莊玉偉
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司冷軋總廠,安徽馬鞍山 243000)
馬鋼冷軋總廠某硅鋼單機(jī)架六輥可逆軋機(jī)投產(chǎn)時(shí),軋機(jī)有BISRA AGC、Feed Forward (FF) AGC、Monitor AGC、Tension Monitor AGC、Monitor (Feed Back;FB) AGC、Smith AGC 與加減速補(bǔ)償?shù)華GC 控制模式。這系列厚度控制系統(tǒng)能使硅鋼成品厚度精度控制在5 μm以內(nèi),局限于單機(jī)架缺少?gòu)埩z測(cè)儀器,改造前張力AGC調(diào)控作用不強(qiáng)。
在軋制更薄而硬的帶材時(shí),以上幾種AGC 控制模式壓下調(diào)節(jié)效率不高,厚度控制精度有限。設(shè)備系統(tǒng)經(jīng)過(guò)改造升級(jí)后,在新增HYBRID AGC 模式中增加了不同的張力控制方式,同時(shí)結(jié)合秒流量AGC原理使成品道次的厚度偏差被減小到±3 μm 以內(nèi),厚度控制精度得到了進(jìn)一步提升。
張力的變化可以顯著改變軋制壓力,從而能改變軋制出口厚度。通過(guò)改變機(jī)架張力與改變軋制壓下位置對(duì)厚度進(jìn)行控制相比,改變張力的方式反應(yīng)更迅速有效而且精準(zhǔn)。隨著軋制出口厚度減薄,由于軋件的塑性剛度很大,單獨(dú)靠調(diào)節(jié)輥縫進(jìn)行厚度控制,效果一般比較差,為了能夠進(jìn)一步提高帶材的厚度精度,所以常采用張力AGC 控制對(duì)厚度進(jìn)行微調(diào)。
張力AGC 的基本原理是依據(jù)軋機(jī)出口側(cè)X 射線測(cè)厚儀檢測(cè)出的厚度偏差量,來(lái)對(duì)機(jī)架之間帶鋼上的張力進(jìn)行微調(diào),借此消除軋制出口厚度自動(dòng)控制系統(tǒng)造成的偏差。張力AGC 的控制原理是利用調(diào)節(jié)前后張力改變軋件塑性曲線的斜率來(lái)對(duì)帶材厚度進(jìn)行控制,軋制壓力、張力與厚度的關(guān)系如圖1所示。
由圖1所示,當(dāng)原料厚度為H0時(shí),在軋機(jī)上作用的張力為T0,軋件的塑性曲線為B1,a 工作點(diǎn)對(duì)應(yīng)的出口厚度為h,此時(shí)軋制壓力為P0。當(dāng)原料厚度有波動(dòng)變化時(shí),原料厚度H0變成了H1,機(jī)架張力由T0變成了T,對(duì)應(yīng)關(guān)系為T>T0,從而使軋件塑性曲線狀態(tài)由B2變成了B3,b 工作點(diǎn)又重新拉到回a 點(diǎn),從而確保在輥縫S0不變的情況下,使軋制出口厚度保持在所要求的目標(biāo)范圍內(nèi)。
圖1 軋制壓力、張力與厚度的關(guān)系
張力的調(diào)節(jié)量和軋件出口厚差的關(guān)系可通過(guò)壓力方程和彈跳方程的聯(lián)解得到:
式中:K——軋機(jī)剛度;
Δh——厚度偏差;
ΔS——輥縫調(diào)節(jié)量;
ΔP——軋制力調(diào)節(jié)量;
ΔT——張力調(diào)節(jié)量。
聯(lián)解式(1)和(2)得:
當(dāng)輥縫不變時(shí):即△S=0時(shí),則:
式中:K——軋機(jī)剛度;
Δh——厚度偏差;
ΔT——張力調(diào)節(jié)量;
式(4)就是張力AGC 控制系統(tǒng)的推導(dǎo)控制方程,公式中的?P?T為機(jī)架張力對(duì)軋制壓力的影響系數(shù)。當(dāng)采用張力控制厚度模式時(shí),可以使軋制壓力P不變,因此可以保持軋制時(shí)的板形平穩(wěn)、不波動(dòng)。一般而言,張力控制只適用于調(diào)節(jié)較小厚度偏差的情況,用于精準(zhǔn)調(diào)控,或者用于當(dāng)輥縫在某種情況下不能起到調(diào)節(jié)作用的時(shí)候。
該單機(jī)架軋機(jī)設(shè)備改造前沒(méi)有張力檢測(cè)儀器,張力AGC是通過(guò)使用測(cè)厚儀信號(hào)的積分控制來(lái)調(diào)整軋制入口側(cè)ACR系統(tǒng)控制指令實(shí)現(xiàn)的??刂撇呗匀鐖D2。
圖2 張力監(jiān)測(cè)AGC
計(jì)算公式如下:
式中:ΔT——張力控制輸出;
Δh——出口側(cè)測(cè)厚儀偏差信號(hào);
V——實(shí)際軋制速度;
VM——最大軋制速度;
TG——ACR控制給定的轉(zhuǎn)換系數(shù);
C1——積分時(shí)間常數(shù)(定量);
C2——積分時(shí)間常數(shù)(變量);
C3——總增益。
當(dāng)手動(dòng)干涉壓上時(shí)此控制系統(tǒng)停止,在此期間張力AGC 輸出處于保持階段;輸出值被保持,并在輸出值飽和時(shí)使用壓上控制監(jiān)控(張力監(jiān)控在飽和返回時(shí)被重新啟動(dòng));當(dāng)軋制停止時(shí),張力輸出由斜坡發(fā)生器復(fù)位。
改造前,單機(jī)架軋機(jī)在正常軋制壓力下的AGC功能是通過(guò)控制卷取機(jī)電流和張力實(shí)現(xiàn)的。但由于卷取機(jī)的ACR(自動(dòng)電流調(diào)節(jié))自身會(huì)存在振蕩,因此厚度在高速軋制逐漸變薄的過(guò)程中也會(huì)出現(xiàn)周期性振蕩。
單機(jī)架軋機(jī)設(shè)備改造后,分別在出、入口板型儀輥下方新增了兩個(gè)張力計(jì),同步系統(tǒng)改造后AGC模式中增加了新的張力控制策略。在新增HIBRID AGC 功能中,厚度是通過(guò)軋機(jī)入口側(cè)的卷取機(jī)速度以及調(diào)節(jié)輥縫控制軋機(jī)入口側(cè)的張力來(lái)進(jìn)行控制,這樣可以得到高精度的出口帶鋼厚度??刂圃硎峭ㄟ^(guò)測(cè)厚儀前饋和反饋計(jì)算得到的速度調(diào)節(jié)分量和輥縫調(diào)節(jié)分量對(duì)出、入口卷曲機(jī)速度調(diào)節(jié)和HYROP-F(液壓壓上系統(tǒng))輥縫調(diào)節(jié)。其中新的軋機(jī)入口輥縫張力控制(ATR)原理圖如圖3所示。
圖3 張力控制原理圖
當(dāng)新增HIBRID AGC 觸發(fā)時(shí),軋機(jī)入口側(cè)張力通過(guò)輥縫來(lái)控制,利用入口張力信號(hào)和輥縫位置的PI控制器來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
計(jì)算公式如下:
式中:ΔS——壓上控制輸出;
TRENT——軋機(jī)入口設(shè)定張力;
TFBENT——軋機(jī)入口實(shí)際張力
CGATRP——輥縫ATR P增益值;
CGATRI——輥縫ATR P增益值;
gGATR——積分時(shí)間。
這種張力控制模式下,輥縫調(diào)整的張力是實(shí)際檢測(cè)的張力,解決了改造前卷取機(jī)ACR(自動(dòng)電流調(diào)節(jié))自身存在的振蕩現(xiàn)象,使得厚度在高速軋制逐漸變薄的過(guò)程中能夠更加穩(wěn)定與精確。
結(jié)合測(cè)厚儀前饋和反饋計(jì)算得到的速度調(diào)節(jié)分量對(duì)出、入口卷曲機(jī)速度的共同調(diào)節(jié)作用下,使得厚度精度從±5 μm 控制在了±3 μm 以內(nèi),厚度改善效果明顯。改造前、后同鋼種規(guī)格厚度精度曲線如圖4 與5 所示。改造后,目前單機(jī)架生產(chǎn)高牌號(hào)薄規(guī)格0.35 系列,厚度偏差在±3 μm 范圍以內(nèi)達(dá)98%,鋼卷在客戶方使用不良率得到顯著下降,贏得了客戶的認(rèn)可。
圖4 改造前
圖5 改造后
馬鋼硅鋼單機(jī)架軋機(jī)硅鋼產(chǎn)品投產(chǎn)至今存在成品厚度偏差長(zhǎng)期維持在±5 μm 的情況。經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)跟蹤和控制原理分析,確定了張力控制系統(tǒng)存在不合理的情況,通過(guò)設(shè)備系統(tǒng)改造,新增了HYBRID AGC,利用調(diào)整秒流量、張力控制模式提高了厚度控制效果。通過(guò)改造,張力控制得以在單機(jī)架軋機(jī)厚度控制上得到應(yīng)用,厚度控制精度得到顯著提升。