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        交流勵磁電纜同相多根并聯(lián)運行溫度異常分析與處理

        2022-05-18 06:39:44杜才明彭家紅
        江西電力 2022年4期

        杜 豐,杜才明,彭家紅

        (1.國網(wǎng)撫州供電公司,江西 撫州 344100;2.中國水利電力對外有限公司,北京 101100)

        0 引言

        電力系統(tǒng)利用電纜的大電流傳輸環(huán)節(jié),受單根電纜容量限制和交流電流集膚效應影響,采用多根電纜并聯(lián)接線是提高單位載流量和輸送容量的有效措施。受彎曲半徑和纜排轉接等條件限制,通常不采用三相電纜并聯(lián),而是采用多根單芯電纜并聯(lián)[1]。按敷設工藝要求,對于三相電路,應按ABC 完整相序,每3 根一組,以正三角型、或一字型排列,間隔布置。但工程實際施工中,受電纜敷設路徑的條件限制,或設計深度、重視程度不夠,將電纜隨意、無間距敷設引發(fā)的異常發(fā)熱問題比較普遍[2]。由此被迫返工改造,不但造成人力、物力浪費,影響施工進度,甚至構成嚴重安全隱患,可能引發(fā)設備火災事故。文中通過某境外電站發(fā)電機勵磁變低壓側交流電纜異常發(fā)熱的查找處理,提出了具體的原因分析和施工方法,取得了立竿見影的效果,豐富了同類型問題分析處理的工程實例。

        1 概述

        蘇阿皮蒂電站位于“西非水塔”幾內(nèi)亞孔庫雷河中游,為流域梯級開發(fā)中的第二級,距首都科納克里135 km,為“一帶一路”沿線國家能源重點工程,被譽為幾內(nèi)亞的“三峽工程”。電站總裝機容量450 MW,四臺機組于2020 年11 月-2021 年3 月陸續(xù)投產(chǎn)發(fā)電。發(fā)電機勵磁采用機端勵磁變自并勵方式,勵磁變型號ZLDCB10-3×800/15.75/0.75,低壓側額定電壓0.75 kV、電流1 848 A。發(fā)電機額定勵磁電壓259 V、電流1 626 A,對應三相可控硅輸入端的交流電流為0.816×1 626 A=1 327 A。

        勵磁變低壓側電纜設計每相由4 根單相交聯(lián)聚乙烯電纜并聯(lián)接線,型號為YJV-185 mm2,三相共12根,允許極限最高運行溫度90 ℃。每根電纜計算載流量370 A,4×370 A=1 480 A>1.1×1 327 A=1 460 A,設計計算考慮有一定的安全裕度。勵磁控制屏與勵磁變分別處于EL119.9-114.0 m 相鄰的發(fā)電機層和出線層上下游。勵磁變采用下出線,低壓側電纜先下穿到水輪機層,再上穿到出線層、發(fā)電機層,三次穿過兩層樓面,平均長度約100 m。每臺勵磁變的12 根電纜,水平段隨機布置于水輪機層一路電纜槽盒內(nèi);樓層間垂直段與其它動力、控制電纜一起,無間距、共3~4層緊密布置于一個電纜梯架內(nèi)(如圖1所示)。

        圖1 初始垂直梯架內(nèi)電纜敷設情況

        2 電纜過熱現(xiàn)象

        2020 年11 月8 日首臺機(1 號機)正式并網(wǎng)發(fā)電,11 月9 日晚運維人員對電氣設備例行巡檢中,發(fā)現(xiàn)EL114.00 m 出線層下游側垂直電纜梯架中部分電纜溫度很高,尼龍捆扎帶已融化開脫,手不能觸摸停留,紅外成像儀顯示溫度極不均勻,最低38 ℃,最高已達到91.40 ℃(如圖2 所示);全程檢測水平段電纜橋架槽盒內(nèi)電纜,也是溫度極不均勻,最高約85 ℃。查計算機監(jiān)控系統(tǒng)運行記錄,期間無功功率約為38~40 MVar,遠未達到額定值70 MVar。為防止電纜過熱損壞,立即采取了用軸流風機對垂直段吹風降溫的臨時措施。

        圖2 紅外測溫儀顯示溫度

        11 月28 日2 號機進入72 h 發(fā)電試運行,亦出現(xiàn)同樣的缺陷問題。顯然該發(fā)熱現(xiàn)象完全不正常,無法滿足機組在額定工況下的連續(xù)安全運行,需盡快查明原因予以消除。

        3 原因排查分析

        3.1 勵磁系統(tǒng)計算書復核

        有關計算參數(shù)和電纜截面、根數(shù)選擇如前述,看似沒有問題。但其計算方法未考慮電纜橋架內(nèi)多層多根、無間距敷設條件的校正系數(shù),即校正系數(shù)直接取1。根據(jù)《電力工程電纜設計標準》(GB/T 50217—2018)附表D.0.5,僅單層、3 倍外徑間距、3 根并列敷設,校正系數(shù)最大才能取1。而本工程實際為電纜橋架(水平為托盤、垂直為梯架,這也是電力工程室內(nèi)電纜敷設的基本方式),多部位為多層、多根、無間距敷設。特別是出線層的電纜豎井梯架,下游副廠房每臺機只有2 路,原勵磁電纜敷設路徑只能跟其它動力、控制電纜一起,多層、多根、無間距,隨機緊密地布置于一個梯架內(nèi)。上述規(guī)范中D.0.6 電纜橋架上無間距配置多層并列電纜載流量的校正系數(shù)如表1所示。

        表1 電纜橋架上無間距配置并列電纜載流量校正系數(shù)

        顯然原電纜敷設路徑條件下,計算書校正系數(shù)應取0.50 左右,即每根電纜實際安全載流量僅185 A,每相電纜根數(shù)應增加到9 根。試運行期實際無功約為額定值的54~58%,若每根電纜的電流分配均勻,每相4 根電纜也是能基本滿足該運行工況、敷設方式的,不至于溫升如此懸殊,部分電纜溫度超90 ℃。

        3.2 電流、直阻不平衡檢測

        為了檢測每根電纜的實際電流,將每相電纜分別按A1-A4、B1-B4、C1-C4 進行編號,當1 號機P=100 MW、Q=40 MVar,在勵磁屏交流進線柜下側用鉗型電流表分別測量,每一根電纜電流值如表2所示。

        表2 1號機運行初期每根電纜的電流分布

        可見每相4 根電纜的電流均出現(xiàn)了嚴重的不平衡,盡管發(fā)電機無功僅40 MVar,但單根電纜最大電流已超過500 A,遠超設計計算書中的370 A、梯架實際敷設條件下考慮修正系數(shù)的185 A。溫度最高的也正是電流最大、散熱條件最差的電纜。

        每相4 根電纜首尾并聯(lián),電壓降完全相同,引起電流不平衡的原因是電纜的阻抗不平衡。阻抗由直阻和電抗構成,直阻檢測方便,按照先易后難原則,首先查直阻。直阻由電纜本身的電阻、接線鼻子壓接和銅排的螺接接觸電阻三部分組成。電纜本身的電阻是主體(mΩ 級),主要由電纜長度決定,已緊密布置基本相同,也無法調(diào)整。通過對壓接線鼻子灌錫、螺接銅排接觸面研磨清理并緊固處理,以及連接過渡部位用mV 表測壓降,沒有效果也未發(fā)現(xiàn)異常,接觸電阻可忽略(μΩ 級)。利用停電機會,解開2 號機全部勵磁電纜,測量直阻(含兩端線鼻子壓接部位的接觸電阻),結果如表3所示。

        表3 每根電纜的直阻

        可見每相4 根電纜的直阻平衡度非常好,不是影響電流不平衡的主要因素。

        3.3 電抗不平衡分析

        通過以上檢測分析可知,影響電纜電流不平衡的根本原因是電抗不平衡。并聯(lián)運行的多根電纜,其線路工頻參數(shù)的計算與典型矩陣排列方式、敷設間距大小等相關,比較復雜,已有電網(wǎng)研究機構的一些建模計算成果。實際布置敷設情形復雜,計算測量比較困難。定性分析表明,當并列段達到一定長度、間距又小,還敷設在金屬槽盒內(nèi)時,必然存在產(chǎn)生足夠影響的分布電容和互感電抗。每一根電纜中通過電流后,都會通過互感電抗在其它電纜中產(chǎn)生感應電壓。多根電纜若隨意敷設,每根電纜的同相、異相互感電抗就不可能均衡。當感應電壓達到與直阻電壓降(本工程約300 A×6.1 mΩ=1.8 V)同數(shù)量級時,嚴重電流不平衡就顯現(xiàn)出來了。

        4 改進方案

        4.1 敷設路徑的改變

        出線層下游側副廠房電纜豎井中,梯架通道內(nèi)電纜非常集中,無法對12 根電纜重新排序并保持間距,增加電纜總數(shù)到24 根以上更不合理也不可行。勵磁變位于出線層上游副廠房,通過改下出線為上出線方式,經(jīng)過出線層連接上下游副廠房的空閑電纜槽合、托臂能方便布線,并直接上穿直達勵磁屏下方進線端,完全避開豎井電纜梯架。路徑的重新選擇不但為重新排序和擴大間距提供了可能,而且使每根電纜長度縮短了約16 m,原電纜得以全部利用。

        4.2 排序與敷設方式

        從每相中各選出一根電纜,由ABC 三相按正三角排序,以品字型斷面直接捆扎在一起,組成一個完整相序的獨立支路。這樣布置,正常情況下三相交流電流空間上對稱,相位差120°,矢量和為0,不但支路內(nèi)部電磁感應對稱,對相鄰支路的電磁感應也達到最小。各個并聯(lián)支路之間保持一定的間距,直接懸空敷設在橋架托臂上,進一步減少相鄰支路互感,也利于散熱和方便布置。實際敷設及布置方式見圖3、圖4。

        圖3 橋架托臂間隔電纜布置

        圖4 ABC正三角排序斷面圖

        4.3 增加1根并聯(lián)支路

        在備用電纜有一定富余,并且進出線銅排還有備用連接螺孔的情況下,為提高安全系數(shù)和過載能力,每相再增加1根電纜到5根,共構成5個3×185 mm2并聯(lián)支路。

        5 效果檢測

        該電站1、2號機投產(chǎn)發(fā)電出現(xiàn)勵磁交流電纜發(fā)熱問題后,因電網(wǎng)調(diào)度需要未能立即停機處理,先檢測分析后初步確定了改造方案。期間3、4號機仍在施工期,但已完成了原電纜敷設,按改造方案首先在3號機投產(chǎn)前完成了改造。2021年1月25日3號機正式投產(chǎn)發(fā)電,待溫升穩(wěn)定后,1月26日采集了3號機與1、2號機的運行參數(shù)對比,詳見表4。從表中可以看出,在電氣運行參數(shù)相近的情況下,1、2號機每相4根電纜電流仍嚴重不平衡,均流系數(shù)(總電流/支路數(shù)×最大支路電流)只有0.57~0.65,在外加風扇強行冷卻條件下,最高溫度仍達到了68~70℃。而改造后的3號機每相5根電纜電流則已基本平衡,均流系數(shù)達到了0.93以上,自然冷卻下最高溫度只有35.1 ℃,取得了顯著的效果。

        6 結語

        同相多根單芯電纜并聯(lián)接線,一般均運用在實際負荷率較高的大電流場合,初始設計計算一定要考慮現(xiàn)場的實際敷設條件,載流量需計算校正系數(shù),并明確敷設工藝要求。敷設路徑的選擇是關鍵,每三相一組按正三角形、每組之間保持一定間距布置是基本原則。該電站在3號機取得改造成功的基礎上,接著陸續(xù)推廣到另外三臺機組及時完成了既定方案的改造。在機組的性能試驗過程中,即使在額定無功70 MVar,自然冷卻條件下,各并聯(lián)電纜均流系數(shù)均在0.9以上,最高溫度未超過60 ℃,取得了顯著效果,運行完全正常,確保了西非幾內(nèi)亞區(qū)域主力發(fā)電站的運行安全,為保障電網(wǎng)穩(wěn)定供電發(fā)揮了重要作用。

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