陽江麗
(廣東民海集團(tuán)有限公司,廣東 廣州 510799)
不銹鋼冷軋帶鋼需要采用大張力軋制,目的是使帶鋼保持良好板型,在控制厚度精度的同時還能保證帶鋼橫向延伸均勻。但是304 不銹鋼冷軋帶鋼過程中也面臨許多技術(shù)控制難點(diǎn),例如軋制速度通常超過500m/min,高速軋制時容易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象。而冷軋打滑極易在帶鋼表面留下振紋缺陷或擦劃傷,從而使冷軋帶鋼產(chǎn)品不符合加工精度要求,造成材料的浪費(fèi)。另外,由于原料厚度偏差大,或者測厚儀精度不達(dá)標(biāo),也會造成冷軋帶鋼產(chǎn)品的厚度精度存在明顯誤差,無法滿足產(chǎn)品使用需求。因此,探究304 不銹鋼冷軋帶鋼生產(chǎn)技術(shù)的改良工藝成為當(dāng)下的熱門研究課題。
304 不銹鋼因其優(yōu)良性能在汽車零件、航空設(shè)備等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。高精度的304 不銹鋼冷軋產(chǎn)品往往在尺寸、板型、表面質(zhì)量等方面有著極其嚴(yán)格的要去。具體來說:
在尺寸精度方面,普通的304 不銹鋼冷軋產(chǎn)品厚度精度為±10μm,同板厚度差為10μm;而高精度304 不銹鋼冷軋產(chǎn)品厚度精度為±2μm,同板厚度差為2μm;在板形要求上,高精度冷軋不銹鋼板形要求更嚴(yán),例如普通冷軋帶鋼產(chǎn)品不平度≤5mm,而高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品不平度≤1mm。另外在成品凸度與厚度比值(<0.5%),以及楔形(<5μm)等方面也有更高的標(biāo)準(zhǔn);在表面質(zhì)量方面,普通冷軋帶鋼產(chǎn)品要求表面缺陷必須用400#砂紙來回打磨25 下可消除,否則視為不合格。而高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品要求表面缺陷必須用800#砂紙來回打磨25 下可消除。
由于304 不銹鋼冷軋速度極快,因此軋制過程中打滑現(xiàn)象較為常見。所謂打滑,是帶鋼與工作輥之間因為速度差距過大進(jìn)而出現(xiàn)相對滑動的一種現(xiàn)象。具體表現(xiàn)為帶鋼變形區(qū)被“前滑區(qū)”或“后滑區(qū)”替代。304 不銹鋼冷軋時,如果軋件出口速度(V出)比軋輥在該處的線速度(V)大,即V出>V,則發(fā)生前滑;反之,如果軋件進(jìn)入軋輥的速度(V進(jìn))比軋輥在該處線速度的水平分量(Vcosα)小,即V進(jìn)<Vcosα,則發(fā)生后滑。在實際加工中,為避免出現(xiàn)冷軋打滑的現(xiàn)象,需要對軋制速度進(jìn)行適當(dāng)控制。使V出=V,可避免前滑;使V進(jìn)=Vcosα,可避免后滑。
304 不銹鋼冷軋帶鋼產(chǎn)品制作中,可能影響其厚度精度的因素有多種,例如技術(shù)人員的技能水平、測厚儀或千分尺的校準(zhǔn)進(jìn)度,原料的板型以及測量方法等。在厚度精度控制中,通常使用X 射線測厚儀測量帶鋼厚度。但是隨著帶鋼厚度的增加,X 射線的強(qiáng)度衰減也會更加明顯,因此為了保證厚度測量結(jié)果精確,必須要引入“測厚儀補(bǔ)償系數(shù)”。假設(shè)X 射線的強(qiáng)度為I,則衰減規(guī)律可表示為:
式(1)中,I0為X 射線的入射強(qiáng)度,μ 為吸收系數(shù),h為帶鋼材料的厚度。在μ 于I0已經(jīng)確定的情況下,只要測出I 值即可得到帶鋼厚度。因此,在使用測厚儀精確測量帶鋼厚度時,確定μ 和的I0值尤為關(guān)鍵。其中,I0的值可根據(jù)設(shè)備說明書得到,而吸收系數(shù)μ 需要通過補(bǔ)償系數(shù)和測厚儀實測數(shù)據(jù)對比得到。測厚儀補(bǔ)償系數(shù)變化曲線如圖1 所示。
圖1 測厚儀補(bǔ)償系數(shù)曲線
在使用測厚儀測得帶鋼厚度后,如果測定結(jié)果顯示帶鋼各處的厚度偏差較大,還需要人工修正厚度,從而進(jìn)一步提高冷軋帶鋼產(chǎn)品的精度。人工修正流程為:首先挑選一把千分尺,在距離帶鋼邊緣部位20mm 處測量厚度值。然后將工具替換為測厚儀,測量同一點(diǎn)的后。將兩次測量數(shù)據(jù)帶入厚度修正公式:
實踐表明,采用X 射線測厚儀與人工修正相結(jié)合的帶鋼厚度控制技術(shù),可以使冷軋帶鋼產(chǎn)品的厚度精確率達(dá)到98%以上。
304 不銹鋼在低溫軋制時會出現(xiàn)馬氏體相變,并且在溫度越低、變形量越大的情況下,馬氏體含量也會明顯增加,從而使不銹鋼的變形抗力同步提升。為了減輕帶鋼軋制難度,實際加工中通常將冷軋帶鋼的壓下率維持在60%-80%之間。傳統(tǒng)的大壓下軋制工藝雖然能夠使冷軋不銹鋼的厚度精度達(dá)到毫米級,但是軋制成本較高。特別是當(dāng)壓下率達(dá)到80%后,不銹鋼的屈服強(qiáng)度上升至1400MPa,變形難度極大,在軋制過程中極易發(fā)生碎裂情況。本文設(shè)計了一種在大壓下分階段冷軋生產(chǎn)304不銹鋼產(chǎn)品的工藝,當(dāng)變形量(壓延率)不足50%時,每次壓下率控制在20%左右,以較大的壓下率使冷軋不銹鋼產(chǎn)品快速達(dá)到理想的厚度;當(dāng)變形量達(dá)到75%時,每次壓下率控制在10%左右,以較小的壓下率提高冷軋不銹鋼產(chǎn)品的加工精度,保證板型良好,避免出現(xiàn)斷帶等軋制事故。304 不銹鋼大壓下軋制參數(shù)如表1 所示。
表1 高精度304 不銹鋼大壓下軋制工藝參數(shù)
發(fā)生冷軋打滑后,在不銹鋼表面會出現(xiàn)振紋缺陷和擦劃傷缺陷,進(jìn)而導(dǎo)致冷軋帶鋼產(chǎn)品表面質(zhì)量下降。因此,要想判定冷軋工藝改進(jìn)后的實用效果,可觀測并對比工藝改進(jìn)前后帶鋼產(chǎn)品表面振紋缺陷與擦劃傷缺陷的比率變化。觀測結(jié)果如圖2 所示。
圖2 改進(jìn)前后冷軋打滑造成缺陷比率圖
結(jié)合圖2 可知,在4 月份之前未改進(jìn)不銹鋼冷軋帶鋼生產(chǎn)工藝的情況下,帶鋼產(chǎn)品上振紋缺陷的比率最高達(dá)到了13.5%,擦劃傷缺陷的比例最高達(dá)到了7.3%。從4月份應(yīng)用改進(jìn)生產(chǎn)工藝后,振紋缺陷和擦劃傷缺陷的比率均有明顯降低。其中,冷軋帶鋼產(chǎn)品表面振紋缺陷的比例在6 月份降低至0,而擦劃傷缺陷的比例在8 月份降低至0,說明該缺陷已經(jīng)被消除。
如前文所述,本文為提高冷軋薄帶(帶鋼厚度<0.6mm)厚度精度,采用了“X 射線測厚儀+人工修正”的厚度精度提升策略。同樣采取對比方法驗證厚度精度的提升效果,有測試結(jié)果可知:在未改進(jìn)生產(chǎn)工藝前,高精度304 不銹鋼厚度命中率在50%-70%之間波動。在4 月份應(yīng)用厚度精度提升策略后,冷軋帶鋼厚度命中率提升至92%,之后一直呈現(xiàn)出緩慢提升趨勢。至8 月份,高精度304 帶鋼厚度命中率穩(wěn)定維持在98%以上,并且厚度精度控制在2μm 以內(nèi),同板厚度差<2μm,平整度<1μm。
從上述測試數(shù)據(jù)來看,改進(jìn)后的冷軋工藝在帶鋼產(chǎn)品厚度精度控制方面得到了顯著提升,基本上滿足了高精度304 帶鋼產(chǎn)品的加工精度要求。
在改進(jìn)后的高精度304 不銹鋼冷軋帶鋼生產(chǎn)工藝中,除了針對冷軋打滑與厚度精度進(jìn)行了技術(shù)優(yōu)化外,還采取了以下兩種優(yōu)化措施:第一是結(jié)合304 不銹鋼的加工硬化曲線,科學(xué)設(shè)定冷軋張力,同時配合軋制油噴射量的調(diào)節(jié),保證了大壓下軋制工藝良好;第二是對于厚度≥2.0mm 的帶鋼,在冷軋張力達(dá)到15t 以上時采取再卷取技術(shù),可以解決帶鋼層間的滑移缺陷,避免帶鋼頭部卷取加入瓦楞紙時吸收能力,從而順利消除了卷取折痕缺陷。綜合采取上述改進(jìn)措施后,對生產(chǎn)出來的304不銹鋼薄帶產(chǎn)品進(jìn)行檢測。隨機(jī)選取3 塊樣品,各項指標(biāo)的檢測結(jié)果如表2 所示。
表2 304 冷軋產(chǎn)品尺寸進(jìn)度和粗糙度統(tǒng)計表
結(jié)合表2 可知,3 塊試樣的厚度偏差、厚度精度、不平度和楔形4 項指標(biāo),實測值均在控制要求范圍以內(nèi),說明改進(jìn)后的304 不銹鋼冷軋帶鋼生產(chǎn)工藝可以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
在一些高端設(shè)備中,對304 不銹鋼產(chǎn)品的加工精度有極高要求,因此在冷軋帶鋼生產(chǎn)中需要對不平度、厚度精度、表面質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格控制。本文在原有的冷軋帶鋼生產(chǎn)工藝中,分別從冷軋打滑、厚度控制、大壓下軋制等方面提出了改進(jìn)措施。實踐表明,改進(jìn)后的生產(chǎn)工藝可以制作出高精度的304 冷軋產(chǎn)品,滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。