薛慧峰,姚 田
(1.山西工程職業(yè)學院,山西 太原 030009;2.山西陽光焦化集團股份有限公司,山西 河津 043300)
長治煤間接液化項目工程,如果用屯留礦煤作為氣化原料,采用液態(tài)排渣氣流床氣化工藝,由于液態(tài)排渣氣流床氣化工藝對原料煤的灰熔點有一定的要求,所以很有必要研究屯留礦煤的煤灰熔融特性[1],為選擇具體的液態(tài)排渣氣流床氣化工藝,即GSP、殼牌還是水煤漿德士古工藝,提供基礎數(shù)據(jù)。
屯留礦有2 個可采煤層,即3#煤層和9#煤層,習慣上把9#煤層稱作為下組煤。由于這2 個煤層的生成年代不同,加上下組煤為高硫煤,且煤灰中Fe2O3含量較高,所以這兩組煤的煤灰熔融特性會有一定的差異,為此在詳細研究了3#煤煤灰熔融特性的基礎上,特開展了下組煤煤灰熔融特性的研究。
本項目主要研究屯留下組煤的煤灰組成和煤灰熔融性特征,探討通過添加助熔劑[2]降低灰熔融性溫度的可能性,以及與3#煤的有關(guān)性質(zhì)的對比。
屯留下組煤和3#煤的灰成分和灰熔融溫度見表1,從本次試驗結(jié)果來看,屯留下組煤的灰熔融性軟化溫度ST 為1 460 ℃,灰熔融性流動溫度FT 為1 480 ℃,作為GSP 氣化工藝的原料灰熔點略有偏高,勉強可以。
表1 屯留下組煤與3#煤的灰成分及其熔融性
下組煤與3#煤相比,煤灰熔融性特征溫度都偏低,初步估算偏低約50 ℃。這主要是由于煤灰成分中Fe2O3質(zhì)量分數(shù)增加10%左右的緣故。綜合起來看,F(xiàn)e2O3質(zhì)量分數(shù)和CaO 質(zhì)量分數(shù)增加了7.34%。
由于3 種液態(tài)排渣氣化技術(shù)的灰熔融性軟化溫度ST 的要求分別為水煤漿德士古氣化技術(shù)為1250℃,殼牌氣化技術(shù)為1 350℃,GSP 氣化技術(shù)為1 450℃,所以原則上講,屯留下組煤在不加助熔劑的情況下,勉強可以作為GSP 氣化技術(shù)的原料,但不宜作為殼牌氣化技術(shù)和德士古氣化技術(shù)的原料。
由長期實踐表明,煤灰中的Al2O3是影響灰熔融性軟化溫度和流動溫度的主要成分。如w(Al2O3)>20%的煤灰,其ST>1 250℃,w(Al2O3)>30%時,煤灰的ST普遍增至1 350℃以上,而w(Al2O3)>35%的煤灰,則ST 多大于1 400℃,至于w(Al2O3)>40%的煤灰,其ST 幾乎都大于1 500℃。
灰中的Al2O3質(zhì)量分數(shù)的變化范圍較大,從7%至45%以上均有,但其中大部在20%~40%左右變化。對w(Al2O3)<20%的煤,其ST 普遍低至1 300℃以下。
屯留下組煤灰中Al2O3的質(zhì)量分數(shù)在33%左右,該值正好處于熔融性軟化溫度ST 在1 500℃左右的位置,可以通過添加堿性物質(zhì)的辦法降低煤灰熔融性溫度,因此,從理論上講,屯留下組煤添加助熔劑后,可以降低煤灰熔融性溫度。
與3#煤的對比可以看出,屯留下組煤和3#煤灰中Al2O3的質(zhì)量分數(shù)都在33%左右,因此,降低灰熔點的極限應差不多。
從目前的技術(shù)水平來看,無論是試驗研究還是工業(yè)應用,降低煤灰熔融性的技術(shù)途徑主要有添加助熔劑和摻配低灰熔融性的煤兩種。助熔劑主要是含CaO 和Fe2O3的物質(zhì)。低灰熔點的煤,潞安礦區(qū)沒有資源。因此,應采用添加助熔劑的方法來降低灰熔點。
含CaO 和含F(xiàn)e2O3物質(zhì)是最佳的助熔劑,但石灰石[3-4]是最優(yōu)選的堿性物質(zhì),雖然有些化工渣也有很好的效果,而且相對也比較便宜,但是由于化工渣中不可避免地含有一些有害成分,而且數(shù)量、質(zhì)量都不穩(wěn)定,所以以選用石灰石為好。而且長治地區(qū)也有豐富的石灰石的資源,經(jīng)濟性也是最好的。選用石灰石還是選用氧化鈣入爐,這要從氣化效率方面進行考慮。
按比例稱取一定量的氧化鈣和一定量的屯留下組煤煤樣,充分混勻后灰化,按《GB/T 219 煤灰熔融性的測定方法》測定煤灰的熔融性。不同氧化鈣添加量降低灰熔融性的效果見表2 和圖1。
表2 不同CaO 添加量時灰熔融性
圖1 添加不同CaO 后的灰熔融性變化
可以看出,添加CaO 后能有效地降低灰熔融性溫度,軟化溫度ST 可降低到1 220℃,流動溫度可降低到1 230℃,總降低幅度為16%;添加2%CaO 后,灰熔點的降幅很大,為120℃;但添加4%CaO 后的降幅很小,只在添加2%CaO 的基礎上降低了20℃;隨著CaO 添加量增加到7%,灰熔點幾乎不降低,甚至有上升的過程;CaO 添加量從7%到10%,灰熔點由1 330℃下降到1 220℃;CaO 添加量從10%開始,灰熔點降低到極點,然后開始增加。
研究結(jié)果表明:屯留下組煤添加2%CaO 后,灰熔點ST 已經(jīng)下降到1 340℃,再增加CaO 添加量,灰熔點的降低幅度不明顯,因此,對下組煤而言,經(jīng)濟的CaO 添加量為2%~3%,折合成石灰石添加量為3.6%~5.4%??梢曰緷M足GSP 和殼牌氣化工藝的要求。
添加4%CaO 后,灰熔點下降得不明顯主要是由于該煤的灰分較高所致。也就是說添加量從2%~7%,灰熔點沒有什么變化,基本相同。
同時,本次試驗研究添加氧化鈣后灰分情況(見表3),屯留下組煤干基灰分(Ad)為30.06%,如果添加2%的CaO,灰分產(chǎn)率(Ad)在31.45%,灰分(Ad)增加率為3.45%,對氣化性能基本無影響。
表3 潞安屯留3#煤降低灰熔融性試驗數(shù)據(jù)
從降低灰熔融性溫度方面講,用氧化鈣和石灰石作助熔劑具有同等效果,各廠可根據(jù)工藝、經(jīng)濟等實際情況自主選擇。
原料煤的反應性是煤氣化的重要指標,從一般經(jīng)驗來講,添加CaO 或添加石灰石將明顯增加原料煤的反應性,對氣化有好處,所以應注重研究添加CaO 或添加石灰石后對反應性的影響。
從氣化角度講,兩者熱效率是不一樣的,因為石灰石分解需要一部分能量,而且也有很多CO2放出,CO2也有可能還原成CO,煤氣的產(chǎn)率和組成將會有一些的變化。
從試驗研究方面講,添加方式對試驗結(jié)果不會有很大的誤差,但在實際工業(yè)利用中,不同的添加方式對效果有很大的影響,這主要有添加的均勻性問題。
一般認為,灰渣中CaO 含量高,對灰渣作建材有好處,有的電廠為了灰渣能夠較好使用,還特地在煤中添加石灰石以調(diào)整煤灰中的CaO 含量和比例。
灰渣能否有價值的使用對煤基合成油的經(jīng)濟效益將產(chǎn)生重要的影響,因為灰渣利用的效益是雙重的,如能有效利用一方面可以產(chǎn)生效益,另一方面可以減少排污的費用,反之亦然。
1)屯留下組煤由于煤灰中的Fe2O3含量較高,煤灰熔融性溫度相對較低,ST 為1460℃,F(xiàn)T 為1480℃。
2)屯留下組煤可以通過添加氧化鈣(CaO)的方法,有效地降低煤灰熔融性溫度。
3)屯留下組煤添加2%CaO 后,灰熔點ST 即可下降到1 340 ℃,可以基本滿足GSP 和殼牌氣化工藝的要求。因此,經(jīng)濟的CaO 添加量為2%~3%,折合成石灰石添加量為3.6%~5.4%。
4)由于本次試驗研究煤樣的灰分較高,CaO 添加量的增加,對灰熔點的影響不敏感。