為保證爐水水質(zhì)合格,自然循環(huán)汽包鍋爐必須進(jìn)行連續(xù)排污和定期排污。連續(xù)排污排出汽包中含鹽量及堿度較高的爐水,定期排污排出水冷壁下聯(lián)箱內(nèi)水渣等沉積物,其中,連續(xù)排污為主要排污方式,排污率為額定蒸發(fā)量的1%,占鍋爐爐水排污量的90%以上,定期排污為輔助排污。蒸汽吹水疏水為品質(zhì)合格的疏放水,且攜帶一定的熱量。目前,定排擴(kuò)容器廢水回收主要有:采用換熱器,利用連排廢水熱量加熱鍋爐補(bǔ)給除鹽水;利用溴化鋰、氨吸收等熱媒機(jī)組回收廢水熱量
;對(duì)定排廢水直接回收利用,用于脫硝稀釋水、脫硫用水、熱網(wǎng)循環(huán)水補(bǔ)水。前兩種主要是廢水熱量的回收,對(duì)工質(zhì)未予利用;第三種對(duì)熱量及工質(zhì)進(jìn)行了回收,但未考慮工質(zhì)的提質(zhì)。因此,在電力行業(yè)廢水零排放概念影響及機(jī)組能耗要求進(jìn)一步降低后,定排擴(kuò)容器廢水及熱量回收再利用成為節(jié)能減排改造的課題。本文針對(duì)某電廠定排擴(kuò)容器廢水回收與定排排汽回收相結(jié)合的改造方案進(jìn)行了探討。
當(dāng)前時(shí)期,社會(huì)各界對(duì)于小學(xué)教育的重視程度不斷提升,而語(yǔ)文教學(xué)由于其承載的重要教學(xué)任務(wù),使之成為被關(guān)注的焦點(diǎn)。在此情況下,需要不斷提升該學(xué)科的教學(xué)質(zhì)量,優(yōu)化教學(xué)體系,創(chuàng)新教學(xué)模式。合作學(xué)習(xí)作為新時(shí)期非常重要的一種教學(xué)方式,在實(shí)際運(yùn)用中取得了非常好的效果,具有一定的先進(jìn)性,符合新課改的教育理念。應(yīng)用在語(yǔ)文教學(xué)上時(shí),使得該學(xué)科教學(xué)逐漸具備了自主性和合作性以及探究性特征。總體來(lái)看,通過(guò)運(yùn)用這種教學(xué)方式,使學(xué)生語(yǔ)文學(xué)科的素質(zhì)與核心素養(yǎng)得到了顯著提升。
四是嚴(yán)格落實(shí)扶貧資金項(xiàng)目的公告公示制度,自治區(qū)、市、縣扶貧資金分配結(jié)果一律公開(kāi),鄉(xiāng)村兩級(jí)扶貧項(xiàng)目安排、資金使用及績(jī)效結(jié)果一律公告公示。發(fā)揮駐村工作隊(duì)和第一書(shū)記的第一線監(jiān)督作用,引導(dǎo)貧困群眾參與項(xiàng)目決策、實(shí)施、管理和監(jiān)督全過(guò)程。
某電廠定排擴(kuò)容器進(jìn)口集管接有除氧器溢流及放水管、高加危急放水管、汽包緊急放水管、定期排污母管、連續(xù)排污母管、蒸汽吹灰疏水管、鍋爐各受熱面疏水等。其中,單臺(tái)爐連續(xù)排污水量約3.5 t/h,溫度約170℃。由于煤泥、中煤等劣質(zhì)煤摻燒量大,蒸汽吹灰每班2次,吹灰疏水量約15 t/d,鍋爐各受熱面水容積約110 m
。
該DP-7型定排擴(kuò)容器容積7 m
、工作壓力0.15 MPa、工作溫度145℃。各排污水經(jīng)定排擴(kuò)容器減壓和擴(kuò)容后分離出的蒸汽溫度約145℃,廢水排水溫度100℃。由焓熵表可知,分離出的蒸汽焓值為2 721 kJ/kg,廢水排放焓值為420 kJ/kg。定排擴(kuò)容器廢水排放水質(zhì)指標(biāo)如表1所示,除電導(dǎo)率、二氧化硅偏高外,其余指標(biāo)均符合電極鍋爐用水要求。
浸沒(méi)式高壓電極蒸汽鍋爐采用6.3 kV電壓供電,工作原理為:電導(dǎo)率為200μs/cm的電解質(zhì)溶液作為熱媒水補(bǔ)水進(jìn)入鍋爐鍋殼,加熱爐體內(nèi)的電解質(zhì)熱媒水,生成蒸汽通過(guò)導(dǎo)汽管導(dǎo)出供蒸汽用戶。外部升降機(jī)構(gòu)控制移動(dòng)隔離盾的升降,實(shí)現(xiàn)蒸汽量及壓力的調(diào)節(jié)。因此,高電導(dǎo)率的定排擴(kuò)容器排水經(jīng)除鹽后適用于高壓電極蒸汽鍋爐水質(zhì)的要求??紤]電氣安裝成本及環(huán)境要求,將其放置在靠近電氣配電室的汽機(jī)房?jī)?nèi)。
浸沒(méi)式高壓電極蒸汽鍋爐采用就地PLC控制,通過(guò)控制隔離盾的升降調(diào)節(jié)蒸汽流量及壓力,柱塞式蒸汽壓縮機(jī)通過(guò)就地PID控制入口壓力。在定排擴(kuò)容器廢水回收加熱至蒸汽所需熱量1 450 kJ/kg、浸沒(méi)式高壓電極蒸汽鍋爐熱效率為98%的情況下,每噸蒸汽耗電量約445 kW,生產(chǎn)成本175元/t。單臺(tái)柱塞式蒸汽壓縮機(jī)生產(chǎn)成本約40元,設(shè)備改造總投資約650萬(wàn)元。兩臺(tái)機(jī)組非供暖季運(yùn)行小時(shí)數(shù)按6 200 h、年停機(jī)5次、連排閃蒸率20%計(jì)算,連排疏水量約34 720 t,蒸汽吹灰疏水3 870 t;停爐疏放水按50%回收計(jì)算約275 t,定排擴(kuò)容器回收總水量約38 865 t。定排閃蒸率按10%、電極吸附除鹽產(chǎn)水率80%計(jì)算
,定排擴(kuò)容器減壓后分離出的蒸汽量約3 886 t,廢水量為27 982 t。定排擴(kuò)容器分離后蒸汽的邊際收益約62萬(wàn)元,廢水回收的年邊際收益約120萬(wàn)元,減少化學(xué)除鹽水制水支出23萬(wàn)元,投資回收期約為2.5年。
非供暖季定排擴(kuò)容器廢水回收改造方案如圖1所示:擴(kuò)容器排放的廢水通過(guò)增壓泵增壓,進(jìn)入耐高溫電吸附除鹽(EST)系統(tǒng),除鹽后的中鹽水經(jīng)浸沒(méi)式高壓電極蒸汽鍋爐升溫升壓,產(chǎn)生蒸汽至工業(yè)用戶;擴(kuò)容器排放的蒸汽通過(guò)柱塞式蒸汽壓縮機(jī)增壓后至工業(yè)用戶。用戶主要為泡沫制品及蒸汽建材制品企業(yè),蒸汽耗量約15 t/h,壓力0.6 MPa,溫度190℃,焓值2 791 kJ/kg,蒸汽價(jià)格200元/t。
該廠有兩臺(tái)同型號(hào)的定排擴(kuò)容器。每臺(tái)擴(kuò)容器增加一套磁翻板液位計(jì)及一路除鹽水補(bǔ)水,根據(jù)液位信號(hào)控制除鹽水管路電磁閥,調(diào)整定排擴(kuò)容器水位。此外,還設(shè)置了一臺(tái)額定流量為5 t/h、揚(yáng)程150 m、功率5 kW的增壓水泵,其進(jìn)口接在原擴(kuò)容器自溢流排水管上,利用原暖風(fēng)器疏水管連接至母管接入額定功率為0.4 kW的耐高溫電吸附除鹽(EST)系統(tǒng),將水質(zhì)電導(dǎo)率降至10μs/cm以內(nèi)。除鹽后的中鹽水由電動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén)控制電極蒸汽鍋爐的水位,由額定功率8 000 kW、出口壓力0.8 MPa、蒸發(fā)量11 t/h的電極蒸汽鍋爐控制蒸汽流量及出口壓力;由額定功率為105 kW、流量1 t/h、出口壓力0.8 MPa、出口溫度175℃的柱塞式蒸汽壓縮機(jī)通過(guò)變頻器將定排擴(kuò)容器內(nèi)壓力控制在0.15 MPa。
耐高溫電吸附除鹽(EST)系統(tǒng)工作原理為:通過(guò)外加電壓形成靜電場(chǎng),強(qiáng)制離子向帶有相反電荷的電極遷移,使離子在雙電層內(nèi)富集,降低溶液本體濃度,實(shí)現(xiàn)對(duì)水溶液的除鹽。除鹽后的水電導(dǎo)率在10μs/cm以內(nèi)。電吸附除鹽(EST)系統(tǒng)布置在浸沒(méi)式高壓電極蒸汽鍋爐補(bǔ)水管道上。
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該廠供暖季采用大流量熱網(wǎng)循環(huán)水供熱,流量均值約4 500 m
/h。熱網(wǎng)循環(huán)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為:懸浮物/(mg·L
)<5、總硬度/(μmol·L
)<600、氯離子/(mol·L
)<200、pH值9~10。由表1可知,定排廢水水質(zhì)完全滿足熱網(wǎng)循環(huán)水要求。因此,供暖季停運(yùn)浸沒(méi)式高壓電極蒸汽鍋爐及電吸附除鹽裝置,利用定排疏水增壓泵獨(dú)立供水管道將定排擴(kuò)容器廢水分別供入機(jī)側(cè)凝汽器熱網(wǎng)循環(huán)水出水管道。定排疏水增壓泵增加變頻器,通過(guò)液位PID控制水位。定排廢水回收量對(duì)熱網(wǎng)循環(huán)水來(lái)說(shuō)可忽略不計(jì),故對(duì)熱網(wǎng)無(wú)沖擊。定排擴(kuò)容器排放蒸汽在供暖季仍采用柱塞式蒸汽壓縮機(jī)增壓。兩臺(tái)機(jī)組供暖季運(yùn)行小時(shí)數(shù)約5 800 h,連排閃蒸率按20%計(jì)算,連排疏水量約32 480 t;蒸汽吹灰疏水3 624 t,定排擴(kuò)容器回收總水量約36 100 t。按定排閃蒸率10%計(jì)算,定排擴(kuò)容器減壓后分離出的蒸汽量約3 600 t,廢水量32 489 t,定排擴(kuò)容器分離后蒸汽的邊際收益約為57萬(wàn)元;定排擴(kuò)容器廢水回收熱量約1.3×10
kJ,折算約460 tce;標(biāo)準(zhǔn)煤噸煤排放量約為2.7 tCO
,總計(jì)減少排放約1 242 tCO
;碳排放交易價(jià)格約50元/t,節(jié)約碳排放配額資金約6.2萬(wàn)元
;直接供入熱網(wǎng)循環(huán)水,節(jié)約供熱熱網(wǎng)補(bǔ)水成本約10萬(wàn)元。
電廠熱力系統(tǒng)中,對(duì)排放和泄漏的工質(zhì)和廢熱進(jìn)行提質(zhì)回收不僅可獲得較為可觀的投資回報(bào),還實(shí)現(xiàn)了節(jié)能,降低了廢水、廢汽、CO
的排放。定排擴(kuò)容器作為電廠所有廢水、廢汽的匯集點(diǎn),對(duì)其廢水、廢汽的熱量進(jìn)行可行性的提質(zhì)回收及使用方案的探討和效益分析,拓寬了節(jié)能減排的思路,有助于推動(dòng)節(jié)能減排的落實(shí)和實(shí)施。
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