhì)量分?jǐn)?shù)總和分別為 0.821 54、0.652 33、0.728 55[3]。其中,1階、2階、9階振動(dòng)對(duì)應(yīng)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯高于其他各階。1階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.318 73,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.224 44。2階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.224 63,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.319 25;9階y方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.652 33。共振頻率1階為11.179 Hz,2階為11.213 Hz,9階為 439.42 Hz。
3.3.2 工作工況
造粒機(jī)泵入尿素溶液后,對(duì)小噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件模型進(jìn)行工作振動(dòng)下的固有頻率分析,同時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)部件質(zhì)量(包含滿載時(shí)溶液質(zhì)量)參與振動(dòng)的三維分布分析,得到1~10階固有頻率及對(duì)應(yīng)的x、y、z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù),見(jiàn)圖11。滿載時(shí)溶液質(zhì)量按小噴頭容積28.6 L、熔融尿素密度1 220 kg/m3計(jì)算為34.8 kg。
圖11 滿載時(shí)小噴頭振動(dòng)固有頻率及質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布模擬結(jié)果
由圖11可知,工作振動(dòng)下小噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件振動(dòng)前10階固有頻率對(duì)應(yīng)的x、y、z方向的質(zhì)量分?jǐn)?shù)總和分別為 0.750 55、0、0.750 56。其中,1階、2階振動(dòng)對(duì)應(yīng)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯高于其他各階。1階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.344 94,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.260 34。2階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.260 45,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.345 26。共振頻率1階8.609 7 Hz,2階8.637 1 Hz。
3.4.1 空載工況
對(duì)中噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件建立三維坐標(biāo)模型,對(duì)模型進(jìn)行空載振動(dòng)條件下的固有頻率分析,同時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)部件質(zhì)量參與振動(dòng)的三維分布分析,得到1~10階固有頻率及對(duì)應(yīng)的 x、y、z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù),見(jiàn)圖 12。
圖12 空載時(shí)中噴頭振動(dòng)固有頻率及質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布模擬結(jié)果
由圖12可知,空載時(shí)中噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件振動(dòng)前10階固有頻率對(duì)應(yīng)的x、y、z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)總和分別為 0.685 50、0.070 29、0.685 52。其中,2階、3階振動(dòng)對(duì)應(yīng)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯高于其他各階。2階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 0.258 42,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.318 13。3階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.318 12,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.258 44。共振頻率2階7.812 4 Hz,3階為7.815 7 Hz。
造粒機(jī)泵入尿素溶液后,對(duì)中噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件模型進(jìn)行工作振動(dòng)下的固有頻率分析,同時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)部件質(zhì)量(包含滿載時(shí)溶液質(zhì)量)參與振動(dòng)的三維分布分析,得到1~10階固有頻率及對(duì)應(yīng)的x、y、z質(zhì)量分?jǐn)?shù),見(jiàn)圖13。滿載時(shí)溶液質(zhì)量按中噴頭容積31.2 L、熔融尿素密度1 220 kg/m3計(jì)算為38.1 kg。
圖13 滿載時(shí)中噴頭振動(dòng)固有頻率及質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布模擬結(jié)果
由圖13可知,空載時(shí)中噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件振動(dòng)前10階固有頻率對(duì)應(yīng)的x、y、z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)總和分別為 0.776 55、0.590 94、0.775 55。其中,2階、3階、6階、7階振動(dòng)對(duì)應(yīng)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯高于其他各階。2階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.304 94,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.369 19。3階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.369 17,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.304 97。6階y方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.379 63。7階y方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.211 31。共振頻率 2階為 5.964 Hz,3階為5.9664 Hz,6階為 58.161 Hz,7階為 68.713 Hz。
匯總2種規(guī)格噴頭在2種工況下10階內(nèi)參與振動(dòng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)較大的固有頻率,見(jiàn)表1。
基于噴頭正常工作時(shí)的轉(zhuǎn)速330 r/min,頻率5.5 Hz,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍50~380 r/min,頻率范圍0.83~6.33 Hz進(jìn)行綜合分析。參考轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備規(guī)范[15],無(wú)阻尼扭轉(zhuǎn)固有頻率應(yīng)當(dāng)比規(guī)定的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)任何可能的激勵(lì)頻率至少高出10%或低于10%。對(duì)照表1,小噴頭空載和滿載時(shí)固有頻率在8.609 7~11.179 Hz,高出運(yùn)行頻率10%,并且在小噴頭運(yùn)行過(guò)程中并未觀察到振動(dòng)發(fā)生。中噴頭空載和滿載的固有頻率在5.964 0~7.815 7 Hz,與噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)頻率0.83~6.33 Hz存在重合區(qū)間,并且在中噴頭運(yùn)行過(guò)程中觀察到了振動(dòng)發(fā)生。綜上,中噴頭存在運(yùn)行頻率激發(fā)了固有頻率從而引起振動(dòng)的可能性。
表1 2種噴頭不同工況下10階內(nèi)參與振動(dòng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)較大的固有頻率 Hz
綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)條件和設(shè)備狀況后提出,對(duì)中噴頭轉(zhuǎn)子進(jìn)行重新設(shè)計(jì),避開(kāi)共振區(qū)間。新轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)目標(biāo)為,①保證小、中顆粒噴頭的互換性。②保留原有軸承位置,以做到在結(jié)構(gòu)和成套性上的改動(dòng)最小。
新舊轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)尺寸見(jiàn)圖14。轉(zhuǎn)子材質(zhì)為3Cr13,改動(dòng)部分將轉(zhuǎn)子中部的φ70 mm軸肩過(guò)渡部分增粗為φ80 mm,增粗部分長(zhǎng)度為995.47 mm。改動(dòng)后轉(zhuǎn)子質(zhì)量從78.4 kg增大為87.0 kg。
圖14 新舊轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)尺寸示圖
4.2.1 空載工況
采用相同的方法對(duì)改進(jìn)后的中造粒噴頭旋轉(zhuǎn)組件的振動(dòng)固有頻率進(jìn)行評(píng)估,得到空載時(shí)1~10階固有頻率及對(duì)應(yīng)的x、y、z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù),見(jiàn)圖15。
圖15 改進(jìn)后空載時(shí)中噴頭振動(dòng)固有頻率及質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布模擬結(jié)果
由圖15可知,改進(jìn)后,空載時(shí)中噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件振動(dòng)前10階固有頻率對(duì)應(yīng)的x、y、z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)總和分別為 0.638 47、0.034 86、0.638 36。其中,2階、3階振動(dòng)對(duì)應(yīng)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯高于其他各階。2階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.638 59,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)近似為0。3階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)近似為0,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.638 34。共振頻率2階為10.343 Hz,3階為 10.344 Hz。
4.2.2 工作工況
造粒機(jī)泵入尿素溶液后,對(duì)中噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件模型進(jìn)行工作振動(dòng)下的固有頻率分析,同時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)部件質(zhì)量(包含滿載時(shí)溶液質(zhì)量)參與振動(dòng)的三維分布分析,得到1~10階固有頻率及對(duì)應(yīng)的x、y、z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù),見(jiàn)圖16。主軸改進(jìn)后滿載時(shí)容積和質(zhì)量保持不變,中噴頭容積31.2 L、熔融尿素密度1 220 kg/m3計(jì)算的容積質(zhì)量為38.1 kg。
圖16 改進(jìn)后滿載時(shí)中噴頭振動(dòng)固有頻率及質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布模擬結(jié)果
由圖16可知,滿載時(shí)改進(jìn)后中噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)部件振動(dòng)前10階固有頻率對(duì)應(yīng)的x、y、z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)總和分別為 0.749 85、0.516 48、0.749 94。其中,2階、3階振動(dòng)對(duì)應(yīng)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯高于其他各階。2階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.638 59,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為近似為0。3階x方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為近似為0,z方向質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.638 34。共振頻率2階為7.275 7 Hz,3階為 7.276 1 Hz。
4.2.3 綜合分析
改進(jìn)后中噴頭空載和滿載固有頻率在7.276~10.344 Hz,運(yùn)行頻率在 0.83~6.33 Hz,最低固有頻率高于最高運(yùn)行頻率的10%。
尿素造粒裝置為適應(yīng)造粒直徑變大僅將小噴頭更換為中噴頭,未對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行整體適應(yīng)性調(diào)整,導(dǎo)致中噴頭使用短時(shí)間后就出現(xiàn)裂紋。中噴頭第一次修復(fù)從焊接工藝入手,治標(biāo)不治本,導(dǎo)致修復(fù)后中噴頭再次出現(xiàn)裂紋。針對(duì)裂紋的再次出現(xiàn),從前兩次診斷忽略的噴頭偶發(fā)振動(dòng)出發(fā),初步將振動(dòng)鎖定為裂紋的誘因,經(jīng)過(guò)建模和振動(dòng)模態(tài)分析,驗(yàn)證了初步診斷的可靠性和模態(tài)分析方法的可靠性。提出了改進(jìn)設(shè)計(jì),用模態(tài)分析方法進(jìn)行了改進(jìn)效果評(píng)估。中顆粒噴頭改進(jìn)完成后投入運(yùn)行,振動(dòng)情況消失,穩(wěn)定運(yùn)行至今沒(méi)有出現(xiàn)裂紋。