張文鵬
(晉能控股集團(tuán)寺河煤礦,山西 晉城 048000)
綜采工作面末采施工工藝的選擇,關(guān)系到綜采設(shè)備搬遷進(jìn)度、施工費(fèi)用與新工作面生產(chǎn)準(zhǔn)備工作等方面[1]。近些年來(lái),國(guó)內(nèi)大量學(xué)者及工程技術(shù)人員對(duì)綜采工作面末采施工技術(shù)進(jìn)行了大量研究[2-3]。朱家勝[4]研究了綜采工作面末采期間回撤通道礦壓顯現(xiàn)規(guī)律,提出主動(dòng)與被動(dòng)支護(hù)結(jié)合的對(duì)策;高登云[5]認(rèn)為工作面頂板懸頂距過(guò)長(zhǎng)、掛網(wǎng)位置不合理、掛網(wǎng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、支架支護(hù)性能差是導(dǎo)致工作面末采期間頂板管理難度大的主要原因;韓龍[6]研究了神東礦區(qū)末采階段和支架回撤階段礦壓顯現(xiàn)規(guī)律,提出末采等壓的頂板控制技術(shù)。
寺河礦5310 工作面末采階段采用沿底推進(jìn)末采工藝,末采結(jié)束停機(jī)后,因頂板留有煤頂,撤架通道高度達(dá)到5 m,導(dǎo)致在后續(xù)的支架回撤工作中,頂板支護(hù)錨索不能有效控制頂板而造成頂板大面積下沉垮落,使撤架工作進(jìn)展不順利,且造成回撤用木垛板梁數(shù)量增多,整個(gè)支架回撤工程消耗板梁30147根,超出預(yù)期效果。
通過(guò)吸取5310 工作面末采施工及撤架通道經(jīng)驗(yàn),在W3308 工作面末采過(guò)程中,首次使用沿頂板推進(jìn)工藝進(jìn)行末采。
寺河礦W3308 工作面傾斜長(zhǎng)度為256 m,走向長(zhǎng)度為1 038.5 m,煤層平均厚度為5.9 m,工作面布置150 個(gè)支架。工作面停采線區(qū)域處于馬莊背斜、正斷層FW3308-2 影響范圍內(nèi),40-60 號(hào)架處于向斜軸部,頂板破碎、煤體疏軟;130-140 號(hào)架受正斷層影響頂板破碎。受構(gòu)造影響,W3308 工作面部分區(qū)域頂板破碎、頂煤留不住。
圖1 為W3308 輔運(yùn)巷斷面成形情況。由圖可知距停采線100 m 處的W3308 輔運(yùn)巷存在幾處高冒區(qū),對(duì)應(yīng)66-71 號(hào)架范圍、87-113 號(hào)架范圍頂板跨度達(dá)到6~6.5 m,都處于馬莊背斜軸部附近(馬莊背斜貫通整個(gè)采面),同時(shí)工作面58-70 號(hào)架存在頂板破碎、片幫大等現(xiàn)象。由此推斷分析知,工作面推進(jìn)至停采線時(shí),馬莊背斜軸部區(qū)域煤體、頂板較大可能處于破碎狀態(tài)。
圖1 W3308 工作面輔運(yùn)巷巷道高冒統(tǒng)計(jì)
圖2 為W3308 工作面停采線煤層剖面圖,分析可得停采線處煤層底板坡度變化:底板從機(jī)頭至122 號(hào)架坡度較為平緩,約1°~2°,122 號(hào)架至機(jī)尾范圍由于受正斷層影響,坡度增大至5°~6°。
圖2 W3308 工作面停采線煤層剖面圖
若末采期間抬底板降采高,沿煤層頂板推進(jìn),抬底高度控制1 m 左右時(shí),工作面底板坡度如圖3 所示:機(jī)頭側(cè)由巷道向工作面內(nèi)延伸20 架左右,坡度增大至約4°,20 號(hào)架至斷層區(qū)域坡度不受影響,但斷層至機(jī)尾巷道范圍受斷層落差影響,坡度將增大至7°左右。
圖3 W3308 工作面抬底板1m 后煤層剖面圖
通過(guò)上述分析可得,由于W3308 工作面受馬莊背斜、正斷層FW3308-2 的影響,工作面部分區(qū)域頂板破碎煤頂留不住。通過(guò)預(yù)測(cè)工作面停采線處剖面情況,并結(jié)合W3308 輔運(yùn)巷的成形情況進(jìn)行分析,為了保證末采上網(wǎng)時(shí),能夠順利降低工作面采高,W3308 工作面末采采取留底煤、沿頂板推進(jìn)的方式降低工作面采高進(jìn)行末采。
工作面距停采線50 m 時(shí),機(jī)頭至機(jī)尾方向開(kāi)始平緩過(guò)渡,逐漸上抬煤層底板,通過(guò)留底煤的方式降低工作面采高,沿煤層頂板向前推進(jìn),工作面機(jī)頭機(jī)尾沿兩側(cè)順槽底板推進(jìn),回采過(guò)程中將工作面頂?shù)装迮c兩順槽頂?shù)装迤骄忂^(guò)渡。
距停采線50 m 時(shí),逐步調(diào)整兩順槽距停采線的距離和工作面采高。工作面距停采線30 m 時(shí)必須保證工作面機(jī)頭、機(jī)尾到停采線距離一致(由地測(cè)管理部測(cè)量指導(dǎo)),將工作面與停采線調(diào)平、調(diào)齊。
距停采線30 m 時(shí),工作面采高降至5 m 左右,上網(wǎng)前采高降至4.7 m 左右,并保證工作面頂?shù)装寮肮ぷ髅媾c兩側(cè)順槽頂?shù)装迤骄忂^(guò)渡。
表1 為采取不同末采工藝的用時(shí)與費(fèi)用情況,由表可知,沿頂末采工藝在施工進(jìn)度與工程費(fèi)用方面具有很大優(yōu)勢(shì)。
表1 末采工藝對(duì)比情況表
W3308 工作面撤架通道凈長(zhǎng)256 m,設(shè)計(jì)斷面寬4 m×4.5 m 高(支架底座至煤壁線不小于6.5 m),預(yù)計(jì)采煤機(jī)割煤5 刀。頂板采用末采柔性網(wǎng)(柔性網(wǎng)不足時(shí)經(jīng)緯網(wǎng)補(bǔ)聯(lián))加錨索支護(hù),頂板采用SKP21.8-1/1720-φ22-7300 錨索,排距800 mm,間距1 750 mm。幫部采用金屬網(wǎng)加錨索支護(hù),幫錨索采用φ22-5300-1 型,排距1 m,間距1 m;撤架通道每超寬、超高1 m,補(bǔ)打同型號(hào)錨索1 根進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),工作面6 月19 日開(kāi)始掛網(wǎng)、打錨桿,6 月22 日末采結(jié)束開(kāi)始施工鎖口錨索,推進(jìn)13.5 m。撤架通道割煤4刀,推進(jìn)4 m。7 月6 日早班施工結(jié)束,累計(jì)施工鎖口錨索269 根,頂錨索666 根,幫錨桿3 根,幫錨索903 根,掛經(jīng)緯網(wǎng)及金屬網(wǎng)304 片。施工15 d,出勤1 125 人。表2 為撤架通道施工工藝對(duì)比情況表。
表2 撤架通道施工工藝對(duì)比情況表
通過(guò)新舊主撤通道施工的綜合對(duì)比,使用臨時(shí)施工撤架通道新工藝,施工一個(gè)300 m 的撤架通道,比提前預(yù)約主撤通道工藝可節(jié)省資金共703.4 萬(wàn)元。
W3308 工作面支架回撤工作中,使用雙掩護(hù)架工藝進(jìn)行支架回撤,每撤1 架打設(shè)2 個(gè)木垛或聯(lián)鎖木垛,通過(guò)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控,在能保證頂板支護(hù)達(dá)標(biāo)的情況下,盡量的打設(shè)單木垛進(jìn)行支護(hù),以減少板梁的消耗。表3 為新舊撤架通道施工工藝對(duì)比情況表。
表3 新舊撤架通道施工工藝對(duì)比情況表
寺河礦自2017 年8 月以來(lái),首次在W2302 中段工作面成功采用臨時(shí)施工主撤通道的工藝完成綜采設(shè)備回撤后,不斷研究創(chuàng)新改進(jìn)撤架通道施工工藝,隨后在W3301 工作面首次采用采煤機(jī)臨時(shí)施工撤架通道,W2303、6302 工作面因地質(zhì)條件及煤體情況分別采用綜掘機(jī)施工及綜掘機(jī)配采煤機(jī)施工方式完成撤架通道施工,今年5 月份又使用采煤機(jī)完成5310 工作面撤架通道的施工。
5310 工作面在末采過(guò)程中采用沿底推進(jìn)末采工藝,末采結(jié)束停機(jī)后,因頂板留有煤頂,撤架通道高度達(dá)到5 m,導(dǎo)致在后續(xù)的支架回撤工作中,頂板支護(hù)錨索不能有效控制頂板而造成頂板大面積下沉垮落,使撤架工作進(jìn)展不順利,且造成回撤用木垛板梁數(shù)量增多,整個(gè)支架回撤工程消耗板梁30 147根,超出預(yù)期效果。
通過(guò)吸取5310 工作面末采施工及撤架通道經(jīng)驗(yàn),在W3308 工作面末采過(guò)程中,首次使用沿頂板推進(jìn)工藝進(jìn)行末采,從后期效果來(lái)看,無(wú)論是對(duì)工作面末采工作、撤架通道成型以及后續(xù)的支架回撤工作,都有很大的進(jìn)步和成效,施工工藝日益成熟。尤其是相較舊撤架通道施工工藝而言,可避免掘進(jìn)主撤通道時(shí)大量的無(wú)效進(jìn)尺。
W3308 工作面支架回撤工作中,使用雙掩護(hù)架工藝進(jìn)行支架回撤,每撤1 架打設(shè)2 個(gè)木垛或聯(lián)鎖木垛,通過(guò)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控,在能保證頂板支護(hù)達(dá)標(biāo)的情況下,盡量的打設(shè)單木垛進(jìn)行支護(hù),以減少板梁的消耗由于使用沿頂末采工藝,工作面頂板條件良好,且撤架通道高度控制得當(dāng),整個(gè)撤架通道均在4.0~4.5 m 以下,使整個(gè)回撤工程的安全作業(yè)環(huán)境及工作效率大大提升,也使回撤作業(yè)中木垛及板梁的消耗使用量銳減。
與5310 工作面相對(duì)比,5310 工作面6 月1 日早班開(kāi)始支架回撤工作,于6 月19 日午班回撤結(jié)束,用時(shí)20 d,共計(jì)回撤支架172 個(gè),打木垛588 個(gè),使用板梁30 147 根,共計(jì)板梁費(fèi)用361.76 萬(wàn)元。其中:每架消耗板梁174 根,日均回撤支架8.6 個(gè)。W3308 工作面8 月3 日午班開(kāi)始支架回撤工作,至8 月16 日中班結(jié)束,歷時(shí)14 d,共計(jì)回撤支架150個(gè),打木垛380 個(gè),使用板梁18 640 根,比5310 工作面節(jié)省使用板梁11 507 根,節(jié)省板梁費(fèi)用138.1 萬(wàn)元。其中:平均每架消耗板梁124 根,比5310 平均每架減少50 根;日均回撤支架10.7 個(gè),比5310 日均回撤多2.1 個(gè);最大日回撤支架數(shù)19 架,比5310 最大日回撤支架數(shù)多3 架。
1)使用沿頂板推進(jìn)末采工藝,在工作面末采過(guò)程中,需留設(shè)底煤逐步提升工作面底板高度達(dá)到停機(jī)要求,在末采過(guò)程中機(jī)頭、尾與工作面底板容易形成較大臺(tái)階,對(duì)工作面機(jī)頭、尾平緩過(guò)渡有很大要求。
解決措施:順槽巷道在掘進(jìn)過(guò)程中就采用沿頂掘進(jìn)工藝,可有效避免末采及撤架通道施工期間,機(jī)頭、尾與工作面底板出現(xiàn)較大臺(tái)階情況。
2)撤架通道施工結(jié)束后,因底板留有較厚底煤,需在工作面采煤機(jī)及刮板機(jī)回撤結(jié)束后,預(yù)留工期專門針對(duì)主撤通道底板進(jìn)行硬化,方能滿足支架回撤需要。
解決措施:合理安排生產(chǎn)銜接,在通道施工結(jié)束后第一時(shí)間對(duì)通道內(nèi)底煤進(jìn)行清理。另一方面,通過(guò)試驗(yàn)使用履帶式攪拌機(jī)與膠輪車攪拌機(jī),可有效提高硬化工程的工作效率。
3)在支架回撤過(guò)程中,頂板多處出現(xiàn)末采網(wǎng)破洞漏矸情況,影響比較厲害的出現(xiàn)在回撤110、88、44-34 號(hào)支架時(shí),網(wǎng)的破口較大、漏矸較多,清理與維護(hù)困難加大,同時(shí)也導(dǎo)致拖支架與拉掩護(hù)架的困難增大,極大的影響了回撤進(jìn)度。
解決措施:①末采及通道施工期間,合理控制支架初撐力,達(dá)到合格值25.2 MPa 即可,支架工在操作支架升架過(guò)程中,支架與末采網(wǎng)接觸平實(shí)即可,不過(guò)度升架擠壓末采網(wǎng),且支架頂梁應(yīng)與頂板保持水平,不出現(xiàn)傾角及支架錯(cuò)差,避免支架對(duì)末采網(wǎng)造成剪切力而破壞末采網(wǎng);②支架工在移架過(guò)程中,要充分將支架降下足夠空間再進(jìn)行支架推拉,不得在與末采網(wǎng)和頂板同時(shí)接觸的情況下推拉支架,使末采網(wǎng)受搓揉、擠壓等造成破損;③合理安排末采網(wǎng)到礦時(shí)間,根據(jù)生產(chǎn)情況提前10~15 d 到礦。避免末采網(wǎng)在地面及井下長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存,而造成末采網(wǎng)受腐蝕、氧化等情況。
4)其他預(yù)想性措施。通過(guò)分析研究,支架回撤過(guò)程中,頂部柔性網(wǎng)易出現(xiàn)問(wèn)題位置(同時(shí)也是撤架過(guò)程頂板控制關(guān)鍵位置)為距撤架通道煤壁4~6 m 范圍,可在區(qū)域選用更高強(qiáng)度末采柔性網(wǎng),或在末采過(guò)程中距離停采線2 m 范圍,留設(shè)200~300 mm 厚頂煤,在支架回撤過(guò)程中起到對(duì)末采網(wǎng)的保護(hù)作用。
1)使用沿頂板推進(jìn)末采工藝,較以往預(yù)約貫通及沿底末采工藝施工工期有很大的縮減,W3308 工作面末采在處于地質(zhì)構(gòu)造區(qū)域內(nèi)進(jìn)行,包括打錨桿、上網(wǎng)時(shí)間在內(nèi),整個(gè)末采時(shí)間不超過(guò)3 d。
2)通過(guò)沿頂推進(jìn)進(jìn)行末采施工,工作面頂板控制有利,在末采過(guò)程中,頂板平整,支架接頂支撐有效,基本不會(huì)出現(xiàn)片幫、冒頂情況而導(dǎo)致事故而影響末采進(jìn)度。
3)通過(guò)沿頂推進(jìn)末采工藝對(duì)頂板的有效管理與控制,工作面末采安全環(huán)境有很大的保障,在W3308工作面末采過(guò)程中,未進(jìn)行任何化學(xué)漿及水泥漿的注漿施工即順利完成末采。
4)因使用沿頂推進(jìn)進(jìn)行末采,撤架通道在施工過(guò)程中,具備使用采煤機(jī)施工撤架通道的要求,安全高效。避免因頂板留煤導(dǎo)致頂板破碎、煤體下沉形成網(wǎng)包,壓力始終緊跟掩護(hù)架等情況,而被迫使用機(jī)掘甚至人工形式進(jìn)行通道的施工,杜絕不安全因素。
5)撤架通道的成功施工,使撤架通道成型能得到很好的控制,W3308 整個(gè)撤架通道高度均在4.0~4.5 m 以下,較5310 工作面降低0.5~1 m。使支架回撤工程工作效率及安全環(huán)境得到很大保障,同時(shí)減少撤架用板梁等生產(chǎn)成本消耗。