吳衛(wèi)新,吳俊杰
(新疆水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,烏魯木齊 830000)
我國(guó)混凝土面板堆石壩建設(shè)經(jīng)歷了30多年的發(fā)展,成績(jī)顯著。然而,此類大型水電站也面臨著諸多滲漏問(wèn)題[1-3]。由于土料的非線性、多維度,加之基礎(chǔ)灌漿、壩料碾壓、現(xiàn)場(chǎng)管理等施工質(zhì)量管理問(wèn)題,導(dǎo)致多種滲漏形式及種類,這給大壩滲漏檢測(cè)及修復(fù)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)[4-8]。根據(jù)大壩運(yùn)行情況,專業(yè)技術(shù)人員通過(guò)多次檢測(cè)及水下修復(fù),但效果不佳。根據(jù)近期檢測(cè)發(fā)現(xiàn)大量滲漏區(qū)域,最終選擇降水處理,但降水后發(fā)現(xiàn)面板破損嚴(yán)重且較之前處理后有明顯加劇情況。鑒于前兩次采用柔性防護(hù)處理效果不好,最終采用高于原設(shè)計(jì)強(qiáng)度一個(gè)等級(jí)的混凝土進(jìn)行大面積修復(fù)破損混凝土[9-12]。本工程位于高緯度寒冷地區(qū),冬季時(shí)間漫長(zhǎng),修復(fù)時(shí)間已經(jīng)進(jìn)入冬季,晝夜溫差達(dá)20℃,而且在斜面施工大型機(jī)械無(wú)法使用。因此,選擇合適的施工方案對(duì)面板能否成功修復(fù)至關(guān)重要。
某高寒區(qū)水電站主要任務(wù)是發(fā)電,正常蓄水位752 m,年平均發(fā)電量5.24×108kW·h,屬大(Ⅱ)型Ⅱ等工程,主要由面板堆石壩、表孔溢洪洞、深孔泄洪洞、發(fā)電洞與發(fā)電廠房等建筑物組成。據(jù)當(dāng)?shù)厮恼?957-2005年和當(dāng)?shù)貧庀笳?957-2003年氣象資料統(tǒng)計(jì),多年平均氣溫為4℃,極端最高氣溫36.4℃,極端最低氣溫-40℃。最大凍土深度1.7 m。樞紐平面布置見(jiàn)圖1。
圖1 工程平面布置圖
2015年5月29日,庫(kù)水位在747.3 m,大壩下游坡腳出現(xiàn)滲水,量水堰滲漏量增大,發(fā)電尾水渠邊墻排水孔排水量明顯增大,量水堰出口監(jiān)測(cè)的滲漏量增加至230 L/s左右,尾水擋墻所有排水孔估算在800 L/s左右。尾水渠邊墻排水孔及廠房后邊坡總體的滲水量初期沒(méi)有明顯的變化,后期略有增加。庫(kù)水位變化時(shí),滲水量看不出明顯變化。當(dāng)庫(kù)水位大于743.0 m高程后,廠房后側(cè)邊坡逐漸出現(xiàn)濕潤(rùn)區(qū)域。當(dāng)庫(kù)水位低于741.0 m后,廠房后邊坡滲水區(qū)域逐漸消失。大壩蓄水以來(lái)的滲漏量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,在2015年4月之前滲漏量維持在70 L/s左右,當(dāng)4月底庫(kù)水位從736 m增至748 m后,滲漏量也迅速增大,至2015年6月時(shí)已上升至250 L/s左右(不包含尾水渠邊墻排水孔滲漏量),之后隨庫(kù)水位下降而減小至174 L/s。
2015-2016年,采用水下檢測(cè)查明大壩左岸19#面板高程690 m附近存在一處集中滲漏區(qū);2016年10月至2017年4月,對(duì)集中滲漏區(qū)采用水下加固方式進(jìn)行應(yīng)急處理。經(jīng)水下應(yīng)急處理,大壩滲漏量大幅降低;2017年4月下旬,庫(kù)水位743.0 m時(shí),大壩總滲漏量(不包括尾水邊墻排水孔)約200 L/s。2018年高水位運(yùn)行時(shí),大壩滲漏量有所增大,水下檢查發(fā)現(xiàn)19#面板出現(xiàn)新的滲水裂縫。2018年11月至2019年5月,對(duì)新發(fā)現(xiàn)的滲漏裂縫再次采用水下加固方式進(jìn)行處理;2019年5月12日全部完工,在同等水位727.30 m情況下處理前后滲水量從265.08 L/s只降低至237.92 L/s,滲水量只減少27 L/s,效果不明顯。
2020年3月10日,檢測(cè)公司再次進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展檢測(cè)工作,截至2020年5月8日基本完成外業(yè)數(shù)據(jù)采集工作。本次共發(fā)現(xiàn)19個(gè)高電流密度異常區(qū),編號(hào)為①-⑩和M1-M9,均為滲漏入水口的反映。水電站大壩面板滲漏源檢測(cè)成果圖見(jiàn)圖2。
圖2 水電站大壩面板滲漏源檢測(cè)成果圖
從國(guó)內(nèi)外100~200 m級(jí)同類型混凝土面板堆石壩滲漏量統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看[13-14](表1),類似本工程的大壩滲漏量400 L/s左右。本工程2015年5月29日庫(kù)水位在747.3 m,量水堰出口監(jiān)測(cè)的滲漏量增加至230 L/s左右,尾水擋墻所有排水孔估算在800 L/s左右,初步估算在1 000 L/s以上。同時(shí),結(jié)合工程在后期運(yùn)行時(shí)統(tǒng)計(jì)每年最大滲漏量值來(lái)看,與國(guó)內(nèi)外同類工程相比,水庫(kù)滲漏量總體偏大,且未掌握實(shí)際滲漏量。大壩下游壩坡堆石體變形偏大,且尚未完全收斂。鑒于前兩次水下處理不全面,且后期均有發(fā)現(xiàn)面板破損區(qū)域增大現(xiàn)象,本階段采取降低庫(kù)水位,進(jìn)行修補(bǔ)處理。水位降落至695 m高程,2020年9月30日在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)18#、19#面板前期處理的防滲蓋片已經(jīng)脫離面板,其防滲作用已失效,見(jiàn)圖3。之后拆除18#、19#面板表面蓋片及土工膜,露出面板破損范圍,見(jiàn)圖4。
表1 國(guó)內(nèi)外同類型級(jí)別面板堆石壩滲漏量統(tǒng)計(jì)
圖3 18#、19#面板前期處理的防滲蓋片脫離
圖4 18#、19#面板前期處理的防滲蓋片拆除
2020年9月30日庫(kù)水位降至695.00 m處,現(xiàn)場(chǎng)組織潛水員先對(duì)18#、19#水下面板進(jìn)行清淤排查。2020年10月15日清淤至686.00 m高程,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果,18#面板686~703 m高程裂縫分布集中,19#面板水上695~703 m高程混凝土擠壓破損,見(jiàn)圖5。
圖5 18#、19#面板破損范圍示意圖
鑒于前兩次采用柔性防護(hù)處理效果不好,本次根據(jù)設(shè)計(jì)要求對(duì)19#面板為左側(cè)6 m范圍,18#面板為大部分,水上部位處理范圍703~695 m,采用水上澆筑混凝土的方式修復(fù)面板強(qiáng)度,修復(fù)范圍見(jiàn)圖6。
圖6 18#、19#面板破損范圍修復(fù)示意圖
由于面板壩坡為1∶1.5坡面較陡,自動(dòng)化重機(jī)械無(wú)法停留在面板上,無(wú)形中給現(xiàn)場(chǎng)施工增加了難度。因此,根據(jù)混凝土破損及裂縫分布情況,人員和設(shè)備位于小型三角操作平臺(tái)上,由卷?yè)P(yáng)機(jī)控制操作平臺(tái)的升降進(jìn)行施工。施工程序分為8個(gè)步驟:①施工準(zhǔn)備→②操作平臺(tái)搭設(shè)→③混凝土鑿除、鑿毛→④插筋施工→⑤鋼筋網(wǎng)制安→⑥模板施工→⑦混凝土澆筑及養(yǎng)護(hù)→⑧表止水安裝。其中③-⑦具體要求為先采用風(fēng)鎬進(jìn)行混凝土的鑿除,手持電鎬進(jìn)行混凝土鑿毛?;炷凌徝嬖O(shè)置直徑25 mm插筋,采用風(fēng)鎬或電鎬進(jìn)行造孔,深入混凝土30 cm,間排距均為40 cm,植筋膠進(jìn)行安裝;鋼筋由人工沿上游坡面倒運(yùn)至澆筑倉(cāng)面進(jìn)行人工綁扎,混凝土頂面5 cm處設(shè)置直徑16 mm、間距20 cm的鋼筋網(wǎng),水上面板破損處理橫剖面圖見(jiàn)圖7。混凝土采用哈巴河縣購(gòu)買成品骨料,2 m3裝載機(jī)15 t自卸汽車運(yùn)輸40.0 km至工地現(xiàn)場(chǎng)拌制。人員和設(shè)備位于操作平臺(tái)上,由卷?yè)P(yáng)機(jī)控制操作平臺(tái)的升降進(jìn)行施工。采用人工配合風(fēng)鎬進(jìn)行混凝土的鑿除,人工入倉(cāng)澆筑混凝土,振搗器振搗。
圖7 水上面板破損處理橫剖面圖
2020年9月30日降水,10月12日檢查發(fā)現(xiàn)18#、19#面板破損較為嚴(yán)重,在設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上提出修補(bǔ)施工方案,703~695 m高程18#、19#部位已于2021年11月4日全部修補(bǔ)完成,并進(jìn)行保溫養(yǎng)護(hù)。水上面板破損部位修復(fù)施工過(guò)程圖見(jiàn)圖8。
圖8 面板破損部位修復(fù)施工過(guò)程圖
根據(jù)混凝土試驗(yàn)28 d試驗(yàn)成果可知,本次所采用的混凝土抗壓強(qiáng)度均滿足設(shè)計(jì)指標(biāo),具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 混凝土立方體抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總表
1) 由于本工程防滲體結(jié)構(gòu)破損較為嚴(yán)重,壩體滲漏量相比同類型工程都較大,對(duì)于高寒區(qū)斜坡面上大面積混凝土破損修復(fù)困難較大。目前雖然面板修復(fù)取得一定的效果,庫(kù)水上升26 m保持在死水位711 m進(jìn)行發(fā)電,但是壩體內(nèi)部與外部變形還在繼續(xù),尚未收斂,面板內(nèi)部的受力情況也未改變。通過(guò)低水位運(yùn)行讓壩體沉降一段時(shí)間后,再進(jìn)行修復(fù)。
2) 面板壩由于壩體沉降變形過(guò)大且變形尚未收斂,導(dǎo)致混凝土面板擠壓破壞及斷裂發(fā)生漏水的工程較多。對(duì)于水下破損部位,由于施工困難、采用柔性防滲處理的效果不好,建議降水后采用提高一個(gè)等級(jí)混凝土恢復(fù)破損部位面板結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度,并對(duì)新修部位進(jìn)行適當(dāng)分區(qū)設(shè)置結(jié)構(gòu)縫及表止水適應(yīng)面板變形。