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        分子篩在蒸汽加熱器泄露后性能恢復(fù)情況分析及空分領(lǐng)域拓展

        2022-04-28 07:30:24李正科
        化工設(shè)計通訊 2022年4期

        李正科

        (洛陽健陽科技有限公司,河南洛陽 471000)

        安徽某鋼鐵企業(yè)制氧車間10 000m3/h空分裝置,為開封黃河空分集團(tuán)有限公司設(shè)計制造。采用兩組蒸汽加熱器加熱方式,2021年11月,在更換分子篩運(yùn)行60d后,出現(xiàn)兩只純化器在吸附末期出口二氧化碳超標(biāo)的情況。經(jīng)過逐項排查,最終確定因蒸汽加熱器泄漏,導(dǎo)致分子篩吸水,從而導(dǎo)致分子篩吸附性能下降。根據(jù)該套空分裝置的實際情況,經(jīng)過仔細(xì)反復(fù)論證,最終決定采取不停車,在線活化的方式,使分子篩性能得以恢復(fù),滿足了生產(chǎn)需要,為企業(yè)挽回了巨額經(jīng)濟(jì)損失。

        1 問題的發(fā)現(xiàn)與排查

        1.1 問題發(fā)現(xiàn)過程

        2021年6月,該企業(yè)制氧車間通過取樣送檢,認(rèn)定所使用的分子篩已到使用年限,需要進(jìn)行更換。9月初,該企業(yè)制氧車間利用煉鋼鍋爐停車檢修的機(jī)會,對純化器進(jìn)行了分子篩和活性氧化鋁的更換。分子篩純化器系統(tǒng)的詳細(xì)技術(shù)參數(shù),如表1所示。

        表1 分子篩純化系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)

        2021年9月6日20:00左右開始升溫活化,每只吸附器高溫活化兩次。兩臺純化器冷吹峰值分別為162.5℃/164.7℃和164.2℃/169.3℃,高溫活化結(jié)束后開始向冷箱導(dǎo)氣。9月8—9日,裝置運(yùn)行負(fù)荷55 000m3(標(biāo))/h,純化器入口空氣溫度15.5℃,純化器出口二氧化碳濃度維持在(0.2~0.35)×10-6之間。

        11月7日22:10裝置運(yùn)行負(fù)荷55 000m3(標(biāo))/h,純化器入口空氣溫度14.8℃,B純化器吸附末期,純化器出口二氧化碳出現(xiàn)上漲現(xiàn)象,直至22:46純化器出口二氧化碳達(dá)到1.2×10-6(超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的1× 10-6),22:55切換至A床吸附,23:22純化器出口二氧化碳逐步下降,直至2:05純化器出口二氧化碳恢復(fù)至0.44×10-6。3:12由A純化器吸附末期準(zhǔn)備切換B純化器時,二氧化碳從0.45×10-6上漲至0.82×10-6,6:36上漲至1.2×10-6,隨后該指標(biāo)降至0.65×10-6左右。 9:00左右將純化器入口空氣溫度降至12℃,繼續(xù)運(yùn)行。查閱現(xiàn)場操作記錄,11月7日凌晨三點左右,操作人員使用便攜式二氧化碳檢測儀,測得空壓機(jī)入口過濾器附近空氣中二氧化碳最高超過600×10-6。故初步判斷,純化器出口二氧化碳超標(biāo)可能是空氣中二氧化碳波動導(dǎo)致,安排操作人員每小時到空壓機(jī)入口過濾器附近檢測空氣中二氧化碳濃度,同時降低純化器入口空氣溫度繼續(xù)運(yùn)行。

        11月9日—20日,裝置運(yùn)行負(fù)荷逐步降低至40 000m3(標(biāo))/h,純化器入口空氣溫度逐步降低至9℃,但純化器出口二氧化碳仍然多次出現(xiàn)上漲現(xiàn)象,純化器出口二氧化碳最高達(dá)到2.01×10-6,同時高壓換熱器壓差明顯上漲?,F(xiàn)場測得空氣中二氧化碳最高713×10-6,但在空氣中二氧化碳<400×10-6的吸附周期內(nèi),純化器出口二氧化碳高達(dá)1.2×10-6。通過運(yùn)行數(shù)據(jù)看,純化器運(yùn)行情況不斷惡化,分子篩的吸附性能在不斷下降。

        1.2 原因排查

        (1)分子篩質(zhì)量問題排查。對本次裝填留存樣品進(jìn)行分析,符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。同時也將留存樣品寄送第三方專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測,結(jié)果正常,故排除分子篩質(zhì)量問題。

        (2)裝填方案排查。根據(jù)純化器容積和現(xiàn)場工藝條件,本次裝填方案按照分子篩動態(tài)吸附容量推算,分子篩預(yù)留有相當(dāng)大的裕量;活性氧化鋁的設(shè)計裝填量也滿足16℃下飽和水吸附。

        (3)床層底部氣體分布器可能異常,出現(xiàn)氣體偏流。2021年夏季檢修期間,制氧車間組織人員對純化器底部氣體分布器進(jìn)行清理,未發(fā)現(xiàn)異常。根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)判斷,兩臺純化器底部氣體分布器同時出現(xiàn)問題的概率極低。

        (4)分子篩床層可能不平整,可能出現(xiàn)塌床、漏床、翻床現(xiàn)象。分子篩和活性氧化鋁裝填過程,由專業(yè)技術(shù)人員全程跟蹤指導(dǎo),每個步驟均進(jìn)行了詳細(xì)的檢查確認(rèn)。11月14日上午,利用純化器切換的間隔時間,打開A、B純化器人孔進(jìn)行檢查,兩臺純化器床層顯示比較平整,并未發(fā)現(xiàn)有塌床、漏床、翻床等跡象。

        (5)分子篩底部床層可能進(jìn)水。由于分子篩吸水后會釋放大量的熱量,純化器處于吸附狀態(tài)時,如果水進(jìn)入分子篩床層,勢必會造成純化器出口溫度大幅升高,在DCS界面上必然會顯示溫差。2021年夏季檢修期間,對空冷塔填料進(jìn)行了更換和清洗。裝置運(yùn)行期間,打開純化器空氣進(jìn)口導(dǎo)淋口,未發(fā)現(xiàn)空氣帶水現(xiàn)象。調(diào)取DCS記錄的純化器每個吸附周期進(jìn)出口溫度曲線,吸附器出口溫度均無上漲趨勢。

        (6)蒸汽加熱器內(nèi)漏,導(dǎo)致分子篩床層吸水。該蒸汽加熱器為空分原帶蒸汽加熱器,至今已運(yùn)行7年有余。將便攜式露點儀接在蒸汽加熱器進(jìn)出口檢測,11月16—20日期間測得蒸汽加熱器入口露點最低為-64℃,11月21日測得加熱階段末期,蒸汽加熱器出口露點為-39℃。另外,該裝置蒸汽加熱器出口設(shè)置有在線水分檢測儀,11月22日對該儀器進(jìn)行檢查、校準(zhǔn)。至11月24日在加熱末期在線水分檢測儀示數(shù)在(1.93~9.63)×10-6之間。查閱DCS數(shù)據(jù)記錄,分子篩更換前,蒸汽加熱器出口水分在(0.08~0.12)× 10-6。

        綜上,造成該裝置分子篩性能下降,純化器出口二氧化碳超標(biāo)的原因極有可能是蒸汽加熱器泄漏,分子篩吸水。

        2 在線活化方案的確定和實施

        2.1 確定在線活化方案

        11月14日開純化器人孔時,對兩臺吸附器床層不同位置的分子篩進(jìn)行取樣,并分析樣品分子篩的含水量,結(jié)果如表2所示。

        表2 分子篩取樣分析結(jié)果

        根據(jù)純化器分子篩樣品分析結(jié)果判斷,分子篩已經(jīng)吸水。結(jié)合便攜式露點儀和在線水分檢測儀的數(shù)據(jù),可以確定蒸汽加熱器發(fā)生了泄漏,導(dǎo)致分子篩吸水。

        根據(jù)該裝置的設(shè)備實際情況,對蒸汽加熱器進(jìn)行維修,徹底消除蒸汽加熱器內(nèi)漏。并對在線露點儀進(jìn)行校對,確保在線露點儀監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

        在線活化方案如下:①再生溫度≥300℃;②加熱氣量≥10 000m3(標(biāo))/h;③冷吹峰值≥200℃;④單臺純化器活化時間≥8h;⑤加熱5h,純化器再生出口溫度達(dá)到180℃以上后轉(zhuǎn)入冷吹,直至床層溫度到常溫。

        2.2 在線活化實施過程

        加熱溫度310℃,加熱氣量11 000m3(標(biāo))/h,加熱5h后,純化器再生出口溫度達(dá)到178℃以上,轉(zhuǎn)入冷吹。最終冷吹峰值達(dá)到了232℃,單臺純化器活化時間約9h。在線活化完成后,對分子篩床層不同位置再次進(jìn)行取樣,分析包裝含水量,分析結(jié)果如表3所示。

        表3 11月25日在線活化后純化器不同位置分子篩含水量

        經(jīng)過在線活化,再次開車后將純化器入口溫度提升至16℃左右,運(yùn)行負(fù)荷50 000m3(標(biāo))/h,吸附時間4h。純化器出口二氧化碳仍有翹尾跡象,吸附末期從0.3×10-6上漲到0.6×10-6。

        2.3 分子篩性能恢復(fù)情況

        通過對11月25日在線活化后分子篩樣品的含水量進(jìn)行分析,分析純化器不同位置的分子篩床層在線活化效果差異。另外,把11月4日分子篩裝填時留存樣品和兩次在線活化后的分子篩樣品各取200g,模擬正常生產(chǎn)工況進(jìn)行高溫活化,然后使用含有450×10-6二氧化碳的標(biāo)準(zhǔn)氣體進(jìn)行吸附穿透實驗,對比每次在線活化分子篩性能恢復(fù)效果,實驗結(jié)果,如表4所示。

        表4 不同200g樣品二氧化碳吸附穿透實驗數(shù)據(jù)

        通過在線活化后,根據(jù)空分裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)對比可知,在線活化的方式能夠恢復(fù)分子篩的絕大部分性能。

        3 結(jié)論

        類似的空分裝置遇到此類問題,在確認(rèn)滿足在線活化條件的前提下,可采取同樣的方式恢復(fù)分子篩大部分性能[1]。

        4 深冷法制氧常見問題拓展

        4.1 空分裝置長期停車后,純化器凈化空氣效果顯著降低

        空分裝置在長期停車后,純化器內(nèi)的分子篩在沒有再生的條件下,很快就會達(dá)到吸附飽和,再生的條件很難達(dá)到活化狀態(tài)??梢詫Ψ肿雍Y純化器進(jìn)行充氮氣保壓,防止分子篩吸收水分,也可以將純化系統(tǒng)前后閥門關(guān)死,防止空氣進(jìn)入。

        4.2 空分裝置分子篩純化器再生溫度的控制

        分子篩純化器的再生溫度不能過高,也不能過低。再生溫度較低時,被吸附組分不能完全解吸,即吸附劑表面還殘留一部分被吸附的組分,再進(jìn)行吸附時,分子篩的動態(tài)容量就要降低,純化器工作周期也會縮短;再生溫度過高,雖然再生進(jìn)行很徹底,但是消耗在加溫氣體上的能量過大,造成浪費(fèi),而且對純化器和吸附劑的使用壽命也有影響。

        4.3 空分裝置純化器單層床與雙層床

        一般來說,10 000m3(標(biāo))/h以下包括10 000m3(標(biāo))/h在內(nèi)的小型空分裝置,考慮到氣流分布和空塔線速等因素,大都采用立式床結(jié)構(gòu),裝填方案一般采用分子篩單層床;10 000m3(標(biāo))/h以上的大型空分,由于分子篩動態(tài)容量和裝填量的關(guān)系,大都設(shè)計分子篩加活性氧化鋁的雙層床,另外,活性氧化鋁的強(qiáng)度高于分子篩,在底部不僅能起到抵擋氣流沖擊的作用,還能起到氣流分布的作用,對水分也有吸附作用,而且更容易解吸出來,對分子篩床層能夠起到很好的保護(hù)作用。

        5 結(jié)束語

        空分裝置蒸汽加熱器發(fā)生泄漏的事例比比皆是,若發(fā)現(xiàn)不及時、處理不果斷,會影響二氧化碳的吸附效果,給空分裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來隱患。因此在空分裝置的日常運(yùn)行維護(hù)中,要加強(qiáng)監(jiān)控、巡視,提高設(shè)備的維護(hù)與管理水平,發(fā)現(xiàn)異常,徹底查明原因,及時處理,才能保證裝置的長期穩(wěn)定運(yùn)行。

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