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        垃圾焚燒發(fā)電廠廢熱利用及經(jīng)濟(jì)性研究

        2022-05-08 07:15:38翁斌杰
        關(guān)鍵詞:供熱量除氧器供熱

        翁斌杰,安 非

        (上??岛悱h(huán)境股份有限公司,上海 202103)

        1 項目概況

        本文以山西省某市垃圾焚燒發(fā)電廠為例,分析供熱系統(tǒng)節(jié)能降耗措施及經(jīng)濟(jì)性規(guī)模。

        該電廠設(shè)計日焚燒處理生活垃圾3 000 t/d,年處理能力109.5 萬t/a。設(shè)4 條日處理能力為750 t/d的焚燒煙氣凈化線及2 臺40 MW 抽汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。

        4 臺蒸汽鍋爐與兩臺汽輪機(jī)的額定參數(shù)見表1,汽輪機(jī)采用空冷機(jī)組。

        表1 蒸汽鍋爐與汽輪機(jī)額定參數(shù)

        2 廠區(qū)廢熱統(tǒng)計

        該電廠在正常運行時,很多低品位的熱量無法利用,導(dǎo)致熱量的浪費,包括除氧器排汽、定連排排汽、汽輪機(jī)乏汽、煙氣四種。現(xiàn)對這些廢熱的參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計。

        2.1 除氧器排汽

        除氧器是利用汽輪機(jī)的抽氣加熱給水至飽和溫度,除去鍋爐給水中的氧氣和其它不凝結(jié)氣體,不凝結(jié)的氣體通過除氧器排氧門排出,以保證給水的品質(zhì)。除氧器為旋膜熱力除氧器,去氧效果通過除氧器塔頭排汽實現(xiàn)。

        除氧器的排汽量在1%以內(nèi),文獻(xiàn)[1]中介紹臥式除氧器的排汽量為0.3%,本文按照0.3%計算除氧器排汽量。

        每月平均給水量變化較大,研究給水量與垃圾量的關(guān)系,通過垃圾量來預(yù)估給水量,進(jìn)而估計除氧器排汽量。

        圖1 為2021 年5—7 月之間,每天鍋爐日給水量與垃圾量的散點圖。

        圖1 日入爐垃圾量與給水量散點圖

        采用線性方程擬合擬合,規(guī)定截距為0(垃圾量為0 時,給水量為0),得到公式(1):

        式中:x 為垃圾量,t/d;y 為給水量,t/d。

        若取排汽量為0.3%,則除氧器排汽量p(t/d)可近似采用公式(2)計算:

        從2020 年7 月到2021 年7 月,該電廠日均垃圾入爐量為2 156.4 t/d,根據(jù)公式(2)預(yù)測,除氧器排汽量為12.55 t/d,即0.52 t/h。

        2.2 定連排

        為保證鍋爐水質(zhì),需進(jìn)行連續(xù)排污與定期排污,連續(xù)排污屬于表面排污,排出水表面鹽濃度較大的爐水,使?fàn)t水含鹽量維持在允許范圍內(nèi);定期排污主要是排出加藥后使水中的硬度鹽生成的沉渣,根據(jù)水質(zhì)化驗情況進(jìn)行。鍋爐的排污水量占鍋爐蒸發(fā)量的百分率,稱為鍋爐排污率,在保證蒸汽品質(zhì)合格的前提下,應(yīng)盡量減少鍋爐排污率。對于中壓和高壓鍋爐,排污量不能大于1%,同時,為了避免鍋爐內(nèi)出現(xiàn)水渣積聚現(xiàn)象,那么對于排污率,不能小于0.3%。取該電廠鍋爐排污率為1%。

        鍋爐蒸發(fā)量與入爐垃圾量有關(guān),繪制2020 年7月到2021 年7 月間二者的散點圖見圖2。

        圖2 鍋爐蒸發(fā)量與垃圾量散點圖

        同樣設(shè)置截距為零,繪制線性趨勢線,得到鍋爐蒸發(fā)量的公式(3):

        排污率取1%,可得到排污量的公式(4):

        由公式(4)計算得到排污量為41.59 t/d,既1.73 t/h,溫度為245 ℃,壓力為6.5 MPa 左右。

        2.3 乏汽

        蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)做功之后,大量的乏汽進(jìn)入排汽裝置汽液分離,蒸汽進(jìn)入空冷機(jī)組中,冷凝后回到排汽裝置。由空冷機(jī)組帶走大量的熱量,既浪費了大量的熱量,又消耗了驅(qū)動空冷機(jī)組運行的電能,此過程是汽輪機(jī)循環(huán)中浪費熱量最大的部分。

        汽輪機(jī)進(jìn)氣量減去抽汽量為乏汽的量,汽輪機(jī)日均進(jìn)汽量與垃圾量散點圖見圖3。

        圖3 汽輪機(jī)進(jìn)汽量與入爐垃圾量散點圖

        由上散點圖并繪制線性趨勢線,設(shè)置截距為0,得到方程(5):

        根據(jù)本文第二章所得結(jié)論,對外供熱量采用額定值15 t/h,即360 t/d 計算,得到乏汽量的方程(6):

        爐垃圾量為2 156.4 t/d,計算乏汽量為3 762.2 t/d,即156.8 t/h,溫度為55 ℃,壓力為0.015 MPa。

        2.4 煙氣

        乏汽是汽輪機(jī)發(fā)電熱量損耗最大的,而煙氣是垃圾焚燒鍋爐熱量損失最大的部分,該電廠煙氣溫度在140 ℃左右,帶走大量的熱量到大氣中。

        日均煙氣排放量在600~900 萬m3左右,受到入爐垃圾量的直接影響。

        日均垃圾量與日均入爐垃圾量散點圖見圖4。

        圖4 煙氣排放量與垃圾量散點圖

        規(guī)定截距為0,繪制去趨勢線,得到公式(7):

        同樣按照日均入爐垃圾量為2 156.4 t/d 計算,日均煙氣量為673.88 萬m3/d,溫度為140 ℃左右。

        2.5 小結(jié)

        本節(jié)統(tǒng)計了廠區(qū)內(nèi)的廢熱情況,詳見表2。

        表2 廢熱統(tǒng)計表

        根據(jù)表2 可知,各類廢熱溫度、壓力、介質(zhì)都不相同;除氧器排汽與定連排中廢熱遠(yuǎn)小于乏汽和煙氣中攜帶的廢熱。

        3 廢熱利用

        3.1 除氧器與定連排

        3.1.1 除氧器排汽

        除氧器排汽溫度為130 ℃,壓力為0.277 MPa,對應(yīng)的蒸汽焓值為2 721 kJ/kg,直接排向大氣浪費了蒸汽中的熱能。此外,除氧器排汽的凝結(jié)水品質(zhì)較高,將現(xiàn)有除氧器排汽中所攜帶的熱能和工質(zhì)進(jìn)行合理回收利用,這不僅符合國家現(xiàn)行相關(guān)政策,而且可以提高電廠運行經(jīng)濟(jì)性,減少水資源消耗,降低運行成本。

        按照入爐垃圾量2 156.4 t/d 計算,除氧器排汽量12.55 t/d,總熱量達(dá)到34.1 GJ/d,全年熱量12 446.5 GJ/a,可回收的凝結(jié)水量為4 580.7 t??刹捎闷啓C(jī)凝結(jié)水作為除氧器排汽的低溫水源,凝結(jié)除氧器排汽,凝結(jié)后進(jìn)入疏水箱中回用,即提高了汽輪機(jī)乏汽凝結(jié)水進(jìn)入除氧器的溫度,減少了抽汽量,也回收了除鹽水,降低除鹽水的消耗量。

        3.1.2 定連排

        連排的水為高溫高壓的爐水,溫度為245 ℃,壓力為6.5 MPa。連排水先進(jìn)入連排擴(kuò)容器進(jìn)行降壓,壓力從6.5 MPa 下降到0.277 MPa,產(chǎn)生130 ℃的蒸汽與水混合物,蒸汽進(jìn)入除氧器中回收,水進(jìn)入定排擴(kuò)容器中,進(jìn)一步降壓蒸發(fā),蒸汽直接排入大氣,水通過管道排出。

        連排擴(kuò)容器的工作壓力為0.277 MPa,定排擴(kuò)容器的工作壓力為0.15 MPa。采用熱力學(xué)熱量平衡原理[2],計算連排水進(jìn)入連排擴(kuò)容器后,汽水分離關(guān)系如下所述。

        式中:Y 為爐水焓值,1 061 kJ/kg;x 為蒸汽所占比例;h1為0.277 MPa 蒸汽焓值,2 721.35 kJ/kg;h2為水焓值,546.4 kJ/kg。

        求解得x=0.236,可見23.6%的連排水汽化進(jìn)入除氧器中回收利用,76.4%的連排水排入定排擴(kuò)容器。進(jìn)入定排擴(kuò)容器后,進(jìn)一步降壓,用同樣的方法計算蒸汽量,得到蒸汽量為3.5%,直接排入大氣中。

        3.2 汽輪機(jī)乏汽與煙氣

        大部分的廢熱在汽輪機(jī)乏汽與煙氣中,若能采用汽輪機(jī)乏汽與煙氣作為熱源,在供暖季向外供暖,回收廢熱,能夠減少空冷島的耗能的同時,提高熱能利用率,帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

        3.2.1 供熱能力估算

        根據(jù)現(xiàn)在該電廠的運行現(xiàn)狀,對乏汽與煙氣的供熱能力進(jìn)行分析。

        1)乏汽。該電廠乏汽的壓力為0.015 MPa,對應(yīng)的飽和蒸汽溫度為55℃,經(jīng)過換熱后,變?yōu)?5 ℃的飽和水。0.015 MPa 時,飽和水的焓值為225.95 kJ/kg,飽和蒸汽的焓值為2 598.21 kJ/kg,汽化潛熱為2 372.3 kJ/kg。根據(jù)垃圾量計算乏汽量,得到乏汽熱量與垃圾量的關(guān)系式,即公式(9)。

        計算得到熱量Q1為8 914.5 GJ/d,即371.4 GJ/h。

        2)煙氣。煙氣熱量包括煙氣溫度下降的顯熱,和水蒸氣凝結(jié)的潛熱。

        煙氣的主要成分包括O2,CO2,N2,H2O,各組份的含量按下表3 計算。

        表3 煙氣成分及比例

        各成分在不同溫度時所對應(yīng)的焓值不相等,具體見表4。

        表4 煙氣成分焓值 kJ/Nm3

        可見,在140 ℃到70 ℃,放熱量下降緩慢,從60 ℃開始,煙氣中的水蒸汽開始凝結(jié)放出汽化潛熱,放熱量開始快速增加。到30 ℃時,總放熱量為536.68 kJ/m3。由此可得煙氣總熱量Q2與垃圾量的關(guān)系式:

        按照日均入爐垃圾量為2 156.4 t/d 計算,日均煙氣量為673.875 萬m3/d,熱量為3 616.3 GJ/d,即150.7 GJ/h。

        3.2.2 總熱量

        由前文計算,可得總熱量Q 與入爐垃圾量的關(guān)系式:

        按照日均入爐垃圾量2 156.4 t/d 計算,日均供熱量為12 530.77 GJ。若供暖天數(shù)為151 d,則供暖季的總供熱量為189.2×104GJ。

        4 收益分析

        前文通過該電廠的運行現(xiàn)狀分析,得到乏汽熱量、煙氣熱量等與入爐垃圾量的關(guān)系式,本章對該電廠供熱系統(tǒng)改造進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析。

        4.1 熱量

        根據(jù)公式(11)的計算,乏汽的供熱能力為8 914.5 GJ/d,考慮換熱器的效率達(dá)不到100%,參考管殼式換熱器,效率取95%(需通過實驗驗證),則日供熱量為8 468.78 GJ。煙氣的供熱能力為3 613.3 GJ/d,由于煙氣換熱過程復(fù)雜,換熱效率需通過實驗確定,假設(shè)換熱效率為70%,則日供熱量為2 529.3 GJ???cè)站崃繛?0 998 GJ/d,全年供熱量166.1 萬GJ。

        4.2 熱價

        該地區(qū)供熱價格參考如表5 所示。

        表5 該地區(qū)城市供熱價格表

        按照40 W/m2采暖熱負(fù)荷進(jìn)行換算,居民熱價為4.8 元/(m2·月),換算為43.4 元/GJ,非居民熱價7.5 元/(m2·月),換算為87.8 元/GJ。

        4.3 總收益

        通過下式計算收益:

        式中:W 為年收益,萬元;Q 為總熱量,166.1 萬GJ;a為居民用戶面積比例。

        若a 為1,則收益為5 767 萬元;若a 為0.5,則收益為8 715 萬元。

        在供熱天數(shù)151 d,入爐垃圾量2 156.4 t/d,抽汽量15 t/h,乏汽換熱效率95%,煙氣換熱效率70%的前提下計算出的全年收益在5 767 萬元到8 715 萬元之間。

        5 結(jié)論

        本文根據(jù)對該電廠運行現(xiàn)狀,對供熱系統(tǒng)進(jìn)行分析得到以下結(jié)論:

        1)該電廠廠區(qū)廢熱包括除氧器排汽、定連排排汽、乏汽、煙氣,主要為乏汽和煙氣。

        2)乏汽與煙氣供熱量與入爐垃圾量有直接關(guān)系,若按該電廠日均入爐垃圾量2 156.4 t/d 計算,年供熱量為166.1×104GJ。

        3)供熱全年收益在5 767 萬元到8 715 萬元之間,取決于居民用戶面積占供熱面積的比例。

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