蔣立強(qiáng),馬 勇,2*
(1.寧波吉利羅佑發(fā)動機(jī)零部件有限公司,浙江 寧波 315336;2.西安交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,陜西 西安 710049)
傳動系統(tǒng)開發(fā)是變速器整個開發(fā)過程中關(guān)鍵度占比相對較大的部分。GL-7DCT變速器在開發(fā)階段試驗期間,發(fā)生了一擋齒輪異常磨損的問題,同時部分樣機(jī)發(fā)生了輪齒斷裂的故障。
針對此類型問題及故障,研發(fā)設(shè)計團(tuán)隊進(jìn)行大量的分析、改進(jìn)及驗證工作,下面將整個過程加以闡述。
由于該問題出現(xiàn)在研發(fā)初期,此時并沒有試驗用車進(jìn)行整車試驗,因此問題發(fā)生在試驗臺架期間,有必要對試驗臺架臺架及試驗工況進(jìn)行一下簡單的描述。吉利動力研究院用來進(jìn)行變速器耐久試驗的設(shè)備為一套動力總成臺架。該臺架共計包含三個交流異步測功機(jī),一個為驅(qū)動端測功機(jī),用于變速器驅(qū)動端動力輸入,另外兩個為加載測功機(jī),用于變速器半軸端輸出。臺架結(jié)構(gòu)見圖2。其中驅(qū)動測功機(jī)為扭矩控制,加載測功機(jī)為轉(zhuǎn)速控制[1]。
其中一擋臺架試驗載荷譜是根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部國外某大型SUV的載荷原始數(shù)據(jù)進(jìn)行計算并轉(zhuǎn)化至臺架載荷譜。在計算過程中,將試驗載荷分成兩部分,分別對應(yīng)用戶250 000 km及350 000 km使用壽命。表1僅顯示了一擋的臺架測試工況,按照目標(biāo)客戶不同,將載荷分成了兩部分。
表1 一擋臺架測試工況
在GL-7DCT變速器研發(fā)工作進(jìn)展至吉利動力研究院研發(fā)體系的某個階段時,樣機(jī)試驗運(yùn)行至40%左右,大約30%的樣機(jī)出現(xiàn)一擋主動齒輪齒面點(diǎn)蝕及異常磨損,一擋從動齒輪齒面磨損和斷齒問題[2]。在此之前已經(jīng)歷過兩個設(shè)計階段的穩(wěn)態(tài)耐久試驗驗證,從未發(fā)生如此嚴(yán)重的磨損現(xiàn)象。
問題處理過程歷經(jīng)4個階段:ABA換件排查過程、軸齒零件質(zhì)量排查過程、齒輪表面強(qiáng)度排查過程及潤滑效果排查過程。其中ABA換件排查過程及軸齒零件加工質(zhì)量排查過程屬于質(zhì)量排查過程,試驗過程中齒輪表面強(qiáng)度排查過程和潤滑效果排查過程屬于設(shè)計排查過程。
該問題從吉利動力研究院研發(fā)體系中比較靠后的階段開始發(fā)生,在此階段之前已經(jīng)歷兩個設(shè)計階段的穩(wěn)態(tài)耐久試驗驗證,并未發(fā)生如此嚴(yán)重的磨損現(xiàn)象;且該問題并非每臺試驗樣機(jī)都出現(xiàn),但是出現(xiàn)的試驗樣機(jī),試驗完成百分比均不會超過40%。鑒于此,先從零件質(zhì)量、裝配過程、臺架試驗過程進(jìn)行排查。排查結(jié)果見圖3。
經(jīng)過以上排查,問題鎖定在輸入軸/輸出軸總成。
樣機(jī)通過穩(wěn)態(tài)耐久試驗的設(shè)計階段中,軸齒材料及工藝均是國外某供應(yīng)商提供的,出現(xiàn)問題的設(shè)計階段中,軸齒材料及工藝均是國內(nèi)某供應(yīng)商提供的。具體排查歷經(jīng)2個階段:加工過程排查和失效件分析,具體排查過程及結(jié)果見圖4。
經(jīng)過以上排查,問題鎖定在輸入軸/輸出軸總成材料及工藝。
在零件質(zhì)量排查過程中,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)供應(yīng)商軸齒毛坯材料混料情況,故采用另外一家供應(yīng)商樣件進(jìn)行驗證確認(rèn);但是新供應(yīng)商樣件仍然出現(xiàn)失效現(xiàn)象。至此,質(zhì)量環(huán)節(jié)已排查完畢,進(jìn)入設(shè)計環(huán)節(jié)進(jìn)行排查。由失效件分析可知,無論是齒面磨損、點(diǎn)蝕,都是由于過大的齒面接觸應(yīng)力所致。
故采用不同的表面處理工藝,得到表面強(qiáng)度差值較大的齒輪進(jìn)行試驗,具體排查過程中使用的方案及結(jié)果[3-4]見圖5~圖7。經(jīng)過以上排查,各種表面強(qiáng)度均出現(xiàn)不同程度的表面磨損,因此非表面強(qiáng)度導(dǎo)致齒輪失效。
至此,失效問題原因非表面處理工藝導(dǎo)致,將排查方面轉(zhuǎn)至潤滑效果方向:潤滑油量及油膜形成。首先排查潤滑油量:將樣機(jī)內(nèi)部潤滑油量增至10 L(可以加入最大潤滑油量),問題有所改善,但仍存在。試驗后樣機(jī)結(jié)果見圖8。
潤滑油量排查結(jié)束后,將排查方向調(diào)整至潤滑油膜形成條件方向。重新計算齒輪參數(shù)后,其中齒輪微點(diǎn)蝕安全系數(shù)0.801<1,潤滑油安全系數(shù)0.764<1,認(rèn)為齒輪微點(diǎn)蝕安全系數(shù)和潤滑油安全系數(shù)均不滿足潤滑油膜建立條件。
根據(jù)齒輪微點(diǎn)蝕安全系數(shù)和油膜安全系數(shù)可知,需降低齒輪表面粗糙度,才能改善齒面異常磨損問題。優(yōu)化方案1:采用齒面光整工藝,將齒面粗糙度降低至R a0.2以下;優(yōu)化方案2:采用磷化工藝,極大改善齒輪表面的自潤滑功能,避免油膜破裂,從而改善齒面異常磨損問題。樣件試驗結(jié)果見圖9及圖10。
目前乘用車自動變速器朝著大傳動比、大扭矩的趨勢發(fā)展,但是同時又要求輕量化設(shè)計。因此,可認(rèn)為是另外一種意義上的“功率密度”提高的表現(xiàn);同時,純電動及混動變速器的設(shè)計,又增加了傳動系統(tǒng)高轉(zhuǎn)速的要求,也是對變速器的“功率密度”提出了更高的要求。
筆者認(rèn)為,在當(dāng)前的乘用車變速器設(shè)計過程中,必須要綜合考慮大扭矩、大傳動比、高轉(zhuǎn)速的需求,解決的方案很大程度上依賴于工藝的改變,通過工藝的改變來提升變速器的綜合性能。此次遇到的齒輪異常磨損,只是其中很小的一個方面,但是足夠警示我們,在乘用車變速器設(shè)計過程中,必須結(jié)合工藝來進(jìn)行設(shè)計,結(jié)合一定的抗疲勞設(shè)計進(jìn)行整個設(shè)計工作[5-6]。