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        改善高密度重介懸浮液流變性的探索性試驗(yàn)

        2022-06-08 00:20:58喬曉飛
        煤炭加工與綜合利用 2022年5期

        喬曉飛

        (冀中能源股份有限公司章村礦,河北 邢臺(tái) 054108)

        重介懸浮液主要是由水、磁鐵礦粉和煤泥組成的一種不穩(wěn)定的體系,三者不同的配比影響了懸浮液的流變性。懸浮液流變性決定了物料(特別是微細(xì)粒物料)通過懸浮液到達(dá)溢流口或底流口的難易程度,主要通過黏度表征,黏度過大會(huì)導(dǎo)致懸浮液流變性差,使得顆粒難以快速沉降或上浮,使錯(cuò)配物含量增加,影響分選精度及效率[1]。

        章村礦選煤廠入洗原煤屬于高變質(zhì)無煙煤,具有密度高(分選密度1.8 g/cm3)、煤泥量(20%)和矸石量(40%)大且易泥化等特點(diǎn),工藝采用不脫泥三產(chǎn)品重介旋流器分選,這就造成高密度懸浮液中煤泥含量過高。而對(duì)于高變質(zhì)無煙煤的分選,當(dāng)要求懸浮液的密度達(dá)到1.8 g/cm3左右時(shí),煤泥含量只能在0%~20%之間變化[2],即對(duì)應(yīng)的固體體積濃度在25%~35%之間。某一密度下,固體體積濃度代表了懸浮液黏度,而煤泥含量又代表了固體體積濃度。因此,在磁鐵礦粉密度和干煤泥密度一定的情況下,懸浮液中的煤泥含量成為影響固體體積濃度即懸浮液流變性的關(guān)鍵因素。雖然該廠已通過提高磁選機(jī)排泥能力、優(yōu)化重介粉粒度等手段,實(shí)現(xiàn)了工作懸浮液中煤泥含量由45%~50%降低至20%~25%,固體體積濃度由50%降低至30%且穩(wěn)定,但是從矸石帶煤和中煤帶矸指標(biāo)來看,仍有降低的空間。

        本試驗(yàn)研究旨在探索降低懸浮液中煤泥含量,改善其流變性的方法,以期提高三產(chǎn)品重介旋流器的分選效果,降低其分選下限。

        1 懸浮液系統(tǒng)現(xiàn)狀

        1.1 固體體積濃度臨界值的確定

        懸浮液黏度隨著固體體積濃度的增大而上升,在濃度較低時(shí),黏度增加較為緩慢,當(dāng)濃度超過某臨界值時(shí),黏度急劇增大。圖1是在1.80 g/cm3懸浮液密度下,當(dāng)其固體體積濃度超過臨界值時(shí),煤粒在其中的沉降速度急劇降低,設(shè)備生產(chǎn)能力相應(yīng)減小,分選效率變低。

        圖1 懸浮液體積濃度與固體顆粒沉降速度變化曲線

        從圖1中可以看出,臨界固體體積濃度即上限值為40.90%(圖中粘度的測(cè)量按照煤塊在1 200 mm測(cè)量筒內(nèi)的沉降時(shí)間表示)。

        表1為磁鐵礦粉密度為4.20 g/cm3,干煤泥密度1.82 g/cm3,懸浮液密度為1.80 g/cm3時(shí),各參數(shù)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。通過理論計(jì)算的方式,計(jì)算工作懸浮液不同煤泥含量對(duì)應(yīng)的固體體積濃度,結(jié)果見表1。

        表1 平均密度為1.80 g/cm3時(shí)懸浮液各參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系

        從表1看出,當(dāng)懸浮液密度要求為1.80 g/cm3時(shí),煤泥含量降低至0時(shí),臨界固體體積濃度即下限值為25.00%。因此,該廠當(dāng)前系統(tǒng)下的懸浮液固體體積濃度的臨界值即上限和下限分別為40.90%和25.00%。

        1.2 懸浮液系統(tǒng)優(yōu)化

        章村礦選煤廠近兩年分兩個(gè)階段對(duì)懸浮液系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,第一階段為加大懸浮液系統(tǒng)的排泥能力,采取措施包括:加大分流開度(總分流開度由50%增加至200%),加強(qiáng)篩板管理(大面積更換脫介篩板),增加1臺(tái)精煤磁選機(jī)且優(yōu)化入料環(huán)節(jié)等;第二階段為加粗重介粉粒度,即介質(zhì)粉中小于320網(wǎng)目粒級(jí)含量由90%降低至75%左右。對(duì)懸浮液系統(tǒng)的優(yōu)化,獲得了顯著的效果,各項(xiàng)指標(biāo)均得到不同程度的改善,見表2。

        表2 懸浮液系統(tǒng)優(yōu)化前后及當(dāng)前各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比

        1.3 懸浮液中煤泥來源

        介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)中的合格介質(zhì)主要來自弧形篩合格介質(zhì)、脫介篩合格介質(zhì)和磁選機(jī)精礦,而磁選機(jī)精礦中的煤泥含量較少。因此,循環(huán)懸浮液中的煤泥主要來自于合格介質(zhì),尤其脫介篩下合格介質(zhì),見表3。

        由表3可看出,各弧形篩下介質(zhì)煤泥含量相比脫介振動(dòng)篩下煤泥量更低,即煤泥更傾向于在運(yùn)動(dòng)速度更慢的脫介直線篩上透篩,這部分煤泥也是懸浮液中煤泥積聚和閉合循環(huán)的重要組成部分,而且大大超過了當(dāng)前工作懸浮液中的煤泥含量。

        表3 循環(huán)懸浮液各組分中煤泥含量

        2 探索試驗(yàn)

        2.1 三產(chǎn)品重介旋流器二段配水試驗(yàn)

        根據(jù)三產(chǎn)品重介旋流器單機(jī)檢查及生產(chǎn)實(shí)際,二段實(shí)際分選密度在2.1 g/cm3左右,煤泥含量約36%,固體體積濃度高達(dá)50%左右。高密度疊加高煤泥含量引起懸浮液黏度的大大增加,從而造成懸浮液流變性變差,對(duì)顆粒(尤其細(xì)顆粒)在旋流器中的通過性產(chǎn)生影響,從矸石帶煤部分(小于1.95 g/cm3)的主導(dǎo)粒級(jí)為2~1 mm也可看出。因此,為了降低二段懸浮液黏度,改善其流變性,從而提高重介旋流器的分選精度,最終實(shí)現(xiàn)矸石帶煤損失的進(jìn)一步降低。該試驗(yàn)設(shè)計(jì)了通過在二段圓柱段外接配水,沿切線進(jìn)入的方式,來對(duì)懸浮液進(jìn)行主動(dòng)稀釋(見圖2)。

        圖2 二段旋流器加水試驗(yàn)

        不同配水量下的矸石帶煤和矸石出口密度,見表4。

        表4 不同配水量下的矸石帶煤和矸石出口密度

        初始階段試驗(yàn)采取大范圍調(diào)整水量,隨著配水量的增加,矸石帶煤表現(xiàn)逐步增加的趨勢(shì),當(dāng)配水量大于30 m3/h,工作懸浮液密度波動(dòng)較大。當(dāng)增大到一定程度時(shí),矸石帶煤迅速增加。

        根據(jù)表4的試驗(yàn)結(jié)果,選定了合適的配水,在小范圍內(nèi)再次開展了補(bǔ)水試驗(yàn),見表5。

        表5 不同配水量下矸石帶煤和矸石出口密度

        綜上結(jié)果,加入配水后,平均矸石帶煤指標(biāo)降低不明顯,波動(dòng)較大,也出現(xiàn)帶煤較高的情況,穩(wěn)定性差,相比未配水情況下,優(yōu)勢(shì)不明顯。

        2.2 小直徑重介旋流器用于工作懸浮液排泥嘗試性試驗(yàn)

        在重介選煤系統(tǒng)中,懸浮液固體體積濃度的控制一般是通過向合格介質(zhì)桶內(nèi)添加高密度介質(zhì)和水來控制懸浮液的密度,通過調(diào)節(jié)精煤弧形篩下循環(huán)懸浮液的分流量來控制懸浮液中的煤泥含量[3]。在保證介耗穩(wěn)定的前提下,精煤分流箱開度在85%~95%,中煤分流箱開度60%,并且還有部分合格介質(zhì)分流進(jìn)入相應(yīng)磁選機(jī),這就使得磁選機(jī)已處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,試驗(yàn)設(shè)計(jì)利用小直徑(φ380 mm)重介旋流器對(duì)工作懸浮液進(jìn)行直接排泥,以期獲得以溢流為合格介質(zhì)(排泥后產(chǎn)物)、底流為煤介混合物再磁選回收(見圖3)。

        圖3 合格介質(zhì)小直徑旋流器脫泥試驗(yàn)

        小直徑重介旋流器入料及產(chǎn)品小篩分試驗(yàn)結(jié)果見表6。

        表6 小直徑重介旋流器入料及產(chǎn)品小篩分試驗(yàn)結(jié)果

        表6中,從粒度分析來看,分級(jí)作用較為顯著,但溢流中仍然存在部分小于0.075 mm粒級(jí)細(xì)泥未得到有效分級(jí)。從底流和溢流灰分來看,分選作用也較為明顯。雖然溢流中固體磁性物含量有所提高,但不明顯。

        上述試驗(yàn)中,入料濃度較高,對(duì)入料濃度進(jìn)行稀釋后再次進(jìn)行排泥試驗(yàn),見表7。

        表7 小直徑重介旋流器入料及產(chǎn)品小篩分試驗(yàn)結(jié)果

        表7中,入料經(jīng)稀釋后,分級(jí)效果更加明顯,但溢流中小于0.075 mm細(xì)泥未得到明顯排出,而且固體磁性物含量提升有限。底流和溢流灰分基本與上述試驗(yàn)一致,說明分選效果未發(fā)生變化。

        綜上,從底流和溢流中大于0.075 mm粒級(jí)的灰分來看,試驗(yàn)過程顯現(xiàn)出一定的分選作用,即底流和溢流的灰分規(guī)律差異明顯;而從底流和溢流中固體磁性物含量分析來看,兩者與入料工作懸浮液的相應(yīng)值變化差異小,亦即其中的煤泥含量變化不大,與期望的溢流產(chǎn)物降低煤泥含量相差較遠(yuǎn),懸浮液中煤泥在底流和溢流中的分配未發(fā)生明顯變化。雖然入料(合格介質(zhì))中67.85%大于0.075 mm進(jìn)入了底流,但由于整體含量偏小,未對(duì)底流產(chǎn)物帶來顯著影響,而其中主要粒度級(jí)小于0.075 mm煤泥的分配成為了影響排泥成功與否的關(guān)鍵,從試驗(yàn)結(jié)果看,小于0.075 mm煤泥并沒有得到明顯的按規(guī)律分配,而這一部分粒級(jí)在入料工作懸浮液中是大量存在的。

        3 結(jié) 語

        (1)影響懸浮液黏度的主要因素包含煤泥和磁性物,該廠現(xiàn)用真密度為4.2 g/cm3,品位59%的磁鐵礦粉,下一步準(zhǔn)備尋找高品位磁鐵礦粉進(jìn)行替代,通過使用更高純度,更少雜質(zhì)的鐵粉介質(zhì),以輔助降低懸浮液固體體積濃度。

        (2)循環(huán)懸浮液中的煤泥主要來自脫介篩下合格介質(zhì)和弧形篩下合格介質(zhì),雖然該廠已實(shí)施將部分合格介質(zhì)分流至磁選機(jī)以及增大分流開度來進(jìn)行脫泥,但是受限于磁選機(jī)數(shù)量及工況。因此,仍需對(duì)介質(zhì)回收系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,以提高磁選機(jī)的利用效率,為懸浮液系統(tǒng)排泥能力的提升創(chuàng)造條件。

        (3)高密度懸浮液對(duì)黏度穩(wěn)定性控制要求更高,對(duì)允許煤泥含量范圍更小。當(dāng)懸浮液密度為1.8 g/cm3,懸浮液中煤泥含量降低至0時(shí),固體體積濃度依然達(dá)到25%。所以需要繼續(xù)對(duì)懸浮液系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,提升系統(tǒng)的排泥能力,降低懸浮液的黏度,改善其流變性,最終提高三產(chǎn)品重介旋流器的分選精度。

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