梁毅凌
(山西焦化集團有限公司,山西 洪洞 041606)
山西焦化集團有限公司焦油加工廠焦油蒸餾裝置引進法國IRH 公司技術(shù),于2005 年9 月建成投產(chǎn),焦油加工能力設計為30 萬t/a(設計無水焦油加工負荷38 t/h)。
該裝置引進美國ITT Vogel 瀝青輸送泵2 臺,該設備是焦油蒸餾的主要設備,用途是將初餾單元汽提塔內(nèi)的中溫瀝青(密度1 120 kg/m3,溫度380 ℃~400 ℃),輸送至改質(zhì)瀝青裝置,該設備的運行直接影響焦油加工裝置的安全穩(wěn)定生產(chǎn)。
美國ITT Vogel 瀝青輸送泵為臥式離心泵,泵體采用蒸汽保溫及冷卻水夾套,密封形式采用填料成型環(huán)密封,該密封形式結(jié)構(gòu)簡單,維修難度不大且使用周期較長,相比較國內(nèi)其它的機械密封結(jié)構(gòu)(帶循環(huán)液冷卻泵站),具有穩(wěn)定性較強,維護成本較低的優(yōu)勢。
從裝置投產(chǎn)之日起,該設備已連續(xù)運行14 年。2019 年檢查發(fā)現(xiàn)該設備泵軸、葉輪、副葉輪、軸套磨損嚴重,致使填料密封泄漏頻繁,日均更換填料密封1 次~3 次,系統(tǒng)穩(wěn)定運行非常困難,同時,由于現(xiàn)場瀝青泄漏嚴重,存在高溫瀝青煙氣易著火的安全隱患。
由于美國ITT Vogel 瀝青輸送泵已停產(chǎn),備件無法采購。經(jīng)了解,目前ITT 工業(yè)集團的機械密封結(jié)構(gòu)高質(zhì)泵,一套機械密封費用約為15 萬元,單臺設備采購價格約為150 萬元(包含易損件1 套),備件費用較高。
同時,經(jīng)考察調(diào)研國內(nèi)相關(guān)設備廠家及焦油加工生產(chǎn)單位,發(fā)現(xiàn)其高溫瀝青泵的使用效果均不佳(國內(nèi)主要為帶循環(huán)液冷卻泵站的機械密封結(jié)構(gòu)),機械密封檢修也較為頻繁。
為此,放棄采購ITT 工業(yè)集團的機械密封結(jié)構(gòu)高質(zhì)泵和國內(nèi)高溫瀝青泵,開展了瀝青輸送泵動力密封技術(shù)攻關(guān),本次研究的方向為泵體采用保溫/冷卻夾套,同時結(jié)合泵類設備動力密封思路進行研究實施。
動力密封由副葉輪、副葉片(又叫背葉片)、固定導葉和停車密封裝置等組成。副葉片的作用是減低泵腔的壓力,達到平衡軸向力和防止顆粒進入密封裝置的目的。
原ITT 泵的主要零部件材質(zhì)為德國牌號,口環(huán)、鍵、軸、軸套材質(zhì)為1.4462,葉輪、副葉輪、泵蓋、連接體等材質(zhì)為1.4517。考慮到工藝工況,通過查找中外鋼材牌號對比,部件材質(zhì)采用成分與國外相近的材質(zhì)。
本次研究改造瀝青輸送泵為2 臺,包含泵座、電機(電機采用佳木斯電機Y180M-4,22 kW,防爆等級ExdⅡBT4,防護等級IP55,50Hz)、主要傳動易損件(包括泵軸、葉輪、軸套、一級副葉輪、連接段、二級副葉輪),電氣控制系統(tǒng)利用原有變頻控制系統(tǒng)。
在本次研究改造中,如第172 頁圖1 所示,將動力密封總成替換離心泵常規(guī)的機械密封總成。設備運轉(zhuǎn)時,離心泵工作葉輪與起密封作用的副葉輪同軸旋轉(zhuǎn),工作葉輪泄漏出來的液體流到副葉輪后,通過副葉輪作用產(chǎn)生的壓力,與泄漏液體的壓力在副葉輪頂端與密封總成內(nèi)端面處達到平衡,從而使泄漏液體起到密封作用。在停泵時,副葉輪動力密封不起作用,泵內(nèi)液體壓力較小,泄漏到副葉輪的液體通過成型環(huán)密封進行密封。

圖1 動力密封示意圖
P212B 瀝青輸送泵于2020 年8 月8 日投入運行,截至2021 年6 月16 日連續(xù)運行7 465 h,設備各項運轉(zhuǎn)指標均正常,滿足焦油加工裝置滿負荷運行(現(xiàn)無水焦油加工負荷提高至39.5 t/h,比原設計加工量提高1.5 t/h)。瀝青輸送泵剖面簡圖,如圖2所示。

圖2 瀝青輸送泵剖面簡圖
將動力密封總成替換離心泵常規(guī)的機械密封總成,在停泵時,副葉輪動力密封不起作用,泵內(nèi)液體壓力較小,泄漏到副葉輪的液體通過停車密封進行密封。
通過此次技術(shù)改造,有效降低了設備維修率及備件采購費用。原美國ITT Vogel 瀝青輸送泵(填料成型環(huán)密封)資產(chǎn)原值約為220 萬元/臺,每年易損部件費用需要約25 萬元/臺。
按照現(xiàn)有國產(chǎn)化瀝青輸送泵采購價格約為25 萬元/臺,每年易損部件費用約5 萬元/臺測算,在設備采購方面,節(jié)約資金195 萬元/臺,按照設備運行模式(一開一備),年可節(jié)約備件費用約20 萬元。
同時,在穩(wěn)定焦油加工負荷方面,焦油加工量比設計可提高1.5 t/h,每年可增加無水焦油加工量約12 600 t(排除年檢修時間15 d 計算)。
通過技術(shù)攻關(guān),消除了現(xiàn)場瀝青泄漏積存易燃的安全隱患,解決了瀝青煙氣的現(xiàn)場安全環(huán)保隱患,降低了操作工的勞動強度,優(yōu)化了作業(yè)環(huán)境,有效保護了職工的人身安全,減少了職業(yè)病的發(fā)生。同時,提高了設備的長周期穩(wěn)定運行,降低了設備維修頻次。據(jù)統(tǒng)計,國產(chǎn)化前2019 年1~8 月份泄漏頻繁時,每天更換填料密封達1~3 次,8 個月僅填料密封備件費用就達8 萬元。
設備的國產(chǎn)化技術(shù)攻關(guān),解決了困擾公司焦油加工裝置安全穩(wěn)定生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸,滿足生產(chǎn)工藝對該設備的迫切需求,節(jié)約了大量維修資金,帶動焦油加工行業(yè)技術(shù)水平的提升。
國內(nèi)在煤焦化工生產(chǎn)系統(tǒng)中,在進口設備及其零部件的使用方面,由于存在設備部件供貨周期時間長、產(chǎn)品升級采購困難、采購價格高等諸多因素,給生產(chǎn)裝置正常運轉(zhuǎn)和成本管理帶來了極大的影響。
本次新型動力密封高溫瀝青泵,相比較其它高溫泵的優(yōu)點在于采用動力密封,取消了復雜的機械密封+循環(huán)油站冷卻系統(tǒng),降低操作難度,延長泵的使用周期,動力密封泵的易損件較少,從而降低了設備的檢修成本和運行成本。
該動力密封在高溫瀝青輸送泵國產(chǎn)化技術(shù)研究的成功運用,為同類型的高溫泵的選型提供技術(shù)支撐,尤其在國內(nèi)相關(guān)煤化工裝置的高溫泵的應用方面,具有較強的推廣應用價值。