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        清潔生產(chǎn)審核在氧化鋅企業(yè)的實踐與應(yīng)用

        2022-05-19 05:41:18
        資源節(jié)約與環(huán)保 2022年4期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)企業(yè)

        朱 瑩

        (克里斯汀大學(xué)國際學(xué)院 菲律賓馬尼拉 1004)

        引言

        我國的鉛鋅資源居世界第二位,豐富的資源為我國鉛鋅工業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ),鉛鋅產(chǎn)量逐年攀升,已完全融合到相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中,成為國民經(jīng)濟不可或缺的重要組成部分。但隨著我國鉛鋅工業(yè)的高速發(fā)展和鉛鋅冶煉產(chǎn)能的急劇擴張,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出,礦產(chǎn)資源大量消耗,環(huán)境污染問題凸顯,行業(yè)內(nèi)競爭加劇,已嚴(yán)重影響到產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[1]。本項目通過對某氧化鋅企業(yè)實行清潔生產(chǎn)審核,使企業(yè)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的末端治理模式,實施源頭控制、全過程預(yù)防污染的清潔生產(chǎn)模式;提高鋼鐵廠廢棄物資源化利用效率,減少和避免污染物的產(chǎn)生,保護和改善環(huán)境,幫助企業(yè)度過難關(guān),從而達到“節(jié)能、降耗、減污、增效”的目的,促進落實科學(xué)發(fā)展觀,走可持續(xù)發(fā)展之路[2~4]。

        1 審核思路

        1.1 審核對象

        某氧化鋅企業(yè)廠區(qū)內(nèi)的主體工程、輔助設(shè)施、環(huán)保設(shè)施以及相關(guān)生產(chǎn)活動。

        1.2 審核思路

        清潔生產(chǎn)審核的總體思路[5]:判明廢棄物的產(chǎn)生部位,分析廢棄物的產(chǎn)生原因,提出方案減少或消除廢棄物。

        2 審核過程及結(jié)果

        2.1 企業(yè)存在的問題及原因分析

        2.1.1 企業(yè)現(xiàn)狀及原因

        通過對整個企業(yè)現(xiàn)有原輔材料,能源,生產(chǎn)設(shè)備,工藝,管理、廢棄物等方面的查看和分析,找出企業(yè)存在的問題及原因。

        原輔材料方面:該企業(yè)原輔材料主要是鋼鐵廠廢棄物高爐煙道灰和焦粉,由企業(yè)提供資料可知,煙道灰近三年單耗呈現(xiàn)逐年下降趨勢,經(jīng)調(diào)查,煙道灰單耗主要與含鋅量有關(guān),企業(yè)在前兩輪清潔生產(chǎn)后,通過控制原料含鋅量,減少料場無組織排放等,減少了原料的消耗量。企業(yè)主要輔料焦粉近三年單耗基本穩(wěn)定。

        為進一步找出原輔材料清潔生產(chǎn)潛力大的部位,審核小組又根據(jù)2018 年1-6 月報表,做出了鋅和鉛平衡圖。

        由圖1 可知,企業(yè)2018 年1-6 月鋅平衡回收率(進入產(chǎn)品中鋅的含量)為90.34%,鋅的回收率主要與企業(yè)工藝設(shè)備、煙道灰的含鋅量以及操作過程有關(guān),在企業(yè)無法升級工藝設(shè)備的情況下,建議嚴(yán)格把控原料進廠檢測,控制原料中鋅的含量,同時過程控制生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)參數(shù),提高鋅回收率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,減少窯渣產(chǎn)出率,節(jié)約能源消耗。鋅元素平衡誤差為2.568%,造成誤差的主要原因是企業(yè)物料計量、測量誤差、少量物料無組織排放,以及外排顆粒物的估算誤差有關(guān)。企業(yè)的煙道灰中平均含鉛為1.22%,窯渣中平均含鉛量為0.62%。

        圖1 2018年1-6月鋅平衡圖(單位:t)

        由圖2 可知,2018 年1-6 月使用的煉鐵廠的煙道灰含鉛總量為52.095t,產(chǎn)品帶走29.805t,占總鉛量的57.21%;窯渣中含鉛量為21.81t,占總鉛量的41.87%;鉛平衡誤差為0.458t,占原料含鉛量的0.88%。造成誤差的主要原因是企業(yè)物料計量、測量誤差,同時與外排顆粒物的估算誤差有關(guān)。企業(yè)可以通過降低原料中鉛元素含量,源頭控制鉛的產(chǎn)生和排放。

        圖2 2018年1-6月鉛平衡圖(單位:t)

        能源方面:由圖3 可知,生產(chǎn)用電近三年單位產(chǎn)品消耗量2017 年最低,2018 年1-6 月最高。經(jīng)調(diào)查,企業(yè)生產(chǎn)用電單耗主要與生產(chǎn)的不連續(xù)性及回轉(zhuǎn)窯運行狀況有關(guān),建議合理安排生產(chǎn)計劃、過程控制回轉(zhuǎn)窯運行參數(shù),減少相關(guān)設(shè)備的用電,同時核查全廠所有設(shè)備功率及使用情況,避免設(shè)備存在大馬拉小車及空轉(zhuǎn)現(xiàn)象,更換存在的老舊設(shè)備。企業(yè)新鮮用水主要是生活用水和生產(chǎn)用水。生活用水為員工在廠區(qū)內(nèi)日常生活用水,生產(chǎn)用水主要包括窯渣冷卻用水、表面冷卻用水、脫硫系統(tǒng)用水、抑塵綠化用水等。

        圖3 近三年生產(chǎn)用電單耗情況圖(單位:kwh/t)

        由圖4 可知,近三年單位產(chǎn)品消耗量生產(chǎn)用水2016 年與2017 年一致,2018 年1-6 月比前兩年稍有上升??傮w來說生產(chǎn)用水量較低,清潔生產(chǎn)潛力不大。

        圖4 近三年生產(chǎn)用水單耗情況圖(單位:m3/t)

        為進一步找出企業(yè)在生產(chǎn)過程中用水,用電高的部位,審核小組又根據(jù)2018 年1-6 月生產(chǎn)用水、用電情況,做出了水平衡圖。企業(yè)生產(chǎn)用水環(huán)節(jié)主要為冷卻水的補充用水,由圖可知:企業(yè)2018 年1-6月總用水量為349.81m3/d,補充新鮮水為4.81m3/d,循環(huán)水率為98.62%,建議通過控制回轉(zhuǎn)窯運行參數(shù),繼續(xù)減少用水消耗。企業(yè)2018 年1-6 月總耗電量為77442kwh,電損耗主要為線路損耗及變壓器損耗,其中回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)耗電量為66377kwh,占總耗電量的85.71%,屬于高耗能工段,存在一定的清潔生產(chǎn)潛力,審核小組將針對回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)進行詳細調(diào)查,尋找節(jié)約電能的機會。

        圖5 企業(yè)水平衡圖(單位:m3/d)

        生產(chǎn)設(shè)備和工藝方面:在查看現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn),雖然企業(yè)目前原料棚采取密閉,2016 年又硬化了全廠地面,配備有灑水車、霧泡機、洗車機等減少無組織排放的設(shè)施。但原料棚還是存在密閉不嚴(yán)的問題,有無組織原料氣體飄出,所以部分地方需要更換,需要加裝卷簾門。另外,企業(yè)在原料棚內(nèi)采用叉車混料,上料,工人操作環(huán)境差,建議企業(yè)可以采取原料倉以及自動化配料及上料皮帶,進一步減少無組織排放。

        自動化控制方面:企業(yè)生產(chǎn)采用人工經(jīng)驗控制溫度,存在誤差,建議企業(yè)采用溫控器等設(shè)施自動化控制,特別是回轉(zhuǎn)窯溫控方面。

        廢棄物產(chǎn)生與控制方面:企業(yè)一直注重環(huán)保工作,從2016 年起先后多次投資,安裝了雙堿法脫硫裝置,增設(shè)了在線監(jiān)測設(shè)備,密閉原料庫等,目前企業(yè)廢水、窯渣不外排,生產(chǎn)過程中外排的廢棄物主要是廢氣,包括SO2、NOx和煙塵。根據(jù)地方要求,企業(yè)SO2、NOx、顆粒物排放濃度于2018 年10 月1 日前要達到100mg/m3、100mg/m3、10mg/m3的排放限值;但企業(yè)現(xiàn)有的廢氣環(huán)保設(shè)施難以滿足要求,所以對企業(yè)廢氣處理設(shè)施進行提標(biāo)改造是本輪清潔生產(chǎn)審核的重要任務(wù)。

        在資料調(diào)研、現(xiàn)場考察、專家咨詢的基礎(chǔ)上,審核小組對該氧化鋅企業(yè)的現(xiàn)狀進行了全面認真的分析和評價。

        由于我國尚未制定再生氧化鋅行業(yè)的清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)國家環(huán)境保護局頒發(fā)的《清潔生產(chǎn)審計指南》要求,結(jié)合《鉛鋅行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系》(試行)、《鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件》(2015 版)、《鋅冶煉行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系(征求意見稿)》等,通過與同類企業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)進行對比,從原料使用、生產(chǎn)工藝水平、污染治理等方面對企業(yè)現(xiàn)狀清潔生產(chǎn)水平進行分析,在審核前企業(yè)清潔生產(chǎn)水平處于國內(nèi)一般水平。

        2.1.2 審核重點現(xiàn)狀及問題分析

        本輪清潔生產(chǎn)審核的重點為回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng),通過三大平衡發(fā)現(xiàn)審核重點存在的高能耗、高物耗的問題,同時也將審核的范圍輻射到全公司所有生產(chǎn)和服務(wù)的各個環(huán)節(jié),從各個方面綜合分析污染物產(chǎn)生和能源消耗高的原因。

        回轉(zhuǎn)窯原輔材料和能源方面:回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)主要的原輔材料為鋼廠煙道灰、焦粉、生石灰,使用的能源為水和電。經(jīng)核實,審核重點輸入輸出的誤差為1.454%,產(chǎn)生誤差的原因主要為焦粉燃燒、還原鉛鋅產(chǎn)生的CO2無法計量;空氣中氧氣參與氧化反應(yīng)生產(chǎn)氧化鋅、氧化鉛,氧氣用量無法計量;物料計量產(chǎn)生誤差。審核重點主要的耗電部位為回轉(zhuǎn)窯還原氧化系統(tǒng),占整個審核重點的73.6%,存在一定的清潔生產(chǎn)潛力。沉降收塵系統(tǒng)占審核重點用電的19.1%,在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在空轉(zhuǎn),也有一定的清潔生產(chǎn)機會。

        (續(xù))表1 方案實施及效益分析

        設(shè)備維護和更新方面:審核重點主要設(shè)備為回轉(zhuǎn)窯,回轉(zhuǎn)窯運行狀況將直接影響原輔材料及能源的單耗,回轉(zhuǎn)窯在運行過程中因不同帶的溫度要求不同,特別是反應(yīng)帶的溫度高,造成回轉(zhuǎn)窯內(nèi)襯磚需要定期進行更換,如果未及時更換,將造成能源浪費,增加反應(yīng)時間,窯渣量,造成原料的浪費。

        目前回轉(zhuǎn)窯中使用的是普通磷酸鹽耐火磚,該磚使用壽命為20~30 天,在使用后期,由于磚體摩擦變薄,保溫性變差,會增加企業(yè)生產(chǎn)能耗。建議使用直接結(jié)合鎂鉻磚替換原有普通磷酸鹽耐火磚,增加保溫效果,減少焦粉使用,減少固廢產(chǎn)生。

        回轉(zhuǎn)窯窯頭、窯尾密封裝置是回轉(zhuǎn)窯設(shè)備的重要組成部分,用于固定的窯尾預(yù)熱喂料室和窯門罩與旋轉(zhuǎn)的回轉(zhuǎn)窯筒體之間的連接,起到防止冷風(fēng)進入窯內(nèi)和減少密封連接處漏灰的作用。窯頭密封不嚴(yán),會影響回轉(zhuǎn)窯溫度,造成能源損失,影響工藝操作的穩(wěn)定性,建議對窯頭密封裝置進行更換為雙向疊片式密封裝置,減少能源浪費。

        過程控制方面:企業(yè)目前采用的電子計量稱可以校準(zhǔn),但電子秤采用固定壓頭傳感器在實際生產(chǎn)中由于受力不均、傳感器下積料過多,有時起到支撐作用、物料自動下滑等,都會導(dǎo)致稱量誤差。

        2.2 方案實施及效益分析

        審核小組結(jié)合公司生產(chǎn)檢修計劃和可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃,堅持有明顯清潔生產(chǎn)機會、易于實施見效快、近期可望實施、持續(xù)改進等原則,經(jīng)反復(fù)討論,最終確定12 項清潔生產(chǎn)方案,其中無/低費方案(<15 萬元),9 項,中/高費方案(≥15 萬元,用* 標(biāo)出),3 項,方案及效益分析見表1。

        表1 方案實施及效益分析

        結(jié)語

        通過對該氧化鋅企業(yè)進行清潔生產(chǎn)審核,企業(yè)的原材料煙道灰單耗減少了16.5%,焦粉減少了19.2%,顆粒物排放減少了68.1%,氮氧化物排放濃度下降到了100mg/m3以下,單位產(chǎn)品排放下降了78.5%,固體廢棄物窯渣單位產(chǎn)品排放下降了75%,并增加了產(chǎn)品中鋅的回收率,最終取得了良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,同時對比清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)在審核后清潔生產(chǎn)水平能夠達到國內(nèi)一般以上水平。

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