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        解決免燙襯衫接縫部位起皺的實踐

        2022-06-16 08:03:22李鳳霞宋海燕和玉芳宋法強
        紡織器材 2022年3期
        關鍵詞:設備

        李鳳霞,宋海燕,和玉芳,宋法強

        (魯泰紡織股份有限公司,山東 淄博 255100)

        0 引言

        客戶反饋免燙襯衫各部位起皺,特別是門襟、側縫、底邊、袖窿等部位起皺嚴重,影響服用效果。測試這4個部位的平整度級別如下:門襟為2.5級~2.7級,側縫為2.7級~3.0級,底邊為2.8級~3.0級,袖窿為2.8級~3.0級。常見的起皺因素有面料的質量、厚度、懸垂性、方向性、伸展性、工藝回縮性、熱塑性等,這些因素也會對織物結構造成影響[1]。此外,縫制手法不當、設備工具調試不良、樣板不合適等也會導致起皺。在縫制襯衫時,要求操作工經驗豐富、工藝技法嫻熟、動作精準,對任何工藝、款式及面料都能熟練操作,同時在操作過程中不斷分析和改進操作工藝,規(guī)范操作流程,以提高產品的質量和生產效率[2]。大量統(tǒng)計表明,客戶反饋的全身起皺,是由襯衫各部件的縫制設備、手法及樣板不同引起,筆者對襯衫不同部位起皺原因逐一分析。

        1 右門襟起皺

        1.1 操作手法

        在縫制右門襟時,要將左手向前送衣片的習慣,改為右手略微扶衣片順著喇叭口使衣片邊緣卷入,左手將衣片下層輕輕向后拉的手法(見圖1)。通過新手法,可改善門襟起皺級別0.2級~0.3級,見圖2。

        圖1 右門襟操作手法

        圖2 右門襟起皺改善統(tǒng)計

        1.2 設備調整

        縫紉設備運行良好是確保成衣縫制品質的前提,因此在每批產品投產前,均需調整好輸送裝置。此外,設備的調試還包括所有影響縫制部位與線跡質量相關的機件與部位,如機針、壓腳、線張力、旋梭及送布齒等[3]。

        1.2.1粗細合適的機針對減輕面料起皺至關重要。通過更換細針(DB×1SF TN 11號特效防絨針),調節(jié)底面線松緊度(底線張力為70 cN~100 cN),可減輕起皺程度。

        1.2.2送布齒調節(jié)為前高后低。送布齒高度,前面為1.5 mm,后面為1.0 mm,可減少對面料的摩擦,有利于減輕起皺問題。

        1.2.3選用防皺壓腳,減少面料在壓腳下起皺。

        1.2.4更換小孔針板,減少機針在針板孔的振動;更換細牙送布齒,減少送布齒對面料的摩擦。

        1.2.5調節(jié)壓腳及拖輪壓力,壓腳旋鈕的高度為30 mm~40 mm,使面料輸送和壓腳送布的速度保持一致,減輕起皺程度。

        1.2.6調節(jié)拖輪和壓腳送布量,使拖輪比壓腳快1針~2針。

        1.3 調整結果

        結果表明,免燙襯衫右門襟的起皺級別提升了0.3級~0.5級,見圖3。

        圖3 右門襟起皺改善統(tǒng)計

        2 左門襟起皺

        2.1 操作手法

        左手拉衣片松緊適宜,保證縫頭均勻、條格順直,右手輕扶門襟條,保證縫完后左門襟對格、平服;素色、條子面料需將襯布放在機臺左側的托盤上,直接從喇叭軌道進入縫合。

        2.2 設備調整

        更換細針;調節(jié)底面線松緊度,使底線形成線環(huán);調節(jié)送布齒高度為1.0 mm~1.5 mm。

        2.3 調整結果

        結果表明,免燙襯衫左門襟的起皺級別提升了0.3級~0.5級,見圖4。

        圖4 左門襟起皺改善統(tǒng)計

        3 側縫起皺

        3.1 操作手法

        縫制袖底縫時,由于面料有彈性,雙手不能拉而是要向前送,減少因面料回縮造成起皺;縫合前后衣片時,左手要輕微用力拉起,右手自然拉平;特殊面料,要根據面料特性調整手法。

        3.2 設備調整

        更換12號機針,調節(jié)底面線松緊度,使底線形成線環(huán);調節(jié)送布齒高度為1.0 mm~1.5 mm,調節(jié)拖輪和壓腳送布量,使拖輪比壓腳快1針~2針,且上下拖輪平整。

        3.3 調整結果

        設備調整后,側縫起皺級別提升0.2級~0.4級;再結合手法調整,可使免燙襯衫的側縫起皺級別提升0.2級~0.5級,見圖5。

        圖5 側縫起皺改善統(tǒng)計

        4 底邊起皺

        4.1 操作手法

        卷邊距合身2 cm~3 cm時下喇叭,手工卷好縫頭,一手在前將衣片拉起與合身距離約為2.5 cm;在左片和后片第2個弧度處,將衣片前送而不后拉,后片第1個弧度和右片處,要將機器的吃量打開。

        4.2 設備調整

        對底邊起皺級別要求高的客戶,建議使用差動卷底邊機,并根據面料特性調節(jié)小爪吃量與針碼相同,高度為2.0 mm~2.5 mm,圖6為普通底邊機和差動底邊機的起皺級別對比。

        圖6 起皺級別對比

        4.3 調整結果

        結果表明,免燙襯衫底邊起皺級別提升0.3級~0.5級,具體見表1。

        表1 手法調試和設備改善對底邊起皺級的影響

        5 袖窿起皺

        5.1 手法調整

        拼合袖山弧線和袖窿弧線時,要注意縫合對位,局部吃勢不均會對袖窿及胸背寬產生影響,最終導致起皺。要做到:上袖開始和結尾的弧度處不能拉拽,嚴格按照對應剪口操作,上下過肩約8 cm的直絲部位要將衣片拉起;輯袖明線時袖籠開始的弧度處約13 cm和下過肩處右手要將衣片向壓腳方向推。

        5.2 設備調整

        5.2.1 輯暗線設備調試

        更換12號機針,調節(jié)底面線松緊度,底線形成線環(huán);調節(jié)送布齒高度為1.0 mm~1.5 mm;調節(jié)拖輪和壓腳送布量;根據面料調整拖輪拉力。

        5.2.2 輯袖明線設備調試

        將設備線跡更換為481鏈式線跡;送布齒高度調整為1.0 mm~1.5 mm;調節(jié)壓腳壓力,壓腳旋鈕高度為 35 mm~40 mm。

        5.3 樣板調整

        調節(jié)袖窿弧度由深變淺1 mm~2 mm,袖窿平整度改善不大,不予采用。袖窿弧度由深變淺6 mm及以上,會給合身工序造成很大難度,也影響了前胸尺寸,不予采用。因此,嘗試調節(jié)袖窿弧度由深變淺為3 mm~5 mm,結果袖窿平整度提高了0.2級~0.5級,可采用。

        5.4 調整結果

        結果表明,免燙襯衫袖窿起皺級別提升0.2級~0.5級。

        6 后片收省起皺

        6.1 手法調整

        收省的正確操作手法是,操作時一手在前拉、一手在后撫平衣片。

        6.2 設備調整

        更換細針(DB×1SF TN 11號特效防絨針),調節(jié)底面線松緊度(底線張力為70 cN~100 cN);更換塑料平壓腳、小孔針板及細牙送布齒;送布齒調節(jié)為前高后低,高度為前1.5 mm、后1.0 mm;調節(jié)壓腳壓力,壓腳旋鈕高度為35 mm~40 mm。

        6.3 調整結果

        結果表明,免燙襯衫的收省起皺級別提升了0.2級~0.6級。

        7 上袖頭起皺

        7.1 手法調整

        上袖頭時,輕輕將袖口拉起直到沒有皺起的小窩即可,拉起的力度根據面料的彈力而定。

        7.2 設備調整

        調節(jié)送布齒高度為1.0 mm~1.5 mm,調節(jié)壓腳壓力壓桿高度為3.0 mm~3.5 mm;調節(jié)小爪吃量略大于針碼(松軟面料時吃量需小于針碼),高度為2.0 mm~2.5 mm(厚面料稍高點,薄面料略低)。

        7.3 調整結果

        結果表明,免燙襯衫的上袖頭起皺級別可提升0.4級~0.5級。

        8 上領起皺

        8.1 手法調整

        上領時,3點定位兩側的剪口要向后片處偏1 mm;后領窩商標上側位置上領時,要用手向前拉一下或放下底領操作。

        8.2 設備調整

        更換細針,調節(jié)底面線松緊度(底線張力在70 cN~100 cN);送布齒調節(jié)為前高后低,高度前為1.5 mm、后為1.0 mm;調節(jié)壓腳壓力,壓腳旋鈕高度為35 mm~40 mm。

        8.3 調整結果

        結果表明,免燙襯衫的上領起皺級別提升0.3級~0.6級。

        9 合肩縫起皺

        9.1 手法調整

        操作時,雙手向前送布,前片過肩衣片不能向后拽;過肩里在下過肩面在上時,過肩面領窩處位置要長出1 mm~2 mm。

        9.2 設備調整

        更換細針,調節(jié)底面線松緊度(底線張力為70 cN~100 cN);送布齒調節(jié)為前高后低,高度前為1.5 mm、后為1.0 mm;調節(jié)壓腳壓力,壓腳旋鈕高度為35 mm~40 mm。

        10 上袖褀起皺

        10.1 操作手法

        上大袖褀操作手法,如圖7所示。

        圖7 上大袖褀手法

        10.2 設備調整

        更換9號細針,調節(jié)底面線的松緊度(底線張力為70 cN~100 cN);送布齒調節(jié)為前高后低,前為1.5 mm、后為1.0 mm;調節(jié)壓腳壓力,壓腳旋鈕高度為35 mm~40 mm。

        11 勾翻領

        11.1 手法調整

        勾翻領兩側吃量要均勻;縫翻領下止口合攏時吃量要均勻,圈領后內側無起鼓為最佳;調大針碼為3~4(不要調到最大),將吃量調到最大。

        11.2 設備調整

        使用自動切刀模板機;使用差動機,更換平壓腳;更換粗線,調緊底面線松緊度,以不斷線為準。

        12 結論

        通過縫制手法、樣板、設備和工具等方面的綜合分析與改進,解決了免燙襯衫各主要部位起皺問題。門襟由原來洗后的2.5級~2.7級提高到2.8級~3.2級,提高了0.3級~0.5級;側縫由原來洗后的2.7級~3.0級提高到2.9級~3.5級,提高了0.2級~0.5級;底邊由原來洗后的2.8級~3.0級提高到3.1級~3.5級,提高了0.3級~0.5級;袖窿由原來洗后的2.8級~3.0級提高到3.0級~3.5級,提高了0.2級~0.5級。各主要部位起皺問題改善后,襯衣平整,贏得客戶認可和信任,使后續(xù)大貨訂單更加穩(wěn)定。

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