莊玉偉
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司冷軋總廠,安徽馬鞍山 243000)
馬鋼冷軋總廠某硅鋼單機架六輥可逆軋機投產(chǎn)時,軋機有BISRA AGC、Feed Forward (FF) AGC、Monitor AGC、Tension Monitor AGC、Monitor (Feed Back;FB) AGC、Smith AGC 與加減速補償?shù)華GC 控制模式。這系列厚度控制系統(tǒng)能使硅鋼成品厚度精度控制在5 μm以內(nèi),局限于單機架缺少張力檢測儀器,改造前張力AGC調(diào)控作用不強。
在軋制更薄而硬的帶材時,以上幾種AGC 控制模式壓下調(diào)節(jié)效率不高,厚度控制精度有限。設(shè)備系統(tǒng)經(jīng)過改造升級后,在新增HYBRID AGC 模式中增加了不同的張力控制方式,同時結(jié)合秒流量AGC原理使成品道次的厚度偏差被減小到±3 μm 以內(nèi),厚度控制精度得到了進一步提升。
張力的變化可以顯著改變軋制壓力,從而能改變軋制出口厚度。通過改變機架張力與改變軋制壓下位置對厚度進行控制相比,改變張力的方式反應(yīng)更迅速有效而且精準。隨著軋制出口厚度減薄,由于軋件的塑性剛度很大,單獨靠調(diào)節(jié)輥縫進行厚度控制,效果一般比較差,為了能夠進一步提高帶材的厚度精度,所以常采用張力AGC 控制對厚度進行微調(diào)。
張力AGC 的基本原理是依據(jù)軋機出口側(cè)X 射線測厚儀檢測出的厚度偏差量,來對機架之間帶鋼上的張力進行微調(diào),借此消除軋制出口厚度自動控制系統(tǒng)造成的偏差。張力AGC 的控制原理是利用調(diào)節(jié)前后張力改變軋件塑性曲線的斜率來對帶材厚度進行控制,軋制壓力、張力與厚度的關(guān)系如圖1所示。
由圖1所示,當原料厚度為H0時,在軋機上作用的張力為T0,軋件的塑性曲線為B1,a 工作點對應(yīng)的出口厚度為h,此時軋制壓力為P0。當原料厚度有波動變化時,原料厚度H0變成了H1,機架張力由T0變成了T,對應(yīng)關(guān)系為T>T0,從而使軋件塑性曲線狀態(tài)由B2變成了B3,b 工作點又重新拉到回a 點,從而確保在輥縫S0不變的情況下,使軋制出口厚度保持在所要求的目標范圍內(nèi)。
圖1 軋制壓力、張力與厚度的關(guān)系
張力的調(diào)節(jié)量和軋件出口厚差的關(guān)系可通過壓力方程和彈跳方程的聯(lián)解得到:
式中:K——軋機剛度;
Δh——厚度偏差;
ΔS——輥縫調(diào)節(jié)量;
ΔP——軋制力調(diào)節(jié)量;
ΔT——張力調(diào)節(jié)量。
聯(lián)解式(1)和(2)得:
當輥縫不變時:即△S=0時,則:
式中:K——軋機剛度;
Δh——厚度偏差;
ΔT——張力調(diào)節(jié)量;
式(4)就是張力AGC 控制系統(tǒng)的推導控制方程,公式中的?P?T為機架張力對軋制壓力的影響系數(shù)。當采用張力控制厚度模式時,可以使軋制壓力P不變,因此可以保持軋制時的板形平穩(wěn)、不波動。一般而言,張力控制只適用于調(diào)節(jié)較小厚度偏差的情況,用于精準調(diào)控,或者用于當輥縫在某種情況下不能起到調(diào)節(jié)作用的時候。
該單機架軋機設(shè)備改造前沒有張力檢測儀器,張力AGC是通過使用測厚儀信號的積分控制來調(diào)整軋制入口側(cè)ACR系統(tǒng)控制指令實現(xiàn)的??刂撇呗匀鐖D2。
圖2 張力監(jiān)測AGC
計算公式如下:
式中:ΔT——張力控制輸出;
Δh——出口側(cè)測厚儀偏差信號;
V——實際軋制速度;
VM——最大軋制速度;
TG——ACR控制給定的轉(zhuǎn)換系數(shù);
C1——積分時間常數(shù)(定量);
C2——積分時間常數(shù)(變量);
C3——總增益。
當手動干涉壓上時此控制系統(tǒng)停止,在此期間張力AGC 輸出處于保持階段;輸出值被保持,并在輸出值飽和時使用壓上控制監(jiān)控(張力監(jiān)控在飽和返回時被重新啟動);當軋制停止時,張力輸出由斜坡發(fā)生器復(fù)位。
改造前,單機架軋機在正常軋制壓力下的AGC功能是通過控制卷取機電流和張力實現(xiàn)的。但由于卷取機的ACR(自動電流調(diào)節(jié))自身會存在振蕩,因此厚度在高速軋制逐漸變薄的過程中也會出現(xiàn)周期性振蕩。
單機架軋機設(shè)備改造后,分別在出、入口板型儀輥下方新增了兩個張力計,同步系統(tǒng)改造后AGC模式中增加了新的張力控制策略。在新增HIBRID AGC 功能中,厚度是通過軋機入口側(cè)的卷取機速度以及調(diào)節(jié)輥縫控制軋機入口側(cè)的張力來進行控制,這樣可以得到高精度的出口帶鋼厚度??刂圃硎峭ㄟ^測厚儀前饋和反饋計算得到的速度調(diào)節(jié)分量和輥縫調(diào)節(jié)分量對出、入口卷曲機速度調(diào)節(jié)和HYROP-F(液壓壓上系統(tǒng))輥縫調(diào)節(jié)。其中新的軋機入口輥縫張力控制(ATR)原理圖如圖3所示。
圖3 張力控制原理圖
當新增HIBRID AGC 觸發(fā)時,軋機入口側(cè)張力通過輥縫來控制,利用入口張力信號和輥縫位置的PI控制器來進行調(diào)節(jié)。
計算公式如下:
式中:ΔS——壓上控制輸出;
TRENT——軋機入口設(shè)定張力;
TFBENT——軋機入口實際張力
CGATRP——輥縫ATR P增益值;
CGATRI——輥縫ATR P增益值;
gGATR——積分時間。
這種張力控制模式下,輥縫調(diào)整的張力是實際檢測的張力,解決了改造前卷取機ACR(自動電流調(diào)節(jié))自身存在的振蕩現(xiàn)象,使得厚度在高速軋制逐漸變薄的過程中能夠更加穩(wěn)定與精確。
結(jié)合測厚儀前饋和反饋計算得到的速度調(diào)節(jié)分量對出、入口卷曲機速度的共同調(diào)節(jié)作用下,使得厚度精度從±5 μm 控制在了±3 μm 以內(nèi),厚度改善效果明顯。改造前、后同鋼種規(guī)格厚度精度曲線如圖4 與5 所示。改造后,目前單機架生產(chǎn)高牌號薄規(guī)格0.35 系列,厚度偏差在±3 μm 范圍以內(nèi)達98%,鋼卷在客戶方使用不良率得到顯著下降,贏得了客戶的認可。
圖4 改造前
圖5 改造后
馬鋼硅鋼單機架軋機硅鋼產(chǎn)品投產(chǎn)至今存在成品厚度偏差長期維持在±5 μm 的情況。經(jīng)過數(shù)據(jù)跟蹤和控制原理分析,確定了張力控制系統(tǒng)存在不合理的情況,通過設(shè)備系統(tǒng)改造,新增了HYBRID AGC,利用調(diào)整秒流量、張力控制模式提高了厚度控制效果。通過改造,張力控制得以在單機架軋機厚度控制上得到應(yīng)用,厚度控制精度得到顯著提升。