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        運(yùn)用系統(tǒng)思維解決煤化工企業(yè)實(shí)際難題的研究

        2022-06-13 09:53:28石文峰王星星王晉亮
        氮肥與合成氣 2022年5期
        關(guān)鍵詞:煤耗安全閥煤泥

        孫 剛,石文峰,王星星,王晉亮

        (晉能集團(tuán)華昱能源化工有限責(zé)任公司, 山西晉城 048000)

        “系統(tǒng)思維”也叫整體思維,是一種宏觀、多樣化思考和解決問(wèn)題的方式。在煤化工企業(yè)中,可以利用系統(tǒng)思維整體倒映局部,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)中出現(xiàn)的問(wèn)題,通過(guò)資源重新搭配以實(shí)現(xiàn)“整體大于部分的簡(jiǎn)單總和”效應(yīng),提高生產(chǎn)裝置運(yùn)行水平[1]。

        1 難以發(fā)現(xiàn)并鎖定工藝氣放空閥泄漏問(wèn)題

        1.1 查漏困難和解決方案

        煤化工企業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜、流程長(zhǎng),裝置中安全閥、放空閥數(shù)量多,一旦這些閥門(mén)發(fā)生泄漏,會(huì)導(dǎo)致大量有效氣體進(jìn)入火炬燃燒,造成成本浪費(fèi)。傳統(tǒng)檢漏方法是操作人員利用測(cè)溫槍檢測(cè)放空閥后溫度,如高于環(huán)境溫度則判斷閥門(mén)泄漏。但是,該方法無(wú)法檢測(cè)常溫氣體的放空閥是否內(nèi)漏,同時(shí)由于放空閥或安全閥數(shù)量眾多,生產(chǎn)企業(yè)做不到每天檢測(cè)。傳統(tǒng)檢測(cè)方法需要逐個(gè)閥門(mén)測(cè)量溫度,工作量大、檢測(cè)時(shí)間長(zhǎng),增加了人力成本[2-3]。

        經(jīng)過(guò)實(shí)踐探索和總結(jié),運(yùn)用系統(tǒng)思維創(chuàng)立了一種快速發(fā)現(xiàn)并鎖定泄漏閥門(mén)的方法,即通過(guò)建立火炬總管的排放監(jiān)控機(jī)制,就能快速鎖定內(nèi)漏部位。監(jiān)控機(jī)制為:將所有至火炬的排放口氣體組分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并建表,在系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)進(jìn)行一次泄漏普查,確認(rèn)各排口無(wú)非正常排放;在系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)對(duì)火炬末端總管進(jìn)行取樣分析,將無(wú)泄漏時(shí)的火炬氣體組分作為背景氣;定期對(duì)火炬末端總管的氣體進(jìn)行取樣分析,當(dāng)某些氣體組分發(fā)生大幅度變化時(shí),很快就能鎖定火炬沿線中存在泄漏的具體裝置。

        1.2 零成本的創(chuàng)新產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)效益

        2019年,晉能集團(tuán)華昱能源化工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱華昱公司)通過(guò)定期的火炬氣體組分全分析,發(fā)現(xiàn)其中CO2體積分?jǐn)?shù)由正常的14%上漲至27%,CO、H2含量小幅度上漲,其它氣體組分未明顯變化。根據(jù)該情況,立即判斷為變換爐后的煤氣系統(tǒng)存在內(nèi)漏。經(jīng)過(guò)取樣分析火炬氣體組分,與放空背景氣對(duì)比,鎖定為變換出口安全閥泄漏。隨即對(duì)安全閥進(jìn)行離線調(diào)校,最終解決泄漏問(wèn)題。經(jīng)核算,當(dāng)時(shí)該安全閥泄漏工藝氣體積流量達(dá)到了3 200 m3/h,處理后,甲醇產(chǎn)量提升了1 t/h,僅此一項(xiàng)放空的控制,全年就能創(chuàng)造近1 500萬(wàn)元的效益。

        上述事例表明該火炬系統(tǒng)排放監(jiān)控機(jī)制能迅速排查系統(tǒng)存在的泄漏。在不增加任何投資的情況下,僅通過(guò)管理模式的創(chuàng)新,就杜絕了火炬系統(tǒng)長(zhǎng)期內(nèi)漏且無(wú)法得到有效監(jiān)控的問(wèn)題,為大型化工項(xiàng)目的高效運(yùn)行提供保障。

        2 航天爐節(jié)能降耗問(wèn)題

        2.1 從追求更多有效氣到實(shí)現(xiàn)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)效益運(yùn)行

        在氣流床氣化爐的操作中,由于物料停留時(shí)間短,氧煤比是直接反應(yīng)爐溫、粗合成氣有效氣含量的關(guān)鍵指標(biāo)。同時(shí),由于使用高硫無(wú)煙煤,氧煤比還關(guān)系到排渣是否順暢等諸多問(wèn)題。在項(xiàng)目運(yùn)行初期,氧煤比的控制基本只參考爐膛溫度,經(jīng)常由于氧煤比過(guò)低造成粗合成氣有效氣成分升高、煤耗大幅度上升的情況;或者由于氧煤比過(guò)高造成粗合成氣有效氣成分大幅度降低的情況[4]。

        在分析大量運(yùn)行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上改變思維方式,建立最經(jīng)濟(jì)氧煤比控制的數(shù)學(xué)模型。在數(shù)據(jù)庫(kù)中需引入煤氣產(chǎn)量(干基)、煤氣有效氣組分、入爐煤消耗量、氧氣消耗量、有效氣產(chǎn)量、入爐煤固定碳含量、入爐煤灰熔點(diǎn)流動(dòng)溫度等諸多參數(shù)。對(duì)運(yùn)行1 a來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,引入煤炭?jī)r(jià)格,核算有效氣單價(jià)最低情況下的氧煤比,計(jì)算出合適的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工況。數(shù)學(xué)模型建立后,只需輸入每天入爐煤的固定碳含量,就能得出最佳的氧煤比控制參數(shù)。同時(shí),考慮到氣化爐的安全,還在模型中引入渣口壓差的閥值,當(dāng)核算出其值大于40 kPa時(shí),適當(dāng)調(diào)整氧煤比。

        2.2 經(jīng)濟(jì)效益

        該運(yùn)行優(yōu)化思路創(chuàng)新性引入了“最經(jīng)濟(jì)氧煤比”的運(yùn)行控制概念,大幅提升了氣化裝置的經(jīng)濟(jì)效益。目前,單位有效氣的煤耗大幅度下降,比煤耗(千方凈化氣耗煤量)由最初的685 kg/km3以上降至604 kg/km3左右。

        3 航天爐細(xì)渣的綜合利用問(wèn)題

        3.1 航天爐系統(tǒng)產(chǎn)量大、處理費(fèi)用高

        華昱公司全年航天爐產(chǎn)生細(xì)渣(干基)總計(jì)為13.5萬(wàn)t以上。原本采用真空帶濾系統(tǒng)對(duì)航天爐沉降槽內(nèi)的煤泥水進(jìn)行脫水處理。經(jīng)真空帶濾系統(tǒng)脫水后的煤泥,其含水率和殘?zhí)悸示鶠?0%~50%(與煤質(zhì)有關(guān))。因?yàn)槊耗嗪幸欢嶂?12 558 kJ左右),部分公司對(duì)外銷售。在缺煤地區(qū)銷售價(jià)格為10~50元/t,但在富煤地區(qū)基本無(wú)法對(duì)外銷售,處于需要付錢(qián)處理的尷尬境地。

        華昱公司顛覆傳統(tǒng)航天爐細(xì)渣處理方式,采用離心機(jī)+煤泥回用裝置,重新優(yōu)化組合化工行業(yè)較為成熟的工藝,同時(shí)解決了不同工藝路線間的銜接配套問(wèn)題。離心機(jī)為單系列設(shè)備,煤泥脫水過(guò)程中無(wú)需輔助設(shè)備,運(yùn)行穩(wěn)定性高,其運(yùn)行成本僅為真空帶濾系統(tǒng)的25%。利用離心機(jī),脫水后的煤泥含水率維持在40%~50%,并且還富含大量的表面水,完全具備直接進(jìn)入煤泥回用系統(tǒng)的條件。同時(shí),對(duì)煤泥熱值利用率不高的情況進(jìn)行研討論證,改變煤泥回用的方式,通過(guò)采用在鍋爐中部密相區(qū)(較入煤點(diǎn)高800 mm的位置)進(jìn)煤泥,保障了煤泥的充分燃燒,大幅度降低了鍋爐煤耗,將細(xì)渣的熱值利用最大化。由于在密相區(qū)進(jìn)煤泥,還有效控制了爐膛溫度,特別采用無(wú)煙煤做燃料的循環(huán)流化床鍋爐,將爐膛溫度控制在900 ℃左右,真正實(shí)現(xiàn)了鍋爐的低氮燃燒,同時(shí)脫硝氨水用量大幅度下降。

        對(duì)比目前各類細(xì)渣回收利用技術(shù),具體見(jiàn)表1。

        表1 細(xì)渣回收利用技術(shù)對(duì)比

        3.2 經(jīng)濟(jì)效益

        以華昱公司為例,每年消耗180萬(wàn)t原料煤,產(chǎn)生不低于13.5萬(wàn)t的航天爐細(xì)渣(干基)。煤泥項(xiàng)目投運(yùn)后,蒸汽燃料煤耗下降至少10 kg/t,全年節(jié)省燃料煤質(zhì)量為2.7萬(wàn)t,僅此一項(xiàng)產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益為1 471萬(wàn)元。13.5萬(wàn)t航天爐細(xì)渣實(shí)際需要倒運(yùn)的質(zhì)量近22萬(wàn)t,經(jīng)改造細(xì)渣不再需要短倒,每年可節(jié)省330萬(wàn)元。另外,投用煤泥后鍋爐爐溫降低明顯,實(shí)現(xiàn)了鍋爐在燒無(wú)煙煤時(shí)的低碳燃燒,全年可節(jié)省脫硝氨水近 4 000 t,節(jié)省費(fèi)用120萬(wàn)元。因此,細(xì)渣綜合利用項(xiàng)目投運(yùn)后,每年創(chuàng)造近2 000萬(wàn)元的綜合收益。

        3.3 環(huán)境友好

        由于煤泥含水量大,短倒過(guò)程中煤泥水流至地面,造成廠區(qū)環(huán)境污染。由于煤泥均堆放在廠外渣場(chǎng),煤泥顆粒非常細(xì),風(fēng)干后在極端天氣下易造成揚(yáng)塵,影響周邊環(huán)境。同時(shí),廠外渣場(chǎng)容量有限,渣場(chǎng)不斷擴(kuò)容也對(duì)周邊環(huán)境造成很大安全隱患。該項(xiàng)目投運(yùn)后,航天爐細(xì)渣全部回用至鍋爐,煤泥不再落地和短倒,廠區(qū)及周邊環(huán)境得到極大改善。

        4 循環(huán)水系統(tǒng)管理優(yōu)化問(wèn)題

        華昱公司一體化循環(huán)水設(shè)計(jì)循環(huán)體積流量為55 000 m3/h,原本滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)需要開(kāi)4臺(tái)循環(huán)水泵(13 585 m3/h,2 500 kW)才能滿足要求。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)一體化循環(huán)水上水和回水間的溫差較低,只有6 K左右。通過(guò)系統(tǒng)思維,在滿足系統(tǒng)換熱要求的情況下,通過(guò)關(guān)小部分換熱器出口閥和提高水冷器循環(huán)水進(jìn)出口溫差等方式,充分挖掘水冷器的換熱能力,使一體化循環(huán)水上水和回水間溫差達(dá)到10 K,此時(shí)一體化循環(huán)水循環(huán)量大幅下降,系統(tǒng)滿負(fù)荷工況下僅需3臺(tái)一體化循環(huán)水泵運(yùn)行。通過(guò)對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)管理優(yōu)化,全年節(jié)約用電2 040萬(wàn)kW·h,降低運(yùn)行成本達(dá)1 020萬(wàn)元。

        5 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,在煤化工企業(yè)中運(yùn)用系統(tǒng)思維,不拘泥一城一池的得失,可以解決很多局部難題,取得很好的經(jīng)濟(jì)效益。

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