王海
我公司現(xiàn)有一條5 000t/d 水泥熟料生產(chǎn)線,外購(gòu)煙煤作為熟料燒成用燃料。進(jìn)廠原煤由自卸汽車(chē)運(yùn)至原煤堆場(chǎng),經(jīng)裝載機(jī)上料后,由膠帶輸送機(jī)輸送至堆料機(jī)內(nèi)。原煤經(jīng)堆料機(jī)均布至預(yù)均化堆場(chǎng)進(jìn)行均化,均化后的原煤由取料機(jī)取料后經(jīng)膠帶輸送機(jī)送至原煤倉(cāng)。出原煤倉(cāng)的原煤通過(guò)板式喂料秤喂入型號(hào)為HRM2400的原煤輥磨內(nèi)。經(jīng)煤磨烘干和粉磨后的煤粉由出磨氣體帶入動(dòng)態(tài)選粉機(jī),分離出的粗粉返回磨內(nèi)再次粉磨,成品隨氣體進(jìn)入高濃度煤磨專(zhuān)用袋式收塵器進(jìn)行收集,收集的煤粉由3 臺(tái)螺旋輸送機(jī)分別送入窯頭煤粉倉(cāng)和窯尾分解爐煤粉倉(cāng)。煤粉倉(cāng)下設(shè)有菲斯特喂煤秤,計(jì)量后的煤粉由磁懸浮風(fēng)機(jī)氣力輸送至分解爐和窯頭燃燒器內(nèi)。煤粉制備車(chē)間工藝布置見(jiàn)圖1。
圖1 煤粉制備車(chē)間工藝布置
我公司進(jìn)廠原煤水分控制在13%左右,低位熱值為24 244kJ/kg,煤磨產(chǎn)量為40t/h,0.08mm篩篩余為7%~11%,煤粉水分控制在3%以內(nèi)。
原有煤粉制備系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用3 臺(tái)螺旋輸送機(jī)及5 臺(tái)電液動(dòng)推桿平板閘閥。原設(shè)計(jì)螺旋輸送機(jī)系統(tǒng)工藝布置見(jiàn)圖2。如圖2 所示,螺旋輸送機(jī)的工藝編號(hào)分別為73.07、73.08、75.01,電液動(dòng)推桿平板閘閥的工藝編號(hào)分別為75.02、75.03、75.04、75.05、75.06,兩類(lèi)設(shè)備均布置于成品收塵器與煤粉倉(cāng)之間。
圖2 原設(shè)計(jì)螺旋輸送機(jī)工藝布置圖
編號(hào)為73.07 和73.08 的螺旋輸送機(jī)規(guī)格為L(zhǎng)SII 500×8 500mm,輸送能力:35t/h,轉(zhuǎn)速:40r/min,減速機(jī)型號(hào)為T(mén)Y140-35.5-Y132M-4-B5,電動(dòng)機(jī)功率:7.5kW;編號(hào)為75.01 的螺旋輸送機(jī)型號(hào)規(guī)格為L(zhǎng)SII 500×9 000mm(可逆),輸送能力:45t/h,轉(zhuǎn)速:40r/min,減速機(jī)型號(hào)為T(mén)Y140-35.5-Y132M-4-B5,電動(dòng)機(jī)功率:7.5kW;3臺(tái)螺旋輸送機(jī)的螺旋葉片均為“分段吊瓦”加“十字節(jié)”連接式。
煤粉制備系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,3 臺(tái)螺旋輸送機(jī)均為運(yùn)行狀態(tài),窯頭、窯尾煤粉倉(cāng)需經(jīng)常進(jìn)行倒倉(cāng)操作。成品煤粉入窯頭煤粉倉(cāng)時(shí),電液動(dòng)推桿平板閘閥75.03、75.05 開(kāi),75.02、75.04 關(guān),螺旋輸送機(jī)75.01 送煤粉入窯頭煤粉倉(cāng);成品煤粉入窯尾煤粉倉(cāng)時(shí),電液動(dòng)推桿平板閘閥75.02、75.04 開(kāi),75.03、75.05 關(guān),螺旋輸送機(jī)75.01 送煤粉入窯尾煤粉倉(cāng);成品煤粉同時(shí)入兩個(gè)煤粉倉(cāng)時(shí),3臺(tái)螺旋輸送機(jī)同時(shí)運(yùn)行且電液動(dòng)推桿平板閘閥75.02、75.03、75.04、75.05 均為打開(kāi)狀態(tài)。電液動(dòng)推桿平板閘閥75.06僅在外排煤粉時(shí)使用,煤磨系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),75.06為常關(guān)狀態(tài);當(dāng)出現(xiàn)事故時(shí),75.06打開(kāi),外排煤粉。原有煤粉制備系統(tǒng)中控操作畫(huà)面見(jiàn)圖3,改造前的煤粉制備系統(tǒng)工藝配置見(jiàn)表1。
表1 改造前的煤粉制備系統(tǒng)工藝配置
圖3 原有煤粉制備系統(tǒng)中控操作畫(huà)面
原煤粉制備系統(tǒng)采用3 臺(tái)螺旋輸送機(jī),經(jīng)4 個(gè)電液動(dòng)推桿平板閘閥控制出磨成品輸送至煤粉倉(cāng)。在輸送系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,螺旋輸送機(jī)和電液動(dòng)推桿平板閘閥存在諸多問(wèn)題,亟需優(yōu)化改造。主要問(wèn)題如下:
(1)原設(shè)計(jì)螺旋輸送機(jī)的螺旋葉片為“分段吊瓦”加“十字節(jié)”連接式,吊瓦及十字節(jié)使用壽命較短,需經(jīng)常更換,維修工作量較大、維修時(shí)間較長(zhǎng)。維修期間,回轉(zhuǎn)窯低產(chǎn)運(yùn)行,產(chǎn)量有波動(dòng),能耗增加,存在預(yù)熱器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。螺旋輸送機(jī)傳動(dòng)采用擺線針輪和電機(jī)一體的減速機(jī),與螺旋輸送機(jī)本體經(jīng)十字滑塊相連接。螺旋輸送機(jī)啟動(dòng)時(shí),沖擊負(fù)荷大,故障率較高,多次出現(xiàn)減速機(jī)損壞與電機(jī)燒毀事故,造成回轉(zhuǎn)窯低產(chǎn)運(yùn)行甚至止料停窯,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。
(2)在輸送系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,螺旋軸吊瓦、十字節(jié)連接的結(jié)構(gòu)形式,易使螺旋軸同心度變差,吊瓦磨損剮蹭殼體。摩擦和撞擊產(chǎn)生的火花影響煤磨的安全穩(wěn)定運(yùn)行,存在安全隱患。同時(shí),系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,噪聲較大,殼體有時(shí)會(huì)被磨漏,影響環(huán)境衛(wèi)生及安全生產(chǎn)。
(3)原設(shè)計(jì)的3 臺(tái)螺旋輸送機(jī)裝機(jī)功率均為7.5kW,煤磨正常生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,3臺(tái)螺旋輸送機(jī)均處于運(yùn)行狀態(tài),電耗較高。其中若有1臺(tái)螺旋輸送機(jī)發(fā)生故障,則會(huì)導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯減料低產(chǎn)運(yùn)行或止料停窯。
(4)熟料生產(chǎn)線正常生產(chǎn)時(shí),窯頭、窯尾用煤比例約為4:6,螺旋輸送機(jī)需頻繁正反向運(yùn)轉(zhuǎn),調(diào)整窯頭煤粉倉(cāng)和窯尾煤粉倉(cāng)倉(cāng)位,才能保證窯頭窯尾用煤比例平衡,穩(wěn)定倉(cāng)壓,減少倉(cāng)壓對(duì)煤粉計(jì)量秤供煤穩(wěn)定性的影響,確保回轉(zhuǎn)窯熱工制度穩(wěn)定。由于螺旋輸送機(jī)頻繁正反向運(yùn)轉(zhuǎn),驅(qū)動(dòng)電機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)故障,給實(shí)際操作帶來(lái)困難,實(shí)際生產(chǎn)中,曾出現(xiàn)因倉(cāng)位調(diào)整不及時(shí)而發(fā)生冒倉(cāng)事故。
(5)3臺(tái)螺旋輸送機(jī)與煤粉倉(cāng)連接的下料溜子上,共有4 臺(tái)電液動(dòng)推桿平板閘閥。在冬季生產(chǎn)過(guò)程中,由于氣溫低,閘閥的閘板經(jīng)常因卡澀而“打不開(kāi)、關(guān)不嚴(yán)”,入倉(cāng)閘板還會(huì)出現(xiàn)縫隙導(dǎo)致煤粉倉(cāng)倉(cāng)位難以控制。當(dāng)入倉(cāng)閘板出現(xiàn)縫隙時(shí),需要用巖棉進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)封堵,工作人員現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)拉動(dòng)葫蘆強(qiáng)制開(kāi)關(guān)閘板;若巖棉掉入煤粉倉(cāng),還會(huì)導(dǎo)致喂煤秤下料不穩(wěn),影響回轉(zhuǎn)窯煅燒;另外,工作人員現(xiàn)場(chǎng)用巖棉封堵縫隙時(shí)也存在施工安全隱患。
(1)提高螺旋輸送機(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的可靠性,降低維護(hù)、維修工作量及費(fèi)用。
(2)消除螺旋輸送機(jī)螺旋葉片與殼體的剮蹭,降低煤粉輸送過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。減少“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生狀況,降低工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,消除殼體磨漏補(bǔ)焊時(shí)的安全隱患。
(3)減少入煤粉倉(cāng)螺旋輸送機(jī)的數(shù)量,降低輸送系統(tǒng)裝機(jī)功率和電耗。
(4)簡(jiǎn)化中控操作員窯頭煤粉倉(cāng)和窯尾煤粉倉(cāng)倉(cāng)位調(diào)整過(guò)程,穩(wěn)定煤粉倉(cāng)倉(cāng)位,提高煤粉計(jì)量秤供煤穩(wěn)定性。
(5)將原有由4個(gè)電液動(dòng)閘閥控制倉(cāng)位改為由1 個(gè)三通閥控制倉(cāng)位,以增加運(yùn)行穩(wěn)定性,降低故障率。同時(shí),工作人員無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)閘板,避免了閘板漏風(fēng)漏煤,工作環(huán)境得到了有效改善。
(1)將現(xiàn)有3臺(tái)螺旋輸送機(jī)及對(duì)應(yīng)的溜子和電液動(dòng)推桿平板閘閥整體拆除。
(2)將布置螺旋輸送機(jī)的兩個(gè)平臺(tái)的中間部分連接,使其成為一個(gè)平臺(tái)。
(3)在平臺(tái)中間部位重新安裝1 臺(tái)通軸型LS800 螺旋輸送機(jī),輸送能力為60t/h,傳動(dòng)減速機(jī)配置為箱式減速機(jī)。
(4)螺旋輸送機(jī)共設(shè)置兩個(gè)卸料口,第一個(gè)卸料口為外排口,沿著螺旋輸送機(jī)入煤粉倉(cāng)的方向布置,煤粉制備系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)外排口常關(guān),僅異常情況時(shí)打開(kāi)外排口外排物料,防止從成品收塵器掉下的雜物進(jìn)入煤粉倉(cāng),造成堵秤事故。第二個(gè)卸料口下方安裝可調(diào)式三通卸料閥,在窯頭煤粉倉(cāng)和窯尾煤粉倉(cāng)頂部開(kāi)孔,分別與三通閥的兩個(gè)出料口連接。煤粉通過(guò)三通閥分別進(jìn)入窯頭煤粉倉(cāng)和窯尾煤粉倉(cāng),供回轉(zhuǎn)窯煅燒使用。三通閥與兩個(gè)煤粉倉(cāng)連接溜子上各安裝1臺(tái)電液動(dòng)推桿平板閘閥,特殊情況下能夠?qū)⒙菪斔蜋C(jī)與煤粉倉(cāng)隔離,阻止事故擴(kuò)大。
(5)按照改造方案調(diào)整更新電氣控制部分及DCS控制畫(huà)面,確保操作畫(huà)面和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備工作情況一致,滿足使用要求。
(6)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)輸送管道的連接情況,按需調(diào)整煤粉計(jì)量秤與煤粉倉(cāng)收塵風(fēng)管,保證收塵風(fēng)管和煤粉輸送管道互不干擾,不影響窯頭窯尾計(jì)量秤的穩(wěn)定運(yùn)行。
(7)制作溜子、管道時(shí),焊縫要求滿焊并打磨平整,防止漏煤掛壁;安裝過(guò)程中需特別注意設(shè)備的傾斜角度,避免出現(xiàn)積煤情況。
改造后,使用1臺(tái)通軸型螺旋輸送機(jī)、1臺(tái)可調(diào)式三通卸料閥及3 臺(tái)電液動(dòng)推桿平板閘閥。改造后的螺旋輸送機(jī)工藝布置見(jiàn)圖4。如圖4 所示,螺旋輸送機(jī)工藝編號(hào)為76.01,可調(diào)式三通卸料閥工藝編號(hào)為76.02,電液動(dòng)推桿平板閘閥工藝編號(hào)為75.04、75.05、75.06,分別布置于成品收塵器與煤粉倉(cāng)之間。煤粉制備系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,煤粉通過(guò)成品收塵器的6 個(gè)灰斗收集后,進(jìn)入螺旋輸送機(jī),通過(guò)調(diào)節(jié)三通卸料閥開(kāi)度,使窯頭煤粉倉(cāng)和窯尾煤粉倉(cāng)倉(cāng)位達(dá)到設(shè)定的用煤比例。正常生產(chǎn)時(shí),電液動(dòng)推桿平板閘閥75.04、75.05 為常開(kāi)狀態(tài),發(fā)生異常事故時(shí)關(guān)閉,防止異物、著火煤粉或高溫氣體進(jìn)入煤粉倉(cāng),阻止事故擴(kuò)大。系統(tǒng)正常生產(chǎn)時(shí),電液動(dòng)推桿平板閘閥75.06為常關(guān)狀態(tài),發(fā)生事故時(shí)打開(kāi),外排異物。
圖4 改造后的螺旋輸送機(jī)工藝布置圖
改造后的煤粉制備系統(tǒng)工藝配置見(jiàn)表2,煤粉制備系統(tǒng)中控操作畫(huà)面見(jiàn)圖5。
圖5 改造后的煤粉制備系統(tǒng)中控操作畫(huà)面
表2 改造后的系統(tǒng)工藝配置
(1)安全方面:改為通軸式螺旋輸送機(jī)后,由于螺旋軸同心度較好,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中避免了螺旋葉片與殼體間的摩擦和撞擊現(xiàn)象。另外,僅需在中控室調(diào)節(jié)三通卸料閥開(kāi)度,即可達(dá)到兩個(gè)煤粉倉(cāng)倉(cāng)位的平衡,未再出現(xiàn)過(guò)電液動(dòng)推桿平板閘閥“打不開(kāi)、關(guān)不嚴(yán)”的情況,消除了安全隱患。
(2)環(huán)保方面:減少了“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,避免了外溢煤粉對(duì)工作環(huán)境的污染,降低了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。改造后,未發(fā)生過(guò)因操作不當(dāng)或現(xiàn)場(chǎng)閘板卡澀導(dǎo)致的冒倉(cāng)事故。
(3)經(jīng)濟(jì)效益:經(jīng)綜合評(píng)估,將3臺(tái)分段吊瓦連接式螺旋輸送機(jī)改造為1臺(tái)通軸型螺旋輸送機(jī)后,每年可節(jié)省維修費(fèi)約10 萬(wàn)元。改造前3 臺(tái)螺旋輸送機(jī)傳動(dòng)功率為7.5kW,改造后1 臺(tái)螺旋輸送機(jī)傳動(dòng)功率為18.5kW,功率減小了4kW,按熟料生產(chǎn)線每年運(yùn)行300d,煤粉制備系統(tǒng)每天運(yùn)行20h,電費(fèi)0.56元/kW·h計(jì)算,年可節(jié)電約1.34萬(wàn)元?!?/p>