文|戴瑩 葛梁茜子
中石化重慶涪陵頁巖氣田位于長江、烏江交匯處,武陵群山間,山川秀美,景區(qū)眾多,是長江經(jīng)濟帶上游重要的生態(tài)保護區(qū)。
近年來,中國石化江漢油田涪陵頁巖氣公司堅持資源開發(fā)與生態(tài)保護并重,采取嚴格的管控和防護措施,加大對“三廢”的治理力度,生態(tài)文明建設不斷取得新成效。
多年來,公司一直強化“三廢”治理、踐行綠色開發(fā),對處理完的“產(chǎn)出水”進行嚴格的化學需氧量、懸浮物、氯化物檢測,確保達到國家污水綜合排放一級標準后,才允許外排。目前,氣田廢水合格處置率達100%,固廢達標處理率達100%,有控外排廢氣達標率在99.5%以上,氣田處處生機勃勃,郁郁蔥蔥,舉目有“青”。
每當雨夜降臨,焦頁24號采氣平臺班長劉春和同事們總會穿著雨衣、打著手電檢查儲水池空高,防止外溢。
“四周都是農(nóng)田,不能讓一滴‘產(chǎn)出水’外溢,污染環(huán)境?!眲⒋赫f。
水是頁巖氣開發(fā)的關鍵資源,尤其在水力壓裂施工中用水量大,做好水資源保護和利用是一道世界公認的環(huán)保生態(tài)難題。
近年來,隨著氣田開井數(shù)的增多,隨氣采出的“產(chǎn)出水”也越來越多,每天可達3000多立方米。公司不懼挑戰(zhàn),在不斷攻關中逐漸摸索出一套水資源循環(huán)使用和達標處理的方案,堅決不讓一滴“產(chǎn)出水”外溢,污染環(huán)境。
“產(chǎn)出水”主要回用于壓裂施工,由于常常需要一車車接收和記錄,且對于壓裂液有較高的配制要求,因此導致壓裂施工隊都不愿意接收“產(chǎn)出水”。
公司嚴守“產(chǎn)出水”回用“高壓線”,通過制定“產(chǎn)出水”回用細則,加大執(zhí)行力度,要求壓裂施工隊無條件接收“產(chǎn)出水”,并將“產(chǎn)出水”回用率作為一項重要考核指標,對推諉使用的壓裂隊進行勸說,對拒絕使用的進行處罰。
公司還鼓勵技術人員不斷優(yōu)化壓裂液配方,與新鮮水按一定比例混合,確保壓裂效果安全可靠。
嚴格制度的高壓下,讓井隊利用“產(chǎn)出水”進行壓裂成為常態(tài)。目前,氣田每天有30多輛“產(chǎn)出水”罐車在山間小路上往返,將“產(chǎn)出水”拉運到施工各地。
除大型罐車轉(zhuǎn)運外,公司還修建了全國首個頁巖氣“產(chǎn)出水”處理工程,包括處理能力達2400平方米的“產(chǎn)出水”處理站、15座收集泵站、50千米長的“產(chǎn)出水”收集管網(wǎng)。公司采用先進的工藝處理,使“產(chǎn)出水”達到國家污水綜合排放一級標準。員工們還在站內(nèi)種花種樹,扮靚自己的工作環(huán)境。
在涪陵頁巖氣田3號、4號脫水站,以往脫水站上熊熊燃燒的放空火焰不見了。
“我們經(jīng)過技術改造,使脫水站告別‘長明燈’現(xiàn)象,只有緊急情況才會放空燃燒,平均每天可減少頁巖氣燃燒2200立方米左右,最大限度降低了廢氣對大氣的污染,有效地保護了大氣環(huán)境?!惫静蓺夤こ坦芾聿扛呒壷鞴馨惨愫榻榻B。
公司嚴格管控廢氣排放流程,加大廢氣治理和減排力度。其中,推行“油改電”施工模式是公司減少廢氣排放的關鍵一招。公司在鋪設電網(wǎng)、推行網(wǎng)電鉆機的同時,逐年加大電驅(qū)壓裂機組的使用力度,雙軌并行,不斷降低對傳統(tǒng)柴油裝備的依賴,有效減少了因大量燃燒柴油所產(chǎn)生的廢氣,大幅降低了柴油機的噪聲污染。
目前,氣田實現(xiàn)網(wǎng)電鉆機全面覆蓋、電驅(qū)壓裂設備持續(xù)推廣,相比于傳統(tǒng)柴驅(qū)設備,電驅(qū)設備的能源消耗平均降低了33.2%,噪聲污染下降了46.3%,真正做到為保護環(huán)境降碳減排。
“黑煙少了,噪聲低了,小鳥常飛來和員工做伴,還能‘人停機不?!?4小時施工,創(chuàng)造了單平臺日壓裂9段的施工紀錄?!惫驹嚉夤こ添椖坎肯嚓P負責人說。
氣井測試投產(chǎn)時要放空燃燒,公司改進試氣投產(chǎn)方式,在試氣流程上加裝背壓閥,單井減少燃燒頁巖氣30萬立方米。按一年投產(chǎn)100口井計算,可減排二氧化碳5.8萬噸,增產(chǎn)頁巖氣3000萬立方米。此外,公司進一步優(yōu)化簡化放噴求產(chǎn)制度,單井測試減少放噴時間12小時,年累計減少放空燃燒400多萬立方米。
集氣站、脫水站采用高等級鋼材、全密閉集輸流程,各站點配有移動式、固定式可燃氣體監(jiān)測儀,員工通過加密巡查、電腦監(jiān)控等,全天候監(jiān)控,嚴防死守避免天然氣泄漏。強化廢氣排放監(jiān)測,對所有在用加熱爐進行煙氣采樣,加熱爐排放合格率達95%以上。技術人員還在脫水裝置的閃蒸罐出口,設計了回收管線,用以回收天然氣,全年可回收利用天然氣6000多立方米,節(jié)能減排效果顯著。
在焦頁20號鉆井平臺,員工將從地下循環(huán)出來的水基鉆屑直接用水泥干拌后,送往水泥廠。
“以前我們采取壓濾辦法,將水基泥漿壓成‘泥餅’送至水泥廠,現(xiàn)在我們用‘干拌’式不落地處理方法,更加環(huán)保,效率更高,還能節(jié)省處理成本?!惫景踩h(huán)保管理部相關負責人介紹。
氣田開發(fā)產(chǎn)生的固廢主要是水基鉆屑和油基鉆屑,這些廢渣如果處理不及時,很容易造成環(huán)保事故。
長期以來,公司自戴 “緊箍咒”,嚴格按照國家規(guī)定,全面實行水基鉆屑、油基鉆屑“不落地、無害化”處置。
針對水基鉆屑這種一般工業(yè)固廢,公司優(yōu)化處理模式,干化后送往有處理資質(zhì)的水泥廠,全程采用密封的轉(zhuǎn)運車轉(zhuǎn)運,嚴防在轉(zhuǎn)運過程中發(fā)生泄漏。利用水泥廠水泥窯處理技術,將灰渣制成水泥,“消化”水基鉆屑,變廢為寶,循環(huán)使用。
針對處理難度大的危險固廢——油基鉆屑,公司結合熱蒸餾技術,在氣田建設了兩座油基鉆屑處理站,將油基鉆屑進行嚴格的脫油無害化處理,處理后的油基灰渣含油率僅為3‰,遠優(yōu)于國家環(huán)保標準。
為讓環(huán)保工程更加環(huán)保清潔,公司科學規(guī)劃站內(nèi)設施,嚴禁亂堆亂放,凡是可能產(chǎn)生油污的地方,全部實行上鋪下墊,確保生產(chǎn)環(huán)境清潔。處理過程中有粉塵和異味,員工加裝噴淋系統(tǒng),消除站內(nèi)粉塵。處理站內(nèi)有異味,員工加裝除異味裝置,保證站內(nèi)周圍環(huán)境清新。
“環(huán)保工作沒有完成時,我們將繼續(xù)深入踐行習近平生態(tài)文明思想,更加努力地維護碧水藍天凈土,讓群眾滿意?!惫矩撠熑苏f。