國能江蘇諫壁發(fā)電有限公司 黃 俊
國能江蘇諫壁發(fā)電有限公司七期擴建工程2×1000MW 配套鍋爐為3040t/h 超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式布置、四角切向燃燒、擺動噴嘴調(diào)溫、平衡通風、全鋼架懸吊結構、露天布置、采用機械刮板撈渣機固態(tài)排渣的鍋爐。研究表明,隨著燃煤電廠超低排放及節(jié)能改造的全面推進,增加了一系列煙氣環(huán)保處理設備及節(jié)能設備,而鍋爐機組受場地空間限制,鍋爐風煙系統(tǒng)風煙道布局緊湊,包括了冷熱一次風道、冷熱二次風道、尾部煙道(空預器出口至煙囪),風煙道結構復雜,阻力較大,不利于機組的經(jīng)濟運行[1-3]。
本文基于數(shù)值模擬研究方法,對現(xiàn)有全流程煙風流場進行診斷評估,主要包括冷、熱一次風、冷、熱二次風、尾部煙道流場,找出系統(tǒng)中局部阻力集中、流量分配不均的位置并分析原因,提出優(yōu)化設計方案。
根據(jù)一次風機入口風道及一次風機出口風道布置,按照1:1比例分段建立冷一次風系統(tǒng)3D 模型圖,如圖1所示。
圖1 冷一次風系統(tǒng)3D 模型圖
通過CFD 數(shù)值模擬計算得到了一次風機入口壓力場云圖和流線圖、一次風機出口風道流線圖,如圖2所示。數(shù)值模擬結果表明,這兩段一次風道阻力分別為25Pa 和20Pa,降阻空間十分有限。
圖2 冷一次風數(shù)值模擬計算云圖
圖3所示為根據(jù)熱一次風道系統(tǒng)布置建立的3D模型圖。
圖3 熱一次風系統(tǒng)3D 模型圖
為了定量分析各臺磨入口風量的分配情況,理論計算了六臺磨出口粉管的阻力并將阻力添加到計算域中,通過CFD 數(shù)值模擬計算得到了六臺磨煤機入口的一次風風量分布,如圖4所示,結果表明,各臺磨之間的一次風分配較為均勻,風量偏差保持在4%以內(nèi),一次風母管至磨入口支管接口處阻力達321Pa,有較大的降阻空間。
圖4 熱一次風數(shù)值模擬計算云圖
如圖5所示,針對冷、熱二次風道建立了3D 模型圖,鍋爐二次風系統(tǒng)結構沿鍋爐中心線呈左右側對稱布置,故選取一側進行CFD 數(shù)值模擬計算。
圖5所示數(shù)值模擬結果表明:熱二次風風道總阻力為83Pa,冷二次風風道阻力為107Pa,降阻空間均有限;冷二次風總風量在線測量截面的平均風速為19.6m/s,截面速度分布的相對標準差為15.7%,速度分布均勻性較好;熱二次風道由于風箱入口90°彎頭的存在,二次風箱入口速度分布較為不均勻,前墻流量高,后墻流量低,流量偏差達30%。
圖5 二次風系統(tǒng)3D 模型圖
空預器出口至除塵器入口段煙道布置了低溫省煤器,單側空預器煙道一分為二進入低溫省煤器,后進入三個電除塵器入口,其3D 模型圖如圖7所示。
圖6 二次風數(shù)值模擬計算云圖
圖7 空預器出口至除塵器入口段煙道3D 模型圖
數(shù)值模擬結果表明,盡管在低省入口彎頭和漸擴段已經(jīng)布置了水平導流板組和豎直導流板組,但低省入口截面流場分布仍然十分紊亂。
如圖8所示,引風機出口至脫硫入口由2個煙道連通組成,存在多個90°彎頭和三通匯流。
圖8 引風機出口至脫硫入口段煙道3D 模型圖
圖9所示數(shù)值模擬結果表明,引風機出口至脫硫入口段煙道氣流在三通匯流處,存在煙氣加速、回流、渦流等現(xiàn)象,現(xiàn)有布置煙道阻力為196Pa,有一定的降阻空間。
圖9 引風機出口至脫硫入口段數(shù)值計算云圖
圖10所示為尾部煙道其余段煙道的3D 模型圖,分別為除塵器至引風機、脫硫至濕除入口、濕除至煙囪入口三段煙道,上述煙道直段較多,彎頭較少,數(shù)值模擬結果表明,三段煙道阻力分別為87Pa、26Pa、67Pa,降阻空間均有限。
圖10 尾部煙道其余段3D 模型圖
基于上述數(shù)值模擬研究結果,部分風煙道結構復雜,流量分配不均,阻力集中且較大,存在設計缺陷,本文優(yōu)化設計主要聚焦于熱一、二次風道、空預器出口至除塵器入口煙道以及引風機出口至脫硫入口煙道,通過導流、擴流、均流等裝置改善風煙道流場。
圖11所示為熱一次風道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖。針對空預器出口的熱一次風道連續(xù)彎頭和熱一次風母管至磨入口支管接口等阻力集中位置進行局部降阻改造,主要內(nèi)容包括:兩側空預器出口熱一次風道彎頭處增設導流板,共4處彎頭;熱一次風母管至磨入口支管接口擴口改造,包括水平段2個擴口、豎直段6個支管起始端擴口;支管起始端熱風膨脹節(jié)下移。
圖11 熱一次風道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖
如圖12所示,優(yōu)化后數(shù)值模擬結果表明,各臺磨之間的一次風分配仍然較為均勻,風量偏差保持在4%以內(nèi),一次風母管至磨入口支管接口處阻力降低至131Pa。
圖12 優(yōu)化后熱一次風數(shù)值模擬計算云圖
圖13所示為熱二次風道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖。針對二次風箱入口速度分布不均勻問題,主要改造內(nèi)容為:在二次風箱入口彎頭處布置了導流板,緩解氣流流經(jīng)彎頭后出現(xiàn)的偏流問題。
圖13 熱二次風道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖
如圖14所示,優(yōu)化后數(shù)值模擬結果表明,二次風箱入口截面速度分布均勻性顯著提升,截面速度分布相對標準偏差從優(yōu)化前的23.8%降低至7.3%。
圖14 優(yōu)化后熱二次風數(shù)值模擬計算云圖
圖15所示為空預器出口至除塵器入口段煙道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖。針對空預器出口至除塵器入口煙道阻力問題,主要內(nèi)容為:在空預器出口處增設導流板組;拆除、切割原部分導流板組件;在彎頭處增設導流板。
圖15 空預器出口至除塵器入口段煙道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖
如圖16所示,優(yōu)化后數(shù)值模擬結果表明,空預器出口至除塵器入口段煙道阻力降低至604Pa(含低省換熱管阻力444Pa),阻力降低了56Pa,同時,除塵器入口不同通道的煙氣量偏差控制在8%以內(nèi)。
圖16 優(yōu)化后空預器出口至除塵器入口煙道流場數(shù)值模擬計算云圖
圖17所示為引風機出口至脫硫入口煙道段煙道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖。針對該段煙道內(nèi)三通匯流處存在的煙氣加速、回流、渦流等問題,主要優(yōu)化內(nèi)容為:在三通處,兩側氣流對沖區(qū)域設計導流板組件。
圖17 引風機出口至脫硫入口煙道系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖
優(yōu)化后,煙氣偏流現(xiàn)象大幅緩解,渦流區(qū)及回流區(qū)基本消除,煙氣流場分布均勻性大幅提升,煙道阻力下降至79Pa,減小了117Pa。
本文基于數(shù)值模擬研究方法,對現(xiàn)有全流程煙風流場進行診斷評估,主要包括冷、熱一次風、冷、熱二次風、尾部煙道流場,找出系統(tǒng)中局部阻力集中、流量分配不均的位置并分析原因,提出優(yōu)化設計方案,改善明顯,結論如下:
鍋爐機組風煙系統(tǒng)風煙道布局緊湊,其中連續(xù)彎頭、交流、匯流等處,極易產(chǎn)生偏流、渦流、回流等流場不均的問題,為流場阻力集中處;
通過熱一、二次風道流場優(yōu)化,對冷熱一次風道內(nèi)局部阻力集中位置進行降阻改造,同對二次風箱入口風量分配進行均流改造,數(shù)值模擬計算結果如下:滿負荷運行時熱一次風道阻力可下降131Pa;二次風箱入口截面速度分布相對標準偏差從優(yōu)化前的23.8%降低至7.3%;
優(yōu)化后,1000MW 負荷工況下,空預器出口至除塵器入口段煙道阻力降低至604Pa(含低省換熱管阻力444Pa),阻力降低了56Pa,除塵器入口不同通道的煙氣量偏差控制在8%以內(nèi);
優(yōu)化后,引風機出口至脫硫入口煙道內(nèi)煙氣偏流現(xiàn)象大幅緩解,渦流區(qū)及回流區(qū)基本消除,煙氣流場分布均勻性大幅提升,煙道阻力從196Pa 下降至79Pa,減小了117Pa。