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        改良ICEAS+MBBR工藝在高標準污水廠提標改造中的應(yīng)用

        2022-05-12 08:10:20封匯川倪方坤
        凈水技術(shù) 2022年5期
        關(guān)鍵詞:硝化處理廠氨氮

        封匯川,陳 良,*,周 波,倪方坤

        (1.中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司華東分院,江蘇南京 210000;2.湖南省水處理過程與裝備工程技術(shù)研究中心,湖南長沙 410007;3.長沙市水處理過程與裝備技術(shù)創(chuàng)新中心,湖南長沙 410007;4.云南新聯(lián)環(huán)境科技有限公司,云南昆明 650000)

        隨著環(huán)境保護愈加嚴格,對污水處理廠出水水質(zhì)要求也在不斷提高,特別是部分重點流域和區(qū)域已經(jīng)將污水處理廠出水由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級A標準提升至《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838—2002)準IV類甚至準III類排放標準(部分指標達IV類或III類標準)[1-5]。如北京市2012年要求新建污水廠一級A標準中將總氮(TN)出水限值由15 mg/L提升至10 mg/L,總磷(TP)提升至0.2 mg/L。2015年—2018年,天津市、巢湖流域、四川省、浙江省、太湖流域也分別將TN出水限值提升至10 mg/L,同時TP出水限值提升至0.3 mg/L。顯然,污水處理廠高標準排放已成為大勢所趨。老舊城鎮(zhèn)污水處理廠處理水量不斷增加,遠超出設(shè)計水量,成為污水處理廠實際提標改造過程中所遇到的常態(tài)問題。由于規(guī)劃及設(shè)計等原因,廠內(nèi)預(yù)留用地面積有限,且近期征地困難,短期內(nèi)難以對污水處理廠進行擴容等[6]。

        云南某污水處理廠設(shè)計處理規(guī)模為3.00萬m3/d,其生化處理工藝采用間歇式循環(huán)延時曝氣活性污泥法(ICEAS),深度處理采用高效沉淀池和V型濾池工藝。根據(jù)環(huán)保要求需要進行提標改造,出水部分水質(zhì)指標由現(xiàn)狀一級A排放標準提標至IV類排放標準。同時,現(xiàn)狀污水處理廠實際進水量遠超設(shè)計水量,污水無法及時處理,需要同時提高污水處理廠的處理規(guī)模。但由于現(xiàn)狀用地有限,無法新建大量建構(gòu)筑物,只能在原有工藝基礎(chǔ)上進行挖潛改造,實現(xiàn)水質(zhì)水量雙提升以及高標準排放。

        1 污水處理廠運行現(xiàn)狀

        云南某污水處理廠工藝流程如圖1所示,現(xiàn)狀設(shè)計進出水標準如表1所示。

        圖1 現(xiàn)狀工藝流程圖Fig.1 Current Process Flow Chart

        表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Tab.1 Designed Influent and Effluent Water Quality

        2019年—2020年,該污水處理廠日均進水量為2.71萬m3/d,雨季最大日處理量為4.54萬m3/d,旱季時達到3.40萬m3/d,進水量如圖2所示。同時,污水廠實際平均進水水質(zhì)部分指標已超過設(shè)計值,其實際進水水質(zhì)如表2所示,進水B/N曲線如圖3所示。污水廠長期處于滿負荷甚至超負荷運行狀態(tài)。

        現(xiàn)狀廠區(qū)內(nèi)共有ICEAS反應(yīng)池4座,每座尺寸為50.0 m×20.0 m×5.0 m,有效水深為4.5 m。其中預(yù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)池容為675 m3和3 825 m3。實際運行周期為4.0 h,其中曝氣2.0 h,沉淀1.0 h,潷水1.0 h?;旌弦簯腋」腆w(MLSS)含量為3 000~5 000 mg/L,水力停留時間(HRT)為14.10 h,污泥停留時間(SRT)為24.3 d,設(shè)計氣水比為7.68∶1,污泥負荷為0.22 kg BOD5/(kg MLSS·d)。

        圖2 改造前進水量曲線Fig.2 Influent Quantity Curve before Reconstruction

        表2 實際進水水質(zhì)Tab.2 Actual Influent Quality

        圖3 改造前進水B/N曲線Fig.3 Influent B/N Curve before Reconstruction

        現(xiàn)狀出水水質(zhì)基本能達到一級A排放標準,出水水質(zhì)如表3所示,但出水TN仍存在超標風險。主要原因為:①原設(shè)計進水水質(zhì)較實際進水水質(zhì)低,例如85%累積頻率下,進水BOD5濃度超過設(shè)計水質(zhì)的35.4%,氨氮和TN超標更為嚴重,但進水B/N平均值為3.5,碳源不足;②原ICEAS工藝主要針對CODCr和氨氮的去除,無單獨缺氧區(qū),反硝化效果有限,無法有效去除TN;③現(xiàn)狀曝氣器及鼓風機老化嚴重,故障頻發(fā),無法穩(wěn)定滿足污水廠正常運行需要。部分指標執(zhí)行IV類排放標準后(即CODCr限值為30 mg/L,BOD5限值為6 mg/L,氨氮限值為1.5 mg/L,TN限值為15 mg/L,SS限值為10 mg/L,TP限值為0.3 mg/L),CODCr、TN、氨氮及TP等指標超標風險嚴重。

        表3 實際出水水質(zhì)Tab.3 Actual Effluent Quality

        由于現(xiàn)狀廠區(qū)占地面積緊張,基本無預(yù)留用地進行提標及擴容工程建設(shè)。其TP可以通過增大除磷劑加藥量、強化深度處理達到新排放標準[7],但TN和氨氮只能通過生化工藝挖潛改造進行處理,方可實現(xiàn)處理水量和出水水質(zhì)雙提升,實現(xiàn)高標準排放。

        2 改造方案

        2.1 ICEAS工藝改造方案

        傳統(tǒng)ICEAS工藝主要在SBR反應(yīng)器的進水端增加一個預(yù)反應(yīng)區(qū),可以實現(xiàn)在一個反應(yīng)池中連續(xù)進水、生物氧化、硝化、反硝化、固液分離等過程[8]。ICEAS由于其占地面積小、控制方便、不受水質(zhì)和水量大范圍波動帶來的影響,在城鎮(zhèn)污水廠、食品生產(chǎn)廢水處理以及制藥廢水處理中取得廣泛應(yīng)用[9-10]。但由于其運行模式及工藝特性所限,其處理效果較差,僅能滿足一級A排放標準,對于高標準排放要求,需要對其進行挖潛改造。

        目前,對ICEAS工藝進行挖潛改造的路線包括投加生物填料從而提高其處理能力。如朱云鵬等[11]通過在主反應(yīng)區(qū)中投加MBBR填料,其出水可以達到一級A排放標準。段存禮等[12]也采用類似的方法在實踐中取得成功。在好氧區(qū)增加MBBR填料可以提高CODCr和氨氮等的去除效果,但對TN去除效果有限。主要是因為ICEAS只能通過沉淀階段進行反硝化脫氮,無硝化液回流和污泥回流,脫氮效果有限。其余改造路線則是通過調(diào)控各階段的停留時間等工藝參數(shù)進行ICEAS工藝優(yōu)化,脫氮能力同樣有限[13]。

        為提高現(xiàn)狀生化池碳化、硝化以及脫氮能力,馬華敏等[14]采用缺氧-好氧兩級MBBR處理工藝對低溫生活污水進行處理,在提高CODCr和氨氮等處理效果的同時取得了較好的脫氮效果。Husham[15]研究也發(fā)現(xiàn)兩級MBBR處理工藝其好氧區(qū)氨氮去除率可達到97.89%,缺氧區(qū)反硝化率可達到66.76%,甚至發(fā)現(xiàn)在缺氧區(qū)出現(xiàn)了缺氧氨氮氧化反應(yīng),去除率為45.74%。缺氧-好氧兩級MBBR工藝主要適用于對現(xiàn)有污水廠進行挖潛改造的工程,目前處于小試及中試研究較多,工程案例報道較少。

        按照進水水質(zhì)(CODCr含量為400 mg/L,BOD5含量為180.0 mg/L,TN含量為60.00 mg/L,氨氮含量為55.00 mg/L)和超設(shè)計規(guī)模20%的水量,對現(xiàn)狀生化池進行復(fù)核,為達到去除BOD5的目標,所需曝氣區(qū)池容為27 700 m3,遠大于現(xiàn)狀主反應(yīng)區(qū)池容(15 300 m3),氨氮能夠達到1.5 mg/L的排放標準,但TN去除效果有限。本工程結(jié)合上述研究成果,將現(xiàn)狀I(lǐng)CEAS改造為“改良ICEAS+MBBR”工藝,將ICEAS分割為缺氧段和主反應(yīng)區(qū),分別投加MBBR填料,充分挖潛現(xiàn)狀生化池的處理能力,同時提高其出水水質(zhì)。

        2.2 中試試驗效果

        實際工程改造前,采用中試試驗驗證技術(shù)可行性。中試采用按現(xiàn)狀生化池同比縮小后的一體化中試試驗裝置進行試驗,設(shè)備尺寸為長×寬×高=6.5 m×2.0 m×3.0 m,有效水深為2.5 m,有效池容為32.5 m3,處理量為72 m3/d。將生化池分為預(yù)反應(yīng)區(qū)、缺氧區(qū)和主反應(yīng)區(qū),各區(qū)池容比為0.125∶0.400∶1.000。

        表4 中試試驗進出水水質(zhì)Tab.4 Influent and Effluent Water Quality of Pilot-Scale Test

        中試分為兩階段進行,第一階段為污泥的接種及填料掛膜階段。中試試驗采用實際污水廠生化池污泥進行接種,減少污泥培養(yǎng)周期,在缺氧區(qū)和主反應(yīng)區(qū)均投加MBBR填料。掛膜階段,進水采用間歇進水,隨掛膜情況逐漸提高進水比例。結(jié)果表明,接種15 d后MBBR填料可以初步掛膜,填料表面出現(xiàn)少量輪蟲和鐘蟲,30 d后MBBR填料表面出現(xiàn)大量微生物,鏡檢發(fā)現(xiàn)大量累枝蟲,生物相較好。其鏡檢照片如圖4所示。

        圖4 中試試驗鏡檢結(jié)果Fig.4 Schematic Diagram of Microscopic Results of Pilot Test

        第二階段驗證改造工藝處理能力,中試設(shè)備運行參數(shù)如下:HRT為11.00 h,進水流量為3 m3/h,連續(xù)進水間歇出水,反應(yīng)周期為4.0 h,即曝氣、攪拌及回流共130 min,沉淀50 min,出水60 min。污泥質(zhì)量濃度為3~5 g/L,內(nèi)回流比為100%~300%,外回流比為50%~100%,缺氧區(qū)和主反應(yīng)區(qū)MBBR填料投加量分別為相應(yīng)反應(yīng)區(qū)池容的25%和30%。

        中試進出水水質(zhì)如表4所示。結(jié)果表明,在最高進水水質(zhì)條件下(CODCr含量為500 mg/L,TN含量為60.00 mg/L,氨氮含量為50.00 mg/L,TP含量為6.00 mg/L),部分出水水質(zhì)指標仍然可以穩(wěn)定達到IV類水標準(TP、SS除外)。中試試驗驗證了通過投加懸浮填料可顯著提高單位池容的處理負荷,MBBR工藝可解決現(xiàn)有污水處理廠池容不足的實際問題。通過增設(shè)回流比及內(nèi)回流比可提高脫氮除磷效率,出水部分指標穩(wěn)定達到Ⅳ類水標準,工藝可行。

        3 工程設(shè)計

        本工程改造中保留現(xiàn)有預(yù)反應(yīng)池;在缺氧區(qū)進水端設(shè)置碳源投加點,池內(nèi)設(shè)置攪拌器,投加缺氧MBBR填料,強化反硝化效果;在主反應(yīng)區(qū)投加好氧MBBR填料,強化有機物氧化和氨的硝化作用;在主反應(yīng)區(qū)末端設(shè)置混合液回流系統(tǒng),促進缺氧區(qū)反硝化脫氮;在主反應(yīng)區(qū)前端設(shè)置PAC加藥點,加強化學除磷;同步更換曝氣器和鼓風機等設(shè)備。具體ICEAS改造平面及剖面如圖5和圖6所示。

        圖5 ICEAS改造平面示意圖Fig.5 Schematic Plan Diagram of Reconstruction ICEAS Process

        圖6 ICEAS改造剖面示意圖Fig.6 Schematic Section Diagram of Reconstruction ICEAS Process

        設(shè)計將主反應(yīng)池劃分為缺氧區(qū)和主反應(yīng)區(qū),池容比取0.400∶1.000。根據(jù)設(shè)計進水水量和水質(zhì)(CODCr含量為400 mg/L,BOD5含量為180.0 mg/L,TN含量為60.00 mg/L,氨氮含量為55.00 mg/L),反推各區(qū)分別被活性污泥和填料去除的污染物的量。

        主反應(yīng)區(qū)主要進行碳化反應(yīng)和硝化反應(yīng),好氧階段先進行碳化反應(yīng)后進行硝化反應(yīng)。扣除碳化反應(yīng)所需容積以及出水中攜帶的氨氮量、同化作用去除的氨氮量等,實際單池需要硝化的氨氮為397 kg氨氮/d。其中主反應(yīng)區(qū)能夠硝化的氨氮為99 kg氨氮/d,需要填料硝化的氨氮量為298 kg氨氮/d,設(shè)計填料的硝化速率為0.5 g氨氮/(m2·d),填料有效比表面積為800 m2/m3,則好氧填料量為743 m3,占整個主反應(yīng)區(qū)容積的27.3%,考慮一定余量,取好氧區(qū)填料填充比為0.31。

        同時調(diào)整ICEAS各階段運行參數(shù),具體運行參數(shù)為如下。運行周期、時間與中試一致,污泥負荷為0.19 kg BOD5/(kg MLSS·d),設(shè)計污泥質(zhì)量濃度為5 g/L,硝化液內(nèi)回流比為100%~300%,外回流比為50%~100%。HRT為12.73 h,SRT為15.0~24.0 d,充水比為0.32,平均供氧量為225 m3/min。PAC采用成品液體PAC溶液,投加量為30 mg/L,在現(xiàn)狀加藥間內(nèi)改造。新建碳源加藥間,平面尺寸為14.0 m×6.0 m,碳源采用固體乙酸鈉,設(shè)計投加量為92 mg/L。

        4 實際效果

        4.1 實際進出水效果

        2021年3月改造完成,截至2021年7月,經(jīng)過5個月運行時間,結(jié)果表明,改造后的污水廠平均日處理量可達到3.51萬m3/d,較設(shè)計值提高了17%。在進水水質(zhì)超過設(shè)計水質(zhì)情況,出水部分指標能穩(wěn)定達到IV類標準,實際進出水水質(zhì)如表5所示,有效達到了處理水量和水質(zhì)雙提升效果。

        4.2 技術(shù)經(jīng)濟指標

        本項目工程總投資為3 084萬元,其中工程費約為2 505萬元,水處理經(jīng)營成本為1.05元/m3。

        本項目對主體處理工藝僅進行挖潛改造,不新增主工藝流程,僅增加一座占地面積為84 m2的碳源加藥間,折合新增用地面積為23.93 m2/(104m3·d)。

        本項目全年新增電耗為22.23萬kW·h,新增噸水電耗為0.12 kW·h,電價為1.0元/( kW·h),新增噸水電費成本為0.12元,新增運營成本為0.22元/m3,單位總成本為1.38元/m3,單位經(jīng)營成本為1.05元/m3。

        表5 改造后2021年3月—7月實際進出水水質(zhì)Tab.5 Actual Influent and Effluent Water Quality during March to July in 2021 after Reconstruction

        5 結(jié)論

        (1)針對高標準排放需求的污水處理廠,本工程占地面積有限,將現(xiàn)狀I(lǐng)CEAS工藝挖潛改造為“改良ICEAS+MBBR”工藝,僅增加碳源加藥間等輔助用房,大大節(jié)省土建費用、占地面積小、投資少、改造周期短、操作管理方便,對類似項目具有一定的參考意義。

        (2)缺氧區(qū)和主反應(yīng)區(qū)MBBR填料培養(yǎng)15 d可初步掛膜,30 d可達到設(shè)計處理效果。通過輔助投加碳源和除磷劑,能夠?qū)崿F(xiàn)出水部分水質(zhì)指標由一級A標準提升至IV類標準,處理水量提升17%,對同類型項目產(chǎn)生良好的示范作用。

        (3)提標改造工程全年新增電費成本為0.12元/m3,新增運營成本為0.22元/m3,單位總成本為1.38元/m3,單位經(jīng)營成本為1.05元/m3。

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