趙玉剛,朱海賓,趙叡清
目前,隨著污泥年產(chǎn)出量的不斷增加,傳統(tǒng)的污泥填埋處置方式因資源化利用率低、處置費(fèi)用高等,難以滿足無機(jī)污泥處置需求。新型干法水泥窯因其容積大且熱穩(wěn)定性好,在協(xié)同處置無機(jī)污泥時,既可節(jié)約用地,又可替代部分水泥生產(chǎn)粘土及鐵質(zhì)原材料,具有經(jīng)濟(jì)適用性強(qiáng)、資源綜合利用率高和節(jié)能減排效果好的優(yōu)勢,是目前常用的無機(jī)污泥處置方式[1]。
隨著水泥生產(chǎn)線協(xié)同處置固體廢物經(jīng)驗的不斷累積及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的不斷完善,水泥窯協(xié)同處置固體廢物將在節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效益等方面逐漸顯現(xiàn)出優(yōu)勢[2]。水泥生產(chǎn)線在生產(chǎn)水泥的同時,將固體廢物與水泥原材料進(jìn)行合理搭配,可實現(xiàn)“減量化、資源化、無害化”處置固體廢物的目標(biāo)。由于水泥窯煅燒溫度高、熱容量大,有機(jī)成分可在窯內(nèi)高溫下分解,隨煙氣排放的重金屬、有機(jī)物分解不完全產(chǎn)生的總烴(TOC)排放、劇毒的二噁英等的排放可滿足HJ 662-2013《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》要求。經(jīng)除塵系統(tǒng)除塵后排放的氣體主要為二氧化碳,無機(jī)污泥廢物煅燒后的殘留物可作為水泥組分,固熔在水泥熟料中[3]。
無機(jī)污泥及水泥廠原燃材料主要成分分析如表1 所示。由表1 可見,無機(jī)污泥的主要化學(xué)成分與水泥原料砂巖、粘土接近,可替代部分砂巖和粘土作為水泥生產(chǎn)原材料。
表1 無機(jī)污泥及水泥廠原燃材料主要成分分析,%
根據(jù)HJ 662-2013《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》要求,入窯物料中重金屬和氯(Cl)、有機(jī)硫的最大允許投加量不應(yīng)大于表2所列限值,入磨物料有機(jī)質(zhì)應(yīng)<0.5%。由表2 可見,無機(jī)污泥按照2%比例參與配料,配料后重金屬、氯離子、有機(jī)硫含量遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)限值,符合水泥生料配料要求。
表2 入窯物料中重金屬、氯、有機(jī)硫最大允許投加量限值和無機(jī)污泥有害元素含量(HJ 662-2013規(guī)定),mg/kg.cl
2.2.1 貯存
無機(jī)污泥倉儲設(shè)施的建設(shè)必須滿足GB18597-2001《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》的要求,庫房應(yīng)具備防火、防滲漏、防雨防曬、除臭功能,庫房內(nèi)應(yīng)進(jìn)行分區(qū),設(shè)置固體廢物分類存儲標(biāo)志,配備專用的排污池,對于有揮發(fā)性或產(chǎn)生惡臭的固體廢物,應(yīng)保證其在密閉條件下貯存[4]。庫房內(nèi)產(chǎn)生的滲濾液和廢氣,應(yīng)根據(jù)各自的性質(zhì)分別建立預(yù)處理處置臺賬,按危險廢物收集、處置要求進(jìn)行收集和處理,不得違規(guī)排放[5]。同時,廠房內(nèi)須安裝抓斗等污泥轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備設(shè)施,確保污泥順利通過抓斗倒存至處置車間料倉。
2.2.2 計量、輸送、配比和處置
無機(jī)污泥處置工藝流程如圖1 所示。無機(jī)污泥的含水率一般為40%左右,由抓斗將無機(jī)污泥抓取送入無機(jī)污泥預(yù)處理系統(tǒng),無機(jī)污泥經(jīng)預(yù)處理后通過板喂機(jī)、膠帶輸送機(jī)送到水泥生料輸送膠帶參與生料配料。滿足水泥工藝要求的生料通過水泥生料輸送系統(tǒng)被送入預(yù)熱器內(nèi),在300℃~1 300℃溫度下進(jìn)行預(yù)熱,然后進(jìn)入水泥回轉(zhuǎn)窯煅燒,煅燒溫度最高可達(dá)1 600℃,高溫煅燒后的物料經(jīng)篦冷機(jī)冷卻成為水泥熟料。
圖1 無機(jī)污泥處置工藝流程圖
干化后的無機(jī)污泥與其他原材料混合后,在經(jīng)生料磨粉磨、回轉(zhuǎn)窯煅燒,到篦冷機(jī)冷卻水泥熟料的過程中,將會發(fā)生復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),氯、硫、堿等有害物質(zhì)在堿性環(huán)境中被中和或在水泥窯中參與循環(huán)。無機(jī)污泥在此過程中被完全分解,所含重金屬元素被固化在熟料中,真正達(dá)到了“無害化”處置[6],同時不會產(chǎn)生二次污染。
水泥窯協(xié)同處置無機(jī)污泥系統(tǒng)安裝有板式喂料秤和稱重皮帶秤,可準(zhǔn)確計量污泥投加量,同時安裝有儀器聯(lián)鎖系統(tǒng)和有毒有害氣體監(jiān)測設(shè)備。當(dāng)水泥窯系統(tǒng)或煙氣除塵系統(tǒng)出現(xiàn)異常狀況時,聯(lián)鎖系統(tǒng)將自動停止固體廢物的投料,并在中控室報警提示。投加無機(jī)污泥時,必須保證水泥窯工況穩(wěn)定,通常在水泥窯開機(jī)8h以上,各項指標(biāo)穩(wěn)定的前提下,方可投加無機(jī)污泥。無機(jī)污泥投加時,不可按照配比方案一次性投加到位,應(yīng)從最低量緩慢投加,每間隔6h提高一定比例投加量,在保證系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)的前提下,逐漸緩慢過渡到所要求的配料比例。遇水泥窯錯峰生產(chǎn)或檢修時,中控操作人員必須提前5h 關(guān)閉污泥投加設(shè)施,并及時清理無機(jī)污泥膠帶輸送機(jī)及板式喂料秤等相關(guān)設(shè)備設(shè)施。
2.2.3 投加位置的選擇
無機(jī)污泥投料點應(yīng)設(shè)在水泥生料磨物料傳輸膠帶上方(見圖2)。無機(jī)污泥按照一定比例和石灰石、粘土、鐵質(zhì)材料、砂巖一同送入生料磨,經(jīng)進(jìn)一步烘干、粉磨后成為水泥生料。
圖2 無機(jī)污泥生料磨投加點
協(xié)同處置無機(jī)污泥可替代部分水泥原材料,入原料磨的無機(jī)污泥對入磨風(fēng)量的影響較大,導(dǎo)致窯尾排風(fēng)機(jī)和高溫風(fēng)機(jī)電耗增加。
水泥生產(chǎn)用無機(jī)污泥摻合配比見表3,無機(jī)污泥摻合前后對熟料三率值的影響見表4。從表3和表4 可以看出,在不影響熟料三率值配比的條件下,協(xié)同處置無機(jī)污泥的過程中,污泥作為高硅砂巖和粘土的替代材料,可替代0.4%的高硅砂巖和1.6%的粘土,在不影響水泥熟料產(chǎn)量的情況下,可有效節(jié)省水泥廠高硅砂巖和粘土的用量。
表3 水泥生產(chǎn)用無機(jī)污泥摻合配比
表4 無機(jī)污泥摻合前后對熟料三率值的影響
協(xié)同處置無機(jī)污泥的過程中,因無機(jī)污泥含有40%的水分,水分的蒸發(fā)導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)量增大,對窯尾風(fēng)機(jī)電耗有一定的影響。
無機(jī)污泥摻加前后窯尾風(fēng)機(jī)的電耗情況見表5。從表5 可以看出,無機(jī)污泥按2%的比例投加,每生產(chǎn)1t熟料,窯尾高溫風(fēng)機(jī)電耗上升0.01kW·h,窯尾尾排風(fēng)機(jī)電耗上升0.09kW·h。
表5 無機(jī)污泥摻合前后窯尾風(fēng)機(jī)的電耗,kW·h/t
為了驗證對比分析無機(jī)污泥投加前后,熟料中的重金屬含量變化情況,在保證水泥原料成分不變的情況下,分別對無機(jī)污泥投加前后抽取的4份熟料樣品中的重金屬含量進(jìn)行測定,熟料中的重金屬含量測定結(jié)果見表6。
表6 數(shù)據(jù)顯示,投加無機(jī)污泥后,水泥熟料樣品中個別重金屬含量有微量提升,對水泥產(chǎn)品質(zhì)量的影響可忽略不計。
表6 無機(jī)污泥投加前后水泥熟料中的重金屬含量測定結(jié)果
目前,GB 30760-2014《水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)規(guī)范》對8種浸出重金屬含量有明確限值要求,其他重金屬含量僅作為水泥企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制指標(biāo),因此浸出重金屬含量是協(xié)同處置必須控制的指標(biāo)[7]。本次試驗中,隨機(jī)抽取了2 份協(xié)同處置無機(jī)污泥的水泥熟料樣品,利用標(biāo)準(zhǔn)方法對其浸出重金屬的情況進(jìn)行檢測分析,水泥熟料樣品中浸出重金屬的含量情況見表7。
表7 無機(jī)污泥投加前后水泥熟料樣品中浸出重金屬的含量情況
檢測結(jié)果顯示,2份協(xié)同處置無機(jī)污泥的水泥熟料樣品中,浸出重金屬元素的含量,均滿足GB 30760-2014《水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)規(guī)范》有關(guān)限值要求。
性能檢測結(jié)果顯示,無機(jī)污泥按2%的摻合比例投加,隨著無機(jī)污泥投加量的不斷增加,水泥的物理性能沒有發(fā)生明顯變化,滿足GB 175-2007《通用硅酸鹽水泥》技術(shù)要求。無機(jī)污泥投加前后水泥的物理性能檢測結(jié)果見表8。
表8 無機(jī)污泥投加前后水泥的物理性能檢驗結(jié)果
協(xié)同處置無機(jī)污泥煙氣中的重金屬排放量見圖3。由圖3可見,投加無機(jī)污泥后,窯尾煙氣中的重金屬排放量遠(yuǎn)低于GB 30485-2013《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》限值。
圖3 協(xié)同處置無機(jī)污泥煙氣中的重金屬排放量
投加無機(jī)污泥后,煙氣中Hg 熔點低、易蒸發(fā),其含量(0.08×10-6mg/m3)低于檢測限值,As、Ni、Pb等難揮發(fā)元素多在熟料或窯灰中富集,少量隨煙氣進(jìn)入下一工序,隨溫度的降低,尤其是增濕塔的急劇降溫,而凝結(jié)成顆粒狀,被捕集去除[8]。總體而言,無機(jī)污泥作為替代原料,對窯尾煙氣中的重金屬的排放量影響不大。
水泥窯協(xié)同處置系統(tǒng)呈強(qiáng)堿性且熟料煅燒工藝本身能高效脫硫,SO2的平均排放量(12mg/m3)遠(yuǎn)低于GB 4915-2013《水泥工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》排放限值(200mg/m3);系統(tǒng)中NOX的平均排放量為74mg/m3,遠(yuǎn)低于排放限值(400mg/m3),這表明無機(jī)污泥替代少量生料,并不會對水泥燒成系統(tǒng)的SO2和NOX的排放量產(chǎn)生負(fù)面影響。
無機(jī)污泥中的Cl在煅燒過程中易生成HCl,轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的氯化物。協(xié)同處置無機(jī)污泥煙氣中的酸性氣體及顆粒物排放量見圖4。由圖4 可知,協(xié)同處置無機(jī)污泥過程中,HCl的排放量遠(yuǎn)低于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,煙囪的粉塵排放濃度可滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最高允許排放濃度。
圖4 協(xié)同處置無機(jī)污泥煙氣中的酸性氣體及顆粒物排放量
無機(jī)污泥摻合前后總烴(TOC)及二噁英排放量見表9。從表9可以看出,投加無機(jī)污泥后,對非甲烷總烴及二噁英氣體的排放幾乎無影響,其排放量均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
表9 無機(jī)污泥摻合前后總烴(TOC)及二噁英排放量
利用水泥窯協(xié)同處置無機(jī)污泥,處置工藝滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,對熟料的化學(xué)成分和產(chǎn)品質(zhì)量無不利影響,水泥熟料化學(xué)成分可滿足相關(guān)規(guī)定。熟料中的重金屬含量均低于檢測限值,窯尾煙氣特征污染物排放量及顆粒物幾乎沒有增加。
無機(jī)污泥作為原材料替代砂巖及粘土,經(jīng)回轉(zhuǎn)窯高溫煅燒后,進(jìn)入篦冷機(jī)冷卻,成為水泥熟料。無機(jī)污泥被完全分解并徹底固化在熟料中,真正達(dá)到了“無害化處置”的目標(biāo)。與其他處置途徑相比,水泥窯協(xié)同處置無機(jī)污泥更為經(jīng)濟(jì)環(huán)保。