朱葉艇
(上海隧道工程有限公司, 上海 200232)
自盾構(gòu)法隧道原理被創(chuàng)造至今的200多年時間里,盾構(gòu)施工一直保持著“先掘進(jìn)一環(huán)、后整環(huán)管片拼裝”的“串聯(lián)”工作方式。隨著盾構(gòu)工作性能的不斷提升以及盾構(gòu)掘進(jìn)與相關(guān)配套技術(shù)的不斷優(yōu)化升級[1-2],近些年國內(nèi)外逐漸涌現(xiàn)出一大批成功的長距離或超長距離典型盾構(gòu)隧道施工案例。例如: 2001年11月開始掘進(jìn)的荷蘭“綠心隧道”(單次掘進(jìn)7.2 km)[3]; 2004年12月動工興建并于2008年9月完工的上海長江隧道(單次掘進(jìn)7.5 km)[4]; 2019年10月貫通的上海北橫通道(單次掘進(jìn)6.4 km)[5-7]等。規(guī)劃中的上海北沿江高鐵過江隧道工程,直徑為15.2 m,單次掘進(jìn)甚至將超過11.0 km。若采用2臺盾構(gòu)江底對接或者在江中建造端頭井的方式存在較大的施工難度和風(fēng)險;若采用單臺盾構(gòu)一次性掘進(jìn),籌劃的施工工期將超7年,顯然無法匹配中國快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和高速增長的物流需求。隨著盾構(gòu)隧道不斷向長距離、大直徑的方向發(fā)展,如何提高盾構(gòu)施工工效、縮短施工工期則是盾構(gòu)工程界亟待解決的問題[6-7]。盾構(gòu)施工工期主要由掘進(jìn)和拼裝2部分時間組成,而1環(huán)管片寬度的盾構(gòu)掘進(jìn)時間和單環(huán)管片的拼裝時間接近。隨著施工組織籌劃、注漿注脂等輔助技術(shù)以及盾構(gòu)故障預(yù)警與修復(fù)技術(shù)[8-9]的不斷優(yōu)化,一定程度上可以縮短施工工期,但是無法解決根本性矛盾。若能將掘進(jìn)和拼裝兩者同步進(jìn)行,形成“并聯(lián)”的方式,必將顯著提高盾構(gòu)施工工效,降低施工成本。因此,盾構(gòu)推拼同步技術(shù)應(yīng)運而生。
國外,日本在盾構(gòu)推拼同步技術(shù)上的研究與工程應(yīng)用較早?!癋-Navi”盾構(gòu)工法[10]在不進(jìn)行推進(jìn)油缸分區(qū)壓力操作的前提下,僅利用盾構(gòu)的前盾部分進(jìn)行姿態(tài)和前進(jìn)方向控制,同步進(jìn)行管片拼裝作業(yè);“Lattice”油缸式盾構(gòu)工法[11]通過盾構(gòu)配備的6個相連的格構(gòu)式油缸自由控制刀盤位置和盾構(gòu)姿態(tài),前盾和后盾雙層的構(gòu)造可以允許管片拼裝的同時僅讓前盾滑動前行;雙油缸同步推拼工法[12]與雙護(hù)盾TBM工法相似,主要通過盾構(gòu)配置的2種分別用于掘進(jìn)和拼裝的油缸實現(xiàn)2個操作的獨立與同步。國內(nèi)多家大型盾構(gòu)制造廠商正在進(jìn)行推拼同步的技術(shù)研發(fā),暫無實際施工案例及相關(guān)研究文獻(xiàn)。
以上海市域鐵路機(jī)場聯(lián)絡(luò)線3標(biāo)工程為示范應(yīng)用,開發(fā)一種盾構(gòu)推拼同步技術(shù),即在不改變盾構(gòu)司機(jī)常規(guī)操作習(xí)慣的前提下,以維持推進(jìn)系統(tǒng)總頂推力矢量不變?yōu)槟繕?biāo),充分利用軸向插入封頂塊產(chǎn)生的油缸行程富余量,通過對推進(jìn)系統(tǒng)油壓的主動控制,以實現(xiàn)部分油缸回縮后進(jìn)行管片拼裝作業(yè)時的盾構(gòu)穩(wěn)定推進(jìn),并同時具備盾構(gòu)糾偏功能。該技術(shù)僅對推進(jìn)系統(tǒng)的控制方法進(jìn)行改變,并不對盾構(gòu)主體結(jié)構(gòu)、出渣設(shè)備、管片等進(jìn)行改造。本文以上海市域鐵路“驥躍號”超大直徑泥水氣平衡盾構(gòu)為原型,給出基于同塊同壓管片受力原則的缺失頂力再分配計算方法,以相似比1/2搭建盾構(gòu)推拼同步模型試驗平臺,對成套控制系統(tǒng)和控制技術(shù)進(jìn)行試驗驗證。
上海市軌道交通市域線機(jī)場聯(lián)絡(luò)線工程主要承擔(dān)2機(jī)場間及城市內(nèi)市域客流,是上海市東西主軸內(nèi)的市域快速通道。機(jī)場聯(lián)絡(luò)(西)3標(biāo)工程項目包含梅富路工作井—華涇站和梅富路工作井—2#風(fēng)井2個區(qū)間。其中,梅富路工作井—華涇站區(qū)間隧道采用“騏躍號”盾構(gòu)進(jìn)行常規(guī)盾構(gòu)工法施工,而梅富路工作井—2#風(fēng)井區(qū)間隧道(長5 658 m)施工采用搭載推拼同步系統(tǒng)的“驥躍號”盾構(gòu),可實現(xiàn)常規(guī)推進(jìn)和推拼同步無縫切換。工程項目示意如圖1所示。
圖1 工程項目示意圖(單位: m)
2臺超大直徑泥水氣平衡盾構(gòu)主體設(shè)計基本一致,設(shè)計覆土為33 m,刀盤開挖直徑均為14.07 m。“驥躍號”在兼顧轉(zhuǎn)彎能力和盾尾變形2個因素的前提下,僅在盾尾長度和推進(jìn)油缸行程設(shè)計上比“騏躍號”長300 mm。推進(jìn)系統(tǒng)方面,“騏躍號”由34個單油缸組成。為確保同步拼裝管片時推進(jìn)油缸的出力能力,“驥躍號”配置34組推進(jìn)油缸(缸徑360 mm,行程3 300 mm,共68個)。每組油缸都配備獨立的比例減壓閥以及壓力和行程傳感器,可實現(xiàn)全油缸全控的功能。隧道管片外徑為13.6 m,環(huán)寬為2 m,厚度為0.55 m,整環(huán)管片由1塊F塊、2塊鄰接塊、6塊標(biāo)準(zhǔn)塊組成,整體上形成了“1+8”的模式,除封頂塊范圍內(nèi)含2組油缸以外,其余管片范圍內(nèi)均含4組。
假設(shè)“驥躍號”推進(jìn)速度為30 mm/min,單環(huán)管片拼裝時間為50 min。當(dāng)油缸由初始行程1 200 mm伸至2 100 mm時,即可進(jìn)行第1塊管片的拼裝。當(dāng)油缸伸至最大工作行程3 200 mm后,盾構(gòu)停機(jī)13 min完成剩余管片拼裝工作。依此,單環(huán)管片的理論作業(yè)時間將縮短31.6%。常規(guī)推進(jìn)與推拼同步工效對比如圖2所示。
圖2 常規(guī)推進(jìn)與推拼同步工效對比
推拼同步盾構(gòu)包含常規(guī)推進(jìn)和推拼同步2種工作狀態(tài)。前者用于常規(guī)盾構(gòu)推進(jìn)操作,手動設(shè)定分區(qū)壓力以獲取相應(yīng)地層條件下盾構(gòu)所需總頂推力目標(biāo)矢量(總頂推力FT、水平合力矩MTh和垂直合力矩MTv),并傳送給推拼同步狀態(tài)進(jìn)行各油缸目標(biāo)壓力計算; 后者包含全油缸推進(jìn)模式和推拼同步模式,管片拼裝時處于推拼同步模式,當(dāng)前管片拼裝完成至下一塊管片拼裝之前,盾構(gòu)需進(jìn)入到全油缸推進(jìn)模式以等待管片拼裝的準(zhǔn)備工作,2種模式推進(jìn)油缸壓力均由程序自動計算并閉環(huán)控制。由于每組推進(jìn)油缸壓力獨立控制,故可在全油缸模式下根據(jù)需求實現(xiàn)推進(jìn)系統(tǒng)自由分區(qū)。推拼同步模式下,待拼裝管片范圍內(nèi)的油缸回縮,這部分缺失的頂推力將通過增量的形式被分配至剩余工作油缸上,形成新的目標(biāo)壓力以維持目標(biāo)推進(jìn)力矢量不變。
根據(jù)封頂塊所在位置不同,34組推進(jìn)油缸共將產(chǎn)生34種管片拼裝工況。為確保同一管片范圍內(nèi)千斤頂頂力大小一致,需建立當(dāng)封頂塊位于不同角度時統(tǒng)一的頂力分配計算方法。以沿盾構(gòu)軸線的掘進(jìn)方向為Z軸正向,以推進(jìn)系統(tǒng)圓心為原點建立推進(jìn)端三維坐標(biāo)系O-XYZ,并以管片環(huán)圓心為原點、Y′正半軸穿過封頂塊中心建立管片計算端三維坐標(biāo)系O′-X′Y′Z。總頂推力矩的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換示意如圖3所示。
M為總頂力合力矩; α為X軸逆時針旋轉(zhuǎn)至合力矩點與坐標(biāo)原點O之間連線的夾角; β為管片計算端坐標(biāo)系相對于推進(jìn)端坐標(biāo)系的旋轉(zhuǎn)角,當(dāng)β逆時針旋轉(zhuǎn)角時取值為正,順時針旋轉(zhuǎn)角時取值為負(fù)。
令總頂推力力矩點A在平面XOY中的坐標(biāo)(Mcosα,Msinα)滿足以下對應(yīng)關(guān)系:
(1)
Mcosα=MTh;
(2)
Msinα=MTv。
(3)
點A在平面X′O′Y′中的投影點A′的坐標(biāo)可表示為(Mcos (α-β),Msin (α-β))。其中:
Mcos (α-β)=Mcosαcosβ+Msinαsinβ=
MThcosβ+MTvsinβ;
(4)
Msin (α-β)=Msinαcosβ-Mcosαsinβ=
MTvcosβ-MThsinβ。
(5)
最終,在進(jìn)行頂力分配計算時用到的水平合力矩MTh′和垂直合力矩MTv′可表示為:
MTh′=MThcosβ+MTvsinβ;
(6)
MTv′=MTvcosβ-MThsinβ。
(7)
根據(jù)管片分塊的9分區(qū)頂力分配依照線性原則,需將平面X′O′Y′旋轉(zhuǎn)至Y′軸位于豎直位置。9分區(qū)計算模型如圖4所示。
t0、t1、t2為人為設(shè)定的頂力分量,各個分區(qū)獲得的頂力由頂力分量組合而成; RF、RB1、RB2、RB3、RB4、RB5、RB6、RL1、RL2為各分區(qū)頂推力合力點至坐標(biāo)原點O′的距離。
總頂推力應(yīng)滿足:
(8)
水平合力矩應(yīng)滿足:
(4t1-4t2)nB3+(3t1-3t2)nB2+(2t1-2t2)nB1+
(t1-t2)nL1=-MTh′=-(MThcosβ+MTvsinβ);
(9)
垂直合力矩應(yīng)滿足:
(2t0+4t1+4t2)mB3+(2t0+3t1+3t2)mB2-
(2t0+2t1+2t2)mB1-(2t0+t1+t2)mL1-
(t0/2)mF=-MTv′=-(MTvcosβ-MThsinβ)。
(10)
式(8)—(10)中:mB3、mB2、mB1、mL1、mF分別為B3、B2、B1、L1和F塊頂力合力點分別至X′軸的豎向距離;nB3、nB2、nB1、nL1分別為B3、B2、B1和L1塊頂力合力點至Y′軸的水平距離。
本次模型試驗的管片拼裝工況(β=31.76°)以及油缸編號如圖5所示。
以B3塊管片拼裝為例闡述缺失頂力再分配的計算方法。缺失頂力再分配計算模型如圖6所示。建立直角坐標(biāo)系xoy,將整個推進(jìn)系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)一定角度至B3塊中間位置位于y軸正半軸方向。為便于計算,將F塊和L2塊設(shè)定為1個增量區(qū),其余各管片范圍單獨設(shè)立增量區(qū),各區(qū)的推力增量遵循線性分配原則。Δt、Δ1、Δ2是人為設(shè)定增量頂力的分量,各個分區(qū)獲得的增量頂力由分量組合而成。各區(qū)增量頂力須滿足以下3個方程,如式(11)—(13)所示。
-7Δt+6Δ1+6Δ2=f1+f2;
(11)
(Δ1-Δ2)(NL1+2NB1+3NB2)=(f1-f2)N1;
(12)
-ΔtLFL2+(-2Δt+Δ1+Δ2)·LL1+(-2Δt+2Δ1+
2Δ2)LB1+(-2Δt+3Δ1+3Δ2)LB2=(f1+f2)L1。
(13)
式(11)—(13)中:f1、f2為缺失的頂力;LFL2、LL1、LB1、LB2為各增量區(qū)分配頂力力點至x軸的垂直距離;NB2、NB1、NL1分別為各增量區(qū)分配頂力力點至y軸的水平距離;L1、N1分別為缺失頂力力點至x軸和y軸的距離。
管片拼裝順序為B3—B4—B2—B5—B1—B6—L1—L2—F。
圖6 缺失頂力再分配計算模型
推拼同步技術(shù)模型試驗平臺如圖7所示。盾構(gòu)推拼同步技術(shù)模型試驗平臺整體尺寸為13 m×8 m×8 m,主要由鋼外框架、負(fù)載系統(tǒng)、盾構(gòu)試驗機(jī)、滑動支撐和模型管片組成。其中,鋼框架為封閉圍合的內(nèi)承力結(jié)構(gòu),總質(zhì)量約150 000 kg,所有構(gòu)件均采用Q345焊接式H型鋼(尺寸700 mm×400 mm×30 mm×40 mm)進(jìn)行制作,主要由負(fù)載端后靠墻、推進(jìn)端后靠墻、4根主拉桿和8根斜拉桿組成。
沿半徑1 800 mm圓周均勻分布的6組雙聯(lián)油缸(編號A—F,缸徑360 mm,行程3 000 mm)構(gòu)成了負(fù)載系統(tǒng),其前端穿過支撐架并落地,后端固定于負(fù)載端后靠墻。每組油缸都由獨立的比例減壓閥進(jìn)行壓力控制,配備獨立的壓力和行程傳感器。設(shè)計最大可輸出13 800 kN的負(fù)載阻力,最大可模擬覆土25 m條件下盾構(gòu)前進(jìn)方面受到的開挖面水土壓力、殼體圍側(cè)摩阻力、對后方臺車的拉力、盾尾與拼裝管片的摩擦力等。
盾構(gòu)試驗機(jī)由殼體外徑為6.8 m的傳統(tǒng)地鐵盾構(gòu)改造,去除其刀盤、前盾和盾尾,保留中盾、推進(jìn)油缸和拼裝機(jī)3部分,并在刀盤位置安裝圓形承力板。其中,推進(jìn)系統(tǒng)由17組油缸(缸徑240 mm,行程2 200 mm)組成,每組油缸壓力均由獨立的比例減壓閥控制,并配備壓力和行程傳感器,且由于原型盾構(gòu)為34組,故能較好地模擬各種推進(jìn)工況。為給盾構(gòu)試驗機(jī)的推進(jìn)創(chuàng)造最不利工作環(huán)境,在其底部重心同一豎向位置安裝了球面凸點,使之與滑動支撐之間形成單點支撐,僅限制了試驗機(jī)的豎向位移,釋放了其余5個自由度。
滑動支撐的主要功能由4個升降油缸和2個支撐油缸完成,前者在試驗準(zhǔn)備階段用于調(diào)整盾構(gòu)的預(yù)設(shè)高度,后者在試驗階段完成對試驗機(jī)的支撐。試驗機(jī)的擋板和滑動支撐的限位板實現(xiàn)了2個主體間的共同運動。
圖7 推拼同步技術(shù)模型試驗平臺(單位: m)
為初步獲取推拼同步狀態(tài)下管片環(huán)面的抗壓性能,并為管片拼裝工人提供訓(xùn)練器材,本次試驗制造了2環(huán)簡易模型鋼管片,外徑為6.5 m,內(nèi)徑為6.0 m,環(huán)寬為0.95 m,由Q235鋼板焊接而成。其中,管片端面面板厚度為22 mm,背板和弧形側(cè)面板板厚為20 mm。為確保管片抗壓剛度,在封頂塊中間位置以及其余各塊管片的3等分點安裝“L”型支撐板。管片塊和環(huán)之間采用短直螺栓連接。為方便安裝,整環(huán)管片不敷設(shè)內(nèi)弧面鋼板。需要說明的是,鑒于管片拼裝時應(yīng)變測點接線和采集儀器無法與管片隨動,且試驗機(jī)推進(jìn)距離受限而1環(huán)管片拼裝時間過長等原因,本次試驗不進(jìn)行拼裝作業(yè),而是將一整環(huán)管片事先安裝于推進(jìn)端后靠墻上,并在17個推進(jìn)油缸頂塊中心對應(yīng)的管片環(huán)面位置貼設(shè)應(yīng)變片,利用等待應(yīng)變數(shù)據(jù)穩(wěn)定的時間模擬管片拼裝時間。
由于盾構(gòu)試驗機(jī)外徑約7 m,而原型“驥躍號”盾構(gòu)外徑約14 m,故本次模型試驗幾何相似比CL取值為1/2,強(qiáng)度相似比CR為1。根據(jù)相似第一定理[13],將相關(guān)物理量相似比匯總,如表1所示。
表1 模型試驗相似比匯總
1)盾構(gòu)試驗機(jī)推進(jìn)油缸回縮并鎖死,預(yù)設(shè)4 MPa壓力,試驗機(jī)與推進(jìn)端后靠墻接觸。
2)根據(jù)設(shè)定條件計算負(fù)載系統(tǒng)負(fù)載力矢量并換算為各負(fù)載油缸目標(biāo)油壓,負(fù)載油缸伸出并頂住試驗機(jī)承力環(huán)至油壓達(dá)到目標(biāo)值。
3)開啟盾構(gòu)試驗機(jī)常規(guī)推進(jìn)狀態(tài),試驗人員調(diào)整各分區(qū)比例減壓閥開度至盾構(gòu)推進(jìn)速度和姿態(tài)偏差符合試驗要求。
4)切換進(jìn)入推拼同步狀態(tài)的全油缸推進(jìn)模式,待油缸壓力達(dá)到設(shè)定目標(biāo)值且盾構(gòu)姿態(tài)和速度穩(wěn)定后,進(jìn)入推拼同步模式。
5)點擊待拼裝管片,對應(yīng)范圍內(nèi)油缸縮回,剩余工作油缸進(jìn)行無桿腔壓力調(diào)整,用等待管片應(yīng)變穩(wěn)定的時間模擬管片拼裝時間。
6)待應(yīng)變數(shù)據(jù)穩(wěn)定,回縮油缸重新伸出頂住管片后進(jìn)入全油缸推進(jìn)模式,各油缸無桿腔壓力重新調(diào)整回之前的目標(biāo)壓力,待管片應(yīng)變穩(wěn)定進(jìn)入下一塊管片拼裝。
7)循環(huán)往復(fù),完成一整環(huán)管片拼裝模擬后,本試驗工況結(jié)束。
本次試驗?zāi)M“驥躍號”盾構(gòu)在覆土10 m條件下的直線推拼同步工況,預(yù)設(shè)盾構(gòu)試驗機(jī)推進(jìn)速度為17 mm/min,對應(yīng)原型盾構(gòu)推進(jìn)速度為34 mm/min。負(fù)載系統(tǒng)需提供負(fù)載力FF、水平合力矩MFh和垂直合力矩MFv分別為10 157 kN、0和-4 328 kN·m。經(jīng)換算,A組油缸無桿腔目標(biāo)壓力為4.01 MPa,B組和F組油缸無桿腔目標(biāo)壓力為6.88 MPa,C組和E組油缸無桿腔目標(biāo)壓力為9.75 MPa,D組油缸無桿腔目標(biāo)壓力為12.62 MPa。
受試驗平臺系統(tǒng)摩阻的影響,盾構(gòu)試驗機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)在達(dá)到總頂推力FT、水平合力矩MTh和垂直合力矩MTv分別為12 571 kN、-129 kN·m和-6 557 kN·m的情況下實現(xiàn)了常規(guī)推進(jìn)狀態(tài)下的穩(wěn)定推進(jìn),推拼同步狀態(tài)下以維持上述推進(jìn)力矢量為目標(biāo)。全過程各油缸無桿腔壓力響應(yīng)如圖8所示。本文選取各管片范圍內(nèi)單組油缸壓力(共9組)進(jìn)行全過程呈現(xiàn)。由于受PID閉環(huán)控制,推進(jìn)系統(tǒng)各油缸壓力整體上響應(yīng)迅速且執(zhí)行情況良好,均在目標(biāo)值±3%范圍內(nèi)波動,證明了在進(jìn)入推拼同步狀態(tài)后推進(jìn)油缸壓力的可控性。
圖8 全過程各油缸無桿腔壓力響應(yīng)
推進(jìn)系統(tǒng)總頂推力與垂直合力矩的全過程變化情況如圖9所示。可以看出: 1)總頂推力整體穩(wěn)定情況良好,全程控制為目標(biāo)值的±4%; 2)垂直合力矩的計算受各推進(jìn)油缸力臂的介入、油壓的振蕩以及盾構(gòu)姿態(tài)的影響,其波動較為顯著,整體控制為目標(biāo)值的±10%。
圖9 盾構(gòu)推進(jìn)系統(tǒng)總頂推力與垂直合力矩
盾構(gòu)推進(jìn)速度和盾構(gòu)姿態(tài)如圖10所示??梢钥闯觯?1)當(dāng)待拼裝管片范圍內(nèi)的油缸回縮后,因泵源流量輸出保持不變引起的推進(jìn)系統(tǒng)供油過量,導(dǎo)致拼裝管片時盾構(gòu)推進(jìn)速度抬升; 2)因為過量供油產(chǎn)生的剩余工作油缸流量分配不均,導(dǎo)致盾構(gòu)姿態(tài)的短暫偏位; 3)待當(dāng)前管片拼裝完成,試驗機(jī)恢復(fù)到全油缸推進(jìn)模式時,盾構(gòu)推進(jìn)速度和盾構(gòu)姿態(tài)偏差均回歸到初始值。因此,全油缸推進(jìn)模式對維持盾構(gòu)正常推進(jìn)狀態(tài)起到較為關(guān)鍵的作用。整體上,試驗機(jī)推進(jìn)速度控制為目標(biāo)速度的(-3,+3) mm/min,盾構(gòu)姿態(tài)偏差控制為±6 mm。通過表1的相似換算后,原型盾構(gòu)推進(jìn)速度控制為目標(biāo)速度的(-6,+6) mm/min,全過程盾構(gòu)姿態(tài)偏差控制為±12 mm。
圖10 盾構(gòu)推進(jìn)速度和盾構(gòu)姿態(tài)
由于鋼管片應(yīng)變測點受各推進(jìn)油缸頂力的影響較為直接,其整體變化趨勢與各油缸壓力變化規(guī)律類似,即推進(jìn)油缸壓力的振蕩同樣引起了管片壓應(yīng)變在某中間值附近波動。由于鋼管片處于線彈性形變范圍,待盾構(gòu)恢復(fù)到全油缸推進(jìn)模式,故各測點壓應(yīng)變均可恢復(fù)到初始值。由于同塊管片2個測點應(yīng)變接近,本文在各管片范圍內(nèi)選取1個測點進(jìn)行應(yīng)力呈現(xiàn)。鋼管片壓應(yīng)變?nèi)鐖D11所示??梢钥闯?,最大壓應(yīng)變(352 με)出現(xiàn)在B2塊管片拼裝時的8#測點位置處。若以荷載等比例原則可估算出設(shè)計覆土33 m條件下管片端面最大壓應(yīng)變?yōu)?86 με。以C60混凝土彈性模量3.6×104MPa[14]進(jìn)行計算,壓應(yīng)力為28.3 MPa,管片抗壓能力利用率為47%,抗壓安全系數(shù)達(dá)2.13。
圖11 鋼管片壓應(yīng)變
從上述關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析可知,在恒定負(fù)載條件下,盾構(gòu)總體推進(jìn)穩(wěn)定,且管片結(jié)構(gòu)受力安全余量充足,但鑒于模擬方法存在一定的客觀局限性,故針對該技術(shù)的工程應(yīng)用存在一定的適配性問題,具體討論如下:
1)本次試驗雖無法實現(xiàn)地層土體的模擬,但通過設(shè)置單點支撐的方式以提高盾構(gòu)試驗機(jī)的姿態(tài)敏感度,從而放大了系統(tǒng)控制對試驗機(jī)姿態(tài)穩(wěn)定的影響,間接地考慮了地層負(fù)載的復(fù)雜性,而本次試驗數(shù)據(jù)有力地支撐了包括硬件、液壓、電氣控制等在內(nèi)的整個系統(tǒng)的技術(shù)可靠性。
2)盾構(gòu)在實際地層中雖然受包括水土壓力在內(nèi)的多種外力,但由于其運動速度較慢,已有的軟土地區(qū)施工案例反映總頂推力矢量在整個掘進(jìn)過程中變化趨勢與理論較為一致,具備一定的可預(yù)見性。本技術(shù)的研發(fā)是以不改變盾構(gòu)司機(jī)常規(guī)操作經(jīng)驗為前提,同樣可通過分區(qū)壓力實現(xiàn)前方負(fù)載的響應(yīng),與常規(guī)盾構(gòu)工法無異。
3)本模型試驗平臺可通過對負(fù)載系統(tǒng)壓力隨機(jī)輸入模擬負(fù)載的非恒定性,相關(guān)試驗工況已經(jīng)完成,盾構(gòu)穩(wěn)定推進(jìn)同樣可控,相關(guān)結(jié)論待數(shù)據(jù)整理完成后再給定。本次試驗雖無法實現(xiàn)地層模擬,但從試驗難度設(shè)置上考慮了該因素影響。
4)推拼同步過程中,待拼裝管片環(huán)以及已拼裝完成的前一環(huán)管片均在盾尾殼體保護(hù)范圍內(nèi),不受外界水土壓力作用,本次試驗不模擬管片的水土壓力。
本文通過構(gòu)建推拼同步技術(shù)模型試驗平臺,對系統(tǒng)穩(wěn)定性進(jìn)行試驗驗證,得出如下結(jié)論。
1)推拼同步狀態(tài)下,推進(jìn)系統(tǒng)油壓響應(yīng)迅速,執(zhí)行情況良好,盾構(gòu)頂推力和力矩分別控制為目標(biāo)值的±4%和±10%。
2)盾構(gòu)姿態(tài)和盾構(gòu)推進(jìn)速度整體控制效果良好,同步拼裝管片時兩者將產(chǎn)生短暫性變化,待恢復(fù)到全油缸模式,兩者基本回歸到初始值,同時驗證了該模式的重要性。
3)管片結(jié)構(gòu)壓應(yīng)變響應(yīng)頂力同塊同壓原則,設(shè)計覆土條件下管片結(jié)構(gòu)安全冗余度充分,安全系數(shù)高。
4)本文僅對恒定負(fù)載條件下的推拼同步技術(shù)進(jìn)行了驗證,后續(xù)建議進(jìn)行復(fù)雜工程條件下推拼同步試驗,并建議進(jìn)一步結(jié)合數(shù)值計算方法研究非成環(huán)條件下管片細(xì)部結(jié)構(gòu)的受力特征,為推拼同步技術(shù)的工程應(yīng)用提供理論支持。