杜昭童
(中車成都機(jī)車車輛有限公司 技術(shù)部,工程師,四川 成都 610051)
城軌車輛緊急通風(fēng)系統(tǒng)是空調(diào)系統(tǒng)的重要組成部分,當(dāng)城軌車輛在緊急情況下無(wú)法從接觸網(wǎng)取電時(shí),車輛無(wú)法產(chǎn)生輔助AC380V電源,會(huì)導(dǎo)致空調(diào)系統(tǒng)停止工作,車輛無(wú)法產(chǎn)生新風(fēng),在封閉的車廂空間內(nèi)會(huì)導(dǎo)致二氧化碳含量迅速升高,為了在緊急情況下繼續(xù)讓車輛內(nèi)空氣流通[1],在車輛上安裝緊急通風(fēng)逆變器,將車輛蓄電池(DC110V)逆變?yōu)锳C380V電源供空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)使用。
在車輛的試運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)車輛緊急通風(fēng)逆變器啟動(dòng)存在問(wèn)題,故障現(xiàn)象具體描述為:當(dāng)車輛不通高壓電(DC1500V)時(shí),通過(guò)車輛人機(jī)界面(HMI)顯示屏集控啟動(dòng)空調(diào)系統(tǒng),經(jīng)延時(shí)檢測(cè)車輛三相電源缺失后會(huì)自行啟動(dòng)緊急通風(fēng),現(xiàn)車經(jīng)延時(shí)后發(fā)現(xiàn)個(gè)別車緊急通風(fēng)不啟動(dòng),空調(diào)機(jī)組報(bào)出無(wú)運(yùn)行反饋,且不啟動(dòng)問(wèn)題隨機(jī)出現(xiàn)。
針對(duì)以上問(wèn)題,首先對(duì)設(shè)備工作原理進(jìn)行分析,對(duì)啟動(dòng)緊急通風(fēng)的控制程序進(jìn)行核查,緊急通風(fēng)下的軟件控制邏輯[2],通常為:?jiǎn)?dòng)上電判斷滿足啟動(dòng)條件后,輸出逆變器啟動(dòng)信號(hào)持續(xù)20s(根據(jù)具體項(xiàng)目可調(diào)),為避免超時(shí)自檢在逆變器上電運(yùn)行15s時(shí)進(jìn)行逆變器運(yùn)行反饋檢測(cè),每次檢測(cè)函數(shù)會(huì)檢測(cè)30次(每次延時(shí)100ms)。如果第一次運(yùn)行反饋(逆變器運(yùn)行18s后)檢測(cè)空調(diào)沒(méi)有檢測(cè)到反饋信號(hào),則撤銷啟動(dòng)信號(hào)(斷開(kāi)逆變器啟動(dòng)),間隔2s后,再次輸出逆變器運(yùn)行信號(hào)進(jìn)入第二次反饋檢測(cè);如果第二次運(yùn)行反饋檢測(cè)(逆變器再運(yùn)行20s后,整個(gè)過(guò)程約40s),還沒(méi)接收到逆變器運(yùn)行反饋信號(hào),即上報(bào)逆變器無(wú)運(yùn)行反饋故障。
空調(diào)機(jī)組的正常通風(fēng)與緊急通風(fēng)切換時(shí)間為15s,即關(guān)閉所有正常通風(fēng)的相關(guān)接觸器,新風(fēng)閥開(kāi)啟,回風(fēng)閥關(guān)閉,然后延時(shí)15s開(kāi)啟緊急通風(fēng)的接觸器,緊急通風(fēng)接觸器正確閉合后,輸出逆變器運(yùn)行信號(hào),軟件邏輯如圖1所示。
圖1 軟件控制邏輯
緊急通風(fēng)逆變器停止觸發(fā)條件:
當(dāng)緊急通風(fēng)時(shí)間達(dá)到45min,將退出緊急通風(fēng)模式[3]。
控制器檢測(cè)到AC380V電源恢復(fù)正常,等待10s后,AC380V仍然正常,則停止緊急通風(fēng),5s后轉(zhuǎn)入正常工作狀態(tài)。
集控模式下實(shí)時(shí)檢測(cè)到TCMS網(wǎng)絡(luò)下發(fā)的SIV正常數(shù)量,當(dāng)SIV正常數(shù)量大于0且AC380V電源恢復(fù)正常時(shí),停止緊急通風(fēng)。
控制器接收到“停止”指令時(shí),空調(diào)機(jī)組停機(jī)。
緊急逆變器與空調(diào)控制柜的接口和故障信號(hào)控制部分的原理圖,如圖2所示,其中X1為控制連接器,X2為供電連接器,控制:?jiǎn)?dòng)、運(yùn)行、故障輸出線,其中故障輸出線由空調(diào)控制柜給出“+DC24V”的電壓信號(hào)給逆變器(X1:B6),在逆變器有故障時(shí),逆變器內(nèi)部控制板的繼電器K1閉合,發(fā)送“+DC24V”電壓信號(hào)(X1:B5)給空調(diào)控制柜;在逆變器正常運(yùn)行時(shí),逆變器內(nèi)部的繼電器斷開(kāi),逆變器不會(huì)發(fā)送故障信號(hào)給空調(diào)。
圖2 逆變器電氣原理圖
由于逆變器安裝于車下,因此線纜需要從車上空調(diào)柜內(nèi)經(jīng)過(guò)車內(nèi)線槽和車體空腔走線至車下的緊急通風(fēng)逆變器裝置處,根據(jù)線纜的布線規(guī)則,DC110V/DC24V控制線與交流AC380V需隔離布置并且綁扎,按施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。
針對(duì)此故障,首先對(duì)控制軟件進(jìn)行了核查,確認(rèn)軟件啟動(dòng)邏輯及指令發(fā)出均符合設(shè)計(jì)要求[4],核對(duì)控制指令及反饋指令的觸發(fā)時(shí)間,確定空調(diào)控制器準(zhǔn)確發(fā)出了啟動(dòng)緊急通風(fēng)信號(hào)輸出給逆變器,但是逆變器沒(méi)有正確的反饋出運(yùn)行信號(hào),因此初步懷疑是由于線路問(wèn)題導(dǎo)致,隨后對(duì)硬線線路進(jìn)行檢查。
校線和絕緣測(cè)試檢查發(fā)現(xiàn)線路導(dǎo)通良好,無(wú)接地和短路現(xiàn)象,結(jié)合多次測(cè)試故障觸發(fā)的隨機(jī)性和不規(guī)律的特點(diǎn),判斷線路可能存在干擾,使用示波器抓取故障波形,在逆變器運(yùn)行時(shí)故障輸出線(X1:B5)(6203號(hào)線)對(duì)空調(diào)“-DC24V”存在幅值50V(設(shè)置為20V/div)左右的雜波,如圖3所示,可造成空調(diào)控制柜誤保護(hù)。
圖3 示波器抓取干擾波形
為了確定干擾的具體存在位置,做了以下驗(yàn)證[5]:
外接一根DC24V負(fù)線,挑出故障信號(hào)6203號(hào)線空調(diào)端,用示波器電壓鉗測(cè)量6203號(hào)線和外接負(fù)線發(fā)現(xiàn)逆變器運(yùn)行時(shí),6203號(hào)線存在嚴(yán)重雜波,說(shuō)明干擾來(lái)自6203號(hào)線周圍電磁干擾。
外接一根DC24V正線替代6203號(hào)線,從T3:78點(diǎn)外接至逆變器控制板X1/B6點(diǎn),此時(shí)驗(yàn)證逆變器可正常工作,無(wú)故障報(bào)出,且示波器測(cè)量無(wú)雜波,確定了干擾來(lái)自6203號(hào)線。
從電磁兼容方面來(lái)分析,逆變器的交流輸出線路、車上其他設(shè)備的線路,都可能是干擾源,交流信號(hào)與直流信號(hào)一般要分開(kāi)走線,或作屏蔽處理。而逆變器的故障輸出信號(hào),是一個(gè)DC24V直流信號(hào),當(dāng)逆變器正常運(yùn)行時(shí),此6203號(hào)線信號(hào)相當(dāng)于在逆變器端懸空,極易受到干擾。
針對(duì)以上問(wèn)題,制定了以下3種方案來(lái)進(jìn)行全面解決,并分別對(duì)此進(jìn)行了驗(yàn)證。
①重新梳理走線路徑,交直流控制線及主電源線分開(kāi)走,并更換屏蔽線纜。
經(jīng)現(xiàn)車驗(yàn)證,將車上6203線換為1根屏蔽線,其他位置走線保持不變,緊急通風(fēng)逆變器可以正常工作,空調(diào)未報(bào)出故障,用示波器測(cè)量6203號(hào)線和DC24V負(fù)線有微弱雜波,不會(huì)導(dǎo)致誤報(bào)故障。
②在空調(diào)故障信號(hào)接收端進(jìn)行濾波處理。
經(jīng)現(xiàn)車驗(yàn)證,在車上故障信號(hào)接收點(diǎn)(T3:78腳)與車體外殼間加濾波電容(330nF),緊急通風(fēng)逆變器可以正常工作,空調(diào)未報(bào)出故障,用示波器測(cè)量6203號(hào)線和DC24V負(fù)線之間無(wú)雜波。
③在緊急通風(fēng)逆變器內(nèi)故障信號(hào)發(fā)出端作濾波處理。
經(jīng)現(xiàn)車驗(yàn)證,在緊急通風(fēng)逆變器內(nèi)部的故障信號(hào)發(fā)出端口,逆變控制板JP6:1腳和2腳之間,加濾波電容(330nF),緊急通風(fēng)逆變器可以正常工作,空調(diào)未報(bào)出故障,用示波器測(cè)量6203號(hào)線和DC24V負(fù)線之間無(wú)雜波。
對(duì)已經(jīng)制造完成的車輛,采取了解決對(duì)策中的方案③增加濾波電容;對(duì)正在制造中的車輛,采取方案①,重新布置走線路徑,并采用屏蔽線纜,預(yù)防干擾的產(chǎn)生。經(jīng)過(guò)試驗(yàn),方案中所選用的濾波電容型號(hào)定為:JURCCX2-334KMPX/MKP,此電容具有良好的抑制電磁干擾的作用,能夠承受過(guò)電壓沖擊,且此電容即使失效后,也不會(huì)導(dǎo)致電擊的產(chǎn)生,不會(huì)危害人身安全。
同時(shí),緊急通風(fēng)逆變器正常反饋信號(hào)電路與故障反饋信號(hào)電路一致,為避免正常反饋信號(hào)也出現(xiàn)干擾問(wèn)題,在緊急通風(fēng)逆變器控制板JP6:4腳和JP7:2腳之間,也增加一個(gè)濾波電容,如圖4標(biāo)記處所示。
圖4 增加濾波電容后原理圖
處理后實(shí)物圖如圖5所示,經(jīng)現(xiàn)車測(cè)試所增加的濾波電容起到了良好的抑制干擾作用。
圖5 增加濾波電容后實(shí)物圖
通過(guò)采取更換屏蔽線纜和增加濾波電容的方法減小了線路中產(chǎn)生的干擾,解決了試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的緊急通風(fēng)逆變器不啟動(dòng)問(wèn)題,使設(shè)備能夠正常運(yùn)行,降低了故障率,對(duì)車輛的運(yùn)營(yíng)和后續(xù)檢修提供一定輔助參考。