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        PCR成型機冠帶條導(dǎo)開防黏連改造及效果分析

        2022-04-27 12:21:32孫明武崔偉光翟吉寶孫金銀陳浩王玉國
        橡塑技術(shù)與裝備 2022年4期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備檢測

        孫明武,崔偉光,翟吉寶,孫金銀,陳浩,王玉國

        (山東萬達寶通輪胎有限公司,山東 東營 257500)

        1 冠帶條導(dǎo)開改造的原因及現(xiàn)狀

        冠帶條生產(chǎn)流程為:檢驗合格的小料和橡膠原材料根據(jù)不同性能的配方標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過自動配料和人工配料,然后在密煉機內(nèi)進行混煉,生產(chǎn)出輪胎不同部位的膠片;膠片按照不同的指標(biāo)要求進行檢驗,檢驗合格的膠片從密煉車間進入半成品車間,同時纖維簾線檢驗合格由倉庫領(lǐng)入半成品車間,通過四輥壓延機把膠料按照一定的張力和膠片厚度要求,把膠料滲入到纖維簾線中,形成輪胎所需的纖維簾布,纖維簾布經(jīng)過裁斷車間的分裁設(shè)備,將簾布分割成冠帶條,冠帶條通過二十工位設(shè)備卷成料卷半部件,從裁斷車間進入成型車間,成型車間由成型機按照生產(chǎn)工藝條件將裁斷車間生產(chǎn)的冠帶條半部件貼合生產(chǎn)出不同規(guī)格尺寸的輪胎雛形—胎胚。

        冠帶條在裁斷車間生產(chǎn)過程中因為設(shè)備張力原因,冠帶條纏繞過程會出現(xiàn)黏連接頭等現(xiàn)象,當(dāng)有黏連的冠帶條進入成型車間,冠帶條料卷導(dǎo)開時,就會因為冠帶條黏連造成冠帶條繃斷,不僅對冠帶條導(dǎo)開裝置造成損壞,冠帶條儲料架也會因為突然失去作用力而脫出,帶來安全隱患;還容易產(chǎn)生大量廢料,增加原材料成本,增加設(shè)備維修費用。

        敬業(yè)成型機冠帶條導(dǎo)開時,由于冠帶料輥纏繞過程中出現(xiàn)膠料黏連,在貼合冠帶條時造成冠帶條張力變大或冠帶條拉斷,從而導(dǎo)致整卷冠帶條報廢,容易產(chǎn)生大量廢料操作工更換新料卷大約需要8 min左右,嚴(yán)重影響工作效率,按照每月份冠帶條總廢料統(tǒng)計,黏連造成的廢料占冠帶條總廢料的70%左右。

        2 冠帶條導(dǎo)開防黏連改造的具體方案

        (1)冠帶條導(dǎo)向輥加裝導(dǎo)軌滑塊使其可移動。

        (2)導(dǎo)向輥移動加裝氣缸控制。

        (3)氣缸增加位置檢測磁性開關(guān)。

        (4)PLC控制程序中增加控制條件。

        (5)對導(dǎo)開電機變頻器參數(shù)進行調(diào)整。

        改造后運行情況見圖1。

        3 技改系統(tǒng)方案具體說明

        3.1 機械改造內(nèi)容

        設(shè)計出適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)場要求的冠帶條導(dǎo)開張力控制裝置。本方案共涉及使用的材料有SSR15導(dǎo)軌滑塊一套,DNC-40-50-PPV-A氣缸一個,磁性開關(guān)一個,導(dǎo)向輥底座一個,將冠帶條導(dǎo)開處料輥改造成帶壓力調(diào)節(jié)裝置的膠料黏連檢測裝置。檢測裝置在膠料黏連時,由于黏連后冠帶條張力突然增大,當(dāng)張力超過料輥調(diào)節(jié)裝置壓力時,氣缸桿被拉出,氣缸感應(yīng)磁性開關(guān)被觸發(fā),開關(guān)信號傳回控制CPU模塊,PLC控制程序中增加控制條件,控制導(dǎo)開變頻器及電機停止運行。在保證原系統(tǒng)性能良好運行的前提下盡量將張力控制裝置所用設(shè)備的品牌型號統(tǒng)一化,這樣保證了此裝置在使用過程中便于維護和管理。此套控制裝置現(xiàn)場設(shè)備改造實施容易,只需在設(shè)備自帶裝置基礎(chǔ)上加裝氣缸及磁性開關(guān)檢測,無需破壞原設(shè)備結(jié)構(gòu)。應(yīng)用PLC控制技術(shù),管理員通過人機界面和變頻器設(shè)置面板實現(xiàn)對每套裝置的管理和操作。

        3.2 變頻器控制改造

        PowerFlex40變頻器控制導(dǎo)開電機,對變頻器P40參數(shù)重新設(shè)定,減小停機斜坡時間,使導(dǎo)開電機快速停止,從而預(yù)防因為黏連導(dǎo)致冠帶條出現(xiàn)纏輥現(xiàn)象的發(fā)生,進而降低廢料的產(chǎn)生。

        3.3 電氣控制系統(tǒng)改造

        本系統(tǒng)在控制方面主要將原有冠帶條斷頭PLC控制系統(tǒng)改造為冠帶條導(dǎo)開張力極限PLC控制系統(tǒng),具體描述如下。

        3.3.1 原有冠帶條斷頭PLC控制系統(tǒng)描述

        本系統(tǒng)控制裝置只包含一個冠帶斷頭檢測開關(guān),只能檢測冠帶條用完時對導(dǎo)開電機裝置發(fā)出停止指令,如果冠帶條出現(xiàn)黏連無法進行檢測,冠帶條導(dǎo)開會一直運行,進而導(dǎo)致冠帶條的繃斷,冠帶斷頭檢測開關(guān)才被觸發(fā),對導(dǎo)開電機發(fā)出停止指令,這個過程中會造成大量的廢料,還會對設(shè)備造成損壞,影響生產(chǎn)效率。

        原PLC控制程序如圖2所示。

        3.3.2 改造后冠帶條導(dǎo)開張力極限PLC控制系統(tǒng)描述

        本控制系統(tǒng)通過對冠帶導(dǎo)向輥增加張力檢測裝置,將冠帶條導(dǎo)開處料輥改造成帶壓力調(diào)節(jié)裝置的膠料黏連檢測裝置。檢測裝置在膠料黏連時,由于黏連后冠帶條張力突然增大,當(dāng)張力超過料輥調(diào)節(jié)裝置設(shè)定壓力時,氣缸桿被拉出,氣缸感應(yīng)磁性開關(guān)被觸發(fā),開關(guān)信號傳回控制CPU模塊,PLC控制程序中增加控制條件,控制導(dǎo)開變頻器及電機停止運行。從而避免了因為膠料黏連造成的廢料,改進了設(shè)備的性能,提高了生產(chǎn)效率,降低了維修成本。系統(tǒng)無論在運行還是在停止過程中會隨時檢測自身設(shè)備的運行情況,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的運行情況偏離我們所設(shè)置的狀態(tài)時會指示并報警,設(shè)置會反映到具體的設(shè)備和具體的故障原因上。系統(tǒng)可以根據(jù)制定的張力參數(shù)控制現(xiàn)場冠帶條導(dǎo)開工作,防止冠帶條黏連對導(dǎo)開電機造成的損壞,這樣做可以使冠帶條導(dǎo)開裝置處于一種平穩(wěn)的運行狀態(tài),保證了導(dǎo)開裝置各部件的使用壽命。操作人員可根據(jù)報警提示及時的處理黏連的冠帶條,這樣做大大降低了因系統(tǒng)故障從而影響現(xiàn)場生產(chǎn)效率,也方便了人員的管理。

        改造后PLC控制程序如圖3所示。

        4 實施后的效果

        (1)品質(zhì)提升:有效的避免了冠帶條張力突然變大造成胎里不平的產(chǎn)品的產(chǎn)生,提高了產(chǎn)品的合格率。

        (2)效率提升:按照每班單臺2次的故障頻率計算,改造完成后每班可提高產(chǎn)量448條,按照每班5 000條計劃可提升效率9%左右。

        (3)安全提升:減少操作人員領(lǐng)料和換料次數(shù),減少操作人員的勞動強度。杜絕因黏連造成的料輥損壞和儲料架脫出故障,消除了冠帶儲料架脫出安全隱患。

        (4)成本節(jié)約:按照每月份冠帶條總廢料統(tǒng)計,黏連造成的廢料占冠帶條總廢料的70%左右。直接節(jié)約冠帶條成本70%。

        總之,通過這次設(shè)備改造,提高了成型機冠帶條導(dǎo)開的穩(wěn)定性,減少了廢料,節(jié)約了成本,改造效果顯著,目前該改造項目已經(jīng)申報專利,可在行業(yè)內(nèi)大力推廣。

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