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        蘇洼龍水電站檢修排水系統(tǒng)優(yōu)化方案探討

        2022-05-17 11:14:54揚(yáng)
        四川水力發(fā)電 2022年2期
        關(guān)鍵詞:排水泵廠用電公用

        王 佳 揚(yáng)

        (華電金沙江上游水電開發(fā)有限公司蘇洼龍分公司,四川 甘孜 627654)

        0 引 言

        水電站檢修排水系統(tǒng)是關(guān)系著水電站安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),水電站檢修排水系統(tǒng)主要作用是將機(jī)組檢修時(shí)的蝸殼、壓力鋼管、尾水管的排水、工作閘門、尾水閘門的漏水以及檢修集水井清洗用水排至尾水。

        2021年11月中旬,蘇洼龍水電站檢修排水系統(tǒng)經(jīng)過首臺(tái)機(jī)組的引水發(fā)電系統(tǒng)充、排水試驗(yàn),取得成功,但其檢修排水系統(tǒng)的諸多安全隱患也隨之暴露出來。因此,借助現(xiàn)階段有效的PLC技術(shù)及更合理的電氣設(shè)計(jì)方法,深入探究蘇洼龍水電站檢修排水系統(tǒng)的優(yōu)化方案和改進(jìn)方向,從而使蘇洼龍水電站檢修排水系統(tǒng)運(yùn)行更加安全、可靠,是當(dāng)務(wù)之急。

        1 蘇洼龍水電站檢修排水系統(tǒng)現(xiàn)階段存在的安全隱患

        1.1 排水泵的構(gòu)成及運(yùn)行

        蘇洼龍檢修排水泵由4臺(tái)額定功率315 kW,額定電壓380 V,功率因數(shù)0.88絕緣等級(jí)為F級(jí)的電機(jī)構(gòu)成,4臺(tái)電機(jī)電源均取自于檢修400 V母線,雖然每臺(tái)電機(jī)經(jīng)由西門子軟啟動(dòng)裝置很大程度降低了(直接啟動(dòng):直接啟動(dòng)情況下啟動(dòng)電流為額定電流的4~7倍;軟啟動(dòng)裝置啟動(dòng):使用西門子軟啟動(dòng)裝置啟動(dòng),一般啟動(dòng)電流為額定電流的2.5倍左右)啟動(dòng)電流[1],但是啟動(dòng)電流仍然可達(dá)1 200 A以上,正常運(yùn)行時(shí)的額定電流也高達(dá)543A,如果同時(shí)3臺(tái)及以上的電機(jī)運(yùn)行,檢修變壓器(型號(hào):SCBH15-1600/10.5)將無法正常工作,嚴(yán)重時(shí)將引起保護(hù)裝置動(dòng)作,使400 V檢修母線癱瘓,甚至可能引起水淹廠房的嚴(yán)重后果。

        1.2 啟動(dòng)方式

        蘇洼龍檢修排水系統(tǒng)設(shè)置遠(yuǎn)方啟動(dòng)方式(通過硬回路實(shí)現(xiàn)),在緊急情況下,可由中控室值班人員在上位機(jī)直接發(fā)出指令來啟動(dòng)電機(jī)進(jìn)行緊急排水,但是,由于設(shè)計(jì)之初并沒有考慮啟動(dòng)排水泵前預(yù)先啟動(dòng)潤(rùn)滑水的硬回路,這樣的啟動(dòng)方式將無法避免電機(jī)干磨的情況,影響電機(jī)使用壽命,嚴(yán)重的降低檢修排水的工作效率。

        1.3 控制方式

        蘇洼龍檢修排水系統(tǒng)排水泵的控制方式設(shè)為“自動(dòng)/切除/手動(dòng)”三種模式,正常情況下,4臺(tái)排水泵都在“切除”位置。機(jī)組檢修時(shí)切至“手動(dòng)”位置,待機(jī)組尾水管內(nèi)積水排凈后,控制方式切至“自動(dòng)”位置運(yùn)行。4臺(tái)排水泵運(yùn)行方式采取主備用切換的輪換模式,并未設(shè)置定時(shí)輪換的切換方式[2]。由此可見,在進(jìn)水量大于單臺(tái)水泵排水量的情況下,電機(jī)會(huì)連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行(已發(fā)現(xiàn)公用檢修排水1號(hào)和3號(hào)泵連續(xù)工作6 h的歷史記錄),最終導(dǎo)致電機(jī)線圈過熱,嚴(yán)重降低整套檢修排水備用泵的使用率。

        2 隱患的優(yōu)化方案

        2.1 400 V檢修排水系統(tǒng)用電負(fù)荷的優(yōu)化

        蘇洼龍水電站廠用電系統(tǒng)采用10 kV、0.4 kV兩級(jí)電壓供電,其中主廠房10 kV供電系統(tǒng)分為三段母線,廠用工作電源分別從1號(hào)、2號(hào)發(fā)電機(jī)機(jī)端各引接1臺(tái)18/10 kV高壓廠用變壓器,經(jīng)過降壓后接至Ⅰ段10 kV母線;從3號(hào)、4號(hào)發(fā)電機(jī)機(jī)端各引接1臺(tái)高壓廠用變壓器,經(jīng)過降壓后接至Ⅲ段10 kV母線;10 kV外來電源和柴油發(fā)電機(jī)組(1 331 kW/1664 kVA)均接至Ⅱ段10 kV母線上。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段母線之間均設(shè)置母聯(lián)聯(lián)絡(luò)斷路器。當(dāng)任一10 kV廠用電母線發(fā)生故障時(shí),系統(tǒng)根據(jù)故障情況自動(dòng)投切至其他正常運(yùn)行的廠用電源,以確保廠用電供電的可靠性。在正常運(yùn)行情況下,除保安、檢修系統(tǒng)用電外,所有400 V廠用電系統(tǒng)均設(shè)置兩段母線,每段電源均取自不同的10 kV母線,經(jīng)10/0.4 kV廠用變接入400 V配電盤,兩回電源互為備用。400 V檢修母線所屬的57B檢修專用變壓器,設(shè)置于廠用10 kV Ⅲ段母線下,400 V檢修母線為單母運(yùn)行方式,沒有冗余配置。由此可見,如果400 V檢修母線出現(xiàn)故障,將不可避免地造成下屬所有負(fù)荷全部失電,檢修排水系統(tǒng)也不能正常工作。此外,在設(shè)計(jì)之初,考慮到4臺(tái)排水泵同時(shí)啟動(dòng)的電流過大會(huì)導(dǎo)致400 V檢修母線上斷路器跳閘,在檢修排水系統(tǒng)PLC增加了逐臺(tái)依次延遲啟動(dòng)電機(jī)的邏輯程序。但是,卻未曾考慮到當(dāng)3臺(tái)排水泵正常運(yùn)行,第四臺(tái)排水泵啟動(dòng)時(shí),檢修排水的總電流將高達(dá)2 800 A以上。蘇洼龍水電站檢修專用變壓器額定容量為1 600 kVA,低壓側(cè)額定電流為2 309 A,由此可見,57B檢修專用變壓器容量并不能滿足這種比較特殊運(yùn)行方式的需要。

        針對(duì)蘇洼龍水電站現(xiàn)有的廠用電運(yùn)行方式,增加冗余配置的另外一段400 V檢修母線已不能解決變壓器容量不夠的事實(shí),合理科學(xué)地轉(zhuǎn)移400 V檢修母線下屬負(fù)荷的分配,并結(jié)合廠用電用電負(fù)荷的實(shí)際情況和保障廠用電安全用電原則,400 V公用段還有若干備用負(fù)荷電源點(diǎn)可以接入。經(jīng)整定計(jì)算和校核,完全能夠滿足2臺(tái)檢修排水泵的所需負(fù)荷。而且,400 V公用母線有2段母線實(shí)現(xiàn)互相備用的冗余配置,即便在任意一段失電情況下,另外一段也會(huì)根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)作備用自投裝置,使400 V公用母線重新得電繼續(xù)正常供電。所以,可將2臺(tái)排水泵電機(jī)電源移至400 V公用I段母線備用電源點(diǎn),這樣既能有效保證檢修排水系統(tǒng)電源供電可靠性,又能合理分配負(fù)荷避免保護(hù)(過電流)跳閘,使400 V廠用電負(fù)荷分配更加合理,使用更加高效。

        2.2 檢修排水泵啟動(dòng)方式的優(yōu)化

        蘇洼龍檢修排水系統(tǒng)排水泵的啟動(dòng)方式有“自動(dòng)/手動(dòng)/遠(yuǎn)方啟動(dòng)”3種模式(見圖1)。在正常情況下,機(jī)組檢修時(shí)切至“手動(dòng)”位置運(yùn)行,將機(jī)組尾水管內(nèi)積水排完后,控制方式切至“自動(dòng)”位置,PLC將根據(jù)檢修集水井水位的變化來啟停排水泵實(shí)現(xiàn)PLC的邏輯自動(dòng)控制。在緊急突發(fā)情況下,若遇PLC損壞或其他緊急狀況,當(dāng)值值班人員還可以通過上位機(jī)(監(jiān)控系統(tǒng))直接發(fā)出指令來遠(yuǎn)方啟動(dòng)排水泵。

        圖1 “自動(dòng)/手動(dòng)/遠(yuǎn)方啟動(dòng)”的3種模式

        但蘇洼龍水電站檢修排水泵在遠(yuǎn)方啟動(dòng)的方式下,并未預(yù)先通入潤(rùn)滑水對(duì)深井泵進(jìn)行潤(rùn)滑[3],便增大了軸承與傳動(dòng)軸間的摩擦力和振動(dòng),輕者會(huì)破壞電機(jī)的絕緣功能,影響電機(jī)壽命,重者還會(huì)損壞電機(jī)本身,造成不可挽回的損失。因此,為了杜絕這種情況的發(fā)生,需要在電機(jī)啟動(dòng)前投入潤(rùn)滑水。根據(jù)已有的檢修排水泵遠(yuǎn)方啟動(dòng)原理可知,檢修排水泵遠(yuǎn)方啟動(dòng)由上位機(jī)發(fā)令至公用LCU柜,再由公用LCU柜下發(fā)命令至開出繼電器,讓X1:19與X1:21之間的繼電器輔助接點(diǎn)接通從而啟動(dòng)電機(jī),而潤(rùn)滑水電磁閥電源為24V直流,所以不能直接從排水泵遠(yuǎn)方啟動(dòng)的輔助接點(diǎn)把信號(hào)并接擴(kuò)展過來。但是,為了保證潤(rùn)滑水電磁閥和排水泵的遠(yuǎn)方啟動(dòng)為同一啟動(dòng)源(即同一繼電器開出后的不同輔助接點(diǎn)),只能將潤(rùn)滑水電磁閥電源從排水泵遠(yuǎn)方啟動(dòng)開出繼電器的另外輔助接點(diǎn)引入,這樣上位機(jī)一旦發(fā)出啟動(dòng)機(jī)組檢修排水泵的命令,潤(rùn)滑水電磁閥就能瞬時(shí)得電并投入使用。

        一般而言,潤(rùn)滑水電磁閥打開后,給1分鐘的潤(rùn)滑水讓排水泵得到充分的潤(rùn)滑便可啟動(dòng),由于蘇洼龍水電站海拔較高,天氣常年較干燥,所以應(yīng)考慮增加其潤(rùn)滑的時(shí)間。在確定泵體潤(rùn)滑時(shí)間后,將公用LCU遠(yuǎn)方啟動(dòng)開出繼電器更換為可設(shè)置延時(shí)閉合的時(shí)間繼電器,然后將排水泵遠(yuǎn)方啟動(dòng)的回路引入到可設(shè)置延時(shí)的一對(duì)接點(diǎn),這樣就可以根據(jù)季節(jié)或者氣候的變換來人為設(shè)定潤(rùn)滑時(shí)間。遠(yuǎn)方啟動(dòng)潤(rùn)滑水電磁閥的回路設(shè)置在不帶延時(shí)的一對(duì)接點(diǎn)上,當(dāng)中控室值班人員下達(dá)啟動(dòng)某臺(tái)檢修排水泵后,控制命令由操作員站下發(fā)至公用LCU柜,再由公用LCU柜的PLC裝置開出至已更換的時(shí)間繼電器,潤(rùn)滑水電磁閥瞬時(shí)得電打開其對(duì)應(yīng)的潤(rùn)滑水閥門,而后經(jīng)過整定時(shí)間延時(shí)啟動(dòng)對(duì)應(yīng)的排水泵。這樣既能滿足緊急情況下上位機(jī)能開出檢修排水泵的需要,又可避免大量改造排水泵控制回路與程序控制邏輯而浪費(fèi)不必要的人力和財(cái)力。

        2.3 檢修排水泵PLC程序的優(yōu)化

        蘇洼龍水電站檢修排水系統(tǒng)選用施耐德公司Modicon-M340型的PLC產(chǎn)品,此款產(chǎn)品程序基于Unity Pro軟件平臺(tái)編寫,該軟件平臺(tái)支持功能塊圖 FBD、梯形圖語言 LD、指令表 IL、結(jié)構(gòu)化文本 ST、順序控制 SFC共5種匯編語言的編寫。根據(jù)蘇洼龍水電站檢修排水的日常任務(wù)需要,4臺(tái)排水泵依據(jù)主備切換順序依次進(jìn)行輪換,其中并未設(shè)置排水泵運(yùn)行時(shí)間過長(zhǎng)的切換邏輯,若在特殊的運(yùn)行工況下,就有可能造成某臺(tái)排水泵一直運(yùn)行不能進(jìn)行切換的情況從而出現(xiàn)電機(jī)發(fā)熱甚至燒毀電機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。為避免類似的情況發(fā)生和安全合理的使用4臺(tái)排水泵,需要將已有的檢修排水泵PLC程序重新進(jìn)行優(yōu)化,當(dāng)前版本的檢修排水泵控制程序的編寫者主要使用梯形圖(即LD匯編語言)對(duì)排水泵主備切換邏輯進(jìn)行編寫。

        由LD匯編語言編寫的檢修排水泵的主備切換邏輯程序依靠三個(gè)條件構(gòu)成:

        (1)當(dāng)前排水泵主機(jī)號(hào)由COMPARE比較塊實(shí)現(xiàn);

        (2)排水泵具備啟動(dòng)條件;

        (3)排水泵正在運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)。

        如果上面3個(gè)條件都滿足,那么,現(xiàn)在正在運(yùn)行的排水泵的主機(jī)號(hào)通過運(yùn)算塊(OPERATE))將當(dāng)前運(yùn)行的排水泵主機(jī)號(hào)加一。如果主機(jī)號(hào)數(shù)字大于泵的總數(shù),主機(jī)號(hào)MAIN_NO則置為1。這樣實(shí)現(xiàn)所有排水泵的主備切換邏輯,雖然這樣編程減少了中間很多變量的使用,卻能增加程序初始化進(jìn)程對(duì)每一個(gè)初始變量的重新定義。例如,當(dāng)前1號(hào)排水泵MAIN_NO初始化主機(jī)號(hào)為1,那么,就得定義另外3臺(tái)排水泵的初始化主機(jī)號(hào)MAIN_NO為2、3、4。這樣的編寫方式將會(huì)增加PLC初始化掃描時(shí)長(zhǎng),增加PLC的CPU運(yùn)算處理負(fù)擔(dān)從而降低PLC工作效率。所以,可以利用Unity Pro軟件中強(qiáng)大的 FBD模塊功能[4],調(diào)用功能塊FBD中計(jì)時(shí)器功能塊和切換功能塊來優(yōu)化這一過程。因此,不僅可以在梯形圖中嵌入計(jì)時(shí)器功能塊來統(tǒng)計(jì)每臺(tái)排水泵的已運(yùn)行時(shí)間,還能統(tǒng)計(jì)排水泵啟動(dòng)次數(shù)。由此,便可依據(jù)每臺(tái)排水泵已啟動(dòng)次數(shù)和已運(yùn)行的時(shí)間來合理啟動(dòng)排水泵,更加高效地使用4臺(tái)排水泵。而且,在此功能塊的基礎(chǔ)上還能增加生成一個(gè)時(shí)間可控變量,將排水泵的輪換過程變?yōu)橐粋€(gè)可控的可視化時(shí)間變量(SET_CHANGE_HOUR)來人為設(shè)定排水泵輪換時(shí)間,用來控制排水泵單次運(yùn)行最大的時(shí)間。再將此時(shí)間變量引入至觸摸屏上[5],操作人員可以更改設(shè)置排水泵的單次運(yùn)行時(shí)間,讓每一臺(tái)排水泵可以根據(jù)實(shí)際情況來設(shè)置排水泵輪換時(shí)間,有效地提高每一臺(tái)排水泵的可利用率。

        機(jī)組檢修排水泵PLC控制程序經(jīng)上述優(yōu)化后,可達(dá)到3點(diǎn)預(yù)期效果:

        (1)規(guī)避排水泵電機(jī)因長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)而損壞絕緣風(fēng)險(xiǎn);

        (2)無需擔(dān)心因倒廠用電而破壞輪泵的邏輯;

        (3)運(yùn)行人員可根據(jù)排水泵電機(jī)工況隨時(shí)設(shè)定輪換時(shí)間。

        3 結(jié) 語

        在自動(dòng)化技術(shù)飛速發(fā)展的今天,現(xiàn)代化的水電廠各大系統(tǒng)也越來越離不開對(duì)智能化自動(dòng)控制技術(shù)的依賴。為確保水電站檢修排水系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,不僅需要對(duì)檢修排水系統(tǒng)用電負(fù)荷進(jìn)行合理的規(guī)劃,還需要對(duì)檢修排水系統(tǒng)的硬件和軟件進(jìn)行全面的技術(shù)升級(jí)。只有通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和科學(xué)改進(jìn),才能保障水電廠的檢修排水系統(tǒng)一直處于最優(yōu)工況。此外,除了應(yīng)加大資金投入提高設(shè)備自身的硬水平以增加設(shè)備的使用壽命和抗損能力,更應(yīng)該引進(jìn)優(yōu)秀運(yùn)行維護(hù)人員來提高設(shè)備的軟實(shí)力,降低外在人為因素帶來的負(fù)面影響。故軟硬兼施更能讓整個(gè)電力系統(tǒng)運(yùn)作更加高效和安全可靠。

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