劉志強(qiáng)
(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300456)
某浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪配備一套熱介質(zhì)油加熱系統(tǒng),該系統(tǒng)主要由2 臺(tái)熱介質(zhì)鍋爐和相應(yīng)的配套設(shè)施組成,單臺(tái)熱介質(zhì)鍋爐(以下簡(jiǎn)稱鍋爐),設(shè)計(jì)溫度為-10/350 ℃,壓力為1 000 kPaG,容量為8 140 kW。
熱介質(zhì)加熱系統(tǒng)的主要作用是:鍋爐把熱介質(zhì)油加到約220 ℃,再通過(guò)閉式循環(huán)泵,強(qiáng)制循環(huán)輸送到各原油艙、工藝艙、污水污油艙、燃料油箱、原油分離和處理模塊上的各種熱交換器,予熱器,加熱器等,滿足原油儲(chǔ)藏溫度恒定為45℃和油氣生產(chǎn)的供熱需求。
鍋爐控制系統(tǒng)主要由鍋爐安全保護(hù)鏈、燃燒程序控制器(以下簡(jiǎn)稱控制器)安全鏈、控制器(LFE1/8851)、溫度控制器(KFM)和檢測(cè)、報(bào)警模塊組成。
當(dāng)按下起動(dòng)按鈕后控制器開始工作,在鍋爐安全鏈路閉合的情況下,鼓風(fēng)機(jī)開始運(yùn)轉(zhuǎn),比例調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的伺服電機(jī)將風(fēng)門開至最大,開始向爐膛內(nèi)送風(fēng)掃膛,清除空氣管線、天然氣管線及爐膛內(nèi)的廢氣。掃氣完成后,比例調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的伺服電機(jī)將風(fēng)門關(guān)閉。
控制器繼續(xù)運(yùn)行,點(diǎn)火變壓器通電使火花塞發(fā)火,同時(shí)點(diǎn)火天然氣閥打開,點(diǎn)火天然氣在爐膛內(nèi)燃燒形成點(diǎn)火火焰。火焰探測(cè)器開始工作,確認(rèn)點(diǎn)火火焰形成5 s 后,燃?xì)饣蛉加碗姶砰y打開,天然氣或經(jīng)霧化的柴油進(jìn)入爐膛與點(diǎn)火火焰相遇形成主火焰。然后點(diǎn)火變壓器斷電,點(diǎn)火電磁閥關(guān)閉,點(diǎn)火程序完成。
控制器繼續(xù)運(yùn)行,鍋爐進(jìn)入正常燃燒程序,由溫度控制器根據(jù)熱介質(zhì)油的溫度控制比例調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)自動(dòng)調(diào)節(jié)。當(dāng)鍋爐安全保護(hù)鏈斷裂或鍋爐運(yùn)行參數(shù)異常時(shí),鍋爐控制系統(tǒng)會(huì)觸發(fā)不同級(jí)別的系統(tǒng)關(guān)斷并發(fā)出相應(yīng)的報(bào)警。
鍋爐原有電氣控制系統(tǒng)為20 世紀(jì)80 年代,在浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪建造時(shí),配套引進(jìn)的繼電器-接觸器控制系統(tǒng),限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件,控制系統(tǒng)所要求的各種關(guān)聯(lián)、鎖定關(guān)系、報(bào)警功能均由傳統(tǒng)繼電器、按鈕和指示燈實(shí)現(xiàn)[1]??刂乒駜?nèi)各類繼電器、接觸器和控制盤上的指示燈、按鈕有兩百多個(gè),接線繁雜。圖紙缺失、控制線無(wú)線號(hào),報(bào)警點(diǎn)少,出現(xiàn)故障時(shí),維修人員查找排除故障困難。隨著25 年的連續(xù)使用,元器件和內(nèi)部線路出現(xiàn)老化、松動(dòng)現(xiàn)象,運(yùn)行繼電器、接觸器的線圈溫度在90℃左右,觸點(diǎn)溫度高達(dá)110 ℃,密集的熱源,使控制柜內(nèi)溫度升高,控制柜內(nèi)溫度的升高加劇了繼電器-接觸器控制系統(tǒng)的老化速度,造成鍋爐故障連續(xù)不斷,給浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪安全穩(wěn)定生產(chǎn)造成了很大的威脅。
隨著對(duì)PLC 和觸摸屏技術(shù)的深一步了解、學(xué)習(xí)及其運(yùn)用技術(shù)的日漸成熟,改造成本不斷下降,同時(shí)鑒于爐膛和相應(yīng)的配套設(shè)施狀態(tài)良好。并經(jīng)過(guò)對(duì)原鍋爐控制系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估、研究和分析,于2015 年6月對(duì)鍋爐控制系統(tǒng)進(jìn)行了全新的升級(jí)改造。
通過(guò)對(duì)原鍋爐控制系統(tǒng)進(jìn)行分析、梳理,除去觸摸屏可以代替的輸入輸出信號(hào),得出新系統(tǒng)PLC 的I/O 類型及點(diǎn)數(shù),如下頁(yè)表1 所示。
表1 PLC I/O 類型及點(diǎn)數(shù)
根據(jù)PLC I/O 類型及點(diǎn)數(shù),對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行硬件設(shè)計(jì),PLC系統(tǒng)配置及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如下頁(yè)圖1 所示。
圖1 PLC 系統(tǒng)配置及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D
根據(jù)PLC 系統(tǒng)配置及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和現(xiàn)場(chǎng)使用需求,確定PLC、觸摸屏等材料明細(xì)表,見表2。
表2 PLC、觸摸屏材料明細(xì)表
其中,S7-300 是西門子S 系列一種中小型PLC,因其不錯(cuò)的性價(jià)比,使之成為各類中小型控制系統(tǒng)的較好的選擇[3];KTP 1200 PN 觸摸屏,配備可調(diào)光、12 英寸屏幕、1 個(gè)以太網(wǎng)接口(TCP/IP,PROFINET)和10 個(gè)觸覺功能鍵,可以很好地滿足現(xiàn)場(chǎng)需求。
新設(shè)計(jì)操作界面結(jié)構(gòu)如圖2 所示,主要分為主畫面、參數(shù)設(shè)定和趨勢(shì)、報(bào)警三部分。
圖2 操作界面結(jié)構(gòu)
主畫面主要用于熱介質(zhì)爐操作、設(shè)備狀態(tài)、運(yùn)行監(jiān)控;參數(shù)設(shè)定畫面,用于熱介質(zhì)爐運(yùn)行參數(shù)設(shè)定;趨勢(shì)曲線,可監(jiān)視熱介質(zhì)爐的加熱溫度動(dòng)態(tài)趨勢(shì);報(bào)警記錄,用于查詢當(dāng)前或歷史報(bào)警信息;報(bào)警記錄逆序排列,即最后出現(xiàn)的在最上面。
在觸摸屏強(qiáng)大功能的支持下,消化吸收原有鍋爐控制系統(tǒng)基本原理和電路圖的基礎(chǔ)上,通過(guò)梯形圖程序設(shè)計(jì),在實(shí)現(xiàn)原有控制系統(tǒng)所有功能的前提下,新系統(tǒng)只保留6 個(gè)功能按鈕、9 個(gè)斷路器、9 個(gè)接觸器和部分輸出繼電器,使繼電控制系統(tǒng)得到了最大的簡(jiǎn)化。簡(jiǎn)化繼電控制系統(tǒng)的同時(shí),增加了12 個(gè)安全鏈監(jiān)控和5 個(gè)報(bào)警監(jiān)控,鍋爐系統(tǒng)所有附屬設(shè)備的選擇、起動(dòng)、停止、運(yùn)行狀態(tài)都融入到了觸摸屏上。系統(tǒng)所涉及到的所有開關(guān)量輸入、輸出觸點(diǎn)狀態(tài),都通過(guò)觸摸屏畫面進(jìn)行直觀地顯示,很好的改善了人際界面,極大地方便了電氣人員對(duì)系統(tǒng)的日常檢查、維護(hù)。
以S7-300 系列可編程序控制器為核心,原有鍋爐控制邏輯為基礎(chǔ),結(jié)合觸摸屏技術(shù),完成鍋爐控制系統(tǒng)的改造,使控制系統(tǒng)電氣元器件和開關(guān)數(shù)量比原系統(tǒng)減少了4/5,接線變得更簡(jiǎn)單,可視化更強(qiáng)。從2015 年至今5 年多的運(yùn)行時(shí)間,鍋爐控制系統(tǒng)有記錄的故障4 起,故障率下降到改造以前的2.7%,可靠性有了很大程度的提高。
故障記錄統(tǒng)計(jì)、趨勢(shì)曲線、關(guān)鍵參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等功能的增加,能使維護(hù)人員很快地確認(rèn)鍋爐故障原因,一定程度地減少了維護(hù)的工作量。PLC 與觸摸屏結(jié)合,比繼電控制系統(tǒng)安全、方便、可靠,和集散控制系統(tǒng)[4]相比結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操控方便。PLC 在熱介質(zhì)鍋爐控制系統(tǒng)改造中的成功應(yīng)用,對(duì)類似控制系統(tǒng)的改造具有一定的借鑒意義。