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        魚雷罐車保溫性能的改善

        2022-06-01 08:47:26洪建國祁文華
        上海金屬 2022年3期
        關(guān)鍵詞:黏土磚罐車內(nèi)襯

        陳 貴 洪建國,2 祁文華

        (1.上海梅山鋼鐵股份有限公司制造管理部,江蘇 南京 210039;2.上海大學材料科學與工程學院,上海 200444)

        魚雷罐車是鋼鐵企業(yè)運輸鐵水的專用車,即將鐵水輸送到下道煉鋼工序,鐵水在魚雷罐車中的短時間貯存也有利于調(diào)整煉鐵煉鋼工藝流程[1]。但是,鐵水在運輸過程中不可避免地會發(fā)生溫度下降的情況。

        目前,為減少鐵水運輸程中的溫降,通過改進管理及流程優(yōu)化等已經(jīng)取得了一定的成效,鐵廠用魚雷罐車盛鐵水到鋼廠倒罐,這個過程中鐵水的溫降已經(jīng)控制在150℃左右,但與要求的低于140℃仍有一定差距。由粗略的計算可知,鐵水溫降減少1℃,每噸鋼將產(chǎn)生0.5元的經(jīng)濟效益[2]。

        關(guān)于魚雷罐車傳熱與溫降,國內(nèi)外均進行了很多研究。楚化強等[1]以某鋼廠320 t魚雷罐車為研究對象,采用計算機模擬技術(shù)和紅外探測技術(shù)等探索了魚雷罐車內(nèi)襯溫度隨時間的變化以及內(nèi)襯材料厚度對鐵水溫降的影響;齊暉[3]對寶鋼魚雷罐車進行了傳熱和相關(guān)的應(yīng)力分析,取得了一定進展;張亞竹等[4]利用鋼廠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)建立了不含鐵水的魚雷罐車二維多層壁面?zhèn)鳠岬蔫F水溫降模型,并通過有限元分析計算了魚雷罐車在轉(zhuǎn)運鐵水過程的溫降;馬學東等[5]對350 t魚雷罐車進行了有限元分析,構(gòu)建了鐵水和壁面的模型,計算了鐵水溫降;Verdeja-Gonzalez等[6]通過構(gòu)建二維有限元模型分析了魚雷罐車罐體內(nèi)的溫度分布,并根據(jù)罐體內(nèi)熱梯度分析了鐵水運輸過程中的熱損失;寶鋼開發(fā)了鐵水溫降數(shù)學模型;英國韋爾頓公司改進了魚雷罐車內(nèi)襯的結(jié)構(gòu),增添了一層硅鎂絕熱板,對減少鐵水溫降有一定的效果;中國臺灣中鋼公司在添加20 mm厚的保溫層后又進一步減少了工作層耐火材料的厚度,不僅有效減少了散熱消耗,還一定程度上擴大了魚雷罐車的容積[2]。

        高爐鐵水溫度也影響魚雷罐車內(nèi)襯材料的使用壽命。倒出鐵水前后的溫差較大,易導(dǎo)致內(nèi)襯開裂、剝落和腐蝕等。內(nèi)襯損壞導(dǎo)致鐵水泄漏,不僅威脅人身安全,也會造成巨大的財產(chǎn)損失[7-8]。魚雷罐車內(nèi)襯的損壞和殘余厚度的監(jiān)測也是一個非常重要的問題,已有人進行了大量研究。單佳等[9]提出,可采用紅外熱像儀對罐體內(nèi)襯厚度進行在線監(jiān)控;宋利明等[10]采用熱電偶檢測魚雷罐車內(nèi)襯的溫度,建立了罐體傳熱分析模型,并通過鐵水溫降和內(nèi)襯溫度測試為魚雷罐車的改造提供了基礎(chǔ);史東磊等[11]提出了建立以紅外熱像儀、魚雷罐車罐號識別裝置、數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng)、系統(tǒng)服務(wù)器、魚雷罐車侵蝕模型、聲光報警設(shè)備、PC顯示器等組成的魚雷罐車監(jiān)測系統(tǒng),可監(jiān)測魚雷罐車的表皮溫度并通過侵蝕模型計算耐火材料的侵蝕狀況,從而保證魚雷罐車能安全穩(wěn)定運行,避免漏鐵事故發(fā)生;Tang等[12]利用紅外線傳感器建立了以熱輻射理論為基礎(chǔ)的監(jiān)測系統(tǒng),并在寶鋼煉鋼廠進行了在線測試,結(jié)果表明該系統(tǒng)可靠穩(wěn)定,具有較好的抗干擾性能。

        為了減小魚雷罐車鐵水的溫降,減少熱損耗,新型保溫材料和保溫工藝的工業(yè)應(yīng)用已經(jīng)成熟。通常,魚雷罐車鐵水的保溫有3種措施,即采用保溫型內(nèi)襯結(jié)構(gòu)、加蓋運行和擴容。魚雷罐車加蓋經(jīng)濟效益不高,容易損壞,使用不便,目前很少采用。魚雷罐車擴容需要相應(yīng)地減薄內(nèi)襯,但每減薄10 mm內(nèi)襯,將減少50爐的爐齡,而鐵水裝載量卻僅能增加4 t左右,并且其成本不菲。綜合來看,采用保溫型內(nèi)襯保持鐵水溫度更有效,而且便于實施,是目前國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)廣泛采取的控制鐵水溫降、減少散熱損耗的措施[3]。

        本文改進了魚雷罐車的內(nèi)襯結(jié)構(gòu),即在魚雷罐車永久層先噴涂NMPTL-0.3納米涂料,然后再噴一定厚度的PTL-20涂料,涂料材質(zhì)為Al2O3微型球珠和鋁硅微粉,以代替原先的黏土磚永久層。涂料由河南海格爾保溫材料有限公司生產(chǎn)。實驗室驗證和上海梅山鋼鐵廠現(xiàn)場試驗證明,新的保溫結(jié)構(gòu)能有效減少鐵水的溫降。

        1 魚雷式罐車內(nèi)襯結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        魚雷式罐車耐火襯一般由工作層、安全層和永久層組成(圖1),不僅可以容納鐵水,也可以對鐵水保溫。魚雷罐車內(nèi)襯的傳熱是一個較復(fù)雜的過程,魚雷罐車重罐時(即魚雷罐車在高爐裝完鐵水至倒出鐵水的間隔時間)的傳熱包括罐口的輻射傳熱、罐殼與空氣的對流輻射傳熱和鐵水與罐襯材料之間的熱傳導(dǎo)等。

        圖1 魚雷罐車結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of design of the torpedo car

        1.1 魚雷罐車內(nèi)襯結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方案

        在魚雷罐車永久層先噴涂NMPTL-0.3剛玉粉納米涂料,然后再噴一定厚度的PTL-20涂料,涂料材質(zhì)為Al2O3微型球珠和鋁硅微粉,以代替原先的黏土磚永久層。原先黏土磚的厚度為45 mm,兩層,具體數(shù)據(jù)如表1和表2所示。如圖2所示,魚雷罐車傳統(tǒng)內(nèi)襯由ASC(Al2O3-SiC-C)磚、涂料、兩層黏土磚及鋼殼組成。以Al2O3噴涂料代替黏土磚永久層的方案是,保溫內(nèi)襯由ASC磚(磚型簡化)、噴涂料、1~2 mm厚的納米涂料組成,最外面為鋼殼。納米涂料的成分(質(zhì)量分數(shù))為[13]:輕量化礬土55% ~65%,微珠2% ~4%,純鋁酸鈣水泥13% ~24%,菱苦土4% ~5%,納米Al2O36% ~14%。在900℃,黏土磚的熱導(dǎo)率為1.17 W/(m·K),而用于內(nèi)襯結(jié)構(gòu)的PTL-20涂料和NMPTL-0.3納米涂料的熱導(dǎo)率分別為0.3~0.5和0.1~0.3 W/(m·K),采用熱導(dǎo)率低的材料有利于鐵水保溫。

        圖2 魚雷罐車傳統(tǒng)的(a)和優(yōu)化(b)的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)Fig.2 Traditional(a)and optimized (b)lining structure for the torpedo car

        表1 魚雷罐車黏土磚內(nèi)襯的厚度Table 1 Thickness of clay brick lining of the torpedo car mm

        表2 魚雷罐車噴涂料內(nèi)襯的厚度Table 2 Thickness of lining sprayed with the coatings for the torpedo car mm

        1.2 優(yōu)化方案效果

        1.2.1 實驗室模擬試驗

        采用重燒試驗爐(圖3(a))模擬現(xiàn)場條件下魚雷罐車內(nèi)襯結(jié)構(gòu)改進前、后的傳熱狀況,進行比對試驗,重燒試驗爐爐膛溫度與鐵水溫度相同,為1 400℃。重燒試驗爐的爐門裝有改進前后的魚雷罐車內(nèi)襯結(jié)構(gòu)(圖3(b)),圖中左側(cè)為改進前的結(jié)構(gòu),右側(cè)為改進后的結(jié)構(gòu)。重燒試驗爐的升溫和保溫曲線如圖4所示,用紅外測溫儀測量改進前后內(nèi)襯結(jié)構(gòu)的表面溫度。

        圖3 重燒試驗爐(a)和受熱后改進前后耐火材料試樣(b)Fig.3 Reburning test furnace (a)and refractory sample heated before and after improvement(b)

        圖4 重燒試驗爐的升溫(a)和保溫期(b)Fig.4 Heating(a)and soaking(b)periods of the reburning test furnace

        1.2.2 實驗室模擬結(jié)果

        內(nèi)襯結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后和1 400℃保溫期魚雷罐車外殼壁的溫度變化如圖5所示。

        圖5 內(nèi)襯結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后(a)和1 400℃保溫期(b)魚雷罐車外殼壁的溫度變化Fig.5 Variation in temperature of shell wall of the torpedo car before and after optimizing lining structure(a)and in sawing period at 1 400 ℃(b)

        圖5表明,內(nèi)襯結(jié)構(gòu)優(yōu)化的魚雷罐車外殼壁溫度降低了。在600℃,兩種爐襯結(jié)構(gòu)的魚雷罐車外殼壁溫差為15℃;在1 400℃,則為64℃,并且溫差隨著爐溫的升高而增大。在1 400℃保溫,隨著保溫時間的延長,溫差穩(wěn)定在65℃左右,外殼壁溫度變化不大。

        在相同條件下,以噴涂料內(nèi)襯時熱端溫度比黏土磚內(nèi)襯低65℃左右,表明改進的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)是有效的。

        2 現(xiàn)場試驗

        2.1 養(yǎng)護與烘烤

        砌筑好的魚雷罐車自然養(yǎng)護48 h后檢驗內(nèi)襯質(zhì)量并收集數(shù)據(jù),包括灰漿飽滿度要大于90%,工作面要大于95%,磚縫為2 mm。魚雷罐車投入使用前需進行烘烤,以去除砌體中的水分和氣體。烘烤步驟為先傾動罐體使受鐵口向操作臺方向轉(zhuǎn)動90°,然后支承固定桿(穩(wěn)定車體)。小開燃燒氣,點燃煤氣(或天然氣)。推動烘烤器進入罐內(nèi),使擋板距罐口100 mm,然后固定空氣法蘭。逐步交叉開大煤氣(或天然氣)和空氣量到烘烤需要的開度(有自動控制裝置的按自動要求操作),然后轉(zhuǎn)入正常烘烤狀態(tài)。烘烤曲線如圖6所示,烘烤溫度分別為300、600和900℃。

        圖6 魚雷罐車的烘烤過程Fig.6 Baking process of the torpedo car

        2.2 試驗結(jié)果

        保溫內(nèi)襯結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的魚雷罐車在上海梅山鋼鐵廠進行了生產(chǎn)試驗,測定了魚雷罐車外殼壁溫度。在一個月的試運行期間,罐車外壁溫度與同期使用的傳統(tǒng)內(nèi)襯罐車外殼壁溫度如圖7所示。試運行期間,試驗罐外殼壁溫度平均為231℃,其他罐車外殼壁平均溫度為270℃,前者比后者降低了39℃,鐵水溫度下降了12℃,表明改進的罐車內(nèi)襯是有效的。

        圖7 內(nèi)襯優(yōu)化前(a)、后(b)魚雷罐車的外殼壁溫度變化Fig.7 Change in shell wall temperature of the torpedo car before(a)and after(b)optimizing lining

        3 結(jié)論

        (1)內(nèi)襯結(jié)構(gòu)改進的魚雷罐車對鐵水的保溫效果更好,內(nèi)襯改進后的罐車外殼壁溫度比傳統(tǒng)爐襯罐車的低65℃左右,改進的罐車內(nèi)襯是有效的。

        (2)內(nèi)襯結(jié)構(gòu)改進魚雷罐車的外殼平均溫度為231℃,而傳統(tǒng)內(nèi)襯結(jié)構(gòu)的魚雷罐車外殼平均溫度為270℃,前者比后者下降了39℃,鐵水溫度也下降了12℃。

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