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        一種氣動(dòng)抱閘的結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        2022-05-12 07:38:16陳高林祁文華
        一重技術(shù) 2022年2期

        陳高林,祁文華

        本文R2 壓下系統(tǒng)的抱閘用于該軋機(jī)五個(gè)道次輥縫設(shè)置。自2006 年初投產(chǎn)以來(lái),發(fā)現(xiàn)不能鎖緊壓下機(jī)構(gòu),造成絲桿回松,輥縫平行度發(fā)生異常變化,不能正常生產(chǎn)。為解決該問(wèn)題,從增加制動(dòng)力矩出發(fā)采取加大抱閘制動(dòng)彈簧,增大氣源壓力等措施。改造后,發(fā)現(xiàn)R2 工作側(cè)的壓下抱閘發(fā)生氣囊壓蓋開(kāi)裂事故,導(dǎo)致停機(jī)8 h,在檢查中又發(fā)現(xiàn)其它在線或機(jī)旁的抱閘及抱閘殼體上都有貫穿性裂紋,說(shuō)明其設(shè)計(jì)強(qiáng)度不能滿足使用要求。

        1 原抱閘的結(jié)構(gòu)

        該抱閘由殼體、后端蓋、皮囊、彈簧、葉輪、摩擦片等組成(見(jiàn)圖1)。

        圖1 抱閘結(jié)構(gòu)圖

        顯然抱閘本體的強(qiáng)度與殼體的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、氣源壓力有關(guān),抱緊力與摩擦片數(shù)量、彈簧的壓縮量相關(guān)。

        2 存在的問(wèn)題

        在使用過(guò)程中,由于壓下絲桿的螺旋角較大,故存在自松現(xiàn)象。而加大彈簧雖然可以增加抱緊力,但打開(kāi)抱閘也需要更高的氣源壓力。由于0.45 MPa 的氣源壓力不能提供足夠的離合力,導(dǎo)致抱閘后端蓋容易斷裂,此外,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的大量粉塵會(huì)降低摩擦片的抱緊力。

        如果改變抱閘型號(hào),則必須重新布置壓下傳動(dòng)系統(tǒng),故在0.45 MPa 氣源壓力條件下,優(yōu)化現(xiàn)有抱閘結(jié)構(gòu)或選擇同樣安裝尺寸的抱閘是首選方案。

        3 抱閘優(yōu)化

        對(duì)抱閘的優(yōu)化目標(biāo)是保證具備充足的抱緊力,足夠的強(qiáng)度,在0.45 MPa 氣源壓力下能夠快速開(kāi)閘,適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)的惡劣環(huán)境,以及維護(hù)方便。

        3.1 抱緊力

        (1) 氣源分析

        該抱閘型號(hào)為SSM321/45,可產(chǎn)生12.19 kN·m的抱緊力,采用0.45 MPa 的氣壓驅(qū)動(dòng)摩擦片脫離(見(jiàn)圖2)。

        圖2 抱閘工作原理圖

        經(jīng)過(guò)計(jì)算,發(fā)現(xiàn)防止R2 自松需要提供15 kN·m 的抱緊力(需要增加23%),為了加大抱緊力需要增大彈簧的剛度,同時(shí)也需要將機(jī)旁氣壓源提高到0.51 MPa 克服增大的彈簧力。但梅鋼公司僅能夠提供0.52~0.55 MPa 穩(wěn)定源頭壓力,最終提供給氣囊的壓力僅0.50~0.52 MPa,開(kāi)閘壓力處于臨界狀態(tài)。

        根據(jù)產(chǎn)品目錄,發(fā)現(xiàn)能夠在0.50 MPa 下提供15 kN·m 的抱緊力的抱閘的安裝尺寸與R2 機(jī)架不符,故不具備可行性。而采用臨界氣源壓力正是R2 壓下離合粘黏的主因。

        (2) 開(kāi)閘粘黏的處治

        針對(duì)開(kāi)閘粘黏現(xiàn)象增加抱緊力的方案有:重新選擇抱閘型號(hào)、增大氣源壓力,或者更改現(xiàn)有抱閘結(jié)構(gòu)等。前兩者需要修改設(shè)備,費(fèi)用較大。因此,第三種方案應(yīng)為首選方案。

        由于抱閘的抱緊力與摩擦片數(shù)量及摩擦片的壓力有關(guān)。如果將摩擦片由3 片改為4 片,理論上抱閘的抱緊力將增加33%。此外,還需要改變抱閘殼體材料。

        (3) 控制效果

        改進(jìn)后,經(jīng)過(guò)離線測(cè)試得到抱緊力15.85 kN·m,在線測(cè)試抱緊力為15.5 kN·m,滿足生產(chǎn)需求。

        3.2 殼體斷裂原因及處治方案

        (1) 殼體斷裂分析

        在2019 年5 月27 日,該抱閘后端蓋開(kāi)裂,造成停產(chǎn)175 min(見(jiàn)圖3)。

        圖3 后端蓋開(kāi)裂圖

        后繼對(duì)其余3 臺(tái)抱閘探傷,發(fā)現(xiàn)殼體也存在裂紋(見(jiàn)圖4)。

        圖4 后端蓋探傷視圖

        上述事故的原因正是由于現(xiàn)場(chǎng)采用0.50 MPa以上的壓力源,抱閘后端蓋長(zhǎng)期受額外高壓而斷裂。

        (2) 殼體開(kāi)裂的處治方案

        ①、抱閘殼體改用鍛鋼,增加韌性與抗拉強(qiáng)度。

        ②、將殼體(包括后端蓋) 的厚度增加12%。

        ③、將內(nèi)、外花鍵副改為雙模數(shù),花鍵齒模數(shù)是直徑模數(shù)的兩倍,以增加花鍵齒的強(qiáng)度(見(jiàn)圖5)。

        圖5 加工效果圖

        (3) 改進(jìn)效果

        通過(guò)有限元計(jì)算,改進(jìn)后抱閘強(qiáng)度將增加40%,滿足生產(chǎn)需求。

        3.3 防塵設(shè)施優(yōu)化

        (1) 粉塵危害

        熱連軋產(chǎn)線生產(chǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的氧化粉塵,這些粉塵上升到R2 頂部,冷卻后落在設(shè)備表面。由于抱閘殼體上設(shè)有窺視孔兼散熱口,這些粉塵會(huì)進(jìn)入窺視孔,落在摩擦片表面,不僅導(dǎo)致摩擦力下降,而且使摩擦片發(fā)生歪斜,使彈簧不能垂直壓靠摩擦片,需要定期清理粉塵。

        (2) 防塵設(shè)計(jì)

        對(duì)此,筆者在殼體外圍包裹一層不銹鋼過(guò)濾網(wǎng)。根據(jù)粉塵顆粒大小,選擇不同規(guī)格的不銹鋼過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行試驗(yàn)(見(jiàn)表1)。

        表1 過(guò)濾網(wǎng)與粉塵聚集量對(duì)應(yīng)表

        根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,決定采用100 目的不銹鋼過(guò)濾網(wǎng),每2 個(gè)月清理1 次,同時(shí),增加鉸鏈蓋板以便于點(diǎn)檢摩擦片的使用情況。

        (3) 改進(jìn)效果

        改進(jìn)后,摩擦片的清理周期由2 周/次延長(zhǎng)至2 月/次,同時(shí)杜絕彈簧歪斜,抱緊力波動(dòng),開(kāi)閘粘黏等現(xiàn)象。

        3.4 摩擦片間隙的標(biāo)定

        (1) 存在的問(wèn)題

        R2 壓下抱閘還具備以下功能,當(dāng)R2 壓下輥縫設(shè)定到位后快速停止;由于R2 壓下蝸輪蝸桿沒(méi)有自鎖功能,所以抱閘在咬鋼的瞬間起抱緊作用,保證輥縫不變。

        抱閘在使用中的回松、打滑、發(fā)熱現(xiàn)象與摩擦片的間隙密切相關(guān)。

        (2) 標(biāo)定程序

        該抱閘有兩種狀態(tài):處于閉合狀態(tài)時(shí)彈簧的彈力直接作用在摩擦片上,使主動(dòng)輪與摩擦片之間產(chǎn)生摩擦力,抱閘抱緊;處于分離狀態(tài)時(shí)皮囊進(jìn)氣漲開(kāi)將彈簧壓縮,主動(dòng)輪與摩擦片脫開(kāi)。

        閉合力:F1=η×FN

        分離力:F>FN,F(xiàn)=P×A

        式中:η—有效系數(shù),取0.95;FN—正壓力(MPa);P—進(jìn)氣壓力(MPa);A—皮囊作用面積(mm2)。

        抱閘間隙的調(diào)整步驟:

        ①、新抱閘上機(jī)前,將抱閘水平放置(見(jiàn)圖6)。

        圖6 抱閘水平放置圖示

        ②、拆除后端蓋和皮囊,彈簧座、彈簧、壓板、摩擦片及葉輪靠自重固定在殼體里。

        ③、測(cè)量彈簧座與殼體端面間距Y。

        ④、選取厚度為y=Y-5 mm 的調(diào)整墊片裝入Y間隙內(nèi),緊固螺釘,使彈簧的壓縮量為5 mm。

        ⑤、選取適當(dāng)厚度的調(diào)整墊片,安裝皮囊和后端蓋,將Y 值控制在10~12 mm。

        調(diào)整后,既可使抱緊力矩達(dá)到最大值,又可以使抱閘徹底分離,避免抱閘發(fā)熱。當(dāng)摩擦片磨損后,只需將調(diào)整墊片減薄即可。該方案比常規(guī)的摩擦片間隙調(diào)整精度提高約50%。

        (3) 改進(jìn)效果

        經(jīng)過(guò)3 個(gè)月的試驗(yàn),調(diào)整次數(shù)大大降低,抱閘不再頻繁打滑。

        3.5 固化措施

        根據(jù)上述成果,最終確定以下改進(jìn)措施:

        (1) 抱閘殼體采用鍛鋼,厚度增加12%。

        (2) 延長(zhǎng)殼體的長(zhǎng)度30 mm,增加摩擦片的數(shù)量。

        (3) 殼體外置100 目的不銹鋼過(guò)濾桶。

        (4) 采用新的摩擦片間隙調(diào)整方案。

        (5) 采用0.45 MPa 的機(jī)旁穩(wěn)定氣壓。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        通過(guò)改進(jìn),在不改變氣源壓力及壓下裝置布置的前提下,抱緊力增大,杜絕打開(kāi)抱閘時(shí)的粘黏現(xiàn)象,殼體強(qiáng)度增強(qiáng),確保抱閘功能實(shí)現(xiàn)。通過(guò)設(shè)置防塵裝置及規(guī)范摩擦片的縫隙調(diào)整工序,延長(zhǎng)摩擦片的使用壽命,維護(hù)更方便。

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