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        1,4-丁二醇(BDO)的生產(chǎn)問題分析與解決措施

        2022-05-16 03:22:12王敬峰
        四川化工 2022年2期
        關(guān)鍵詞:乙炔過濾器進料

        王敬峰

        (河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司,河南鶴壁,458000)

        某煤化工公司年產(chǎn)10萬噸BDO生產(chǎn)裝置分兩期建設(shè),一期5萬噸BDO生產(chǎn)裝置于2012年建成投產(chǎn),二期5萬噸BDO生產(chǎn)裝置于2013年建成投產(chǎn)。采用炔醛法生產(chǎn)工藝,由外購電石通過濕法制備乙炔氣,自產(chǎn)甲醇通過氧化生產(chǎn)甲醛;甲醛與凈化后的乙炔氣在炔化反應器進行反應,產(chǎn)出BYD(丁炔二醇),BYD經(jīng)精餾、離子脫除后,進入加氫裝置;精制BYD與PSA制取的氫氣在加氫反應器中進行反應,經(jīng)過低壓加氫、高壓加氫兩步加氫后,產(chǎn)出BDO粗產(chǎn)品,粗BDO經(jīng)精餾后,得到合格的BDO產(chǎn)品。

        1 裝置生產(chǎn)特性

        BDO生產(chǎn)原料有電石、氫氣、甲醇,輔料有硫酸、燒堿、醋酸鈉,有多種過程中間產(chǎn)物和副產(chǎn)品,原料涉及固、液、氣三相物料,液相有高沸物和低沸物;工藝單元多,有乙炔氣制備單元、甲醇氧化制甲醛、變壓吸附制氫、甲醇裂解制氫、炔化反應裝置、BYD精餾裝置、BYD脫離子裝置、低壓和高壓加氫反應裝置和BDO精餾裝置,生產(chǎn)流程長,設(shè)備數(shù)量多、類型多;催化劑有固定床型的鐵鉬催化劑、負載鎳催化劑、銅鋅催化劑,淤漿床型有銅鉍催化劑和海綿鎳催化劑。

        2 生產(chǎn)過程中易發(fā)生的問題

        由于生產(chǎn)過程的工藝復雜、物料多樣、設(shè)備數(shù)量多,生產(chǎn)中遇到許多影響生產(chǎn)的故障問題,經(jīng)過近幾年的生產(chǎn)運行,總結(jié)出如下問題:乙炔發(fā)生裝置的堵塞、濃縮過濾器F102故障、低壓加氫進料泵P203故障、高壓加氫注塞泵故障、反應器攪拌故障和過程指標難以控制等。現(xiàn)就比較典型的乙炔發(fā)生裝置的堵塞、濃縮過濾器F102故障、低壓加氫進料泵P203故障三個問題進行分析總結(jié)。

        3 乙炔發(fā)生裝置故障問題

        3.1 乙炔發(fā)生器工藝簡介

        乙炔發(fā)生器是乙炔發(fā)生裝置的關(guān)鍵設(shè)備,3mm以下的電石與水在1.2:1的比例下進入反應器反應,通過耙齒攪拌均勻混合反應,產(chǎn)生乙炔氣從氣相管排出,經(jīng)洗滌塔洗滌后送入炔化單元,電石渣經(jīng)下料器、輸送機、提升機進入電石渣倉。

        3.2 生產(chǎn)存在的問題

        (1)發(fā)生反應器氣相管線堵塞,運行15天左右因為氣相管線堵塞問題,需要停車清理。

        (2)洗滌塔底排水泵管線堵塞,運行30天左右管線結(jié)垢堵塞,閥門結(jié)垢無法進行交出,被迫停車清理。

        (3)電石渣倉堵塞,3個月左右渣倉內(nèi)部板結(jié)嚴重,渣倉堵塞,系統(tǒng)無法出灰,被迫停車。

        (4)發(fā)生器攪拌過載跳車。

        3.3 原因分析

        (1)電石渣在乙炔發(fā)生器氣相管線結(jié)垢堵塞。

        (2)洗滌塔濁度過高,結(jié)垢較快。

        (3)電廠渣含水量高,低溫板結(jié)。

        (4)電石質(zhì)量波動和水流量波動,引起水比失調(diào),造成攪拌過載。

        3.4 改進措施

        (1)在氣相管線增加沖洗水管線,防止和延緩積灰和發(fā)生堵塞,氣相刮刀由H型改為L型設(shè)計穩(wěn)定刮刀運行。

        (2)將洗滌塔排水泵A和B出口管線分開為兩路,出口不共用管線,結(jié)垢時可以交出一臺泵和管線進行在線清理。

        (3)電石渣倉底部增加蒸汽伴熱防止潮氣冷凝,同時增加氮氣炮避免倉內(nèi)板結(jié)架橋。

        (4)嚴格控制原料質(zhì)量穩(wěn)定,可以穩(wěn)定水的消耗量,避免水比失調(diào),做好攪拌器的潤滑和點檢管理,日常定期保養(yǎng)。

        3.5 乙炔發(fā)生器改造后運行效果

        經(jīng)過改進后,乙炔發(fā)生裝置整體可以運行1年以上,單臺發(fā)生器可以運行4個月以上,渣倉運行12個月以上,攪拌運行穩(wěn)定,整體運行周期大大延長,處理結(jié)垢不需要系統(tǒng)停車,運行穩(wěn)定性大幅提高。

        4 濃縮過濾器F102故障問題

        4.1 濃縮過濾器F102設(shè)備簡介

        濃縮過濾器F102是圓盤式過濾器,轉(zhuǎn)子安裝上、中、下三套機封和36張過濾盤,轉(zhuǎn)子重達兩噸,上、下機封密封防止物料外漏,中機封是將清液與濁液隔離分開。來自炔化反應器催化劑漿料經(jīng)進料泵P113加壓后進入濃縮過濾器,過濾后的清液送往后續(xù)單元,濃縮后的催化劑漿料返回到一級炔化反應器中。

        圖1 濃縮過濾器F102機封結(jié)構(gòu)圖

        4.2 存在問題

        出現(xiàn)上機封、中機封泄漏引起的物料外漏;中機封泄漏、濾盤泄漏引起內(nèi)漏造成出料不合格;濾盤堵塞后處理能力不足影響系統(tǒng)負荷;濃縮液出料管堵塞,影響系統(tǒng)負荷;輔機變量泵和液動馬達的故障,設(shè)備無法運轉(zhuǎn)。

        4.3 原因分析

        (1)設(shè)備結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子過重,對設(shè)備操作要求十分嚴格,設(shè)備啟停和提負荷需要嚴格遵守規(guī)程。

        (2)該過濾器是將含固體物料進行濃縮,回流比需要高于指標,有利于設(shè)備的穩(wěn)定運行。

        (3)設(shè)備轉(zhuǎn)子重,并裝有36張濾盤,檢修質(zhì)量難以達到要求精度。

        (4)無備用設(shè)備,設(shè)備小故障較多,不及時維護,帶病運行。

        4.4 采取措施

        (1)優(yōu)化設(shè)備開、停機操作規(guī)程,啟動時先均勻暖機,避免上下溫差,零轉(zhuǎn)速啟動,逐漸提升油壓加轉(zhuǎn)速;停機時先穩(wěn)步降低轉(zhuǎn)速,到零后停機,并用脫鹽水進行沖洗。

        (2)優(yōu)化工作指標,控制清液與濁液比例不低于2.5,過濾器壓差小于0.03MPa,沖洗液保持穩(wěn)定。

        (3)優(yōu)化檢修流程,嚴格控制檢修質(zhì)量,對軸承、機封、濾盤更換時,做好清潔,安裝尺寸嚴格控制。

        (4)保證備件的安全庫存,嚴格把控備件質(zhì)量。

        (5)設(shè)備避免帶病運行,加強點檢和日常維護,有輕微問題時及時處置,避免造成設(shè)備損壞。

        (6)增加一臺備機,實現(xiàn)六開一備,單機檢修時,將備機投入運行,避免系統(tǒng)降負荷。

        4.5 濃縮過濾器F102優(yōu)化后運行效果

        經(jīng)過優(yōu)化和技改增加備機,加強運行、檢修管理后,濃縮過濾器F102運行周期從1個月提高到6個月以上,在故障檢修時,可以切換到應急備機運行,系統(tǒng)無需減負荷,從而穩(wěn)定質(zhì)量和裝置產(chǎn)量,消除了系統(tǒng)高負荷運行瓶頸。

        5 低壓加氫進料泵P203故障問題

        5.1 低壓加氫進料泵P203簡介

        低壓加氫進料選用隔膜泵,隔膜泵具有高壓頭、流量調(diào)節(jié)性好和介質(zhì)適應性好等特點;來自炔化單元的BYD,與海綿鎳催化劑配制成的漿料,經(jīng)離心泵P201加壓至0.3MPa,進入P203,加壓至2.2MPa進入低壓加氫反應器進行加氫反應。

        5.2 存在問題

        低壓加氫進料泵P203頻繁出現(xiàn)打量下降,其中膜片破損、止回閥失效最為頻繁,膜片有時一天就需要更換兩次,新止回閥更換兩天就因為磨損失效;出口管線振動嚴重,一周左右就因為管線的振動引起管線泄漏,整體故障和泄漏情況較多,成為高負荷運行的瓶頸問題之一。

        5.3 原因分析

        (1)泵進出口管路單向閥材質(zhì)、結(jié)構(gòu)不合理,磨損嚴重。

        (2)蝸輪、蝸桿等零部件硬度低,運行后精度出現(xiàn)偏差。

        (3)液力端排氣閥結(jié)構(gòu)不合適,容易卡澀。

        (4)泵進口供料背壓不足,不能滿足膜頭吸入流速。

        (5)泵出口的阻尼器過小,起不到緩沖作用。

        (6)設(shè)備的檢修、維護、潤滑管理不到位。

        5.4 采取措施

        (1)對進出口單向閥進行重新設(shè)計,將導向式結(jié)構(gòu)改為自由支撐式,解決結(jié)構(gòu)上易磨損的缺陷,同時材質(zhì)由316L更換為440C,增加抗磨損能力。

        (2)傳動端將蝸輪、蝸桿、十字頭等使用新制造工藝,提高加工精度,并進行硬化處理。

        (3)液力端優(yōu)化排氣閥結(jié)構(gòu)、密封形式與材質(zhì),保證油壓平穩(wěn)不超壓。

        (4)改善進泵供料,提高了進泵壓力,同時管線從2寸改為3寸,因為隔膜泵在吸入的時候,需要流量是正常量的3倍以上。

        (5)泵出口管路上10L的阻尼器更換為40L。

        (6)加強油質(zhì)管理,日常加強油質(zhì)管控,故障時一旦物料進入油系統(tǒng),必須全部更換,并進行徹底清理。

        5.5 低壓加氫進料泵P203改造后運行效果

        經(jīng)過系統(tǒng)改造后,低壓加氫進料泵P203從運行7天,到主機穩(wěn)定運行達6個月以上,易損件止回閥從2天提升至3個月以上,膜片從1天提升至兩個月以上,運行效果大幅提升,管線振動問題消除,消除了因管線振動泄漏的問題,系統(tǒng)避免因P203故障影響生產(chǎn)負荷。

        圖2 排氣閥改造前止回閥結(jié)構(gòu)

        圖3 排氣閥改造后止回閥結(jié)構(gòu)

        表1 實施前后運行效果對比

        6 總結(jié)

        經(jīng)過對BDO生產(chǎn)裝置系列問題的總結(jié)剖析,并通過創(chuàng)新技改與管理提升,精準施策,設(shè)備運行周期大幅延長,生產(chǎn)過程穩(wěn)定,促使產(chǎn)量提升,消耗降低,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗。由于BDO生產(chǎn)工藝流程長、設(shè)備故障點多,只有嚴格遵守操作規(guī)程,嚴控過程質(zhì)量指標,嚴把設(shè)備檢修質(zhì)量,才能穩(wěn)定裝置生產(chǎn)運行;同時需要針對日常問題加強分析總結(jié),對故障點全面分析深入研究,針對故障原因大力創(chuàng)新改進,進一步提升生產(chǎn)效果。

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